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        李樓鐵礦選廠浮選作業(yè)改進(jìn)實(shí)踐

        2016-12-02 06:49:00惠艷華
        現(xiàn)代礦業(yè) 2016年10期
        關(guān)鍵詞:作業(yè)

        李 超 惠艷華

        (安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司)

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        李樓鐵礦選廠浮選作業(yè)改進(jìn)實(shí)踐

        李 超 惠艷華

        (安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司)

        安徽李樓鐵礦選礦廠入選鐵礦石鐵品位為29.78%,94.83%的鐵以赤褐鐵的形式存在,鏡鐵礦和假象赤鐵礦是主要鐵礦物,磷、硫含量較低,屬低磷低硫的單一酸性氧化鐵礦石。原采用強(qiáng)磁拋尾—強(qiáng)磁提精—1粗3精1掃反浮選工藝流程處理該礦石,存在著浮選指標(biāo)低于設(shè)計(jì)指標(biāo)且不穩(wěn)定、“強(qiáng)壓強(qiáng)拉”和“液面翻花”現(xiàn)象嚴(yán)重的問題。經(jīng)分析,采取調(diào)整浮選設(shè)備葉輪蓋板至8~12 mm、優(yōu)化浮選藥劑制度的措施,初步穩(wěn)定了浮選作業(yè)指標(biāo),較改進(jìn)前尾礦鐵品位降低7.5個(gè)百分點(diǎn)、浮選作業(yè)鐵精礦回收率提高6.34個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)降低了藥劑成本,但仍低于設(shè)計(jì)指標(biāo),需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)試。

        反浮選 藥劑制度 調(diào)試

        安徽開發(fā)礦業(yè)有限公司李樓鐵礦選礦廠采用強(qiáng)磁拋尾—強(qiáng)磁精選—中礦反浮選的工藝流程進(jìn)行選別提鐵,并于2011年4月投產(chǎn)。實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中,浮選指標(biāo)波動較大。經(jīng)分析,藥劑制度是造成浮選指標(biāo)波動的一個(gè)重要原因,中礦浮選回收率是影響鐵回收率關(guān)鍵因素。為了掌握浮選藥劑制度對浮選指標(biāo)的影響,優(yōu)化藥劑添加制度,綜合考慮經(jīng)濟(jì)效益,最終確定出合理的浮選藥劑制度,為該選礦廠浮選工藝操作提供了充分的依據(jù)。

        1 礦石性質(zhì)[1-2]

        李樓鐵礦選廠入選的鐵礦石礦物組成較為簡單,鐵礦物主要為鏡鐵礦和假象赤鐵礦,偶見少量褐鐵礦,脈石礦物以石英為主,次為綠泥石、絹云母、白云母和方解石,其它微量礦物尚見鋯石、磷灰石、榍石和黃鐵礦等。礦石化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,鐵物相分析結(jié)果見表2。

        表1 礦石多元素分析結(jié)果 %

        由表1和表2可知,礦石中可回收的主要元素為鐵,但品位偏低,僅29.78%,其它金屬元素含量太低,不具備回收價(jià)值,其中雜質(zhì)元素磷、硫含量較低,屬低磷低硫的單一酸性中貧氧化鐵礦石。礦石在選礦過程中需去除的主要組分為SiO2,它是影響鐵精礦質(zhì)量的主要因素。礦石中鐵的賦存狀態(tài)較為單一,磁鐵礦中的鐵所占比例很少,僅為0.57%,赤(褐)鐵礦中鐵占總鐵的94.83%,所以鐵的選礦理論回收率應(yīng)接近95.40%。

        表2 鐵物相分析結(jié)果 %

        2 原生產(chǎn)工藝流程及存在問題

        2.1 原生產(chǎn)工藝流程

        李樓鐵礦選廠選礦工藝流程為階段磨礦—一段強(qiáng)磁拋尾—二段強(qiáng)磁提精—中礦反浮選的工藝流程,浮選采用1粗1精3掃作業(yè)流程。浮選作業(yè)設(shè)計(jì)入浮品位50.61%,鐵精礦品位64.96%,尾礦鐵品位8.95%,鐵精礦作業(yè)產(chǎn)率74.58%,鐵精礦作業(yè)回收率95.73%。浮選鐵精礦設(shè)計(jì)產(chǎn)率為8.95%,占總鐵精礦的22.98%,因此浮選指標(biāo)的波動對綜合精礦鐵品位影響較大,很有必要提升并穩(wěn)定浮選精礦指標(biāo)。鐵選廠原選礦工藝流程見圖1。

        2.2 存在的主要問題

        李樓鐵礦選廠投產(chǎn)以來浮選生產(chǎn)指標(biāo)不穩(wěn)定,操作人員依據(jù)浮選現(xiàn)象和生產(chǎn)指標(biāo)的變化調(diào)整藥劑添加量,經(jīng)常出現(xiàn)浮選精礦、尾礦鐵品位偏高或偏低、甚至浮選精礦鐵品位低、尾礦鐵品位高的異常現(xiàn)象,偶爾出現(xiàn)礦漿流動不暢、底流管道堵塞、浮選沉槽等現(xiàn)象,給浮選作業(yè)帶來了嚴(yán)重的不良影響。選廠連續(xù)4個(gè)月浮選作業(yè)實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)見表3。

        圖1 原工藝流程

        表3 連續(xù)4個(gè)月浮選作業(yè)實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo) %

        由表3可以看出,浮選作業(yè)平均給礦品位為55%,平均精礦鐵品位為65.3%,平均尾礦鐵品位30.5%,據(jù)此可以計(jì)算出浮選作業(yè)鐵精礦產(chǎn)率為70.4%,作業(yè)回收率為83.59%,低于設(shè)計(jì)指標(biāo)。

        3 問題分析與改進(jìn)措施

        3.1 問題分析

        通過現(xiàn)場調(diào)研、分析,認(rèn)為出現(xiàn)浮選作業(yè)指標(biāo)異常波動的主要原因是浮選藥劑制度不完善、藥劑添用量不合理,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

        (1)礦漿pH值偏低。浮選作業(yè)采用的脂肪酸類捕收劑RA-915適宜pH在11~12,現(xiàn)場測試礦漿pH值在10.5~11,抑制了捕收劑的作用。

        (2)“強(qiáng)壓強(qiáng)拉”現(xiàn)象嚴(yán)重。浮選鐵精礦品位偏低時(shí),操作人員在浮選粗選、精選作業(yè)加藥點(diǎn)添加大量捕收劑,增加刮出量提精;在浮選尾礦鐵品位高時(shí),在粗選和掃選1作業(yè)加藥點(diǎn)添加大量抑制劑,減少刮出量降尾。逐次累計(jì),造成抑制劑、捕收劑用量不匹配,出現(xiàn)“強(qiáng)壓強(qiáng)拉”現(xiàn)象。

        (3)出現(xiàn)“液面翻花”現(xiàn)象。個(gè)別浮選槽“液面翻花”現(xiàn)象較為嚴(yán)重,原因是在浮選機(jī)安裝過程中,葉輪蓋板間間隙過大或過小,礦漿在攪拌過程中形成渦旋,形成“液面翻花”。

        3.2 改進(jìn)措施

        針對以上問題,制定現(xiàn)場改進(jìn)措施:

        (1)浮選設(shè)備的調(diào)整。現(xiàn)場組織維修人員將存在“液面翻花”現(xiàn)象的幾臺浮選機(jī)拆下,經(jīng)測量其葉輪蓋板間的間隙大于15 mm,按設(shè)計(jì)要求,將其調(diào)整到8~12 mm。

        (2)優(yōu)化浮選藥劑制度。①調(diào)整礦漿pH值,增加氫氧化鈉添加量,將pH值調(diào)整為11.5~12,以使脂肪酸類捕收劑在強(qiáng)堿條件下充分發(fā)揮作用;②適當(dāng)增加氫氧化鈣添加量,以增大活化劑與脈石礦物的接觸概率,充分活化脈石礦物,提高其可浮性,改善反浮選效果;③依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)大幅減少抑制劑與捕收劑用量,同時(shí)選擇合適的配比,改善浮選作業(yè)指標(biāo);④將浮選作業(yè)精選選擇性添加的氫氧化鈣改為添加于掃選1流程,同時(shí)掃選1添加的淀粉改為選擇性添加,并添加于氫氧化鈣之前。通過調(diào)試,最終確定藥劑制度為:氫氧化鈉用量650 g/t、淀粉用量650 g/t、氫氧化鈣用量420 g/t、RA-915用量300 g/t,均為對作業(yè)給礦計(jì)。

        改進(jìn)后的浮選作業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)見表4。

        表4 改進(jìn)后連續(xù)4個(gè)月浮選作業(yè)生產(chǎn)指標(biāo) %

        由表4可以看出,改進(jìn)后浮選作業(yè)入浮平均鐵品位55%,精礦平均鐵品位65.15%,尾礦平均鐵品位23%,計(jì)算可知作業(yè)鐵精礦產(chǎn)率為75.92%,作業(yè)鐵精礦回收率為89.93%,較改進(jìn)前尾礦鐵品位降低7.5個(gè)百分點(diǎn),鐵精礦回收率提高6.34個(gè)百分點(diǎn)。浮選指標(biāo)的改善效果明顯,但距設(shè)計(jì)指標(biāo)仍有較大差距,仍需要進(jìn)一步改進(jìn)、調(diào)試。

        4 結(jié) 論

        (1)浮選藥劑制度是影響浮選作業(yè)指標(biāo)優(yōu)劣的重要因素,合適的藥劑制度有利于浮選指標(biāo)的穩(wěn)定和藥劑成本的降低。

        (2)將藥劑制度改為氫氧化鈉用量650 g/t、淀粉用量650 g/t、氫氧化鈣用量420 g/t、RA-915用量300 g/t,尾礦鐵品位降低7.5個(gè)百分點(diǎn),作業(yè)鐵精礦回收率提高6.34個(gè)百分點(diǎn),初步穩(wěn)定了生產(chǎn)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了提質(zhì)降耗的目的。但改進(jìn)后的指標(biāo)距設(shè)計(jì)指標(biāo)仍有一定距離,需進(jìn)一步調(diào)試。

        (3)浮選設(shè)備運(yùn)行狀況也會對生產(chǎn)指標(biāo)產(chǎn)生影響,需加強(qiáng)對設(shè)備維護(hù)如定期檢查等,以避免設(shè)備故障造成指標(biāo)不理想甚至停產(chǎn)。同時(shí),人工操作存在一定的誤差,并缺乏實(shí)時(shí)性,如何利用高新技術(shù)進(jìn)行自動化控制以降低操作因素對浮選指標(biāo)的影響是今后研究的重點(diǎn)。

        [1] 王 斌.安徽李樓鏡鐵礦選礦研究及生產(chǎn)實(shí)踐[J].礦產(chǎn)保護(hù)與利用,2009(6):24-26.

        [2] 瞿英程,黃 新.李樓鐵礦選廠生產(chǎn)調(diào)試及技術(shù)改造[J].金屬礦山,2008(8):56-57.

        2016-08-06)

        李 超(1986—),男,工程師,237462 安徽省六安市霍邱縣馮井鎮(zhèn)。

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