井次
- 中國(guó)石化西南石油局新場(chǎng)聯(lián)益公司點(diǎn)活穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)“棋子”
砂解堵及打撈5 井次,組下生產(chǎn)管柱7 井次、廢棄井封堵5 井次,強(qiáng)化原油和天然氣產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程管控,排查整改16 次,為老井維護(hù)提供有力的業(yè)務(wù)支撐。同時(shí),該公司投產(chǎn)新井2 口,累計(jì)產(chǎn)氣94.7 萬(wàn)立方米,確保其生產(chǎn)在優(yōu)質(zhì)高效的軌道運(yùn)行。施策精,操作準(zhǔn),力保穩(wěn)產(chǎn)控減績(jī)效彰顯該公司謀定而動(dòng),關(guān)口前移,在現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)活了一枚枚穩(wěn)產(chǎn)控減棋。點(diǎn)活方案優(yōu)化棋。該公司切實(shí)優(yōu)化“一井一策”方案,充分挖掘氣井生產(chǎn)潛能。生產(chǎn)、技術(shù)部門多次組織專業(yè)人員優(yōu)化調(diào)整增壓機(jī)運(yùn)行方案,共對(duì)194
中國(guó)科技縱橫 2023年15期2023-10-13
- 油田清潔化作業(yè)的技術(shù)研究與應(yīng)用
21 年應(yīng)用70井次,二次作業(yè)井197 井次,防噴成功率98.5%,減排污油污水0.96×104m3。1.2 措施井防噴控制配套技術(shù)一是在壓裂措施上,應(yīng)用壓裂防噴橋塞[5],2021 年實(shí)施20 井次,在實(shí)現(xiàn)井筒流體有效控制的同時(shí),平均單井壓后投產(chǎn)時(shí)間縮短10 d,少影響產(chǎn)油300 t,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益90 萬(wàn)元。二是在產(chǎn)能新井上,應(yīng)用射孔聯(lián)作工藝,年均實(shí)施50 口井,防噴成功率達(dá)100%,實(shí)現(xiàn)射孔全過(guò)程井口無(wú)溢流作業(yè)。三是加快補(bǔ)孔防噴一體化技術(shù)研發(fā),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)孔
石油石化節(jié)能 2023年2期2023-03-10
- 抽油機(jī)井自動(dòng)卸油泵的研制與應(yīng)用
維護(hù)上修740 井次(含撈桿),其中桿斷438 井次,占59.2%,其他原因302 井次,占40.8%。發(fā)生桿斷438 井次通過(guò)簡(jiǎn)化作業(yè)成功撈桿236 井次,其余202 井次進(jìn)行動(dòng)力上修,即202 井次因桿斷無(wú)法砸開(kāi)泄油器,需配套環(huán)保裝置作業(yè)(在線清洗車或收水裝置),占桿斷井的41.3%。2)因?yàn)榈貙勇┦o(wú)法建立循環(huán)洗井,油管內(nèi)油多而無(wú)法砸開(kāi)泄油器。2020 年使用在線清洗車配合作業(yè)118 井次,其中洗井地層漏失63 井次(桿斷32 井次、其他31 井次)
石油石化節(jié)能 2023年2期2023-03-10
- 姬塬油田H 油藏分注工藝適應(yīng)性評(píng)價(jià)
總體測(cè)調(diào)382 井次,遇阻62 井次。從注入介質(zhì)分析,注清水井中橋式偏心測(cè)調(diào)遇阻率22.2%,橋式同心測(cè)調(diào)遇阻率15.9%;注采出水井中橋式偏心測(cè)調(diào)遇阻率38.5%,橋式同心測(cè)調(diào)遇阻率16.7%,橋式偏心井均明顯高于橋式同心井(見(jiàn)表1)。表1 不同注入介質(zhì)中分注井測(cè)調(diào)遇阻情況統(tǒng)計(jì)表1.2 遇阻部位分析從遇阻部位分析,遇阻62 井次中工具串內(nèi)遇阻37 井次,占59.7%;管串遇阻16 井次,占25.8%;其他原因遇阻9 井次,占14.5%,遇阻位置主要集中在
石油化工應(yīng)用 2022年1期2022-02-20
- 吳起長(zhǎng)2 油藏控水穩(wěn)油技術(shù)研究
開(kāi)展強(qiáng)化注水6 井次,周期注水10 井次,吳135 長(zhǎng)2 油藏新471 單元流壓由4.6 MPa上升到5.69 MPa;新472 單元流壓由7.85 MPa 下降到5.91 MPa 再上升到6.07 MPa,流壓、壓力下降趨勢(shì)得到控制。剖2 長(zhǎng)2 油藏表現(xiàn)為“中高邊低”分布特征,西部鉆停區(qū)強(qiáng)化注水后,流壓由4.69 MPa 上升到4.93 MPa,油藏東部實(shí)施油井解堵10 口,流壓由4.35 MPa 上升到4.75 MPa,整體流壓上升0.32 MPa;油
石油化工應(yīng)用 2021年11期2021-12-27
- 低滲透油藏壓裂效果分析評(píng)價(jià)研究
共實(shí)施壓裂225井次,其中直井180井次,水平井45井次,階段累增油25.3萬(wàn)噸,平均單井措施增油量1125噸,提高采收率3.48%,具體見(jiàn)圖1。2.2產(chǎn)能分布特征從各井平面上分布特征來(lái)看,壓裂效果好(措施增油量大于1000噸)油井主要分布在構(gòu)造高部位油層厚度大、含油飽和度高區(qū)域,效果差井主要分布邊部區(qū)域,且新井投產(chǎn)壓裂效果好于老井調(diào)補(bǔ)層壓裂,主要原因?yàn)樾戮畠?yōu)選主力層位投產(chǎn)。2.3不同井型效果相比于直井,水平井具有控制儲(chǔ)量大、泄油面積廣以及生產(chǎn)壓差小等特點(diǎn)
油氣·石油與天然氣科學(xué) 2021年4期2021-09-17
- 大慶葡萄花油田注水井智能測(cè)調(diào)工藝現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
2年的4 300井次上升到2020年的5 510井次,年均增幅達(dá)到28.1%。同時(shí),油田注水井細(xì)分程度呈逐年遞增趨勢(shì),截至2020年平均單井注水層段數(shù)達(dá)3.42個(gè),其中5個(gè)層段以上井?dāng)?shù)達(dá)到263口,測(cè)試壓力進(jìn)一步加大。1.2 人員短缺,員工勞動(dòng)強(qiáng)度高,安全隱患突出傳統(tǒng)注水井測(cè)試時(shí)工人需搬運(yùn)重達(dá)30 kg以上的測(cè)試儀器至井口,并攀爬3~4 m高的井口進(jìn)行安裝,再開(kāi)展正常測(cè)試操作,如圖1所示。當(dāng)出現(xiàn)壓力高、出油等情況卡堵儀器時(shí),還需反復(fù)攀爬防噴管,完成提送鋼絲
化工管理 2021年22期2021-08-16
- 生產(chǎn)信息化系統(tǒng)在油井熱洗中的實(shí)踐與應(yīng)用
5口,自洗153井次,蒸汽洗25井次,熱洗279井次。2 PCS系統(tǒng)在熱洗中的指導(dǎo)作用(1)洗井過(guò)程中,光桿下不去,PCS系統(tǒng)助力徹底洗好井,減少躺井。韋2-42井于2019年5月7日11:10開(kāi)始洗井,溫度80 ℃,排量1檔,12:48第一罐水快洗完時(shí),泵壓從4 MPa上升到15 MPa,光桿下不去。停泵后,光桿上下活動(dòng)正常。12:48~14:21停泵,油井正常生產(chǎn),自動(dòng)排蠟,油管內(nèi)環(huán)空排蠟暢通。14:11再次開(kāi)泵洗井,洗通了,泵壓8 MPa不再上升,光
內(nèi)江科技 2021年2期2021-03-15
- 油井腐蝕主因評(píng)價(jià)及控制技術(shù)
全廠躺井228 井次,其中腐蝕躺井64 井次,占比28.1%,同比減少39 井次,占比下降7.2%。但是,主觀因素腐蝕達(dá)61 井次,有較大下降空間。為進(jìn)一步減少腐蝕躺井,降本增效,2019 年開(kāi)展《油井腐蝕主因評(píng)價(jià)及控制技術(shù)》項(xiàng)目。二、項(xiàng)目完成內(nèi)容(一)油井腐蝕主因統(tǒng)計(jì)與分析通過(guò)開(kāi)展油井腐蝕主因評(píng)價(jià),主因腐蝕中變點(diǎn)防腐不到位32 井次,加藥制度不合理12 井次,加藥不到位17 井次,主因腐蝕通過(guò)加強(qiáng)人員責(zé)任心、提高技術(shù)認(rèn)識(shí)水平、增強(qiáng)防腐技術(shù)手段是可以有效消
魅力中國(guó) 2020年23期2020-07-19
- 采油技術(shù)階段性工作總述
月份壓裂完井12井次,累計(jì)用液量2283m3,累計(jì)加砂量295.6m3。目前累計(jì)增油1689t,累計(jì)增氣51.6萬(wàn)方。2.油井解堵工藝技術(shù)。1-9月份累計(jì)實(shí)施油井解堵措施14井次,有效13井次,有效率92.8%。好的做法:(1)加強(qiáng)措施前期論證;(2)加強(qiáng)油井措施后管理;(3)完善解堵配套工藝。3.水井降壓增注工藝技術(shù)。好的做法:(1)不斷完善工藝配套措施;(2)加強(qiáng)酸液腐蝕速率監(jiān)測(cè)力度;(3)施工過(guò)程中合理控制油、套壓差;(4)適當(dāng)延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間提高后期注
消費(fèi)導(dǎo)刊 2020年1期2020-07-12
- 加快運(yùn)行節(jié)奏減少作業(yè)占用
月運(yùn)行井?dāng)?shù)在25井次左右(其中:水平井5井次,直井20井次),平均單井作業(yè)占用時(shí)間為15~20天,按平均單井日產(chǎn)3噸/日計(jì)算,單井作業(yè)占用影響產(chǎn)量為45~60噸,以全年的運(yùn)行井?dāng)?shù)為300井次為依據(jù),全年作業(yè)占用產(chǎn)量為1.35~1.8萬(wàn)噸。1 吞吐運(yùn)行的四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)(1)熱采準(zhǔn)備環(huán)節(jié):熱采作業(yè)時(shí)在不增加額外工序的情況下,按照正常作業(yè)速度,2天時(shí)間即可完井待注;如果增加“加套管短接、連續(xù)沖砂、打鉛印”等工序,完井時(shí)間則需要再增加1~2天;工藝措施施工時(shí),不動(dòng)管
化工管理 2020年14期2020-06-15
- 破解施工任務(wù)密集難題
天內(nèi)同時(shí)接到9 井次的生產(chǎn)任務(wù)(泵送橋塞分簇壓裂1 井次、射孔3 井次、測(cè)壓3 井次、探砂面2 井次),工作量是日常的4 倍,施工場(chǎng)所相對(duì)分散,遍及酒東、老君廟、鴨兒峽3個(gè)采油廠?!斑@是近幾年以來(lái),隊(duì)里工作量最密集的一天?!痹嚲?duì)隊(duì)長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記賈亞軍說(shuō)。面對(duì)突如其來(lái)密集工作量的情況,試井隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子克服人員少、工作量大的難題,在保證疫情防控的前提下多措并舉齊抓共管高效組織安全生產(chǎn)。他們細(xì)心謀劃、周密部署,不停往返于各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)之間跟進(jìn)、落實(shí)施工進(jìn)度,根據(jù)施工
中國(guó)石油石化 2020年10期2020-01-16
- 葡北油田深部調(diào)驅(qū)動(dòng)態(tài)跟蹤調(diào)整技術(shù)研究與應(yīng)用
井注入量154 井次,及時(shí)調(diào)整注入濃度106 井次。2.2 注入井措施降壓增注針對(duì)調(diào)驅(qū)過(guò)程中注入壓力較高的井積極采取降壓增注措施。主要措施為:大排量洗井、酸化解堵、壓裂。大排量洗井:針對(duì)短期內(nèi)注入壓力上升快或注入困難井實(shí)施大排量洗井,一般洗井周期4~6 個(gè)月。首先,依靠地層壓力對(duì)地層近井地帶的堵塞物進(jìn)行返吐,直至返排瞬時(shí)流量低于10m3/h;其次,利用干線高壓來(lái)水對(duì)注入管線進(jìn)行沖洗,洗井總量在20m3以上;最后,利用干線高壓來(lái)水對(duì)井筒進(jìn)行反沖洗,瞬時(shí)排量不
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年2期2020-01-05
- 抽油機(jī)井躺井中高溫高礦化度治理技術(shù)
幾年的努力,躺井井次逐年下降,免修期小于180天的井次也逐年下降。隨著投入不足、油田含水上升、泵掛加深、開(kāi)井?dāng)?shù)增加等不利因素的影響,近3年總躺井?dāng)?shù)沒(méi)有出現(xiàn)大幅度下降,但是短周期檢泵井所占的比例得到了有效控制,油井平均免修期一直在上升。偏磨+21井次、結(jié)垢+13井次、管老化+12井次;桿質(zhì)量-19井次、管質(zhì)量-9井次。對(duì)控躺工作運(yùn)行中的新問(wèn)題,2017年重點(diǎn)針對(duì)防偏磨、治理結(jié)垢、油管的深度挖潛應(yīng)用等多方面進(jìn)行了一系列的研究。取得的主要?jiǎng)?chuàng)新成果開(kāi)展了偏磨井調(diào)查
新生代 2019年9期2019-11-14
- 抽油機(jī)井躺井中高溫高礦化度治理技術(shù)
幾年的努力,躺井井次逐年下降,免修期小于180天的井次也逐年下降。隨著投入不足、油田含水上升、泵掛加深、開(kāi)井?dāng)?shù)增加等不利因素的影響,近3年總躺井?dāng)?shù)沒(méi)有出現(xiàn)大幅度下降,但是短周期檢泵井所占的比例得到了有效控制,油井平均免修期一直在上升。分析2016年躺井形勢(shì),主要因素對(duì)比,所存在的主要問(wèn)題是:偏磨+21井次、結(jié)垢+13井次、管老化+12井次;桿質(zhì)量-19井次、管質(zhì)量-9井次。對(duì)控躺工作運(yùn)行中的新問(wèn)題,2017年重點(diǎn)針對(duì)防偏磨、治理結(jié)垢、油管的深度挖潛應(yīng)用等多
新生代·上半月 2019年5期2019-10-21
- 如何降低水源井檢修頻次
底水源井檢修74井次,其中電機(jī)燒57口,故障占比達(dá)到77%,為主要故障原因。截至2018年1月檢修周期小于1年水源井10口,占水源井開(kāi)井?dāng)?shù)的30%。故障原因重復(fù),高頻井占比較大?,F(xiàn)狀二:三項(xiàng)控制指標(biāo)均呈逐年上升趨勢(shì)2015至2017年,水源井檢修頻次0.71次/口*年↗0.85次/口*年,單井檢修費(fèi)用2.41萬(wàn)元/井次↗3.03萬(wàn)元/井次,時(shí)率影響占比4.8%↗8.2%,三項(xiàng)控制指標(biāo)均呈上升趨勢(shì)。二、故障原因分析1.智能保護(hù)裝置配套使用率低影響驗(yàn)證方法:統(tǒng)
科學(xué)導(dǎo)報(bào)·科學(xué)工程與電力 2019年3期2019-10-20
- 特殊井況油井管理措施的綜合運(yùn)用與完善
因素造成躺井12井次,占比4.1%。通過(guò)對(duì)特殊井況油井有針對(duì)性的采油管理措施的綜合運(yùn)用與完善,及時(shí)消滅致躺因素,降低砂蠟鹽垢等造成的躺井,提升治躺效果,節(jié)約作業(yè)成本。并且針對(duì)特殊井況油井,建立分類數(shù)據(jù)庫(kù),精細(xì)日常管理各項(xiàng)措施,結(jié)合作業(yè)發(fā)現(xiàn)新情況,解決新問(wèn)題。二、特殊井況油井管理措施的綜合運(yùn)用與完善1、出砂井文衛(wèi)采油廠出砂井主要集中在文明寨油田,以文明寨油田的砂一上、二下、三上為主,統(tǒng)計(jì)2015-2017年躺井發(fā)現(xiàn),井筒有出砂現(xiàn)象油井共289口,文明寨油田1
石油研究 2019年4期2019-09-10
- 澀北氣田泡沫排水采氣技術(shù)的研究應(yīng)用
采氣試驗(yàn)7口井8井次,并首次實(shí)現(xiàn)了消泡進(jìn)站生產(chǎn)。加藥方式:簡(jiǎn)易泡排車井口加注。消泡方式:簡(jiǎn)易泡排車井口間歇加注消泡劑。選井范圍:以水淹停躺井為主。(二)柱塞泵站內(nèi)緊急切斷閥壓變處注入澀北氣田泡沫排水采氣攻關(guān)試驗(yàn)于2011年開(kāi)始實(shí)施,全年共開(kāi)展泡沫排水采氣攻關(guān)試驗(yàn)19口井81井次,首次進(jìn)行周期性泡排,確定各泡排井的加藥制度和泡排周期,并首次開(kāi)展冬季低溫泡排攻關(guān)試驗(yàn)。加藥方式:10月份前,采用簡(jiǎn)易泡排車井口加注;10月份后,采用泡排車井口加注。消泡方式:柱塞泵
福建質(zhì)量管理 2018年23期2018-04-03
- 胡尖山油田延10油藏井筒治理效果分析
內(nèi)返工井?dāng)?shù)達(dá)25井次,2個(gè)月內(nèi)返工井?dāng)?shù)達(dá)35井次,3個(gè)月內(nèi)返工井?dāng)?shù)50井次。2.2 頻繁上修井逐漸增多因投產(chǎn)管柱優(yōu)化不合理、監(jiān)督不到位等因素,2015年頻繁上修井逐漸增多,一年內(nèi)上修4次以上共計(jì)22井次。2.3 單井參數(shù)偏大,參數(shù)優(yōu)化不及時(shí)元28區(qū)塊單井抽吸參數(shù)沖程2.5m,沖次3.4min-1,平均泵效53.9%。其中沖次大于4次的油井有25口,日產(chǎn)液小于3m3的井共計(jì)8口,平均泵效僅21.1%。2.4 “六小”措施執(zhí)行不到位日常“六小”措施執(zhí)行不到位,
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年12期2017-12-19
- Y511壓裂封隔器使用中存在的問(wèn)題及原因分析
的優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)近千井次的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,出現(xiàn)過(guò)下入遇卡、封隔器膠筒損壞、反洗閥施工中意外打開(kāi)的問(wèn)題。為了有效解決上述問(wèn)題,使用質(zhì)量管理PDCA方法,改進(jìn)優(yōu)化原有的Y511封隔器,提高工具的可靠性和一次成功率。封隔器;使用;存在問(wèn)題;原因1 工作原理(1)Y511封隔器結(jié)構(gòu) Y511封隔器主要由水力錨組件、反洗閥組件、密封組件、換向機(jī)構(gòu)、坐卡機(jī)構(gòu)組成。(2) Y511封隔器工作原理 該封隔器的工作原理是工具下到設(shè)計(jì)位置時(shí),上提工具至一定高度,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)3~5圈,下放
化工管理 2017年19期2017-07-31
- 精細(xì)防偏配套措施的研究與應(yīng)用
孔或拉桿斷脫12井次,尤其φ57mm泵的拉桿更易彎曲偏磨。因此,研究改進(jìn)了φ57mm抽油泵活塞連接扣型,將活塞原φ19mm扣型改進(jìn)為φ22mm,拉桿使用φ22mm抽油桿,提高拉桿的抗磨抗彎性能。1.2 研究應(yīng)用φ30mm高強(qiáng)桿作為拉桿因Φ44mm、Φ50mm受尺寸限制,無(wú)法改進(jìn)活塞扣型,拉桿只能使用Φ19mm抽油桿,拉桿偏磨易斷,尤其是大斜度井或4吋套井,拉桿更易偏磨,為此,研究應(yīng)用了φ30mm高強(qiáng)桿作為拉桿。Φ30mm高強(qiáng)抗磨抽油桿長(zhǎng)度:6m;本體外徑:
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年5期2017-06-05
- 錦607塊剩余油分布規(guī)律研究及挖潛應(yīng)用
究共部署側(cè)鉆10井次,實(shí)施6井次,大修2井次,實(shí)施2井次,大修換井底10井次。日產(chǎn)液73.4t/d,日產(chǎn)油13.2t/d,已累計(jì)增油0.7274×104t。預(yù)計(jì)全部投產(chǎn)后增油51t/d,年增油1.53×104t,累增油10.3×104t。(2)層間剩余油挖潛2015年區(qū)塊共計(jì)實(shí)施補(bǔ)層、堵水等進(jìn)攻性地質(zhì)措施15井次,累計(jì)增油0.45×104t。2016年共計(jì)實(shí)施進(jìn)攻性地質(zhì)措施11井次,累計(jì)增油0.27×104t。針對(duì)區(qū)塊各層之間的物性差異,采取了分層注汽、投
當(dāng)代化工研究 2017年6期2017-04-18
- 龍虎泡油田偏磨井系統(tǒng)優(yōu)化與節(jié)能
合防治,偏磨作業(yè)井次由每年31井次減少到14井次,偏磨作業(yè)比例由26.7%降低到16.7%,偏磨井能耗由150 kWh下降到123 kWh,節(jié)能效果顯著。桿管偏磨;敏感性因素;防治措施;系統(tǒng)優(yōu)化1 現(xiàn)狀抽油桿偏磨是大部分油田普遍存在的問(wèn)題,對(duì)于進(jìn)入中后期開(kāi)采階段的油田,由于油井供液狀況變差、注水導(dǎo)致含水上升,抽油桿偏磨問(wèn)題更加突出。龍虎泡油田抽油機(jī)井平均泵徑44 mm,泵深1387 m,沖程2.6 m,沖速4.7 min-1,沉沒(méi)度356 m,流壓6.6
石油石化節(jié)能 2017年3期2017-03-27
- L27區(qū)分層注水井合理調(diào)配周期探討
實(shí)施分層調(diào)配64井次,問(wèn)題井20井次,占測(cè)試31.3%(單層不吸水3井次,管柱錯(cuò)誤1井次,封隔器失效2井次,球座漏失1井次,遇阻井13井次)。遇阻井為問(wèn)題井的主導(dǎo),占測(cè)試問(wèn)題井的65.0%。2)吸水不均現(xiàn)象嚴(yán)重。羅27區(qū)2016年完成調(diào)配工作64井次,調(diào)配前符合配注井共19井次,調(diào)前流量符合率29.7%。羅27區(qū)塊為超低滲透油藏,受儲(chǔ)層物性差、非均質(zhì)性強(qiáng)等情況的影響,剖面吸水狀況差,均勻吸水井的比例與水驅(qū)動(dòng)用程度均較低,油水井受效矛盾突出。近年來(lái)通過(guò)持續(xù)開(kāi)
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年12期2017-03-06
- 超稠油直井出水原因分析及治理對(duì)策
出水井治理411井次,并形成了一套出水治理防治技術(shù),油井出水問(wèn)題得到有效控制。主要治理思路為“先期預(yù)防,后期治理”。3.1 預(yù)防技術(shù)的研究及應(yīng)用(1)實(shí)施套管的先期防護(hù)技術(shù)目的是保持套管完好,防止破損。主要技術(shù)包括預(yù)應(yīng)力完井+熱力補(bǔ)償器和加厚套管技術(shù)。(2)提高固井質(zhì)量技術(shù)目的是防止發(fā)生竄槽出水。主要技術(shù)包括使用耐溫絕熱水泥固井工藝、提高水泥耐熱技術(shù)、套管粘砂技術(shù)。(3)增加射孔避射厚度目的是防止或延緩發(fā)生竄槽出水。統(tǒng)計(jì)規(guī)律表明,避射厚度小于5m,出水概率
化工管理 2017年9期2017-03-05
- 虎狼峁作業(yè)區(qū)延長(zhǎng)油井免修期措施效果分析
到985),檢泵井次同比上升36井次(249上升到285),單井檢泵頻次下降0.01。其中管故障和泵故障作業(yè)井次上升,桿故障作業(yè)井次減少,主因:偏磨管破,泵閥刺漏,結(jié)垢、出砂導(dǎo)致卡泵。2 影響油井免修期因素分析2.1 抽油泵故障頻繁2.1.1 含水上升,結(jié)垢加劇,球座垢卡失靈隨著含水上升,井筒結(jié)垢嚴(yán)重,沉降至球座位置,導(dǎo)致閥副結(jié)垢,失靈不出液。2016年共出現(xiàn)7井次,同期對(duì)比含水上升68.4%,平均運(yùn)行周期301 d。2.1.2 固定總成端面刺漏固定總成下
石油化工應(yīng)用 2017年1期2017-02-16
- 油砂山油田水井套損情況及對(duì)策淺析
變形、縮徑,26井次,占總套損水井?dāng)?shù)的62%;其次為錯(cuò)斷、破裂,6井次,占總套損水井?dāng)?shù)的14%;遇卡7井次,總套損水井?dāng)?shù)的17%;井內(nèi)有落魚(yú)3井次,總套損水井?dāng)?shù)的7%?,F(xiàn)場(chǎng)資料結(jié)合套損位置及注水壓力系統(tǒng)等分析結(jié)果來(lái)看,油田水井套損的主要原因是水井措施周期過(guò)長(zhǎng)及該水井鉆遇斷層,注水壓力過(guò)高導(dǎo)致套損。其中措施周期過(guò)長(zhǎng),16井次,占總套損水井?dāng)?shù)的39%;鉆遇斷層、注水壓力高導(dǎo)致套損15井次,占總套損水井?dāng)?shù)的37%;其次為固井質(zhì)量不合格7井次,占總套損水井?dāng)?shù)的17
大陸橋視野 2016年16期2016-10-21
- 提高抽油機(jī)泵效的方法
井調(diào)小參數(shù)125井次(其中調(diào)小沖程8井次,調(diào)小沖速50井次,調(diào)小轉(zhuǎn)數(shù)30井次,抽油機(jī)換小泵34井次,螺桿泵換小泵3井次)。2)高流壓、低泵效井的措施。這類井從合理區(qū)角度屬于斷脫漏失區(qū),針對(duì)此類井檢泵作業(yè)減小待作業(yè)的影響,2013年7月至2014年6月期間累計(jì)對(duì)區(qū)塊內(nèi)的油井進(jìn)行作業(yè)326井次(其中抽油機(jī)281井次,螺桿泵40井次,電泵5井次)。使待作業(yè)關(guān)井井?dāng)?shù)由2013年上半年的68口下降到2014年上半年的26口,降低了待作業(yè)關(guān)井的影響。2.2泵效變化原因
石油石化節(jié)能 2016年3期2016-09-06
- 采油管理增產(chǎn)實(shí)踐
我區(qū)共計(jì)調(diào)參57井次,其中調(diào)沖次53井次,調(diào)沖程4井次;上調(diào)參數(shù)31井次,下調(diào)參數(shù)19井次;累計(jì)增液670方,累計(jì)增油108噸。效果比較明顯的如2-4 2井調(diào)參前產(chǎn)狀為42.2.*2.2*95.3%*591,2008年5月18日將沖次由5↑6次,產(chǎn)狀為61.5*3.7*94%*724,日增液19.3t,日增油1.5t。2.調(diào)水目前我區(qū)綜合含水為89.7%,油藏部分陸續(xù)進(jìn)入中高含水期,主力層水淹嚴(yán)重,水淹井與未水淹井,水淹層與未水淹層間互分布,油水分布關(guān)系十
當(dāng)代化工研究 2016年1期2016-03-16
- 高滲透砂巖油藏生產(chǎn)管理分析
14年躺井133井次,其中只要躺井為桿斷66井次,其次為泵漏45井次。2 生產(chǎn)中存在的問(wèn)題2.1泵漏次數(shù)多、因泵漏導(dǎo)致的生產(chǎn)周期短、躺井率中泵漏井占比大對(duì)2014年泵漏躺井,從生產(chǎn)層位、沖砂量、泵漏井的平面位置、液量與泵漏關(guān)系四個(gè)方面進(jìn)行了對(duì)比分析,得出隨著開(kāi)采層位越來(lái)越淺,泵漏越多,產(chǎn)量越高泵漏越多,作業(yè)井沖砂進(jìn)尺總米數(shù)在不斷增加,平面上主體部位泵漏最多,泵漏躺井隨著出砂量的增加而增多。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤情況認(rèn)為泵漏主要由于出砂磨損閥座與活塞造成。2.2桿本體
化工管理 2016年12期2016-03-14
- 文南油田抗高壓堵漏劑的研究應(yīng)用
13年現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)2井次,累計(jì)增油641t,措施效果顯著。典型井例:W33-148井于2000年11月投產(chǎn),水泥返高2201.72m,鹽膏層2301-2323m。地質(zhì)要求對(duì)S3上7.8,井段3154.8-3177.5m進(jìn)行壓裂措施。因鹽膏層段套管變形嚴(yán)重(2305.39m最小縮徑為€%O96mm),1305m自由段套漏,采用水力噴射雙層壓裂要求井筒承壓能力達(dá)到40MPa。為滿足壓裂要求,2013年5月18日,擠入高濃度堵漏劑25m3,擠入加有1%增強(qiáng)劑水灰比為
科教導(dǎo)刊·電子版 2016年1期2016-03-14
- 機(jī)械防砂工藝技術(shù)與應(yīng)用
械防砂施工502井次,其中新井145井次,老井357井次。新井包括:擠壓充填79井次、井筒掛濾59井次、循環(huán)充填7井次;老井包括:擠壓充填112井次、井筒掛濾186井次、循環(huán)充填59井次。工藝成功率達(dá)到百分之分,油井生產(chǎn)效率由以前的62.8%提高到93.5%,增加油產(chǎn)16.95×104t,取得良好效果,有效地防止了油井出砂。2.1 擠壓充填防砂技術(shù)應(yīng)用效果分析:共實(shí)施191井次擠壓充填防砂施工,工藝成功率達(dá)到百分之百,措施有效率達(dá)到95%,根據(jù)措施的跟蹤分
化工管理 2015年11期2015-12-20
- 耿83區(qū)分層注水井合理調(diào)配周期探討
年分層調(diào)配806井次,問(wèn)題井147井次,占測(cè)試18.2%。其中耿83區(qū)測(cè)試問(wèn)題井34井次(單層不吸水1井次,法蘭漏水1井次,管柱錯(cuò)誤1井次,井筒臟2井次,流量計(jì)壞1井次,球座漏失1井次遇阻井17井次,中心閥門壞2井次,注不夠8井次)。遇阻井為問(wèn)題井的主導(dǎo),占測(cè)試問(wèn)題井的50.0%。(2)調(diào)配周期短,2014年全廠共完成分層調(diào)配工作450井次,調(diào)配前配注量符合井43井次。其中耿83區(qū)共完成調(diào)配工作119井次,調(diào)配前配注符合井15井次,調(diào)前流量符合率12.6%
石油化工應(yīng)用 2015年4期2015-10-26
- 采收率提高1.5個(gè)百分點(diǎn)的背后
,共實(shí)施措施17井次,采液速度由7.4%提高到8.9%。針對(duì)韻律性厚油層,他們采取以調(diào)堵措施進(jìn)行挖潛。通過(guò)降低注水井高滲透部位吸水量、減少采油井高滲透部位產(chǎn)液量的方式達(dá)到啟動(dòng)低滲部位的目的,采用注水井調(diào)剖(驅(qū))、油井化學(xué)堵水,調(diào)、堵措施一起配套實(shí)施。兩年來(lái),共實(shí)施調(diào)堵措施28井次,累計(jì)增油8600多噸。針對(duì)帶夾層厚油層以選擇性射孔和調(diào)堵措施進(jìn)行挖潛,對(duì)較穩(wěn)定的夾層,進(jìn)行局部細(xì)分層系,減小層內(nèi)干擾;利用夾層封堵高含水層,解放中低滲透段潛力。兩年來(lái),通過(guò)實(shí)施選
中國(guó)石化 2015年10期2015-10-10
- 港西油田出砂短周期井綜合治理評(píng)價(jià)
生短周期井131井次,同期對(duì)比近兩年發(fā)生短周期井,砂卡砂埋井占短周期井檢泵井次的54.2%,依然是造成機(jī)采井檢泵周期短的主要原因,。2 出砂短周期井現(xiàn)狀及原因分析一般來(lái)說(shuō),地層出砂并無(wú)嚴(yán)格的深度界限,當(dāng)?shù)貙訅毫Τ^(guò)地層強(qiáng)度時(shí)就有可能出砂。隨著流速的增加,油層受力發(fā)生變化,油井出砂量增加。出砂由內(nèi)因和外因引起。2.1 地層因素砂巖膠結(jié)疏松、成巖性差和膠結(jié)強(qiáng)度低是油層出砂的基本原因。港西油田砂埋卡短周期井主體分布在一、二、三、五區(qū)及58-8井區(qū),大部分都生產(chǎn)明
化工管理 2015年8期2015-08-15
- 錦150塊油井偏磨治理
倒井發(fā)生檢泵62井次,占檢泵總數(shù)的81.6%,要打開(kāi)延長(zhǎng)錦150塊油井檢泵周期的突破口,就是要遏制住區(qū)塊的防偏磨難題。2.1 抽油桿柱斷脫原因分析經(jīng)過(guò)井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分析及現(xiàn)場(chǎng)資料收集,發(fā)現(xiàn)錦150 塊造成斷、卡、脫機(jī)管漏倒井的主要原因?yàn)橛途贝?,造成管柱偏磨?yán)重。通過(guò)以上區(qū)塊所有油井的全角變化率統(tǒng)計(jì)情況看,所有的井都存在偏磨難題,特別是部分油井全角變化率大于2.5 度的十處以上的,這就反應(yīng)了下入井下管柱因多處全角變化率大,而形成螺旋彎或者曲形彎。受其井斜,
化工管理 2015年29期2015-08-15
- 深井抽油桿防斷綜合治理試驗(yàn)及效果評(píng)價(jià)
斷裂發(fā)生105 井次。2010-2014 年油桿斷裂井次與泵掛散點(diǎn)統(tǒng)計(jì),自2010 年以來(lái)發(fā)生的326 井次桿斷裂,其泵掛深度均在2 000 m~2 500 m。長(zhǎng)慶油田第三采油廠紅井子2010-2014 年油桿斷裂井的平均泵掛深度、沖次、含水都大于全廠及東線作業(yè)區(qū)的平均值,泵掛深度、沖次、含水是造成本區(qū)油桿疲勞斷裂,腐蝕( 偏磨)疲勞斷裂的主要因素。表1 基本生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比表表2 紅井子作業(yè)區(qū)2010-2014 年油桿斷裂鋼級(jí)對(duì)比紅井子作業(yè)區(qū)2010-20
石油化工應(yīng)用 2015年9期2015-08-10
- 大港采油一廠合理優(yōu)化舉升參數(shù)
業(yè)采取泵升級(jí)23井次,提淺泵掛深度60 井次,共提淺1.26 萬(wàn)m;結(jié)合措施作業(yè)提淺泵掛深度70 井次,共提淺2.01 萬(wàn)m。泵升級(jí)、提淺泵掛深度不僅合理利用油井沉沒(méi)度,而且降低桿管的使用成本。抽油機(jī)采油作為油田最重要的采油方式,其運(yùn)轉(zhuǎn)情況直接與采油廠的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)成本相關(guān)。這個(gè)廠針對(duì)目前油井生產(chǎn)特點(diǎn),結(jié)合理論分析與現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析,實(shí)施一系列優(yōu)化油井舉升參數(shù)措施。對(duì)于部分地層能量不足且不能得到有效補(bǔ)充的油井,在進(jìn)行檢泵作業(yè)舉升設(shè)計(jì)時(shí)適當(dāng)縮小泵徑,合
石油化工應(yīng)用 2015年11期2015-04-04
- 油砂山油田低產(chǎn)井增產(chǎn)方式研究
井酸化共實(shí)施30井次,針對(duì)近兩年作業(yè)及新投低產(chǎn)井酸化13井次;針對(duì)投產(chǎn)前期高產(chǎn)目前低產(chǎn)油井酸化13井次;針對(duì)斷層附近注水不受效油井酸化4井次2014年共實(shí)施酸化30井次,成功28井次,措施有效率93%,截止目前措施平均單井日增油1.3噸,累計(jì)增油3270噸。其中前期高產(chǎn)后期因滲透率下降低產(chǎn)酸化增油為主,近兩年新投及作業(yè)井平均單井增油量較低,說(shuō)明鉆井及作業(yè)過(guò)程中對(duì)近井帶地層污染較嚴(yán)重。2014年共實(shí)施斷層附近低產(chǎn)井酸化4井次,均取得較好的增油效果。單井增油量
化工管理 2015年3期2015-03-23
- 胡尖山油田“桿式泵+內(nèi)襯油管”工藝試驗(yàn)研究
護(hù)性作業(yè)114 井次,其中檢泵107 井次,包括抽油泵故障41 井次、桿柱故障21 井次、管柱故障18 井次,其他27 井次(主要是起測(cè)測(cè)下24 井次)。通過(guò)泵故障41 井次進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì),其主要原因?yàn)橹巫┦?、泵閥漏失、卡泵、凡爾罩?jǐn)嗟取?.4 影響桿式泵工況原因分析1.4.1 井筒腐蝕、偏磨、結(jié)垢 腐蝕穿孔導(dǎo)致漏失,加重了偏磨、結(jié)垢速度;密封部位偏磨、機(jī)械卡抓斷脫、松脫的問(wèn)題,導(dǎo)致座封失效;井筒偏磨,油管絲扣漏失;油井結(jié)垢導(dǎo)致桿式泵卡泵、造成凡爾失靈、
石油化工應(yīng)用 2014年10期2014-12-24
- 坪橋區(qū)油井檢泵原因分析
區(qū)小修共計(jì)180井次,其中因深井泵故障修井106井次,占修井總井次的58.9%;油桿斷脫修井9井次,占修井總井次的5.0%;井筒結(jié)蠟修井38井次,占修井總井次的21.1%;磁化修井11井次,占修井總井次的6.1%;套管故障修井4井次,占修井總井次的2.2%;其他占6.7%。從今年1-5月份的修井情況來(lái)看,造成修井的原因主要有泵漏失、抽油桿斷、抽油桿脫、卡泵、結(jié)蠟、磁化、套損幾大方面。2.檢泵頻繁的主要問(wèn)題分析(1)泵漏失2014年全區(qū)因泵漏失修井57井次,
化工管理 2014年36期2014-08-15
- Ⅱ類油層不同注聚階段注入?yún)?shù)調(diào)整方法研究
期共計(jì)調(diào)整135井次,其中上調(diào)注入速度35井次,注入量上調(diào)568m3,井區(qū)注入速度提高0.05PV/a;上調(diào)注入濃度56井次,注入濃度由1050mg/L提高到1128mg/L;下調(diào)注入速度15井次,注入量下調(diào)242m3,井區(qū)注入速度下降0.03PV/a;下調(diào)注入濃度29井次,注入濃度由1250mg/L下降到1078mg/L。1.2 含水下降期注入?yún)?shù)調(diào)整方法研究在含水下降期注入?yún)?shù)調(diào)整主要目的是結(jié)合油層條件,優(yōu)化注入濃度及速度,促進(jìn)井區(qū)均勻受效。優(yōu)化以注入
- 河南油田水驅(qū)油藏注氮?dú)庑Чu(píng)價(jià)
實(shí)施注氮?dú)?98井次,有效149井次,有效率75.3%;平均單井增油為134.3 t,累計(jì)增油2.66×104t,投入產(chǎn)出比1∶7.2。水驅(qū)油藏;注氮?dú)猓粎?shù)設(shè)計(jì);效果評(píng)價(jià)河南油田水驅(qū)油藏產(chǎn)量占全廠原油產(chǎn)量的40%。由于油層非均質(zhì)性嚴(yán)重,受邊水或注入水影響,部分油井長(zhǎng)期高含水生產(chǎn),平剖面調(diào)整難度大,采取常規(guī)動(dòng)態(tài)調(diào)整措施效果不明顯。1 注氮?dú)鈾C(jī)理及參數(shù)設(shè)計(jì)1.1 注氮?dú)鈾C(jī)理(1)注氣替水機(jī)理。注入的氣體優(yōu)先進(jìn)入含水飽和度較高的部位,頂替多孔介質(zhì)中的注入水,占
油氣田地面工程 2014年9期2014-04-07
- 降低抽油泵漏失率的措施
檢泵15 150井次,其中泵故障6 528井次,占總檢泵的43.1%,泵故障中漏失檢泵3 962井次,占泵故障的60.1%,因此抽油泵漏失是影響檢泵的主要因素。二、抽油泵漏失原因抽油泵工作原理如圖1所示。從檢泵情況可以看出,抽油泵漏失主要是單向閥球漏失,承受井壓、液柱重力,經(jīng)分析找出漏失原因如下。圖1 抽油泵工作原理圖(1)井筒狀況差,井筒結(jié)垢、腐蝕嚴(yán)重,臟物多,在閥球及球座上形成坑點(diǎn),或垢附著在球及球座上造成漏失。(2)油井間歇出液產(chǎn)生“液擊”,造成閥球
中國(guó)設(shè)備工程 2013年11期2013-10-21
- 提高試井測(cè)試合格率的研究和應(yīng)用
井測(cè)試共計(jì)312井次,合格290井次,不合格22井次,試井測(cè)試合格率92.9%。經(jīng)過(guò)查閱小班原始報(bào)表數(shù)據(jù),對(duì)2011年試井測(cè)試不合格井次的試井項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)(表1)。1.2 影響合格率的主要問(wèn)題的確定從表1中可以看出來(lái),壓降測(cè)試不合格占到了54.5%,是影響合格率的主要問(wèn)題。針對(duì)壓降測(cè)試不合格問(wèn)題,主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)5個(gè)方面展開(kāi)分析,從關(guān)聯(lián)圖(圖1)中找出6條造成壓降測(cè)試不合格的末端因素。針對(duì)這6條末端因素,采取現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的辦法逐一進(jìn)行要因驗(yàn)證,制定
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2013年8期2013-09-07
- 八面河油田油潤(rùn)滑防偏磨工藝研究與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
油管失效共339井次,占維護(hù)作業(yè)總井次的50.4%,油管失效仍是八面河油田近幾年維護(hù)作業(yè)的主要原因,而偏磨則成為了油管失效的主要原因。表2 2012年維護(hù)作業(yè)井作業(yè)原因分類統(tǒng)計(jì)1.2 含水是影響桿管偏磨的重要因素通過(guò)對(duì)作業(yè)原因進(jìn)行分析,導(dǎo)致偏磨的主要原因除了不可改變的井身結(jié)構(gòu)、抽油桿及油管彎曲外,高含水的井液介質(zhì)也大幅加劇了桿管的偏磨腐蝕速度。從近幾年的情況來(lái)看,多輪次作業(yè)井主要集中在含水大于90% 的區(qū)間(見(jiàn)表3)。表3 近幾年高含水期(含水大于90%)
江漢石油職工大學(xué)學(xué)報(bào) 2013年1期2013-09-05
- 坪北油田躺井原因分析及對(duì)策研究
抽油桿斷脫198井次,占維護(hù)性作業(yè)井次的36.5%,油管漏11井次,占維護(hù)性作業(yè)井次的2.0%,蠟卡210井次,占維護(hù)性作業(yè)井次的38.7%,泵漏114井次,占維護(hù)性作業(yè)井次的21.0%。其中抽油桿斷脫和蠟卡占維護(hù)性作業(yè)井次的主要部分。1 抽油桿斷原因調(diào)查2005年至2009年,共發(fā)生抽油桿斷脫198井次,其中由于偏磨導(dǎo)致抽油桿斷脫的29井次,抽油桿本體斷的169井次(見(jiàn)表1)。由表1可看出,抽油桿以本體斷為主,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)90%以上的抽油桿斷位置是在墩頭部位
江漢石油職工大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年1期2012-12-28
- 中原油田采油一廠腐蝕嚴(yán)重井的治理
低、總鐵降低,趟井次數(shù)減少,取得較好的防腐效果。1 腐蝕因素分析油田生產(chǎn)系統(tǒng)中由于介質(zhì)的存在,引發(fā)了腐蝕的產(chǎn)生,介質(zhì)的強(qiáng)腐蝕性是造成系統(tǒng)嚴(yán)重腐蝕的最根本原因。2008年7月對(duì)該區(qū)塊10口油井產(chǎn)出液進(jìn)行了全面的抽樣分析,結(jié)果見(jiàn)表1。表1 13-365等10口井產(chǎn)出水腐蝕因素分析數(shù)據(jù)Table1 Corrosive Factor Data of Output liquid for 13-365 etc 10 oil wells通過(guò)表1數(shù)據(jù)分析,得出造成13-3
石油化工腐蝕與防護(hù) 2012年6期2012-10-25
- 在低效井、躺井上摳“金子”
少重復(fù)性作業(yè)26井次,減少作業(yè)占產(chǎn)450余噸。目前,該礦面臨原油含水量不斷上升、穩(wěn)產(chǎn)難度不斷增大、成本居高不下的困境,低效井、躺井逐漸增多,已經(jīng)成為該礦快速奪油上產(chǎn)的“攔路虎”之一。今年年初以來(lái),該礦在全礦范圍內(nèi)深入開(kāi)展低效井排查、降低維護(hù)性作業(yè)費(fèi)用等活動(dòng)。一是找準(zhǔn)低效測(cè)壓井同步優(yōu)化,對(duì)低效測(cè)壓井進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,運(yùn)用作業(yè)測(cè)壓同時(shí)上措施的方案,減少作業(yè)測(cè)壓占產(chǎn)50余噸。二是找準(zhǔn)躺井同步測(cè)壓,進(jìn)行摸排調(diào)查分析,實(shí)施測(cè)壓井躺井期間同步測(cè)壓作業(yè)法,減少作業(yè)測(cè)壓占產(chǎn)1
中國(guó)石油石化 2012年15期2012-08-15
- 心系油井的“技術(shù)專家”
油水井酸化解堵7井次、注水井測(cè)調(diào)22井次。新工藝推廣是周廣安分管的另一項(xiàng)重要工作。今年3月份,為解決大斜度注水井智能測(cè)調(diào)聯(lián)動(dòng)分層注水管柱中存在測(cè)調(diào)成功率偏低的問(wèn)題,周廣安帶領(lǐng)工藝室成員向鉆采院工具所和儀表所專家虛心請(qǐng)教,同時(shí)組織海南作業(yè)區(qū)、地質(zhì)所、工藝所等15名技術(shù)人員進(jìn)行座談交流,研討井下工具和調(diào)測(cè)儀器的改進(jìn)方向。此外,他還和其他3名同志到大港油田、瓦房店廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和觀摩學(xué)習(xí),了解國(guó)內(nèi)大斜度注水井的最新測(cè)調(diào)技術(shù)。經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的潛心攻關(guān)、反復(fù)室內(nèi)試驗(yàn)
中國(guó)石油企業(yè) 2012年12期2012-07-19
- 降低井下作業(yè)綜合返工率的途徑和方法
工油水井1361井次,返工井254井次,返工率為18.66%,詳細(xì)返工情況見(jiàn)表1。1.1 抽油桿問(wèn)題因抽油桿問(wèn)題造成返工的井主要有3類:抽油桿偏磨斷、抽油桿本體疲勞斷裂、抽油桿脫扣。(1)抽油桿偏磨斷。共有62口井因抽油桿偏磨斷造成返工,從現(xiàn)場(chǎng)鑒定情況看,桿偏磨位置一般發(fā)生在600~1 000m之間,這些井均為直井,以前未發(fā)生過(guò)偏磨。分析原因主要是油田實(shí)施聚驅(qū)開(kāi)采后,油井普遍見(jiàn)聚,采出液的物性發(fā)生變化,原油黏度增加,導(dǎo)致抽油桿下行時(shí),由抽油泵游動(dòng)閥的流體阻
石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2011年6期2011-11-09
- 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)“摳”出6600萬(wàn)
評(píng)價(jià)論證5122井次,否決低效措施398井次,今年減少風(fēng)險(xiǎn)性投入6600萬(wàn)元。如何做到少投入多產(chǎn)出?遼河油田勘探開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中心主動(dòng)與地質(zhì)工藝部門配合,把經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)融入油井措施“三級(jí)論證”之中,建立了措施前經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作流程。依據(jù)地質(zhì)、生產(chǎn)及資金的需求,對(duì)上報(bào)的措施方案進(jìn)行最后審查,提出實(shí)施意見(jiàn)。另外,經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法實(shí)現(xiàn)圖版化,使不同區(qū)塊單井措施投入的效益預(yù)測(cè)分析直觀化、簡(jiǎn)單化。經(jīng)過(guò)11年的努力,遼河油田持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作,理順了儲(chǔ)量與產(chǎn)量、規(guī)模與效益、投資與
中國(guó)石油石化 2011年23期2011-08-15
- 老區(qū)如何提高油井吞吐效果延緩產(chǎn)量遞減
施低效井間注19井次,有效14井次,有效率73.7%,產(chǎn)油7050噸,增油1304噸(同期對(duì)比),平均單井增油67噸。這19井次若采取連注,只能產(chǎn)油4500噸左右,則間注增油5550噸,平均單井增油134噸,效果明顯。針對(duì)高含水高液量低產(chǎn)能井實(shí)施化學(xué)堵水調(diào)剖措施提高產(chǎn)能一、化學(xué)堵水調(diào)剖原理。堵水調(diào)剖技術(shù)主要以聚丙烯酰胺為堵水劑主要基料,注入地層后,凝膠在水層凝膠良好,在油層凝膠較差,具有一定的選擇性,堵水劑輔以油溶性固體顆粒,擠入地層后在地地層溫度下軟化變
現(xiàn)代企業(yè)文化·理論版 2011年21期2011-03-22
- 河南油田機(jī)械防砂技術(shù)應(yīng)用效果評(píng)價(jià)
械防砂施工483井次(表2),其中新井135井次:包括井筒掛濾55井次、擠壓充填76井次、循環(huán)充填4井次;老井348井次:包括井筒掛濾190井次、擠壓充填109井次、循環(huán)充填49井次。表2 機(jī)械防砂技術(shù)應(yīng)用情況匯總2 機(jī)械防砂技術(shù)應(yīng)用效果分析完成的483井次機(jī)械防砂,工藝成功率100%,措施有效率89.7%,油井生產(chǎn)時(shí)率由措施前的63.6%提高至94.3%,措施增油15.08×104t,減少維護(hù)作業(yè)4473井次,可對(duì)比的378井次防砂有效期為756.6天,
石油地質(zhì)與工程 2010年6期2010-09-29
- 油管用除垢攻蠟器
井?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用50井次,受到采油隊(duì)技術(shù)員和作業(yè)跟蹤人員的歡迎。應(yīng)用效果:該儀器研制后現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用113井次,其中因注水井井筒內(nèi)死油不能及時(shí)分層測(cè)試井41井次、注聚分層測(cè)試井21井次、電泵攻蠟井51井次,節(jié)省了作業(yè)費(fèi)用。佘慶東供稿
石油石化節(jié)能 2010年2期2010-08-15