蔣慶(中石油長城鉆探工程有限公司壓裂公司壓裂酸化技術(shù)研究所, 遼寧 盤錦 124010)
Y511壓裂封隔器使用中存在的問題及原因分析
蔣慶(中石油長城鉆探工程有限公司壓裂公司壓裂酸化技術(shù)研究所, 遼寧 盤錦 124010)
目前,中石油長城鉆探壓裂公司研制的Y511封隔器在油田得到了廣泛的應(yīng)用。該封隔器具有耐壓耐溫高、承壓時間長、易解封的優(yōu)點。通過近千井次的現(xiàn)場應(yīng)用,出現(xiàn)過下入遇卡、封隔器膠筒損壞、反洗閥施工中意外打開的問題。為了有效解決上述問題,使用質(zhì)量管理PDCA方法,改進(jìn)優(yōu)化原有的Y511封隔器,提高工具的可靠性和一次成功率。
封隔器;使用;存在問題;原因
(1)Y511封隔器結(jié)構(gòu) Y511封隔器主要由水力錨組件、反洗閥組件、密封組件、換向機構(gòu)、坐卡機構(gòu)組成。
(2) Y511封隔器工作原理 該封隔器的工作原理是工具下到設(shè)計位置時,上提工具至一定高度,順時針旋轉(zhuǎn)3~5圈,下放封隔器并壓重8-12t,完成坐封。壓裂施工后,只需要上提一定高度即可解封。
采用全面質(zhì)量管理的統(tǒng)計技術(shù),對從2003年以來施工的862口井進(jìn)行統(tǒng)計,下入過程中途坐封6井次,0.7頻次%;坐不住37井次,4.3頻次%;封不嚴(yán)28井次,3.3頻次%;反洗閥異常15井次,1.8頻次%;壓后提不動23井次,2.7頻次%;其它異常5井次,0.6頻次%;施工正常748井次,86.8頻次%。
從以上表述可以看出,該封隔器現(xiàn)場施工一次成功率較高,達(dá)到86.8%,但也出現(xiàn)了一些出現(xiàn)頻次較高的問題,主要表現(xiàn)在:①封隔器一次坐封成功率及驗封成功率有待提高,失敗率占現(xiàn)場應(yīng)用井次的8%。②壓裂施工結(jié)束后,工具不能提出的頻次占現(xiàn)場應(yīng)用井次的2.7%。③壓裂施工結(jié)束后,反洗閥打不開的頻次占現(xiàn)場應(yīng)用井次的1.8%。
這些問題的出現(xiàn),導(dǎo)致單位需要投入大量的人力去分析改進(jìn)及返工作業(yè),影響施工效率和質(zhì)量,提高了施工費用,耽誤開采進(jìn)度。
針對上述存在的問題,從產(chǎn)品設(shè)計的角度,結(jié)合流體力學(xué)知識對問題進(jìn)行原因分析。
(1)中途坐封 封隔器下入過程中,井內(nèi)液體受到瞬間阻擋截斷,導(dǎo)致對工具產(chǎn)生水擊效應(yīng)。水擊壓力促使封隔器上的零部件移動并壓縮膠筒,使封隔器中途坐封。由流體力學(xué)理論可知,管柱內(nèi)井液對封隔器產(chǎn)生的瞬時最大水擊壓差公式為[1]:
式中, ρ為井內(nèi)液體密度,kg/m3;C為壓力傳播速度,m/s;v0max為管柱內(nèi)井液上行的速度,m/s;E0為井液彈性模量,MPa;D為管柱外徑,mm; δ為管柱平均厚度,mm;E為管柱彈性模量,MPa。
從式(1)可知,水擊壓差和下管速度正相關(guān)。計算下管速度為4m/s時,水擊壓差為10.68MPa,推動膠筒坐封。應(yīng)該予以控制下速,推薦1m/s為宜。
(2)坐封及驗封失敗 對坐封失敗的封隔器起出分析,卡瓦破碎13井次,20頻次%;無法換向29井次,45頻次%;膠筒損傷17井次,26頻次%;本體損傷6井次,9頻次%。
通過組裝及檢修發(fā)現(xiàn),造成卡瓦破碎的原因是分瓣式的卡瓦太長,造成歸位彈簧的疲勞,當(dāng)然,應(yīng)該通過優(yōu)化卡瓦的結(jié)構(gòu)參數(shù)予以消除隱患[2]。造成本體損傷的原因有卡瓦不歸位導(dǎo)致的損壞,套管有臺階導(dǎo)致的硬碰變形,也有工具本身設(shè)計強度太薄弱導(dǎo)致的壓裂時高壓變形。膠筒損壞的原因很多,有操作方面的問題,如下速過快或者猛提猛放,管柱在井內(nèi)劇烈震動,導(dǎo)致膠筒刮壞;也有井筒方面的問題,如7掛5的井身結(jié)構(gòu),封隔器在過懸掛器時有可能刮蹭損壞膠筒。無法換向為工具設(shè)計的問題,外換向槽的換向機構(gòu)容易進(jìn)入異物,尤其發(fā)生在一些嚴(yán)重結(jié)蠟或者未洗井就下工具的施工中,還有可能是外換向槽下入時的變形,都可能造成無法換向。
(3)壓后提不動 造成壓后提不動的原有有很多,有工具本身的問題,如本體損傷、變形;也有作業(yè)施工的問題,如防噴結(jié)束后未及時反洗,造成管柱沉砂,或者解封后未及時起管,地層出砂導(dǎo)致封隔器砂埋的情況。
(4)反洗閥異常 反洗井時,從油套環(huán)空加高壓液體,高壓液體推動反洗活塞,打開反洗井通道,高壓液體由套管通過進(jìn)液孔進(jìn)入油管,最后高壓洗井液經(jīng)套管從油管返出,完成反洗井工藝。
原有反洗閥打開時,活塞向下運動,時常造成意外打開(如異物、砂橋等),或者壓后打不開的情況下,打開后無法關(guān)閉,造成返工作業(yè)或者大修。
針對Y511封隔器存在的上述問題, 我們可以考慮在以下幾方面進(jìn)行優(yōu)化:①工具組合及結(jié)構(gòu)優(yōu)化。②可開關(guān)式反洗閥部件。③卡瓦結(jié)構(gòu)優(yōu)化。④研制專用檢修工具。⑤用于復(fù)合套管井的下入保護(hù)裝置研制。
①Y511封隔器具有耐壓耐溫高、承壓時間長、易解封的優(yōu)點,在油田得到了廣泛的應(yīng)用。②針對Y511封隔器在使用時,出現(xiàn)的中途坐封、封隔器膠筒損壞、反洗閥施工中意外打開的問題,優(yōu)化工具卡瓦等部件的結(jié)構(gòu),并且給出了施工操作的建議,應(yīng)用流體力學(xué)計算表明控制下速(以1M/S為宜)可以有效避免中途坐封,設(shè)計專用的維修工具-錨牙起拔器,以提高工具維修效率和減少封隔器損壞。
[1]楊志濤,何祖清,劉斌,等.管柱入井時管內(nèi)液體引起水擊現(xiàn)象力學(xué)模型[J].石油機械,2007,35(9):46-47.
[2]膩紅梅,徐國英,王維剛,等.可取橋塞卡瓦結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[J].石油機械,2009,37(2):32-34.