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        抽油機(jī)井躺井中高溫高礦化度治理技術(shù)

        2019-10-21 08:36:00張彩霞丁川
        新生代·上半月 2019年5期
        關(guān)鍵詞:檢泵光桿井次

        張彩霞 丁川

        文南油田的油藏性質(zhì)屬于異常高壓、高溫、高鹽、低滲、高氣油比的復(fù)雜斷塊油氣藏。油藏埋藏深度2210~3800m之間,主力油層壓力系數(shù)1.2-1.8,地層溫度100-140℃,地層原始孔隙度16.1-20%,滲透率15-150×10-3μm2,地層水礦化度22-34×104㎎/l,縱向?qū)酉刀?、層間差異大,層間矛盾突出,低產(chǎn)低能井也逐漸增多。

        躺井分因素對(duì)比

        經(jīng)過近幾年的努力,躺井井次逐年下降,免修期小于180天的井次也逐年下降。隨著投入不足、油田含水上升、泵掛加深、開井?dāng)?shù)增加等不利因素的影響,近3年總躺井?dāng)?shù)沒有出現(xiàn)大幅度下降,但是短周期檢泵井所占的比例得到了有效控制,油井平均免修期一直在上升。

        分析2016年躺井形勢(shì),主要因素對(duì)比,所存在的主要問題是:

        偏磨+21井次、結(jié)垢+13井次、管老化+12井次;桿質(zhì)量-19井次、管質(zhì)量-9井次。

        對(duì)控躺工作運(yùn)行中的新問題,2017年重點(diǎn)針對(duì)防偏磨、治理結(jié)垢、油管的深度挖潛應(yīng)用等多方面進(jìn)行了一系列的研究。

        取得的主要?jiǎng)?chuàng)新成果

        開展了偏磨井調(diào)查治理。通過調(diào)查,在已經(jīng)完井開抽的偏磨嚴(yán)重井進(jìn)行地面再配套。經(jīng)過試驗(yàn)研究,對(duì)旋轉(zhuǎn)光桿裝置進(jìn)行優(yōu)化優(yōu)選。把歷年來的光桿懸轉(zhuǎn)器進(jìn)行效果對(duì)比、經(jīng)濟(jì)性對(duì)比,篩選配套了一種拉線式光桿懸轉(zhuǎn)器。目前新式光桿旋轉(zhuǎn)器安裝了45套,各類光桿懸轉(zhuǎn)器共使用147套。

        現(xiàn)場(chǎng)跟蹤與理論分析結(jié)合

        為了科學(xué)剖析躺井問題,控躺項(xiàng)目組主要成員堅(jiān)持兩個(gè)深入:一是深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,二是深入采油區(qū)組織分析。先后四個(gè)采油區(qū)召開了躺井原因討論會(huì)6次,由技術(shù)管理科、工藝研究所、準(zhǔn)備大隊(duì)、作業(yè)四大隊(duì)的控躺負(fù)責(zé)人,與采油區(qū)結(jié)合,把近3年來的多輪次躺井逐井討論,深層次解剖了工作上的問題和不足,提出改進(jìn)建議。

        經(jīng)過對(duì)每個(gè)采油區(qū)控躺工作的梳理,制定、實(shí)施了32口井的加藥措施、16口井的防偏磨措施,共48井次工作量。合理優(yōu)化參數(shù),根據(jù)供液能力的變化,及時(shí)下調(diào)沖次。資料顯示,平均單井沖次與去年對(duì)比,增0.03次/分;與2015年對(duì)比,降0.02次/分。在很大程度上減輕了桿柱慣性載荷,減少了應(yīng)力比,在很大程度上延長(zhǎng)了抽油桿使用壽命。

        特殊井治理技術(shù)

        在專用緩蝕劑的使用方面,針對(duì)注CO2見效井的特點(diǎn),創(chuàng)新管理方法。對(duì)特殊井的腐蝕治理,一是更新了85臺(tái)智能連續(xù)加藥裝置。井口連續(xù)加藥井?dāng)?shù)到2017年底已經(jīng)達(dá)到了249套,其中智能加藥裝置達(dá)到236臺(tái),保證了投加均勻、投加量調(diào)節(jié)方便、投加有效。二是對(duì)采出液的酸性評(píng)價(jià),通過簡(jiǎn)單有效的試紙方法,從一開始就根據(jù)酸性的變化調(diào)節(jié)加藥量。三是井下測(cè)腐環(huán)、地面掛片相結(jié)合,有效評(píng)價(jià)腐蝕速率,及時(shí)調(diào)整加藥濃度。

        防偏磨技術(shù)的創(chuàng)新:如三區(qū)WX86井,通過創(chuàng)新性地在末根油管上接舊泵筒、井口旋轉(zhuǎn)裝置、旋轉(zhuǎn)懸繩器等,經(jīng)過治理,檢泵周期由原來的平均76天延長(zhǎng)到203天。四區(qū)W269-31井,主要存在結(jié)垢、尼龍扶正塊易碎的問題,檢泵周期65天,經(jīng)過對(duì)注塑桿的調(diào)整,已達(dá)到402天。一區(qū)W179-5井以前平均檢泵周期3個(gè)月,通過配防腐懸掛泵、利用摻水裝置加藥等措施,目前達(dá)到4個(gè)月以上仍繼續(xù)生產(chǎn)。

        現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

        2016-2017年未發(fā)生結(jié)鹽躺井,結(jié)蠟躺井在2016年4井次,2017年發(fā)生1井次。

        結(jié)垢躺井大幅度減少

        結(jié)垢躺16井次,同比減少24井次。其中免修期180天以下9井次,同比減少2井次。結(jié)垢躺井大幅度減少,主要原因是針對(duì)近幾年結(jié)垢躺井日趨嚴(yán)重的問題,在2015年-2016年試驗(yàn)使用新型阻垢劑,2017年推廣使用,目前使用19口井,并對(duì)結(jié)垢躺井納入采油管理區(qū)考核,收到一定效果。

        腐蝕躺井增加

        腐蝕躺井28井次,同比增加9井次;其中免修期180天以下的10井次,同比增加8井次。表現(xiàn)為井次增加、短周期躺井增加。

        目前井口連續(xù)加藥井?dāng)?shù)235口,其中智能加藥裝置148口、撞擊式加藥75口、重力式加藥10口、摻水泵摻水時(shí)加藥2口。加藥覆蓋率50%(抽油機(jī)開井總數(shù)470口)。

        泵老化躺井躺井減少

        泵服役超500天的躺井同比減5井次。主要是泵老化導(dǎo)致的凡爾罩?jǐn)?、漏失等去?井次,今年3井次。

        工藝配套躺井情況

        工藝配套躺井56井次,與去年持平。其中180天以下井次7井次,同比減6井次.主要是管裂縫增加4井次。其中影響因素主要是原磨損過的油管二次下井,導(dǎo)致檢泵周期短。典型的如W33-211送井試壓合格管下井74天磨出裂縫;其次影響因素為腐蝕加劇了偏磨,有8口井存在腐蝕與偏磨共同作用導(dǎo)致的躺井,井號(hào)為W269-8、NW72-126、W138-49、W269-17、W33-211、W95-112、W179-5、W33-C416,其中2口井在180天以下(W33-211、W179-5)。

        其它方面:結(jié)蠟增加1井次:W79-172免修期210天。因采油區(qū)不同意配套定位熱洗裝置導(dǎo)致無法洗井,造成蠟卡。

        在工藝配套管理上,體現(xiàn)在“一井一策”地根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤情況,及時(shí)變更配套主案。對(duì)偏磨、腐蝕嚴(yán)重的油井進(jìn)行多重技術(shù)配套,改善管柱設(shè)計(jì),爭(zhēng)取免修期達(dá)到長(zhǎng)壽井的500天。

        躺井總井次大幅減少

        2017年1-12月躺井215井次,平均免修期390天,其中其中免修期小于180天的躺井59井次,免修期大于180天的躺井156井次。與2016年同期對(duì)比如表11,躺井總井次比去年同期減24次,免修期180天以下井次減5井次。

        結(jié)論與認(rèn)識(shí)

        1.要研究耐高溫、耐腐蝕性能好的內(nèi)襯管進(jìn)行防偏磨。

        2.加大腐蝕治理進(jìn)度。一是重點(diǎn)井專項(xiàng)治理;二是強(qiáng)化日常管理,確保藥液足量投加。

        3.對(duì)油管絲扣漏失井,一是查找油管漏失段,二是判別清楚影響漏失因素,諸如腐蝕、絲扣老化、上扣不緊等,要把漏失段的油管單獨(dú)檢測(cè),針對(duì)性地采取措施。

        4.在高含水階段,偏磨、腐蝕、結(jié)垢對(duì)躺井的影響極大。日常應(yīng)用的七防工具價(jià)格低廉,適應(yīng)性強(qiáng),需要通過與生產(chǎn)參數(shù)的優(yōu)化有機(jī)結(jié)合才能取得更好效果。

        5.技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用需要持續(xù)評(píng)價(jià)與改進(jìn)機(jī)制,提高技術(shù)適應(yīng)性;針對(duì)個(gè)別現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果有限的井及區(qū)塊,及時(shí)研發(fā)新的工藝技術(shù),最終實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期效益的開發(fā)??刂铺删且粋€(gè)全面系統(tǒng)的工程,需要工藝技術(shù)配套與優(yōu)質(zhì)高效的防腐、防垢等后期管理相結(jié)合才能最終達(dá)到預(yù)定效果。

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