申立梅 路慶峰 郭選寶
(1 中原油田分公司文衛(wèi)采油廠,山東 聊城 252435;2.3 中原油田分公司采油氣工程服務(wù)中心作業(yè)三大隊,山東 聊城 252435)
截止2018 年底,全廠躺井228 井次,其中腐蝕躺井64 井次,占比28.1%,同比減少39 井次,占比下降7.2%。但是,主觀因素腐蝕達61 井次,有較大下降空間。為進一步減少腐蝕躺井,降本增效,2019 年開展《油井腐蝕主因評價及控制技術(shù)》項目。
通過開展油井腐蝕主因評價,主因腐蝕中變點防腐不到位32 井次,加藥制度不合理12 井次,加藥不到位17 井次,主因腐蝕通過加強人員責(zé)任心、提高技術(shù)認識水平、增強防腐技術(shù)手段是可以有效消除的,進行主因控制顯得尤為重要。
1.單井加藥方案設(shè)計研究。
(1)腐蝕井監(jiān)測控制技術(shù)。通過對短命油井、重點腐蝕油井進行腐蝕速率監(jiān)測、六項離子監(jiān)測、在用緩蝕劑的緩蝕率評價等,判斷生產(chǎn)油井腐蝕程度及類型,及時調(diào)整加藥制度,避免因藥量偏低或藥劑類型不匹配造成的腐蝕躺井。
例如針對WMN248 腐蝕短命情況,取水樣對該井進行腐蝕速率監(jiān)測及緩蝕劑對比評價,進行加藥方式、藥劑類型、藥量,經(jīng)過優(yōu)化加藥制度,強化加藥管理,WMN248 至年底免修期已達159 天且繼續(xù)正常生產(chǎn)。
(2)生物防硫防腐技術(shù)。通過添加反硝酸細菌菌種和營養(yǎng)劑,抑制SRB的數(shù)量和活性,從而控制H2S 的生成,達到除硫的目的,有效抑制井筒及地面管線的腐蝕,為含硫油藏安全生產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn)提供技術(shù)支撐。目前我廠管理一區(qū)明3、明4 線油井,管理二區(qū)衛(wèi)58 塊油井和管理四區(qū)衛(wèi)95 塊油井已經(jīng)推廣應(yīng)用生物防硫防腐技術(shù),取得了一定防腐效果。
(3)加藥預(yù)警軟件設(shè)計及應(yīng)用。油井生產(chǎn)是個動態(tài)過程,產(chǎn)液量、含水等經(jīng)常發(fā)生變化,極易導(dǎo)致藥量調(diào)整不及時造成的藥劑濃度不達標情況。為及時發(fā)現(xiàn)液量變化油井,工藝所利用Access 軟件,將油井日數(shù)據(jù)庫+實時功圖數(shù)據(jù)庫+月度加藥計劃數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)鏈接,建立油井防腐加藥預(yù)警與分析決策系統(tǒng)(如圖1 所示),計算理論加藥量,通過設(shè)定閾限值,在閾限值以外的數(shù)據(jù)會自動提示報警。
2.加藥環(huán)節(jié)控制技術(shù)研究。
(1)變點防腐控制技術(shù)。上調(diào)參、增產(chǎn)措施、井筒灌水等各項生產(chǎn)措施會增加油井產(chǎn)液量,導(dǎo)致原有加藥量偏低難以滿足生產(chǎn)濃度,加藥濃度階段性偏低,極易造成管桿泵腐蝕。因此,通過加強工程技術(shù)人員變點防腐理念,提高工程技術(shù)人員認識水平,加強日觀察、旬分析,加強作業(yè)井完井跟蹤等措施,通過加藥預(yù)警軟件、微信群進行督察,及時進行變點防腐補加藥措施,保證藥劑濃度達標,遏制濃度不達標造成的腐蝕。
(2)加藥設(shè)備新技術(shù)引進與應(yīng)用。我廠局投加藥柜運行過程中柱塞易麿損,更換頻繁,給加藥工作帶來了很大難度,影響正常加藥,因此,通過引進耐磨泵柱塞,應(yīng)用效果良好,大大延長了維修周期,提高加藥效率。
(3)全方位的督查管理模式。采油區(qū)自查、工藝所督查管理模式。采油區(qū)是加藥工作主體,實施重點井承包,分級檢查與考核,同時通過機采管理微信群進行日常加藥信息、變點加藥信息發(fā)布;工藝所分區(qū)塊管理,全員參與加藥督查。
3.完井防腐配套新技術(shù)。
(1)硫化氫防護管柱配套技術(shù)。截至2018 年底,文衛(wèi)采油廠中淺層區(qū)塊事故井314 口,占全廠事故井的58.3%,以套損為主,占事故井總數(shù)的63.9%,套損點主要集中分布在油層底界至油藏頂界以上200m 井段,因此,2019 年我廠針對淺層中滲油藏作業(yè)油井,配套硫化氫防護管柱,尾管下至油層底界附近,使藥液充分到達生產(chǎn)層,減輕油層附近套管腐蝕,提高防腐效果。2019年我廠配套硫化氫防護管柱41口,截止2019年底,平均免修期已達163天。
(2)作業(yè)過程中的防腐配套技術(shù)。作業(yè)完井時,為充分保護入井管柱,在管柱表面形成緩蝕劑保護膜減緩腐蝕,采用油、套管雙預(yù)膜措施。
針對硫化氫腐蝕油井,采取泵上油管絲扣涂抹黃油措施,減少硫化氫腐蝕造成氫脆,導(dǎo)致管絲扣處管裂及管斷現(xiàn)象發(fā)生。
項目開展以來,2019 年進行腐蝕速率監(jiān)測91 井次,實施生物防硫技術(shù)134 口,配套防硫管柱41 口,實施上調(diào)參補加藥140 井次,完井油管絲扣防腐配套90井次,作業(yè)預(yù)膜及開抽補加藥600余井次,開發(fā)加藥預(yù)警軟件1項等。
通過油井腐蝕主因評價及控制技術(shù)的運用,2018 年主因腐蝕躺井61 井次的平均免修期由363 天延長至434 天,延長了71 天;2019 腐蝕因素躺井由去年64 井次下降到41 井次,占比由28.1%下降到18.6%,腐蝕主因躺井得到有效控制。
(一)套管保護是個長期的過程,長遠才能看到效益,應(yīng)該加強套管保護意識,從投產(chǎn)時就采取相應(yīng)防腐保護措施,減少套管損壞。
(二)油井生產(chǎn)是動態(tài)變化過程,變點防腐控制至關(guān)重要。只有提高認識,抓好腐蝕治理各個環(huán)節(jié),才能減少腐蝕躺井,避免不必要的經(jīng)濟損失,提高油田開發(fā)效益。