楊 靖,陳 博,陳世棟,劉 冰,羅 棟
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠(chǎng),陜西西安 710200)
桿式抽油泵其整體可隨抽油桿下入油管內(nèi)的預(yù)定位置固定并密封,而進(jìn)行抽汲工作,因此也稱(chēng)做“插入式泵”[1],其檢修方便,直接起出就可;適合氣較大的水井;適合產(chǎn)量低的深井。與管式泵相比,桿式泵在生產(chǎn)過(guò)程中存的問(wèn)題導(dǎo)致檢泵周期偏低,影響全區(qū)泵效的提升工作,需要探索更完善的配套工藝,延長(zhǎng)桿式泵的檢泵周期,發(fā)揮其自身的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。
截止2013 年11 月底,全廠(chǎng)共推廣桿式泵327 臺(tái),其中在用212 臺(tái),2013 年推廣桿式泵65 臺(tái),主要是長(zhǎng)慶機(jī)械廠(chǎng)、山東威馬生產(chǎn)的桿式泵。
目前全廠(chǎng)正常應(yīng)用桿式泵212 臺(tái),平均日產(chǎn)液2.32 m3,日產(chǎn)油0.89 t,含水58.6 %,平均泵徑28.4 mm,平均泵掛1 865 m、平均泵效34.1 %,平均檢泵周期401 d,低于全廠(chǎng)檢泵周期541 d,桿式泵連續(xù)正常生產(chǎn)天數(shù)最長(zhǎng)達(dá)828 d。
圖1 2013 年桿式泵檢泵原因分類(lèi)圖
2013 年桿式泵發(fā)生維護(hù)性作業(yè)114 井次,其中檢泵107 井次,包括抽油泵故障41 井次、桿柱故障21 井次、管柱故障18 井次,其他27 井次(主要是起測(cè)測(cè)下24 井次)。通過(guò)泵故障41 井次進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì),其主要原因?yàn)橹巫┦?、泵閥漏失、卡泵、凡爾罩?jǐn)嗟取?/p>
1.4.1 井筒腐蝕、偏磨、結(jié)垢 腐蝕穿孔導(dǎo)致漏失,加重了偏磨、結(jié)垢速度;密封部位偏磨、機(jī)械卡抓斷脫、松脫的問(wèn)題,導(dǎo)致座封失效;井筒偏磨,油管絲扣漏失;油井結(jié)垢導(dǎo)致桿式泵卡泵、造成凡爾失靈、泵閥漏失。
1.4.2 扶正防磨不到位 針對(duì)井眼軌跡復(fù)雜的油井,扶正防磨措施不到位導(dǎo)致桿故障頻發(fā)。
1.4.3 桿柱組合不合理 桿式泵桿柱故障21 井次,主要原因?yàn)槌橛蜅U斷、脫,需優(yōu)化調(diào)整管、桿組合。
結(jié)合桿式泵故障原因,尋找配套的工藝技術(shù)(超高分子復(fù)合油管),改善泵筒工作環(huán)境,緩解腐蝕、偏磨、結(jié)垢現(xiàn)象,避免桿式泵井(特別針對(duì)老井、高含水井)推廣易卡泵的問(wèn)題,從腐蝕、偏磨、結(jié)垢嚴(yán)重的井筒頑疾入手,提高這類(lèi)頻繁上修井的檢泵周期,使其達(dá)到并超過(guò)桿式泵平均檢泵周期(401 d),有效發(fā)揮桿式泵的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)。
(1)超高分子復(fù)合油管能給桿式泵提供更好的工作環(huán)境、克服了桿式泵易泵漏、垢卡等泵故障的缺點(diǎn),最終達(dá)到延長(zhǎng)桿式泵檢泵周期的效果[2]。
(2)通過(guò)測(cè)量分析桿式泵最大外徑及超高分子復(fù)合油管內(nèi)徑參數(shù),經(jīng)過(guò)多番論證,最終確定d=28 mm的桿式泵可以通過(guò)超高分子復(fù)合油管。
(3)該試驗(yàn)適用于井筒偏磨、結(jié)垢、腐蝕嚴(yán)重,地層物性好,產(chǎn)量穩(wěn)定的油井,利于長(zhǎng)期進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。經(jīng)過(guò)一系列的原理論證和討論,優(yōu)選SY-1 井2013 年8月12 日開(kāi)展試驗(yàn)(見(jiàn)圖3、圖4)。(4)全井使用超高分子復(fù)合油管,配套普通抽油桿,不使用扶正防磨措施。
圖3 油管絲扣偏磨、腐蝕
圖4 井筒結(jié)垢嚴(yán)重
為了確保制定的對(duì)策能夠得到落實(shí),工藝所協(xié)同作業(yè)區(qū)及早計(jì)劃,選井、選材;8 月23 日現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下泵過(guò)程,具體內(nèi)容如下:
2.2.1 下入108 根超高分子復(fù)合油管 SY-1 油井泵深986 m,全井使用超高分子復(fù)合油管,共108 根。
2.2.2 全井配套使用普桿,不采用扶正防磨措施 使用普通抽油桿121 根,大大降低懸點(diǎn)載荷,減少桿柱負(fù)荷。
2.2.3 優(yōu)化桿柱組合,延長(zhǎng)管桿偏磨周期 SY-1 應(yīng)用該新工藝前沉沒(méi)度888 m,通過(guò)上提泵掛、優(yōu)化調(diào)整桿柱組合比例,減少桿柱負(fù)荷,延長(zhǎng)管桿偏磨周期。
通過(guò)近一年來(lái)跟蹤記錄,SY-1 桿式泵結(jié)合超高分子復(fù)合油管優(yōu)選工作取得了階段成果,目前井筒動(dòng)態(tài)穩(wěn)定,生產(chǎn)平穩(wěn),采油指標(biāo)有所提升,通過(guò)進(jìn)一步跟蹤評(píng)價(jià),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)延長(zhǎng)檢泵周期的目標(biāo)。
圖5 SY-1 試驗(yàn)檢泵周期對(duì)比柱狀圖
通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目大量的研究工作,得出以下認(rèn)識(shí)和建議:
(1)通過(guò)大量資料分析及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,不僅找出了桿式泵推廣受阻的主要的原因,而且一并對(duì)偏磨、腐蝕、結(jié)垢的井筒頑疾開(kāi)展治理工作,最終達(dá)到預(yù)期效果,為后期該試驗(yàn)的推廣工作提供經(jīng)驗(yàn)。
(2)下步繼續(xù)深化該項(xiàng)研究,從實(shí)驗(yàn)中查找問(wèn)題,解決問(wèn)題,提出更具針對(duì)性、更貼合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)的配套工藝技術(shù)。
[1] 陳博. 提高機(jī)采胡尖山油田內(nèi)襯油管應(yīng)用與效果評(píng)價(jià)[J].石油化工應(yīng)用,2014,33(7):57-61.
[2] 劉俊芹,馮昆明,徐建新,龐強(qiáng). 桿式泵采油技術(shù)應(yīng)用效果評(píng)價(jià)[J].石油化工應(yīng)用,2013,32(4):119-121.