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        苯抽提蒸餾塔波動原因及解決措施研究

        2020-10-21 09:28:15孟貴英
        名城繪 2020年4期
        關(guān)鍵詞:解決措施

        孟貴英

        摘要:本文對苯抽提蒸餾塔波動的原因進(jìn)行分析,主要受到原料、溫度、壓力、溶劑比等因素影響,并提出科學(xué)有效的解決措施,力求通過穩(wěn)定原料中苯含量與進(jìn)料溫度、添加消泡劑與助溶劑、采用合適的溶劑比、徹底清洗蒸餾塔等方式,使裝置能夠健康穩(wěn)定的運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:苯抽提蒸餾塔;波動成因;解決措施

        引言:某石油企業(yè)乙烯裝置年產(chǎn)裂解加氫汽油10萬噸,苯含量約為51%。近幾年,企業(yè)引入抽提蒸餾分離苯技術(shù),預(yù)計(jì)將年處理裂解加氫汽油增加到20萬噸,但自正式投產(chǎn)以來,苯蒸餾塔常常出現(xiàn)波動,對苯抽提裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性產(chǎn)生不良影響,急需對波動的成因進(jìn)行分析,并采取有效措施解決。

        1苯抽提蒸餾塔的波動成因

        1.1抽提原料影響

        原料對蒸餾塔操作穩(wěn)定性具有較大影響,主要包括甲苯較多、苯含量過低、進(jìn)料烯烴過多等等。甲苯很容易在系統(tǒng)中累積,影響塔盤溫度的分布,一些還會隨著非芳和苯輸出裝置,當(dāng)系統(tǒng)中甲苯含量超過0.05%時,說明該產(chǎn)品的純度與結(jié)晶點(diǎn)均不符合要求,原料中應(yīng)將甲苯量嚴(yán)格的控制在0.02%以內(nèi);如若原料中苯含量過低,很容易出現(xiàn)液相分離,非芳突沸,導(dǎo)致塔壓出現(xiàn)波動,因此可在進(jìn)料中加入適當(dāng)?shù)谋?,使苯含量?0%—35%之間。對于高要求的重整來說,C6組分的烯烴含量在3%—4%之間,一旦出現(xiàn)烯烴,便會影響溶劑的質(zhì)量,導(dǎo)致溶劑發(fā)泡。

        1.2溫度影響

        C6餾分的進(jìn)料溫度對熱負(fù)荷大小具有決定作用,由于C6餾分為氣相進(jìn)料,如若進(jìn)料溫度不超過氣化溫度,則會影響整個塔的氣液交換,但也不應(yīng)過高,否則會造成塔盤溫度失衡,通常情況下,氣化溫度在93—94℃之間,進(jìn)料溫度在95—105℃之間為最佳。隨著溫度不斷增加,貧溶劑如若較低,則會增加分離難度;但溫度提升勢必會增加溶劑溶解力,使單液相區(qū)增加,可避免液相分離,提高穩(wěn)定性。在操作過程中,通常貧溶劑溫度較為穩(wěn)定,只有在重組分明顯增加、溶解度降低的情況下,才會使溶劑溫度升高,通常在92—95℃之間[1]。

        1.3壓力影響

        在蒸餾塔運(yùn)行中,壓力因素應(yīng)保持穩(wěn)定,當(dāng)塔進(jìn)出物料的速率發(fā)生變化時,或者在高溫狀態(tài)下進(jìn)料出現(xiàn)汽化時,均會導(dǎo)致壓力出現(xiàn)波動,一般情況下,壓力變化對產(chǎn)品純度不會產(chǎn)生明顯影響,但系統(tǒng)壓力增加,容易使塔出現(xiàn)兩個液相,從而導(dǎo)致操作失穩(wěn)。

        1.4溶劑比影響

        該項(xiàng)因素對萃取塔效果具有直接影響,當(dāng)溶劑比過高時,導(dǎo)致塔負(fù)荷增加,塔釜蒸汽的用量增加,溶劑循環(huán)量加大,對設(shè)備產(chǎn)生更大的影響,增加塔操作難度,甚至出現(xiàn)波動。溶劑過多還會降低塔板溫度,攜帶非芳烴滲透到塔釜中,導(dǎo)致塔內(nèi)苯產(chǎn)品的非芳烴超標(biāo),影響裝置運(yùn)行穩(wěn)定性。當(dāng)溶劑比過低時,導(dǎo)致溶劑含量缺失,在芳烴與非芳烴分離過程中,影響芳烴吸收效果,由于溶劑量變小,使塔本身的溫度增加,導(dǎo)致芳烴損失加大,非芳烴組分不合理,不但影響力苯的回收率,還使操作波動產(chǎn)生[2]。

        2提高苯抽提蒸餾塔穩(wěn)定性的解決對策

        由上文研究可知,在苯抽提蒸餾塔操作中,受溫度、原料、溶劑比等多種因素影響,很容易出現(xiàn)操作波動等問題,對此,應(yīng)采取積極有效的措施進(jìn)行緩解和解決,具體措施如下:

        (1)穩(wěn)定原料中苯含量與進(jìn)料溫度。在原料含苯量方面,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,最大限度的確保重整原料組分的穩(wěn)定性,并對反應(yīng)和后分餾部分進(jìn)行細(xì)致調(diào)整,保障C203頂送去苯油提原料中苯含量的穩(wěn)定性;在進(jìn)料溫度方面,抽提蒸餾過程中,因塔身較高,塔底氣相組分在上升時受到較大阻力,芳烴與溶劑在溶解時出現(xiàn)相變反應(yīng),應(yīng)適當(dāng)增加溫度,為塔中部熱量平衡提供助力。在C6研究中,C6進(jìn)料溫度逐漸從91℃增加到100℃,在溶劑進(jìn)料溫度中,可從118℃增加到123℃。

        (2)嚴(yán)格控制水罐液位。D403液位控制閥的閥芯存在嚴(yán)重的水沖蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致液位的波動增加,影響重沸器的正常運(yùn)行,對此,應(yīng)強(qiáng)化日常巡檢工作,使D403的液位始終處于穩(wěn)定狀態(tài)。

        (3)添加消泡劑與助溶劑。在設(shè)備運(yùn)行過程中,因蒸餾塔自身存在較大波動,為了確保裝置運(yùn)行穩(wěn)定性,應(yīng)定期加注消泡劑,使溶劑發(fā)泡等問題得到合理解決。在抽提系統(tǒng)應(yīng)用1年后,常常出現(xiàn)發(fā)泡沖塔情況,對此,應(yīng)定期加入適量的消泡劑,使此類問題得到有效解決;在運(yùn)行過程中,還應(yīng)定期對過濾器進(jìn)行清理,使溶劑系統(tǒng)始終處于干凈狀態(tài),以此減少發(fā)泡問題,減少雜質(zhì)產(chǎn)生;還應(yīng)定期將老化溶劑排除,降低溶劑含量,提高抽提效果,對于已經(jīng)排除老化溶劑的系統(tǒng),還應(yīng)補(bǔ)充10t左右的溶劑[3]。

        (4)正確判斷沖塔情況。根據(jù)該公司以往的沖塔經(jīng)驗(yàn)可知,如若在初期沖塔時便發(fā)現(xiàn)C401液位降低與局部塔盤溫度增加的現(xiàn)象,并及時降低塔底沸器的蒸汽量,則可有效避免沖塔問題發(fā)生,或者緩解沖塔程度。對此,應(yīng)增加C401塔底壓力測量儀表,并將其引入到DCS,通過對C401塔頂、塔底壓力差進(jìn)行觀測的方式,及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)測沖塔跡象。

        (5)采用合適的溶劑比。溶劑比與進(jìn)料量大小無關(guān),但與進(jìn)料組分變化情況緊密相連。對此,操作者應(yīng)對化驗(yàn)室的分析結(jié)果進(jìn)行分析,靈活調(diào)整溶劑比大小。如若溶劑變大,塔頂苯含量將隨之增加,究其原因,主要由于溶劑比增加導(dǎo)致塔的蒸汽需求量增加,影響塔的穩(wěn)定性。從理論上看,苯含量應(yīng)減少,但還要綜合考慮塔設(shè)計(jì)方法與操作條件的限制,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行操作,合理控制溶劑比,實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定的生產(chǎn)。

        (6)徹底清洗蒸餾塔。從以往現(xiàn)象可知,由于受雜質(zhì)與老化溶劑的影響,使塔盤存在結(jié)垢、結(jié)鹽等情況,影響塔盤與浮閥的通過性,開孔率降低,成為沖塔的導(dǎo)火索。對此,可設(shè)計(jì)苯抽提系統(tǒng),定期進(jìn)行停工檢修,使蒸餾塔等設(shè)備得到徹底的清洗和檢查,確保設(shè)備的可持續(xù)運(yùn)行。

        3結(jié)束語

        綜上所述,在苯抽提蒸餾塔操作中,常常受溫度、原料、壓力等因素影響出現(xiàn)操作波動,對此,應(yīng)積極添加消泡劑與助溶劑、采用合適的溶劑比、徹底清洗蒸餾塔等,使蒸餾塔穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)料負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),苯產(chǎn)品與非芳均滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)合格。

        參考文獻(xiàn):

        [1]焦志偉.制苯裝置抽提蒸餾塔平穩(wěn)生產(chǎn)的影響因素及對策[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2018(20):22-22.

        [2]翟鵬,韓玉恒.苯抽提裝置火炬管線凍堵原因分析及處理措施[J].安全、健康和環(huán)境,2019(10):12-13.

        [3]王剛.芳烴抽提蒸餾塔抽提蒸餾影響因素分析[J].石油石化綠色低碳,2019,1(3):32-37.

        (作者單位:浙江石油化工有限公司)

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