陸曉生+楊學(xué)東
摘 要:助磨劑是一種無機(jī)水合催化的鏈烷醇胺鹽和羥基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液體。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,企業(yè)進(jìn)一步實(shí)施節(jié)能減排的需要,水泥助磨劑作為一種能夠顯著提高球磨機(jī)粉磨效率,降低粉磨電耗的新型節(jié)能產(chǎn)品,而受到行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注,國家水泥標(biāo)準(zhǔn)中,允許粉磨水泥時(shí)加入不超過0.5%的助磨劑。
關(guān)鍵詞:助磨劑;水泥粉磨;應(yīng)用
在水泥粉磨過程中,水泥細(xì)度越小,比表面積越大,強(qiáng)度值也相對(duì)越高。為了獲得比表面積較高的水泥,企業(yè)需要延長物料在球磨機(jī)內(nèi)的粉磨時(shí)間,但當(dāng)達(dá)到一定細(xì)度后,即使延長粉磨時(shí)間,其比表面積值也不會(huì)明顯增加。這是由于微細(xì)份的吸附集聚現(xiàn)象造成的。
助磨劑在粉磨過程中,既能包裹在水泥顆粒表面,又能滲入顆粒裂紋之中,加速裂紋的擴(kuò)展,屏蔽水泥顆粒的一些帶電活性點(diǎn),使其電荷性質(zhì)趨于平衡,減少顆粒間的附聚力,避免細(xì)顆粒的再附聚、結(jié)團(tuán)、糊球和糊襯板。從而縮短粉磨時(shí)間,得到較高比表面積的水泥。公司經(jīng)過反復(fù)對(duì)比、論證購買了環(huán)海公司的助磨劑用于水泥粉磨生產(chǎn)試驗(yàn)(供方提供國家建材科研院水泥所合格證明)。
試驗(yàn)?zāi)康模海?)降低糊磨、糊球,減少過粉磨時(shí)間,提高磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。(2)在保證水泥強(qiáng)度的前提下,增加混合材摻加比例,減少熟料用量,降低生產(chǎn)成本。(3)改善水泥干粉的流動(dòng)性,減少水泥庫內(nèi)的掛壁現(xiàn)象,延長清庫周期。
小磨試驗(yàn):(1)試驗(yàn)設(shè)備:Φ500㎜×500㎜試驗(yàn)?zāi)C(jī)。(2)試驗(yàn)材料:熟料(28天抗壓強(qiáng)度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗(yàn)內(nèi)容及步驟:首先用實(shí)際生產(chǎn)的配比試驗(yàn),測出水泥的強(qiáng)度及比表面積;其次用實(shí)際生產(chǎn)的配比加入助磨劑試驗(yàn),測出水泥強(qiáng)度及比表面積;最后改變物料配比,減少熟料,增加混合材,加入助磨劑試驗(yàn),測出水泥強(qiáng)度及比表面積。
試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)助磨劑的加入有利于水泥比表面積的提高。(2)在相同粉磨時(shí)間內(nèi)助磨劑的加入提高了粉磨速度,增加了細(xì)粉所占比例。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質(zhì)、指標(biāo)的提高,為下一步增加混合材摻量的工業(yè)性試驗(yàn)提供了依據(jù)。
大磨工業(yè)性試驗(yàn):(1)試驗(yàn)設(shè)備:Φ3m×11m球磨機(jī)(閉路磨)。(2)試驗(yàn)材料:熟料(28天抗壓強(qiáng)度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗(yàn)水泥品種:P.C32.5R;P.O42.5。(4)試驗(yàn)內(nèi)容及步驟:助磨劑加入前后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的變化;助磨劑加入前后,混合材增加摻量,水泥品質(zhì)的變化。
工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)助磨劑的加入提供了混合材摻量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨時(shí)間內(nèi)提高了粉磨速度,磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)提高約3.0t/h。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質(zhì)、指標(biāo)的提高,有利于改善水泥的流動(dòng)性。(4)助磨劑的加入有利于水泥抗壓強(qiáng)度的增加,28天抗壓強(qiáng)度增加2.5MPa。(5)助磨劑不含CIˉ。
1 助磨劑對(duì)選份循環(huán)負(fù)荷的影響(如下表)
調(diào)整前后選粉機(jī)選粉效率及循環(huán)負(fù)荷率
選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) 選份效率(%) 循環(huán)負(fù)荷率(%)
P.O
42.5 調(diào)整前1 910 64.8 68.90
調(diào)整后1 960 62.3 74.20
調(diào)整前2 920 74.5 52.2
調(diào)整后2 970 74.6 54.3
2 助磨劑對(duì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的影響
助磨劑對(duì)磨機(jī)工況有很好的改觀,消除靜電降低了物料之間的附聚現(xiàn)象,避免了過粉磨情況。磨機(jī)能夠在良好的工況下穩(wěn)定運(yùn)行,從而提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。通過一個(gè)月的時(shí)間,共生產(chǎn)P.O42.5級(jí)水泥10000噸,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量41.0t/h,相比不摻助磨劑時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均提高了3.0t/h。
3 助磨劑對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響(如下表)
通過對(duì)比得出:(1)調(diào)整后的磨機(jī)工況穩(wěn)定。(2)混合材雖然增加了7%,但對(duì)水泥性能無影響,達(dá)到了控制生產(chǎn)成本的目的。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
助磨劑的使用提高了磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量及混合材摻入量。平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的綜合電耗;混合材摻入量增加了7.0%,節(jié)約了熟料用量。綜合電耗的降低、熟料用量的節(jié)約,使水泥生產(chǎn)單位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生產(chǎn)效益和社會(huì)效益。
5 結(jié)語
適當(dāng)?shù)氖褂弥┠軌驕p少過粉磨現(xiàn)象,消除磨內(nèi)糊球,增加水泥的流動(dòng)性,提高水泥生產(chǎn)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,節(jié)約用電,同時(shí)能改善水泥產(chǎn)品質(zhì)量,提高強(qiáng)度,增加混合材摻入比例,減少熟料使用量,降低生產(chǎn)成本。但在使用過程中一定要嚴(yán)格控制助磨劑使用量,因此必須做好助磨劑每個(gè)批次的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作以及水泥產(chǎn)量、質(zhì)量的跟蹤工作。
摘 要:助磨劑是一種無機(jī)水合催化的鏈烷醇胺鹽和羥基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液體。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,企業(yè)進(jìn)一步實(shí)施節(jié)能減排的需要,水泥助磨劑作為一種能夠顯著提高球磨機(jī)粉磨效率,降低粉磨電耗的新型節(jié)能產(chǎn)品,而受到行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注,國家水泥標(biāo)準(zhǔn)中,允許粉磨水泥時(shí)加入不超過0.5%的助磨劑。
關(guān)鍵詞:助磨劑;水泥粉磨;應(yīng)用
在水泥粉磨過程中,水泥細(xì)度越小,比表面積越大,強(qiáng)度值也相對(duì)越高。為了獲得比表面積較高的水泥,企業(yè)需要延長物料在球磨機(jī)內(nèi)的粉磨時(shí)間,但當(dāng)達(dá)到一定細(xì)度后,即使延長粉磨時(shí)間,其比表面積值也不會(huì)明顯增加。這是由于微細(xì)份的吸附集聚現(xiàn)象造成的。
助磨劑在粉磨過程中,既能包裹在水泥顆粒表面,又能滲入顆粒裂紋之中,加速裂紋的擴(kuò)展,屏蔽水泥顆粒的一些帶電活性點(diǎn),使其電荷性質(zhì)趨于平衡,減少顆粒間的附聚力,避免細(xì)顆粒的再附聚、結(jié)團(tuán)、糊球和糊襯板。從而縮短粉磨時(shí)間,得到較高比表面積的水泥。公司經(jīng)過反復(fù)對(duì)比、論證購買了環(huán)海公司的助磨劑用于水泥粉磨生產(chǎn)試驗(yàn)(供方提供國家建材科研院水泥所合格證明)。
試驗(yàn)?zāi)康模海?)降低糊磨、糊球,減少過粉磨時(shí)間,提高磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。(2)在保證水泥強(qiáng)度的前提下,增加混合材摻加比例,減少熟料用量,降低生產(chǎn)成本。(3)改善水泥干粉的流動(dòng)性,減少水泥庫內(nèi)的掛壁現(xiàn)象,延長清庫周期。
小磨試驗(yàn):(1)試驗(yàn)設(shè)備:Φ500㎜×500㎜試驗(yàn)?zāi)C(jī)。(2)試驗(yàn)材料:熟料(28天抗壓強(qiáng)度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗(yàn)內(nèi)容及步驟:首先用實(shí)際生產(chǎn)的配比試驗(yàn),測出水泥的強(qiáng)度及比表面積;其次用實(shí)際生產(chǎn)的配比加入助磨劑試驗(yàn),測出水泥強(qiáng)度及比表面積;最后改變物料配比,減少熟料,增加混合材,加入助磨劑試驗(yàn),測出水泥強(qiáng)度及比表面積。
試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)助磨劑的加入有利于水泥比表面積的提高。(2)在相同粉磨時(shí)間內(nèi)助磨劑的加入提高了粉磨速度,增加了細(xì)粉所占比例。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質(zhì)、指標(biāo)的提高,為下一步增加混合材摻量的工業(yè)性試驗(yàn)提供了依據(jù)。
大磨工業(yè)性試驗(yàn):(1)試驗(yàn)設(shè)備:Φ3m×11m球磨機(jī)(閉路磨)。(2)試驗(yàn)材料:熟料(28天抗壓強(qiáng)度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗(yàn)水泥品種:P.C32.5R;P.O42.5。(4)試驗(yàn)內(nèi)容及步驟:助磨劑加入前后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的變化;助磨劑加入前后,混合材增加摻量,水泥品質(zhì)的變化。
工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)助磨劑的加入提供了混合材摻量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨時(shí)間內(nèi)提高了粉磨速度,磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)提高約3.0t/h。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質(zhì)、指標(biāo)的提高,有利于改善水泥的流動(dòng)性。(4)助磨劑的加入有利于水泥抗壓強(qiáng)度的增加,28天抗壓強(qiáng)度增加2.5MPa。(5)助磨劑不含CIˉ。
1 助磨劑對(duì)選份循環(huán)負(fù)荷的影響(如下表)
調(diào)整前后選粉機(jī)選粉效率及循環(huán)負(fù)荷率
選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) 選份效率(%) 循環(huán)負(fù)荷率(%)
P.O
42.5 調(diào)整前1 910 64.8 68.90
調(diào)整后1 960 62.3 74.20
調(diào)整前2 920 74.5 52.2
調(diào)整后2 970 74.6 54.3
2 助磨劑對(duì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的影響
助磨劑對(duì)磨機(jī)工況有很好的改觀,消除靜電降低了物料之間的附聚現(xiàn)象,避免了過粉磨情況。磨機(jī)能夠在良好的工況下穩(wěn)定運(yùn)行,從而提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。通過一個(gè)月的時(shí)間,共生產(chǎn)P.O42.5級(jí)水泥10000噸,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量41.0t/h,相比不摻助磨劑時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均提高了3.0t/h。
3 助磨劑對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響(如下表)
通過對(duì)比得出:(1)調(diào)整后的磨機(jī)工況穩(wěn)定。(2)混合材雖然增加了7%,但對(duì)水泥性能無影響,達(dá)到了控制生產(chǎn)成本的目的。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
助磨劑的使用提高了磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量及混合材摻入量。平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的綜合電耗;混合材摻入量增加了7.0%,節(jié)約了熟料用量。綜合電耗的降低、熟料用量的節(jié)約,使水泥生產(chǎn)單位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生產(chǎn)效益和社會(huì)效益。
5 結(jié)語
適當(dāng)?shù)氖褂弥┠軌驕p少過粉磨現(xiàn)象,消除磨內(nèi)糊球,增加水泥的流動(dòng)性,提高水泥生產(chǎn)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,節(jié)約用電,同時(shí)能改善水泥產(chǎn)品質(zhì)量,提高強(qiáng)度,增加混合材摻入比例,減少熟料使用量,降低生產(chǎn)成本。但在使用過程中一定要嚴(yán)格控制助磨劑使用量,因此必須做好助磨劑每個(gè)批次的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作以及水泥產(chǎn)量、質(zhì)量的跟蹤工作。
摘 要:助磨劑是一種無機(jī)水合催化的鏈烷醇胺鹽和羥基化合物的水溶液,PH:8.5—10.0,的棕色液體。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,企業(yè)進(jìn)一步實(shí)施節(jié)能減排的需要,水泥助磨劑作為一種能夠顯著提高球磨機(jī)粉磨效率,降低粉磨電耗的新型節(jié)能產(chǎn)品,而受到行業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注,國家水泥標(biāo)準(zhǔn)中,允許粉磨水泥時(shí)加入不超過0.5%的助磨劑。
關(guān)鍵詞:助磨劑;水泥粉磨;應(yīng)用
在水泥粉磨過程中,水泥細(xì)度越小,比表面積越大,強(qiáng)度值也相對(duì)越高。為了獲得比表面積較高的水泥,企業(yè)需要延長物料在球磨機(jī)內(nèi)的粉磨時(shí)間,但當(dāng)達(dá)到一定細(xì)度后,即使延長粉磨時(shí)間,其比表面積值也不會(huì)明顯增加。這是由于微細(xì)份的吸附集聚現(xiàn)象造成的。
助磨劑在粉磨過程中,既能包裹在水泥顆粒表面,又能滲入顆粒裂紋之中,加速裂紋的擴(kuò)展,屏蔽水泥顆粒的一些帶電活性點(diǎn),使其電荷性質(zhì)趨于平衡,減少顆粒間的附聚力,避免細(xì)顆粒的再附聚、結(jié)團(tuán)、糊球和糊襯板。從而縮短粉磨時(shí)間,得到較高比表面積的水泥。公司經(jīng)過反復(fù)對(duì)比、論證購買了環(huán)海公司的助磨劑用于水泥粉磨生產(chǎn)試驗(yàn)(供方提供國家建材科研院水泥所合格證明)。
試驗(yàn)?zāi)康模海?)降低糊磨、糊球,減少過粉磨時(shí)間,提高磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。(2)在保證水泥強(qiáng)度的前提下,增加混合材摻加比例,減少熟料用量,降低生產(chǎn)成本。(3)改善水泥干粉的流動(dòng)性,減少水泥庫內(nèi)的掛壁現(xiàn)象,延長清庫周期。
小磨試驗(yàn):(1)試驗(yàn)設(shè)備:Φ500㎜×500㎜試驗(yàn)?zāi)C(jī)。(2)試驗(yàn)材料:熟料(28天抗壓強(qiáng)度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗(yàn)內(nèi)容及步驟:首先用實(shí)際生產(chǎn)的配比試驗(yàn),測出水泥的強(qiáng)度及比表面積;其次用實(shí)際生產(chǎn)的配比加入助磨劑試驗(yàn),測出水泥強(qiáng)度及比表面積;最后改變物料配比,減少熟料,增加混合材,加入助磨劑試驗(yàn),測出水泥強(qiáng)度及比表面積。
試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)助磨劑的加入有利于水泥比表面積的提高。(2)在相同粉磨時(shí)間內(nèi)助磨劑的加入提高了粉磨速度,增加了細(xì)粉所占比例。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質(zhì)、指標(biāo)的提高,為下一步增加混合材摻量的工業(yè)性試驗(yàn)提供了依據(jù)。
大磨工業(yè)性試驗(yàn):(1)試驗(yàn)設(shè)備:Φ3m×11m球磨機(jī)(閉路磨)。(2)試驗(yàn)材料:熟料(28天抗壓強(qiáng)度60MPa)、石膏、混合材、助磨劑。(3)試驗(yàn)水泥品種:P.C32.5R;P.O42.5。(4)試驗(yàn)內(nèi)容及步驟:助磨劑加入前后,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的變化;助磨劑加入前后,混合材增加摻量,水泥品質(zhì)的變化。
工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)助磨劑的加入提供了混合材摻量,增加了4%-5%。(2)在相同粉磨時(shí)間內(nèi)提高了粉磨速度,磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)提高約3.0t/h。(3)助磨劑的加入有利于水泥品質(zhì)、指標(biāo)的提高,有利于改善水泥的流動(dòng)性。(4)助磨劑的加入有利于水泥抗壓強(qiáng)度的增加,28天抗壓強(qiáng)度增加2.5MPa。(5)助磨劑不含CIˉ。
1 助磨劑對(duì)選份循環(huán)負(fù)荷的影響(如下表)
調(diào)整前后選粉機(jī)選粉效率及循環(huán)負(fù)荷率
選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) 選份效率(%) 循環(huán)負(fù)荷率(%)
P.O
42.5 調(diào)整前1 910 64.8 68.90
調(diào)整后1 960 62.3 74.20
調(diào)整前2 920 74.5 52.2
調(diào)整后2 970 74.6 54.3
2 助磨劑對(duì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的影響
助磨劑對(duì)磨機(jī)工況有很好的改觀,消除靜電降低了物料之間的附聚現(xiàn)象,避免了過粉磨情況。磨機(jī)能夠在良好的工況下穩(wěn)定運(yùn)行,從而提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。通過一個(gè)月的時(shí)間,共生產(chǎn)P.O42.5級(jí)水泥10000噸,平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量41.0t/h,相比不摻助磨劑時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均提高了3.0t/h。
3 助磨劑對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響(如下表)
通過對(duì)比得出:(1)調(diào)整后的磨機(jī)工況穩(wěn)定。(2)混合材雖然增加了7%,但對(duì)水泥性能無影響,達(dá)到了控制生產(chǎn)成本的目的。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
助磨劑的使用提高了磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量及混合材摻入量。平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了3.0t/h,大大降低了水泥粉磨的綜合電耗;混合材摻入量增加了7.0%,節(jié)約了熟料用量。綜合電耗的降低、熟料用量的節(jié)約,使水泥生產(chǎn)單位成本下降了9.8元/t,取得了很好的生產(chǎn)效益和社會(huì)效益。
5 結(jié)語
適當(dāng)?shù)氖褂弥┠軌驕p少過粉磨現(xiàn)象,消除磨內(nèi)糊球,增加水泥的流動(dòng)性,提高水泥生產(chǎn)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,節(jié)約用電,同時(shí)能改善水泥產(chǎn)品質(zhì)量,提高強(qiáng)度,增加混合材摻入比例,減少熟料使用量,降低生產(chǎn)成本。但在使用過程中一定要嚴(yán)格控制助磨劑使用量,因此必須做好助磨劑每個(gè)批次的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作以及水泥產(chǎn)量、質(zhì)量的跟蹤工作。