摘要:本文主要介紹尾砂膠結(jié)充填法在唐山某礦的應(yīng)用情況,為類似礦山處理空區(qū)起到了一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:膠結(jié) 充填 應(yīng)用
1 概述
該礦山由六家礦權(quán)整合而成,礦山以前采用淺孔留礦法,自然通風(fēng),開拓系統(tǒng)零亂,七家采礦點基本上是各成體系,均不正規(guī)。礦區(qū)范圍內(nèi)共形成了11個采空區(qū)。采空區(qū)體積共約115×104m3。在空區(qū)拐角及礦柱或巖柱處,均存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,這會引起巖體的剪切破壞,一旦發(fā)生大規(guī)模的冒落,將會形成大的地壓活動,對礦山造成災(zāi)難性的事故,是重大的危險因素;隨著礦山開采深度的增加,空區(qū)體積不斷增大,受力隨之增大,當(dāng)應(yīng)力集中到空區(qū)某一處超過巖石的強度時,就可能引起大規(guī)模的地壓活動。由于礦山采用空場法回采礦石,人員在空場下作業(yè),部分運輸在空區(qū)上方通過,冒落隱患大,控制困難,危險程度加大。因此礦山必須處理采空區(qū)。
2 礦床開采技術(shù)條件
礦石以條紋狀、片麻狀磁鐵石英巖為主,普氏硬度f=12~
15,松散系數(shù)1.5,礦石極限抗壓強度為1307~1746kg/cm2,致密堅硬。圍巖主要為片麻巖,礦巖接觸比較規(guī)整,界限清楚。普氏硬度f=9~11,松散系數(shù)1.5。巖石極限抗壓強度為862~1805kg/cm2,極限抗剪強度86~159kg/cm2,抗拉強度17~108kg/cm2,礦體頂?shù)装鍑鷰r均堅硬穩(wěn)定。
3 充填工藝和充填設(shè)施
3.1 充填材料 由于尾砂充填價格低廉(廢物利用,僅發(fā)生輸送費用,還可減少尾礦庫的投資),制備和輸送工藝簡單,根據(jù)該礦山礦體厚度不大,空區(qū)高度相對不高的特點,選用尾砂做充填料。該礦選礦廠在采區(qū)內(nèi),取料方便,尾礦量能滿足充填空區(qū)的需求。
3.2 采空區(qū)充填方案
3.2.1 充填管路下放方式及方案工藝。將礦區(qū)內(nèi)豎井作為充填井。充填管道由礦區(qū)充填井(豎井)進入井下。
在地表充填井附近設(shè)置尾砂堆場,尾砂經(jīng)汽車運輸?shù)轿采岸褕?,脫泥后與水、水泥混合,由6吋管經(jīng)泵加壓后輸送到井下,再經(jīng)充填平巷到采空區(qū)充填口,充填料自流到空區(qū)充填。工藝流程見圖1。
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圖1 尾砂空區(qū)充填方案工藝流程圖
3.2.2 充填倍線。充填料漿自流輸送是以自身的勢能為動力克服管道沿程阻力而流動,實現(xiàn)自流的條件是在系統(tǒng)中具備的勢能必須大于流徑管道系統(tǒng)時克服沿程阻力所須消耗的能量。管道的長度(L)和管道進出口之間的高差(H)是決定膏體能否自流的關(guān)鍵因素,根據(jù)充填倍線公式:N=■
式中:N——充填倍線;L——管道長度,m;H——管道進出口之間高差,m。
各空區(qū)充填倍線計算參數(shù)見表1
表1 礦山空區(qū)統(tǒng)計表
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圖2 充填倍線示意圖
相關(guān)數(shù)據(jù)帶入公式得最大充填倍線Nmax=6.5。
按我國礦山水砂(細紗)充填的經(jīng)驗,充填倍線N<8是可靠的。充填倍線小,流速增大,流量增加,充填倍線增大,流速減慢,流量減少。該礦山各中段采空區(qū)的充填最大倍線N=6.5,說明充填料可以采用自流輸送。
3.2.3 采空區(qū)充填工藝。采空區(qū)充填前要先封閉采空區(qū)的所有出口,封閉擋墻上設(shè)兩個泄水管,泄水管打上孔之后,用土篷布包好,封閉擋墻要求堅實嚴(yán)密,不能跑漿。
充填平巷工程布置在空區(qū)頂板下盤巖石移動界線外,斷面4m2,掘規(guī)格2m×2m的水平巷道與空區(qū)連通,充填巷道底板標(biāo)高比空區(qū)頂板標(biāo)高低1~1.5m左右,鋪設(shè)充填管路至空區(qū)充填口。
充填站設(shè)在充填井口,脫泥后的尾砂和水泥通過皮帶運至攪拌桶攪拌,攪拌好的漿液通過井筒充填管路和平巷充填管路自流到空區(qū)充填口進行充填。充填采用1:8的膠結(jié)配比,重量濃度65%。采用濾水比較好的材料加高封堵充填口。當(dāng)充填到距空區(qū)頂板2m時,停止充填,進行平整養(yǎng)護,養(yǎng)護期28天,以此做回采頂柱的拉底巷。
為了達到更好的濾水效果,在采空區(qū)下盤掘一泄水天井,每隔4~5m掘聯(lián)絡(luò)平巷與空區(qū)相通,在空區(qū)與平巷連接處
設(shè)濾水擋墻,泄水天井還有檢查空區(qū)充填情況的作用。充填
井和泄水井內(nèi)設(shè)梯子間,以便人員上下,同時作為回風(fēng)天井。
3.2.4 充填順序及充填強度。為了空區(qū)處理的施工安全,采取由下向上、由外向里的充填順序,即在垂直方向上,先充填最深部的空區(qū),再充填淺部空區(qū);在水平方向上,由充填井附近空區(qū)向遠離充填井空區(qū)充填。
經(jīng)現(xiàn)場試驗,充填后4小時膠結(jié)體強度即達到0.2MPa。養(yǎng)護期28天后,充填強度在4Mpa左右。
3.3 充填投資 礦山純充填成本86元/m3,礦山充填投資為9890萬元。
4 結(jié)論
采空區(qū)采用尾砂膠結(jié)充填后,采空區(qū)被充填體充填,采空區(qū)圍巖的受力狀態(tài)由原來的單軸受力改變?yōu)槿S應(yīng)力狀態(tài),因而增加了礦柱的承載能力和礦柱的支撐面積。此外,采空區(qū)采用膠結(jié)充填后,盡管充填體的強度遠不及原巖強度高,但還是能有效的支撐頂板,減少圍巖移動和地表下沉量,該礦埋藏較深,礦體開采厚度不大,地表的下沉量完全可以控制在安全范圍內(nèi)。
我國許多有色礦山和黃金礦山,由于采用了充填法開采,有效的控制了巖層的移動,保證了地表建筑的安全。其中湖南錫礦山南礦采用房柱法開采,采空區(qū)未充填時,曾先后發(fā)生兩次地表大冒落事故,地表下沉量最大值分別為1.1m和1.7m;西部采空區(qū)采用了尾砂充填,地表從未發(fā)生冒落事故,地表下沉最大值僅0.08m。
該礦采空區(qū)有天然巖柱支撐,采空區(qū)全部充滿后,將有效控制圍巖移動,地表不會發(fā)生冒落和塌陷事故,地表下沉量也將會控制在安全范圍內(nèi)。因此從另一方面來說礦山采用尾砂膠結(jié)充填,增加了社會效益,保護了地表環(huán)境。
該礦山尾砂膠結(jié)充填技術(shù)的應(yīng)用也給類似礦山處理空區(qū)起到了一定的借鑒作用。
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作者簡介:鮑世超(1985-),男,河北保定人,助理工程師部門經(jīng)理。