李傳俊
【摘 要】燃煤電廠除灰方式可分為水力和氣力兩種方式。氣力出灰方式及系統(tǒng)因其環(huán)保、節(jié)約能源并且方便灰的綜合利用,具有較強的經(jīng)濟和社會效益等優(yōu)勢得到了廣泛的應用,現(xiàn)已成為除灰方式的首選。本文結合筆者所在電廠實際,通過對實際運行中影響氣力除灰投用率的因素分析,并提出相應的解決方法并加以實施,探索出一條解決之道。
【關鍵詞】提高;氣力出灰;投用率
1.系統(tǒng)概述
我廠的除灰方式采用的是以空壓機供給的壓縮空氣為輸灰介質(zhì)和動力的正壓式氣力輸灰系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有結構簡單,出力較大,運行可靠,運動部件少,輸送距離遠等特點,并且與水力除灰系統(tǒng)并聯(lián),提高了系統(tǒng)的靈活性。我廠兩臺機組的每臺電除塵器分別配有6臺流化輸送器(簡稱倉泵),其中兩爐一電場各用一條輸灰母管,二、三電場各用一條輸灰母管。系統(tǒng)采用PLC+計算機CRT控制,可選擇集控和就地兩種方式進行輸灰操作。
N125機組氣力出灰系統(tǒng)投運率直接影響到粉煤灰的產(chǎn)量,對我廠經(jīng)濟效益的提高以及實現(xiàn)達標排放,減少環(huán)境污染,都有舉足輕重的作用。按照廠部的要求,分場制定了節(jié)能、環(huán)保目標:即在保證安全生產(chǎn)的前提下,N125機組氣力出灰系統(tǒng)投運率達到92%。但現(xiàn)實中對2007年7至12月N125機組氣力出灰系統(tǒng)的投運率進行的調(diào)查如下表所示:
2007年7-12月份N125機組氣力出灰系統(tǒng)投運率調(diào)查表
機組氣力出灰系統(tǒng)的投運率的平均值為89.5%,與92%的目標還有很大的差距。所以提高機組氣力出灰系統(tǒng)投運率是一個亟待解決的問題。
通過查閱我廠班長日志、運行分析記錄以及缺陷登錄系統(tǒng),對造成機組氣力出灰系統(tǒng)投運率低的因素進行了統(tǒng)計和調(diào)查,并制成了統(tǒng)計調(diào)查表,由圖表可以得出:造成機組氣力出灰系統(tǒng)投運率低的主要問題是倉泵系統(tǒng)故障和管路系統(tǒng)故障。
2007年7-12月份氣力出灰系統(tǒng)投運率低因素分類統(tǒng)計表
2.倉泵和管路系統(tǒng)故障的原因
2.1倉泵透氣系統(tǒng)故障
倉泵透氣管是保證倉泵在進灰儲灰過程中利用灰斗內(nèi)的負壓將倉泵內(nèi)的壓力卸除,從而確?;叶反婊翼樌滦?。透氣管堵塞會使倉泵進料時泵內(nèi)有余壓,當壓力過大會直接影響到灰斗的下灰情況。
倉泵系統(tǒng)裝置圖
長期下灰不暢會使灰斗發(fā)生堵塞,通過對2007年7-12月倉泵透氣系統(tǒng)故障占倉泵系統(tǒng)故障 的影響時間調(diào)查可以得出其值比為32%。
2007年7-12月倉泵透氣系統(tǒng)故障占倉泵系統(tǒng)故障影響時間百分比統(tǒng)計表
2.2倉泵出料閥故障
我廠N125機組氣力出灰系統(tǒng)倉泵出料閥大部分采用的是密封圈式。此種型式出料閥的開、關采用密封圈充、放氣,閥體機械磨損小,密封性能好,但閥門密封圈在運行使用過程中易因為操作或磨損等原因泄露損壞。當閥門關閉不嚴時會造成倉泵壓力無法建立,同時倉泵內(nèi)粉煤灰會泄露至系統(tǒng)輸送管道內(nèi),易造成堵管。
2.3系統(tǒng)氣源不足
我廠氣力出灰系統(tǒng)為保證倉泵運行正常和灰管暢通,設定的電除塵一電場倉泵輸送氣壓下限為0.52Mpa,二、三電場倉泵的輸送氣壓下限為0.55Mpa,低于此壓力,倉泵即停止輸送。在實際運行過程中,由于江邊灰?guī)煅b灰以及倉泵運行參數(shù)設置等原因,原先系統(tǒng)設計的氣源容量不能滿足用氣量的要求,造成系統(tǒng)輸送氣壓常常低于倉泵進氣壓力下限造成倉泵等待無法正常輸送。
2.4培訓力度不夠
氣力出灰系統(tǒng)一直以來是我廠三產(chǎn)人員管理,運行接手后操作時間不長,操作經(jīng)驗不夠豐富,再加上各項培訓次數(shù)少,造成了職工理論水平和實踐經(jīng)驗不夠,存在有遇有異常情況處理不不合理的情況,影響了氣力出灰系統(tǒng)投用率。
3.倉泵和管路系統(tǒng)故障的解決辦法
3.1改造倉泵透氣系統(tǒng) (下轉(zhuǎn)第121頁)
(上接第27頁)針對倉泵透氣系統(tǒng)故障,結合兄弟廠家的先進經(jīng)驗,采取更換透氣閥,增大透氣管徑,將原先只有40cm管徑的透氣管擴大到89cm同時在外部鋪設保溫層。為防止灰斗存灰將透氣管在灰斗接口位置的管口堵塞,確保倉泵進料時內(nèi)壓為零,進料順暢,將透氣管灰斗接口處上移,保證透氣管負壓的構建。
3.2加強倉泵出料閥的運行監(jiān)控,逐步改型
針對出料閥故障,運行人員在合理操作控制輸送氣壓,避免輸送時倉泵內(nèi)壓建立超過允許的0.45Mpa,從而造成對出料閥密封圈的損壞。同時運行加強與檢修的聯(lián)系與技術交流,發(fā)現(xiàn)故障及時聯(lián)系消缺,開展原因分析。同時逐步將出料閥的型號由密封圈球閥更換為運行更為可靠,方便檢修的氣動閘板閥,降低出料閥的故障率。
3.3增加系統(tǒng)氣源,保持氣壓穩(wěn)定
針對系統(tǒng)氣源不足,在增大系統(tǒng)儲氣罐容量的同時,將原先閑置的一臺風冷噴油式空壓機檢查合格后,供江邊灰?guī)煅b灰時使用,保證系統(tǒng)氣壓的穩(wěn)定。運行人員合理設定倉泵進料輸送時間,保證各倉泵輸送用氣交替進行,系統(tǒng)氣源不發(fā)生大的波動。
3.4加強培訓,規(guī)范操作
針對培訓力度不夠,我們加強運行人員的技術培訓力度,逐步完善氣力出灰系統(tǒng)運行操作規(guī)范,完善氣力出灰系統(tǒng)運行操作規(guī)程。從而使我們職工的各項能力都得到了顯著提高。
4.經(jīng)濟效益評估
以每個月我廠兩臺機組電除塵共投用1300小時,單臺鍋爐平均每小時耗原煤48t(按機組平均負荷100MW計),原煤灰分27.74%,灰份90%通過電除塵和電除塵效率98%計算,每個月N125機組氣力出灰系統(tǒng)較之以前可多產(chǎn)灰:1300×(92%-89.5%)×(48×27.74%×2×98%×90%)=763.36(t);以灰價平均60元/噸計算,每月產(chǎn)生經(jīng)濟效益額為:763.36×60=45802(元)同時,目標的實現(xiàn)還不僅僅給我們帶來了經(jīng)濟上的效益,N125機組氣力出灰系統(tǒng)投運率的提高,減少了灰水對外界的排放,降低了對環(huán)境的污染,實現(xiàn)了達標排放。
【參考文獻】
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