上官國青 崔文麗
摘要:新疆廣匯清潔煉化有限責任公司1000萬噸/年煤炭分組提質(zhì)綜合利用項目,炭化爐間冷塔出口溫度高會增加煤氣風機負荷,造成煤氣系統(tǒng)阻力大,嚴重影響到全系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:炭化爐;間冷塔;技改;應(yīng)用
一、概述
新疆廣匯清潔煉化有限責任公司1000萬噸/年煤炭分級提質(zhì)綜合利用項目,年產(chǎn)提質(zhì)煤510萬噸、煤焦油100萬噸/年和8000噸硫磺。本項目由中鋼集團鞍山熱能研究院設(shè)計,于2014年10月建成投產(chǎn)。該項目充分利用哈密淖毛湖當?shù)刎S富的煤炭資源進行低溫干餾,以提取煤焦油為主,副產(chǎn)荒煤氣、提質(zhì)煤、硫磺。焦油外送至新疆信匯峽清潔能源有限公司年產(chǎn)120萬噸粗芳烴加氫項目和新疆宣力環(huán)保能源有限公司年產(chǎn)50萬噸粗芳烴加氫項目,荒煤氣外送至哈密廣匯環(huán)??萍加邢薰灸戤a(chǎn)40萬噸乙二醇和新疆宣力環(huán)保能源有限公司,硫磺送至新疆廣匯陸友硫化工有限公司年產(chǎn)1萬噸二甲基二硫。褐煤干餾采用內(nèi)熱式直立炭化爐(表一)。炭化車間分為一二三系列,每個系列24臺炭化爐,其中每個系列配套8個間冷塔。
本公司炭化爐為內(nèi)熱式炭化爐,每座炭化爐有3個炭化室,每個炭化室設(shè)置4組排焦系統(tǒng),每組排焦系統(tǒng)之間用花墻隔離,花墻內(nèi)設(shè)置兩條氣道,每條氣道設(shè)置一對燒嘴,每座炭化室設(shè)置24組燒嘴,單臺炭化爐容積為360m3。按照原料煤容重0.8t/m3計算,單臺炭化爐有效容積所需煤量:280噸。
原料煤由備煤輸送皮帶送至煤倉,通過煤倉出料口棒條閥送至炭化爐上料皮帶,通過犁式卸料器的起落控制皮帶上的煤分別進入炭化爐上料倉。上料倉中的煤經(jīng)電液滾筒閥入爐后緩慢向下移動至干燥層,煤中大部分外水被析出;繼續(xù)下移至預(yù)熱層,被600℃左右的氣流預(yù)熱,原煤中外水完全析出并有部分揮發(fā)分析出,原煤少量碎裂;原煤繼續(xù)下移至干餾區(qū),被高溫氣體加溫,在干餾區(qū)原煤內(nèi)水、揮發(fā)分大分部析出,絕大部分原料碎裂,原料被干餾成為提質(zhì)煤。提質(zhì)煤繼續(xù)下移至降溫區(qū),被氣道來的煤氣與空氣混合氣、熄焦水產(chǎn)生的蒸汽冷卻至350℃左右;提質(zhì)煤繼續(xù)下移至熄焦區(qū),被熄焦氨水間隙噴灑降溫至150℃,經(jīng)撥料閥、排焦閥進入刮焦槽,根據(jù)排焦箱提質(zhì)煤溫度可繼續(xù)噴灑氨水,提質(zhì)煤降溫至70℃經(jīng)刮板機送至貯焦斗,再由貯焦斗下部輸焦皮帶輸送至焦棚貯存。干餾過程中產(chǎn)生的荒煤氣(含水蒸汽和焦油),經(jīng)上升管、橋管進入集氣槽,在橋管和集氣槽內(nèi)經(jīng)熱氨水噴灑初冷后進入直冷塔、間冷塔、電捕焦油器,由煤氣風機加壓后送至煤氣總管,一部分荒煤氣做為炭化爐干餾熱源回爐燃燒,另一部分送至脫硫單元處理后去氣柜貯存,然后再由煤氣加壓風機送至燃氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽。
二、間冷塔存在的問題
間冷塔是焦化行業(yè)廣泛使用的換熱設(shè)備,承擔著荒煤氣冷卻、煤焦油和氨水冷凝以及除萘的的多重任務(wù),是煤氣生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)。間冷塔循環(huán)水走管程,煤氣走殼程。冷卻水又分為一段冷卻水和二段冷卻水,一段冷卻水在初冷器上半部分循環(huán);二段冷卻水在初冷器下半部分循環(huán)。來自直冷塔的煤氣在間冷塔里降溫,使出間冷塔的氣體溫度在設(shè)計指標范圍內(nèi),但是實際運行期間間冷塔達不到設(shè)計降溫效果。
炭化爐裝置運行期間,每個系列的副產(chǎn)荒煤氣量達到50-60萬m3/h,來自直冷塔60℃的荒煤氣,進間冷塔入口,經(jīng)循環(huán)水降溫后,間冷塔荒煤氣出口溫度在43℃左右(表二)。因荒煤氣溫度、焦油、塵含量較高,引起氣體膨脹,致使荒煤氣中攜帶著大量飽和蒸汽,導致間冷塔有效過氣量很少,達不到設(shè)計要求,不能滿足炭化爐滿負荷運行需要;另外因荒煤氣系統(tǒng)阻力大,對后系統(tǒng)電捕焦油器、煤氣風機、脫硫乃至全系統(tǒng)的安全運行造成很大的威脅。
基于上述原因,結(jié)合間冷塔設(shè)計技術(shù)要求及生產(chǎn)實際,對間冷塔進行設(shè)備結(jié)構(gòu)改造及冷凍水技術(shù)改造。
三、間冷塔技術(shù)改造
結(jié)合鼓冷工段冷熱環(huán)池和直冷塔等改造,計劃對間冷塔進行技術(shù)改造,由目前一段式串聯(lián)運行改為兩段式并聯(lián)運行,減少單段氣量和行程,從而降低流速及阻力。具體方案:在間冷塔中部人孔處增加隔板,將上下兩段隔開,再在上下兩段分別增加煤氣進出口。
循環(huán)水冷卻改為循環(huán)水+冷凍水方式冷卻,即兩段上部仍保持為循環(huán)水,兩段下部加冷凍水,從而達到電捕焦油器最佳入口溫度。增加間冷塔內(nèi)部氨水螺旋式噴頭數(shù)量,致使氨水在間冷塔內(nèi)均勻分布,加強對荒煤氣中的焦油洗滌,另外對間冷塔的水氣管線做相應(yīng)變更。
四、改造后運行效果
改造后,通過實際運行數(shù)據(jù)分析,降溫效果非常顯著,間冷塔出口溫度明顯降低且運行較穩(wěn)定(如表三)。
從表三中可以看出,間冷塔出口溫度穩(wěn)定在設(shè)計指標范圍內(nèi)(25℃-28℃);間冷塔出口溫度降低,荒煤氣中水霧量減少,不僅提高了間冷塔換熱效率,降低了煤氣風機,而且提高了設(shè)備安全運行系數(shù)。目前全國較大的焦化行業(yè)均有間冷塔設(shè)備,當出現(xiàn)此類問題時,可以借鑒本技術(shù)改造進行提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1]郝臨山 潔凈煤技術(shù), 化學工業(yè)出版社出版, 2005
[2]崔永章,史永征,陳彬劍 燃氣氣源,機械工業(yè)出版社出版,2013