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        醋酸裝置精餾系統(tǒng)工藝改造

        2018-09-06 08:33:00包雷鳴
        中國設(shè)備工程 2018年17期
        關(guān)鍵詞:閃蒸球閥醋酸

        包雷鳴

        (中石油昆侖能源哈爾濱車用天然氣公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

        本醋酸裝置采用西南化工研究院自主開發(fā)的甲醇低壓羰基化法制醋酸工藝,主要是以銠碘作為催化劑的核心體系,通過均相催化體系,把甲醇和CO合成為醋酸,其精餾工序采用加熱蒸餾、冷凝等工藝過程,把來自合成工序的HAC、H2O、Rh(CO)2I2和CH3I、HI的混合物料予以分離,得到成品醋酸,并把回收的催化劑及助催化劑送回合成工序循環(huán)使用。精餾工序主要設(shè)備為脫輕塔(T2301)、脫水塔(T2302)、成品塔(T2303)。進(jìn)工序的氣相物料經(jīng)脫輕塔得到粗醋酸(85.17%),經(jīng)脫水塔脫水后形成干燥醋酸(99.69%),再經(jīng)成品塔進(jìn)一步提煉以及脫除丙酸,得到合格的成品醋酸(99.946%)。

        1 內(nèi)容

        1.1 稀酸泵出口加裝至脫水塔回流罐回流線

        (1)項目背景:稀酸泵出口壓力過高,正常運轉(zhuǎn)時震動很大,造成的不利因素主要有以下幾點:①造成機(jī)械密封損壞;②管線法蘭處被震開導(dǎo)致有介質(zhì)外漏造成環(huán)境污染;③稀酸泵頻繁跳車,引發(fā)醋酸裝置整體停車,造成經(jīng)濟(jì)損失。

        (2)改造措施:如圖1,稀酸泵出口加裝至脫水塔回流罐回流線,通過此回流閥和原回流閥進(jìn)行調(diào)節(jié),能夠平穩(wěn)控制泵的出口壓力及流量。

        輸送液體是泵和管路相互配合完成的。泵安裝在一定的管路系統(tǒng)中工作,包括閥門開度也一定時,就有一定的流量與壓頭。如圖2,流量與壓頭是離心泵特性曲線與管路特性曲線交點處的流量與壓頭。

        圖2

        泵在實際操作過程中,經(jīng)常需要調(diào)節(jié)流量。調(diào)節(jié)流量實質(zhì)上就是改變離心泵的特性曲線或管路特性曲線來改變泵的工作點。離心泵流量調(diào)節(jié)有兩種方法:在排出管線上裝調(diào)節(jié)閥,以改變管路特性曲線。

        改變離心泵的轉(zhuǎn)速或改變?nèi)~輪外徑,以改變泵的特性曲線,可調(diào)節(jié)流量、改變泵的工作點。改變閥門開度調(diào)節(jié)流量,方法簡便,應(yīng)用廣泛。而我們遇到當(dāng)閥門開度全開仍壓力過大情況,所以為了變向增加閥門的開度,選擇增加回流線來改造工藝過程,從而使流量調(diào)節(jié)范圍變寬。

        (3)實施前后效果對比及經(jīng)濟(jì)效益。實施前:稀酸泵出口壓力達(dá)到4.5MPa(正常壓力3.6MPa);出口管線及出口回流線震動幅度過大;直接導(dǎo)致機(jī)封損壞,泄露嚴(yán)重,必須更換新機(jī)封;造成醋酸裝置停產(chǎn),經(jīng)濟(jì)損失巨大。實施后:加裝回流后,稀酸泵出口壓力正??刂圃?.6MPa完全滿足醋酸裝置生產(chǎn)要求;出口管線無震動現(xiàn)象,稀酸旁冷器正常工作;機(jī)泵運轉(zhuǎn)正常,無泄漏現(xiàn)象,只需正常維護(hù)即可;保證了稀醋酸的正常輸出,滿足正常生產(chǎn)及開停車的要求。

        2 脫輕塔系統(tǒng)的改造

        (1)項目背景:醋酸工藝所用的銠碘催化體系,甲醇轉(zhuǎn)化率高,產(chǎn)品收率高,但也有其自身的缺點,所用催化劑體系中需要昂貴的銠催化劑,需要精心設(shè)計催化劑的循環(huán)及回收系統(tǒng),在CO不足時易被氧化成沉淀,從系統(tǒng)中分離出去,造成催化劑損耗加大;反應(yīng)體系中需要大量的水(水含量大于12%),會加大精餾工序分離產(chǎn)品的負(fù)擔(dān),消耗大量的蒸汽能源;反應(yīng)體系中,需要大量的碘化物,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,設(shè)備維護(hù)費用較高;系統(tǒng)中大量碘化物的存在,會增加系統(tǒng)的副反應(yīng),加大CO消耗,降低了CO轉(zhuǎn)化率,增加了生產(chǎn)成本;脫輕塔的精餾段塔板較少,沒有很好的回收催化劑和助催化劑;系統(tǒng)中大量的碘化物的存在,增加了精餾系統(tǒng)的處理負(fù)荷,必然消耗次磷酸和氫氧化鉀,增加了生產(chǎn)成本。

        圖3

        (2)改造措施:如圖3,在蒸發(fā)器和脫輕塔之間加裝一個過濾裝置,其內(nèi)部加裝一個尖頂狀的具有過濾催化劑顆粒且有一定目數(shù)的濾布,從P2302出口引來沖洗液進(jìn)入濾布的正下部,以0.8~1m3/h強力多孔噴射到濾布,在濾布上形成一層液膜,可以充分吸收氣相中的催化劑顆粒,沖洗下來的催化劑顆粒隨液相流入蒸發(fā)器系統(tǒng),這樣減少了脫輕塔系統(tǒng)分離催化劑的負(fù)荷,降低了催化劑的消耗。

        3 閃蒸閥FV2214改進(jìn)

        (1)項目背景:閃蒸閥FV2214的作用是將系統(tǒng)的能量以閃蒸的形式釋放,其閃蒸的能量可以將部分醋酸氣化,同時會將催化劑由不穩(wěn)定的狀態(tài)變?yōu)榉€(wěn)定的多碘羰基銠狀態(tài),目前對于閃蒸閥選型研究較多,國內(nèi)部分醋酸裝置閃蒸閥為V型球閥,V型球閥對比角型球閥有以下好處:①由于沒有流道改變,采用V型球閥可以極大減少能量損失,降低了管道的震動頻率和強度,減少了工藝介質(zhì)經(jīng)過V型球閥汽化的概率,可以更好的通過在線測量儀表測量閃蒸量,實現(xiàn)合成工序的自動化操作,降低了操作人員的強度和難度,進(jìn)而降低了裝置操作的不穩(wěn)定因素。②由于沒有流道改變,系統(tǒng)能量損失小,使不穩(wěn)定的催化劑得到了很好的保護(hù),降低了催化劑的損耗,降低了生產(chǎn)成本。

        4 在線分析系統(tǒng)改進(jìn)

        (1)項目背景:醋酸裝置現(xiàn)用的在線分析系統(tǒng),其從取樣分析到輸出結(jié)果,用時需要半個小時,當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)穩(wěn)定時,此延時還可以允許;當(dāng)系統(tǒng)波動時,其滯后的輸出結(jié)果,對于工藝操作調(diào)整來說已無任何指導(dǎo)意義。

        (2)改造措施:對ABB在線分析系統(tǒng)進(jìn)行升級,其最新產(chǎn)品為FTIR(傅立葉紅外在線分析儀),其特點具有實時在線監(jiān)控,反應(yīng)時間短(一分鐘內(nèi)就能給出系統(tǒng)組分),優(yōu)于我們現(xiàn)用的在線分析裝置(其分析結(jié)果無法反映系統(tǒng)變化)。

        5 結(jié)語

        綜上所述,醋酸裝置自原始開工以來,操作人員在較短的時間內(nèi)掌握了裝置的操作要領(lǐng),很好的駕馭了這套全新的裝置,并根據(jù)本裝置在本地區(qū)生產(chǎn)的具體情況,總結(jié)出了適合自身的一套工藝生產(chǎn)方案。醋酸裝置中催化劑消耗在生產(chǎn)成本中占有較大的比例,所以要結(jié)合生產(chǎn)的具體情況,將催化劑的消耗降到設(shè)計指標(biāo)之下,將我們的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,才能提高經(jīng)濟(jì)效益,增加企業(yè)的生存能力。

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