王彥蘅
摘 要:隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,我國煙草行業(yè)在步入到現(xiàn)代化商業(yè)企業(yè)的過程中,需要針對煙草物流實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè),以通過現(xiàn)代化物流模式的構(gòu)建來提高效率并降低成本,進(jìn)而為提升自身的市場競爭力奠定基礎(chǔ)。而從目前我國煙草行業(yè)物流系統(tǒng)信息化建設(shè)的現(xiàn)狀看,由于起步較晚,出入庫策略方面尚不完善,成品庫日出庫量偏低?;诖耍恼禄诂F(xiàn)代化物流信息系統(tǒng)下,針對如何提高成品高架庫日均出庫展開了探討。
關(guān)鍵詞:成品高架庫;日均出庫量;提高
前言
當(dāng)前,在信息化技術(shù)的強(qiáng)力支撐下,我國煙草行業(yè)在物流系統(tǒng)上逐步落實(shí)了信息化建設(shè),但是,基于起步較晚,相應(yīng)的物流信息化程度偏低,因此,為了進(jìn)一步提高煙草企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與競爭實(shí)力,就需要針對物流信息系統(tǒng)所存在的不完善之處進(jìn)行有效解決。而針對出入庫策略方面,由于成品高架庫日均出庫量偏低,成立了相應(yīng)的研究小組,針對這一問題進(jìn)行了研究與探討。
1 小組情況綜述與課題的選擇
1.1 小組基本情況
于2014年5月成立了這一小組,小組的基本情況如下:小組名稱為物流中心探索者——QC小組,研究的課題為提高成品高架庫日均出庫量,課題類型屬于攻關(guān)類,小組人數(shù)為10人,整個研究從2014年6月展開,直到2015年1月結(jié)束,歷時8個月;整個研究活動次數(shù)定為每個月四次,出勤率為百分之一百,QC教育時間為120小時以上,注冊編號為GL-WL-QC-2014-02。
1.2 研究課題的選擇
以許昌廠為例,研究課題選擇如下:第一,出庫能力設(shè)計(jì)為26000件/天;第二,以4月份共30天的日出貨量為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);第三,結(jié)合這一數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從現(xiàn)狀看其能夠達(dá)到25000件這一目標(biāo);第四,在本研究組內(nèi),相應(yīng)的技術(shù)工程師都具備相應(yīng)的技能,同時經(jīng)驗(yàn)豐富,能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)設(shè)備維修與改造提供相應(yīng)的技術(shù)支撐。
2 目標(biāo)的定位與相應(yīng)原因分析
2.1 目標(biāo)的設(shè)定
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,當(dāng)前煙廠每日的出庫量在22000件上下波動,基于如上研究與分析結(jié)果,將本次課題研究的最終目標(biāo)定位在日均出庫量為25000件。
2.2 原因分析
影響成品高架庫日均出貨量的主要原因集中在設(shè)備與系統(tǒng)這兩大方面上,具體的影響因素為:第一,任務(wù)集中于一臺堆垛機(jī)上亦或是集中于一個機(jī)器人上;第二,堆垛機(jī)載貨臺超限光電被觸發(fā);第三,機(jī)器人在負(fù)壓下出現(xiàn)了發(fā)生器掉煙現(xiàn)象;第四,輸送機(jī)光電灰塵積壓過多;第五,訂單所間隔的時間過長;第六,輸送機(jī)的掃碼器發(fā)生掃碼錯誤的現(xiàn)象。
3 主要因素的確定以及相應(yīng)對策
3.1 主要因素的確定
針對前文中所列出的六項(xiàng)主要因素,本小組在研究的過程中,進(jìn)行了主要因素的確定,具體如下:
第一,針對載貨臺超限光電被觸發(fā)這一因素進(jìn)行確定。采用的確定方法為現(xiàn)場驗(yàn)證,所采用的判定標(biāo)準(zhǔn)為超限光電不能被觸發(fā)。文章在研究的過程中以2014年4月到6月份發(fā)生的相應(yīng)故障次數(shù)為數(shù)據(jù)采集對象,相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示,結(jié)果中能夠反映出這一故障發(fā)生的頻率并不高,且所需處理時間較短,因此并不屬于主要影響因素。
第二,機(jī)器人負(fù)壓發(fā)生器掉煙。采用的確認(rèn)方法為現(xiàn)場驗(yàn)證,判斷標(biāo)準(zhǔn)為負(fù)壓發(fā)生器不能掉煙。而當(dāng)其發(fā)生故障時,其就無法實(shí)現(xiàn)對煙箱的有效吸引,進(jìn)而發(fā)生掉煙的現(xiàn)象。而同樣以上文中的時間段為例,對故障發(fā)生的頻率與故障處理時間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果表明這一故障發(fā)生的頻率并不高且故障處理時間短,所以屬于非要因。
第三,輸送機(jī)光電灰塵多。同樣以現(xiàn)場驗(yàn)證方法進(jìn)行要因確認(rèn),判斷的標(biāo)準(zhǔn)為光電管上干凈無灰塵。而當(dāng)灰塵積壓過多,相應(yīng)的探測器靈敏度會因此而降低,這就使得托盤條碼不能夠?qū)崿F(xiàn)準(zhǔn)確的掃描,經(jīng)過調(diào)查研究表明基于當(dāng)前能夠?qū)崿F(xiàn)對這一設(shè)備的完善保養(yǎng),因此并沒有大量灰塵覆蓋的問題,因此,此項(xiàng)為非要因。
第四,任務(wù)集中在一臺推垛機(jī)上。調(diào)查方法為調(diào)查分析,判斷標(biāo)準(zhǔn)為一個任務(wù)由多臺推垛機(jī)完成。一旦發(fā)生任務(wù)分配不均的問題,就會直接影響到出庫率,而從當(dāng)前的現(xiàn)狀看,并不存在任務(wù)分配不均的問題,因此該項(xiàng)為非要因。
第五,任務(wù)集中在一個機(jī)器人上。同樣采用調(diào)查分析的方法,以1個任務(wù)分配到2個機(jī)械人上為判斷標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)將任務(wù)集中在一個機(jī)械人上,則會出現(xiàn)忙的過忙而閑的過閑的現(xiàn)象,進(jìn)而降低了出庫率,而通過調(diào)查分析表明,采用2個機(jī)械人進(jìn)行拆煙的件數(shù)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一個機(jī)械人來完成這一任務(wù),因此,這一影響因素為主要因素。
第六,訂單間的間隔時間過長。以現(xiàn)場驗(yàn)證的方法進(jìn)行確認(rèn),判斷標(biāo)準(zhǔn)為訂單之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)無縫銜接。以統(tǒng)一機(jī)器人為統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的對象,其在處理訂單時前后兩個訂單間并沒有實(shí)現(xiàn)無縫對接,因此,中間空檔時間過長而影響到了出庫量,所以其為主要影響因素。
第七,輸送機(jī)掃碼錯誤。采用現(xiàn)場取證的方法,以掃描條碼與實(shí)際托盤條碼相一致為判斷標(biāo)準(zhǔn)。而當(dāng)發(fā)生不一致的現(xiàn)象時,系統(tǒng)就會發(fā)出自身自動報(bào)警,而經(jīng)過對這一故障數(shù)據(jù)的采集與分析表明,其占據(jù)了整個故障問題的近百分之七十,因此是影響出庫率的主要因素。
3.2 對策
針對如上三個主要影響因素,文章以如下具體對策進(jìn)行解決:第一,針對任務(wù)集中于一臺機(jī)器人的問題,以將一個任務(wù)分到兩個機(jī)械人上為措施,明確相應(yīng)的方案,并修改相應(yīng)設(shè)置表,進(jìn)而提高拆垛機(jī)的速度。第二,針對訂單間隔時間過長這一因素,需要以優(yōu)化調(diào)度算法來提高出庫緩存,實(shí)現(xiàn)對相應(yīng)程序的修改,以最終實(shí)現(xiàn)訂單的無縫對接。第三,針對輸送器掃碼錯誤這一主要影響因素,需要增加一個二次校驗(yàn)光電,在實(shí)際落實(shí)的過程中要制定相應(yīng)的實(shí)際計(jì)劃,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對托盤號的實(shí)時反饋。
4 效果驗(yàn)證與完善措施
4.1 效果驗(yàn)證
經(jīng)過這一對策的實(shí)施,通過再一次對相應(yīng)日出庫量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)表明,能夠?qū)崿F(xiàn)日出庫量25000件/天的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)則提高了日均出庫量低的問題,進(jìn)而提高了物流效率與自身的經(jīng)濟(jì)效益。
4.2 完善措施
首先,需要針對程序文本,將改進(jìn)的算法程度上傳到程序系統(tǒng)上;其次,針對作業(yè)指導(dǎo)書,要將緩存的工位與操作方法融入到物流中心出庫作業(yè)指導(dǎo)書中。
5 結(jié)束語
綜上所述,為了提高煙草企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與競爭實(shí)力,就需要針對信息化物流系統(tǒng)下日均出庫量低的問題給予有效解決。文章建立了相應(yīng)研究小組,針對提高成品高架庫日均出庫量展開了研究,在總結(jié)主要影響因素的基礎(chǔ)上,提出了完善對策。
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