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        氧化鋁廠排除碳酸鹽的方法淺析

        2020-12-14 09:21:40武慧芳趙效坤
        理論與創(chuàng)新 2020年20期
        關(guān)鍵詞:碳酸鹽氧化鋁

        武慧芳 趙效坤

        【摘? 要】介紹了拜耳法生產(chǎn)氧化鋁工藝流程中幾種排除碳酸鹽的方法,并對(duì)每種方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。

        【關(guān)鍵詞】氧化鋁;拜耳法;碳酸鹽;排鹽

        1.碳酸鹽的來源

        拜耳法氧化鋁生產(chǎn)流程中,循環(huán)母液中的碳酸鹽主要來自以下幾個(gè)方面:

        (1)鋁土礦中含有少量的碳酸鹽礦物,如CaCO3、MgCO3、FeCO3等,在溶出過程中與苛堿發(fā)生反苛化反應(yīng),生成碳酸鹽進(jìn)入溶液;

        (2)添加的石灰中含有少量煅燒不完全殘留的CaCO3進(jìn)入流程與苛堿發(fā)生發(fā)生反苛化反應(yīng),生成碳酸鹽進(jìn)入溶液;

        (3)溶液中的苛性堿與空氣接觸時(shí),吸收CO2 生成Na2CO3進(jìn)入溶液。

        (4)礦石中的有機(jī)碳在溶出過程中部分轉(zhuǎn)化為可溶性碳酸鹽進(jìn)入溶液;

        (5)系統(tǒng)補(bǔ)堿中帶有少量的Na2CO3進(jìn)入溶液。

        而碳酸鹽的排出途徑主要是隨赤泥外排及隨成品氫氧化鋁附液帶走,其中大部分隨赤泥排走。

        2.碳酸鹽的危害

        當(dāng)碳酸鹽生成量大于外排量時(shí)便在溶液中積累,當(dāng)系統(tǒng)中碳酸鹽濃度達(dá)到平衡點(diǎn)時(shí),會(huì)給生產(chǎn)帶來不利影響,其危害主要有以下幾方面:

        (1)在溶出工序的礦漿自蒸發(fā)器處析出使過料管管徑變細(xì)導(dǎo)致出料不暢,嚴(yán)重時(shí)甚至造成機(jī)組停車,同時(shí)使自蒸發(fā)器的乏汽帶料,在預(yù)熱管壁上形成結(jié)疤,降低傳熱系數(shù),影響溶出效果及整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng);

        (2)蒸發(fā)過程中,隨著母液濃度升高,碳酸鈉達(dá)到飽和而結(jié)晶析出,在蒸發(fā)器管壁上結(jié)垢,降低了蒸發(fā)器的傳熱系數(shù),使蒸發(fā)器產(chǎn)能及運(yùn)轉(zhuǎn)率降低,能耗增加,同時(shí)也給蒸發(fā)器操作帶來嚴(yán)重困難;

        (3)碳酸鈉在生產(chǎn)過程中不能溶出礦石中的氧化鋁,但隨溶液一起被加熱、稀釋、蒸發(fā)等,參與各循環(huán)過程,使生產(chǎn)能耗升高約4%;

        (4)溶液中碳酸鈉的存在增加了溶液的粘度,降低赤泥沉降速度,降低沉降槽的產(chǎn)能;

        (5)降低精液產(chǎn)出率。據(jù)文獻(xiàn)記載,精液中Nc(以Na2O計(jì)的碳酸鹽的濃度)每提高一個(gè)百分點(diǎn),精液產(chǎn)出率降低0.5~0.7kg/m3-精液。

        因此,循環(huán)母液中的碳酸鹽的含量一般要求控制在溶出系統(tǒng)自蒸發(fā)器出料處的平衡濃度以下。

        3.碳酸鹽的排出途徑

        減少系統(tǒng)中碳酸鹽的措施主要有以下幾方面:

        (1)減少礦石中的碳酸鹽量,減少含碳高的礦石的采購(gòu)量。

        (2)減少石灰中殘C量,采購(gòu)高品質(zhì)的石灰。

        (3)排鹽。

        前2種方法由于受到地域、原料供應(yīng)、成本等多方面因素的限制,有的時(shí)候并不能實(shí)現(xiàn),因此大多數(shù)氧化鋁廠還需要設(shè)置排鹽工序。拜耳法廠循環(huán)母液的Nc/NT(以Na2O計(jì)的碳酸鈉與總鈉的百分比)通常控制在8%左右,超過該值就需啟動(dòng)排鹽工序。目前生產(chǎn)實(shí)踐中采用的排鹽方法主要是用石灰乳進(jìn)行苛化,發(fā)生如下反應(yīng):

        a.側(cè)流苛化

        從赤泥洗液(一般為一洗到三洗的某次洗液)中取出一部分加熱至95℃后在苛化槽中用石灰乳進(jìn)行苛化。

        b.內(nèi)部苛化

        直接在沉降槽中加入石灰乳對(duì)碳酸鹽進(jìn)行苛化。

        c.蒸發(fā)排鹽+苛化

        碳酸鹽在鋁酸鈉溶液中的溶解度是隨Nk(以Na2O計(jì)的苛堿的濃度)及NT(以Na2O計(jì)的全堿的濃度)的增加而降低的。因此可將部分蒸發(fā)母液(自蒸發(fā)器出料)繼續(xù)蒸發(fā)至NT>300g/L,使碳酸鹽析出,分離后用熱水進(jìn)行再溶解,加入石灰乳進(jìn)行苛化,其工藝流程見下圖。

        d.補(bǔ)堿排鹽+苛化

        利用碳酸鹽在鋁酸鈉溶液中的溶解度隨Nk及NT的增加而降低的原理,采用在蒸發(fā)母液中添加固體堿的方法,使其NT值提高到300g/L以上,碳酸鹽的溶解度降低,達(dá)到過飽和狀態(tài)時(shí)結(jié)晶析出,分離之后進(jìn)行再溶解,加入石灰乳苛化,從而排除母液中的碳酸鹽。

        4.碳酸鹽排出途徑的分析比較

        上述幾種方法的優(yōu)缺點(diǎn)如下所述,并將比較結(jié)果列于表1。

        與蒸發(fā)排鹽+苛化法相比,側(cè)流苛化法未將碳酸鹽分離出來而是直接將石灰乳加入赤泥洗液進(jìn)行苛化,因洗液中碳酸鹽濃度較低,一般為2~3g/L(NT=20~40g/L),故側(cè)流苛化法的苛化率低(即使在石灰乳過量的情況下苛化率最高達(dá)到70%),排鹽量小,且洗液中Al2O3含量較高(一般為20~30g/L),石灰乳在與碳酸鹽反應(yīng)的同時(shí)也會(huì)與鋁酸鈉反應(yīng),故苛化過程中損失的氧化鋁較多,該法不需要將溶液蒸濃,適用于以三水鋁石為原料的拜耳法氧化鋁廠。而蒸發(fā)排鹽法是將碳酸鹽從蒸發(fā)母液中分離后進(jìn)行再溶解及苛化,其碳酸鹽濃度高,一般為150g/L左右,Al2O3含量較低(20g/L左右)故該法的苛化率較高(>85%),排鹽量大,且氧化鋁的損失率低。蒸發(fā)排鹽+苛化法缺點(diǎn)是需要采用強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器及強(qiáng)制循環(huán)泵,設(shè)備投資及電耗較高,且溶液濃度越高,換熱效果越差,因此汽耗升高。另外,為使碳酸鹽析出,需要將蒸發(fā)母液的濃度提高至NT>300g/L,需要消耗蒸汽,且適用于需要高Nk循環(huán)母液的一水硬鋁石的拜耳法生產(chǎn)。

        (2)與蒸發(fā)排鹽+苛化法相比,補(bǔ)堿排鹽+苛化法的工藝流程簡(jiǎn)單,大大減少了電耗及設(shè)備投資,并且不需要消耗蒸汽,缺點(diǎn)是需要在蒸發(fā)母液中加入固體堿,勞動(dòng)成本提高,且操作環(huán)境較差,另外,此法生成的循環(huán)母液的苛堿濃度較高,僅適用于可反應(yīng)硅含量較高的一水硬鋁石型礦石。

        (3)與側(cè)流苛化法相比,內(nèi)部苛化法省去了一整套工藝流程,直接在沉降槽中進(jìn)行苛化,大大簡(jiǎn)化了設(shè)備投資及生產(chǎn)操作,從工藝上講,首先該法僅適用于需要將全部赤泥洗液進(jìn)行苛化的情況,因?yàn)閷?duì)于系統(tǒng)所需排鹽量?jī)H需將一部分赤泥洗液進(jìn)行苛化的情況,如果直接在沉降槽中加入石灰乳,過量的石灰乳會(huì)導(dǎo)致氧化鋁的大量損失,其次,碳酸鹽的苛化需要在反應(yīng)槽中進(jìn)行攪拌以促進(jìn)反應(yīng)進(jìn)行,而沉降槽是溶出漿液進(jìn)行固液分離的設(shè)備,沒有攪拌設(shè)備,石灰乳與碳酸鹽接觸機(jī)會(huì)減少,故苛化效果差。再者,反應(yīng)生成的苛化渣不易沉降,造成沉降槽的產(chǎn)能降低。另外,鋁酸鈉與石灰乳反應(yīng)生產(chǎn)的鋁酸鈣3CaO·Al2O3·6H2O結(jié)構(gòu)較疏松,引起赤泥體積膨脹,從而會(huì)增加底流泵的電耗。從布局上講,內(nèi)部苛化法適用于空間受限的改造項(xiàng)目,因?yàn)樵摲ú恍枰略鲈O(shè)備和占地。

        5.結(jié)語

        如上所述,四種排除碳酸鹽的方法各有利弊,在實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況選擇合適的方法。

        參考文獻(xiàn)

        [1]畢詩文,于海燕.氧化鋁生產(chǎn)工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006:219-221.

        [2]劉國(guó)紅. 拜爾過程中洗液苛化的影響因素[J].有色金屬(冶煉部分),2001(4): 24-26.

        [3]劉建輝.赤泥洗液苛化技術(shù)應(yīng)用研究[J].有色金屬(冶煉部分),2005(6): 25-26.

        作者簡(jiǎn)介:武慧芳(1985.10-),女,漢族,山西忻州人,碩士研究生,工程師,研究方向?yàn)檠趸X生產(chǎn)工藝。

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