摘 要:針對煤制氣化工企業(yè)的生產(chǎn)廢水氨氮含量高的處理難點(diǎn),設(shè)計采用以SBR+BAF組合工藝為核心的廢水處理技術(shù),該技術(shù)處理效果較好,出水CODcr質(zhì)量濃度低于50mg/L,氨氮質(zhì)量濃度低于5mg/L,總懸浮物SS質(zhì)量濃度低于60mg/L,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 8978-1996一級排放標(biāo)準(zhǔn),工藝運(yùn)行穩(wěn)定可靠,運(yùn)行靈活,設(shè)備簡單易于操控,可在煤氣化廢水處理工程中推廣應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:煤氣化生產(chǎn)廢水;SBR+BAF組合工藝;應(yīng)用
0 引言
目前,我國約四分之三的能源消耗仍是以煤為主,而煤制氣化工企業(yè)的生產(chǎn)廢水是一種典型的高濃度、高污染、有毒、難降解的有機(jī)工業(yè)廢水,使用單一傳統(tǒng)的處理工藝難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),為了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展、改善水質(zhì)質(zhì)量,開發(fā)高效可靠的廢水零排放處理工藝至關(guān)重要。
以某化工企業(yè)為例,該企業(yè)設(shè)計采用序批式活性污泥法(SBR)+曝氣生物濾池(BAF)組合工藝去除以德士古加壓水煤漿氣化工藝技術(shù)制取合成氣過程中所產(chǎn)生的含有高含量CODcr、氨氮等污染物的廢水,出水的CODcr濃度低于50 mg/L,氨氮濃度低于5mg/L,總懸浮物SS小于60 mg/L,符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 8978-1996一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
1 設(shè)計規(guī)模及水質(zhì)
1.1 設(shè)計規(guī)模
污水主要是來自煤氣化過程洗滌、冷凝、分餾工段等階段的生產(chǎn)廢水及辦公區(qū)、生活區(qū)污水,總水量為60.3m3/h,結(jié)合實(shí)際情況綜合考慮,確定設(shè)計處理能力為70m3/h。
1.2 設(shè)計水質(zhì)
當(dāng)污水處理系統(tǒng)進(jìn)水氨氮的濃度超過500mg/L時SBR池中的細(xì)菌活性會受到一定程度的抑制,進(jìn)而影響到SBR池的處理能力;而當(dāng)進(jìn)水的氨氮濃度低于300mg/L時,SBR池中細(xì)菌的活性較強(qiáng),此時SBR池處理能力處于較為理想的狀態(tài);進(jìn)、出水水質(zhì)如表1。
2 工藝設(shè)計
2.1 工藝選擇
目前使用最廣泛的處理高氨氮廢水技術(shù)是生物處理法,工藝原理均是基于特定微生物的好氧、厭氧、硝化、反硝化等反應(yīng)達(dá)到凈化污水中高氨氮的目的。
本項(xiàng)目設(shè)計采用SBR+BAF組合工藝處理煤氣化廢水,通過SBR池與BAF池串聯(lián)方式進(jìn)行兩級生化處理,達(dá)到雙重脫氮的功效,有效去除煤氣化廢水中的污染物,保證出水水質(zhì)符合排放要求,該方法耗能低、效果好、運(yùn)行靈活、且不會造成水體的二次污染。
2.2 工藝原理
2.2.1 序批式活性污泥法(SBR工藝)
在SBR池中的綜合污水,通過好氧和厭氧各階段交替反應(yīng)過程,形成容易降解有機(jī)物的異養(yǎng)型菌群、反硝化菌群及進(jìn)行硝化反應(yīng)的自養(yǎng)型硝化菌群等多種菌體共存的微生物體系,在不同階段,通過外部條件的控制使其交替處于好氧和厭氧的環(huán)境條件中,有機(jī)物濃度高與低的條件下,分別發(fā)生不同的化學(xué)作用,某些菌種成為相對主導(dǎo)菌種,在交替變化過程中,達(dá)到去除其適應(yīng)的有害物質(zhì),反應(yīng)如下:
2.2.1.1 好氧
有機(jī)物分解反應(yīng)過程:
BOD+O2→C5H7NO2+H2O
硝化反應(yīng)過程:
第一步(亞硝化細(xì)菌):
NH3+O2→NO2-+H++H2O
第二步(硝化細(xì)菌):
NO2-+O2→NO3-
2.2.1.2 厭氧反硝化過程
硝酸鹽還原過程:
NO3-+5H+→N2+H2O+OH-
NO2-+3H+→N2+H2O+OH-
即:NO3-→NO2-→NO→N2O→N2
2.2.2 曝氣生物濾池(BAF工藝)
BAF池是將濾池及生物曝氣池結(jié)合在一起的一種生物反應(yīng)池,反應(yīng)池填充了接種特定工程菌的生物濾料層,進(jìn)水的懸浮物被小粒徑的濾料層截留,污水中的污染物被附著在生物濾料上的生物膜上進(jìn)行吸附、氧化分解、硝化、厭氧反硝化等反應(yīng)后得到分解、代謝,產(chǎn)生的淤泥和懸浮物,通過反沖排洗排放出去,最終出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計要求。
2.3 工藝流程
本項(xiàng)目選用的工藝流程如圖1所示。
污水進(jìn)行水質(zhì)調(diào)節(jié)后進(jìn)入SBR反應(yīng)池,SBR反應(yīng)池每天工作4個周期,一個工作周期為6h:進(jìn)水2h的同時,藥品投加計量泵的加藥管與污水提升泵出水管相連,隨進(jìn)水過程投加磷營養(yǎng)鹽和堿液,確保微生物營養(yǎng)充足及pH值穩(wěn)定;反應(yīng)3h(包括進(jìn)水的2h),反應(yīng)主要是耗氧硝化和厭氧反硝化過程:在曝氣耗氧硝化階段,鼓風(fēng)機(jī)啟動,向水體中補(bǔ)充充足的氧氣,污水中的有機(jī)物、氨氮等污染物在好氧微生物的作用下進(jìn)行硝化反應(yīng),生成H2O、硝酸鹽(NO3-),然后進(jìn)入攪拌厭氧反硝化階段,向水體中加入適量甲醇,保證碳源的充足,水中的硝酸鹽(NO3-)在厭氧細(xì)菌的作用下進(jìn)行反硝化反應(yīng),硝酸鹽(NO3-)還原為N2從水中溢出,兩過程交替進(jìn)行;反應(yīng)結(jié)束后在反應(yīng)池內(nèi)沉淀、排水共3h,排水的同時污泥排放泵工作,將SBR池中剩余活性污泥和灰渣送至污泥處理系統(tǒng)。
SBR池出水進(jìn)入BAF池由下至上通過接種特定工程菌的生物填料床,池底布置有曝氣管,為生物濾料上的好氧菌提供充足的氧氣,污水中的污染物在生物膜上微生物作用下得到降解,出水進(jìn)入隔油池,通過隔油池的外排管道排放至回用水站,出水管路設(shè)有在線分析儀表,對出水的CODcr、氨氮濃度進(jìn)行自動分析,若監(jiān)測到出水水質(zhì)達(dá)不到要求值則將污水泵送至事故池;為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,反應(yīng)池中布置有反沖洗系統(tǒng),池底是反沖洗進(jìn)氣管和反沖洗進(jìn)水管,池頂是反沖洗排水管,將污染物降解后產(chǎn)生的污泥及填料床截留的懸浮物反沖洗排放至反沖排水池,通過反沖排水泵送回SBR污水調(diào)節(jié)池。
3 主要構(gòu)筑物及配套設(shè)備
SBR池3座,長度為23m,寬度為16m,深度為5m,單池有效容積1840m3,每池每個循環(huán)處理能力為140m3,每個循環(huán)6h;配套3臺污水循環(huán)泵、3臺鼓風(fēng)機(jī)、3臺旋轉(zhuǎn)式潷水器、1臺污泥壓濾機(jī),循環(huán)泵每小時處理流量為360m3、鼓風(fēng)機(jī)最大風(fēng)量為6300 m3/h、潷水器最大流量為200 m3/h、壓濾機(jī)污泥處理量為每小時11-20m3,配套給藥系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)。
BAF池3座,單池尺寸長×寬×高=19.8×m7.1m×6.0m,
每個單池內(nèi)有接種了特定工程菌的填料床,單池設(shè)計處理能力為100m3/h,濾池總高度為6m;每個單池布置5臺蝶式射流曝氣器,配套有自動化反沖洗系統(tǒng),反沖洗進(jìn)水管、進(jìn)氣管及曝氣器支座固定于反應(yīng)池底部,反沖洗排水管位于池頂。
4 運(yùn)行效果分析
SBR+BAF組合工藝體現(xiàn)出良好處理能力,出水CODcr質(zhì)量濃度在50mg/L以下,去除率基本可以保證在92%以上,出水NH3-N質(zhì)量濃度在5mg/L以下,去除率可以保證在98%以上,達(dá)到污水排放標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)測數(shù)據(jù)如表2所示。
5 影響污水去除率的因素
SBR+BAF組合工藝在處理煤氣化廢水時,若溫度、pH值等因素把控不好,會導(dǎo)致處理效率降低,達(dá)不到設(shè)計要求。
5.1 溫度
SBR+BAF組合工藝是生化處理工藝,在溫度為25~ 45℃時池中微生物能大量增殖,處理能力處于良好狀態(tài),若溫度過低則會抑制微生物的增殖,溫度過高則不止會抑制增殖還會有可能使微生物失活,對處理效果大大的不利。
5.2 pH值
凈化污水的重要關(guān)鍵是反應(yīng)池中生長的特定微生物,而其最佳生長環(huán)境的pH值是6~9,pH值過高或過低均會影響微生物的活性,SBR+BAF組合工藝對污水的處理效率則會降低。
5.3 DO值
SBR反應(yīng)池中硝化過程是耗氧過程,硝化反應(yīng)所需DO值為2~4 mg/L,若DO值長時間都處于較低值時,硝化反應(yīng)受影響,導(dǎo)致氨氮去除率降低。
5.4 碳源
SBR池的厭氧反硝化過程中,選擇投放甲醇作為外部碳源時,反硝化反應(yīng)時的速率比使用葡萄糖作為碳源時更快速且費(fèi)用較低、反應(yīng)降解的污泥產(chǎn)量小[1];而合適的碳源投放量也能提高運(yùn)行效率,碳源投加不足時,厭氧反硝化進(jìn)程受影響,會存在亞硝酸鹽積累的現(xiàn)象,導(dǎo)致總氮濃度超標(biāo),碳源投加過量時,則出水COD會增加。
5.5 反沖排泥
BAF池運(yùn)行的過程中,需定期進(jìn)行反沖排泥,否則隨著時間的推移生物膜會不斷增殖而逐漸增厚,使廢水中的雜質(zhì)和濾料中截留的懸浮物SS不斷累積,最終導(dǎo)致曝氣、布水系統(tǒng)的堵塞,影響裝置正常運(yùn)行,使系統(tǒng)的脫氮效能大幅度降低。
6 結(jié)論
SBR+BAF組合工藝作為煤氣化廢水生化處理單元,具有運(yùn)行效果穩(wěn)定、處理效率高、設(shè)備構(gòu)造簡單、運(yùn)行管理方便等特點(diǎn),出水水質(zhì)能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 8978-1996一級排放標(biāo)準(zhǔn),且處理出水又為回用水裝置提供穩(wěn)定可靠的原料水,達(dá)到了綠色環(huán)保、節(jié)水減排的目的。
參考文獻(xiàn):
[1]簡耀先,何慧,李嬌.SBR工藝除總氮總結(jié)[J].氮肥技術(shù), 2019,40(3):46-48.
作者簡介:
林蝶夢(1991- ),女,壯族,本科學(xué)士學(xué)歷,助理工程師,研究方向:應(yīng)用化學(xué)。