周社柱,馬 秀,馮光志,王慧明
(山西中電科新能源技術(shù)有限公司,太原 030024)
目前,新能源領(lǐng)域最具意義的光伏產(chǎn)業(yè)中,晶體硅占到90%以上的市場(chǎng),多晶硅鑄錠環(huán)節(jié)的工藝過程控制直接決定了晶體的重要電學(xué)參數(shù),直接影響到后續(xù)電池轉(zhuǎn)換效率的高低。因此,引起了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)多晶硅鑄錠領(lǐng)域的廣泛關(guān)注。如今,通過對(duì)鑄錠過程中碳、氧、氮、硼、磷、鍺、砷等非金屬元素,以及鐵、鋁等金屬元素大量的研究和不斷探索[1-3],已經(jīng)對(duì)鑄錠過程中雜質(zhì)的分凝,晶體晶界形成及分布達(dá)成較為統(tǒng)一的認(rèn)知。但是,目前鑄錠產(chǎn)品的品質(zhì)效果只有通過后續(xù)紅外測(cè)試、少子測(cè)試或電池在線驗(yàn)證才能做出準(zhǔn)確的判斷,缺乏有效及時(shí)的在線測(cè)試方法和系統(tǒng)。
基于此本文提出了多晶硅鑄錠生產(chǎn)氣體在線檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)通過生產(chǎn)過程中對(duì)鑄錠氬氣的在線檢測(cè),實(shí)時(shí)掌控鑄錠生產(chǎn)過程中爐腔內(nèi)氣氛的變化,從而判斷當(dāng)時(shí)生產(chǎn)過程是否出現(xiàn)異常,并在條件允許的情況下立即采取措施,能夠有效的減少異常損失。不同于王振東等[4]提出的怎樣判讀真空設(shè)備漏氣的原因相關(guān)研究,只進(jìn)行靜態(tài)分析,不進(jìn)行生產(chǎn)過程中的異常在線分析。本文提出的系統(tǒng)通過對(duì)后續(xù)電池性能的測(cè)定,可以達(dá)到對(duì)于某些異常情況的提前確定,如爐殼漏水、漏氣,爐體漏氣等情況,可以在生產(chǎn)進(jìn)行中明確檢測(cè)到,并通過后續(xù)電池?cái)?shù)據(jù)的支撐,來確定設(shè)備漏水和漏氣可容忍的極限值,達(dá)到精細(xì)化調(diào)控硅錠質(zhì)量、危險(xiǎn)預(yù)警,及為進(jìn)一步氬氣回收系統(tǒng)[5-6]做好預(yù)研的準(zhǔn)備。
本文所使用的工藝設(shè)備為DDL-450型鑄錠爐[7-8],其機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖1所示,其核心部件熱區(qū)如圖2所示。
圖2所示的熱區(qū)是鑄錠爐的核心部件,其中隔熱籠可以上下移動(dòng),隔熱籠處于下限位,保溫頂板和底保溫層相對(duì)爐體靜止;側(cè)保溫層安裝在隔熱籠上,隨隔熱籠運(yùn)動(dòng)而運(yùn)動(dòng)。由石墨加熱器、散熱塊、隔熱籠與底保溫板的縫隙形成溫度梯度,為晶體生長(zhǎng)提供驅(qū)動(dòng)力。
鑄錠爐控制系統(tǒng)可以提供友好上位機(jī)界面,系統(tǒng)采用分布式現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),為實(shí)現(xiàn)工廠自動(dòng)化管理、科學(xué)決策提供信息共享的平臺(tái)。
通過利用相應(yīng)的檢測(cè)系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的掌握鑄錠生產(chǎn)是否出現(xiàn)異常。本文使用賽默飛世爾NICOLETE6700碳氧測(cè)試儀測(cè)試硅錠中的碳氧含量,該碳氧測(cè)試儀通過ETC監(jiān)控,使紅外光源能量穩(wěn)定輸出,確保光源整個(gè)壽命中均可保證性能一致,從而得到穩(wěn)定的高質(zhì)量紅外圖譜;還可通過“Turbo”模式獲得超出常規(guī)能量25%高能量輸出,以滿足特殊測(cè)試要求。本文使用GC-950氣相色譜儀、GC-2014C氣相色譜儀測(cè)試所采集的氣體樣本,其中,GC-950氣相色譜儀可以滿足廣大色譜用戶常規(guī)分析和工廠車間日常分析要求,優(yōu)勢(shì)眾多,可廣泛應(yīng)用于化工、化學(xué)、環(huán)境保護(hù)等諸多分析領(lǐng)域;GC-2014C氣相色譜儀具有高擴(kuò)展性和操作簡(jiǎn)便性的特點(diǎn),為石油化工、食品分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)等諸多領(lǐng)域提供了完備的解決方案,具有極高的性價(jià)比。
鑄錠工藝分為五個(gè)階段:A:加熱、B1-B2:熔化、C:長(zhǎng)晶、D:退火、E:冷卻[9],其鑄錠標(biāo)準(zhǔn)工藝示意圖如圖3所示。
由圖3可以看出,左縱坐標(biāo)系為溫度,指的是鑄錠過程中爐腔的設(shè)定溫度值。在工藝過程中,爐腔內(nèi)氣氛和壓力都有所變化,即由從工藝開始前的大氣氣氛,在工藝過程開始后變?yōu)闅鍤鈿夥?;爐壓從大氣壓變?yōu)锳階段初期的真空,及后續(xù)工藝階段的負(fù)壓狀態(tài)。
初始階段時(shí)從大氣模式開始抽真空,當(dāng)真空度達(dá)到1.0 Pa左右,此時(shí)對(duì)爐內(nèi)氣體進(jìn)行色譜氣相分析,分析結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,測(cè)得氮?dú)饧s為7個(gè)ppm,氧氣為2個(gè)ppm,其余氣體由于含量過低,超出測(cè)量下限。此時(shí)測(cè)試壓升率(泄漏率)達(dá)到要求后即可開始工藝。
表1 爐內(nèi)氣體成分示意圖Table 1 Gas composition in the furnace
初始階段的真空檢測(cè)通過后,便開始加熱,在1 175 ℃之前均采取真空加熱的方式,此時(shí),爐腔內(nèi)氣體主要來源有兩個(gè)方面,一方面在加熱硅料、熱場(chǎng)等爐內(nèi)材料時(shí),由于加熱分子動(dòng)能增加,表面吸附和內(nèi)部溶解的氣體解吸脫附而放氣,爐內(nèi)氣體數(shù)量會(huì)持續(xù)減少,此時(shí)色譜氣相成分會(huì)進(jìn)一步下降。另一方面,氣體來源主要是爐體自身泄露造成,由于內(nèi)外存在壓力差及氣體濃度差,材料存在缺陷等,在各接口不可避免的會(huì)存在氣體滲漏,漏入的氣體有一部分會(huì)在高溫下與爐內(nèi)相關(guān)材料發(fā)生反應(yīng),大部分會(huì)很快被抽走,此時(shí),如果對(duì)爐體內(nèi)氣體成分測(cè)定,其各項(xiàng)氮氧含量將仍然在ppm數(shù)量級(jí),氧氣會(huì)在熱場(chǎng)發(fā)生如下反應(yīng):
爐腔內(nèi)的原生氣體、由外界泄露進(jìn)爐腔的氣體及反應(yīng)生成的CO2和CO大部分將以氣體的形態(tài)被真空系統(tǒng)抽走,此階段泄露的空氣將導(dǎo)致熱場(chǎng)加熱器電阻率增加,保溫層氧化,保溫性能下降的不良后果。
從第二階段熔化開始到第三階段長(zhǎng)晶結(jié)束,熱場(chǎng)內(nèi)均屬于高溫區(qū),硅料開始以高溫熔化的液態(tài)呈現(xiàn),直到逐漸的定向凝固為固體,這兩階段泄露的空氣會(huì)對(duì)鑄錠產(chǎn)品造成比較大的影響,空氣中的氧除了與熱場(chǎng)中的碳反應(yīng),高溫的硅也會(huì)與氧發(fā)生反應(yīng),氧進(jìn)入硅液中形成新的摻雜元素,形成氧施主、氧沉淀及與氧有關(guān)的二次缺陷[10]。而且空氣中的氮也會(huì)以分子態(tài)的方式融入硅錠中,影響硅錠產(chǎn)品質(zhì)量。
在整個(gè)工藝過程中,真空系統(tǒng)一直處于運(yùn)行狀態(tài),尾氣持續(xù)排出,任何形式的泄露均會(huì)導(dǎo)致尾氣成分的變化,而通過相應(yīng)的檢測(cè)系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地掌握鑄錠生產(chǎn)是否異常。
由于考慮到取樣尾氣盡可能接近爐內(nèi)氣氛,建議采取干式真空泵進(jìn)行抽氣取樣,在現(xiàn)有真空泵前安裝三通管路,與現(xiàn)有真空泵形成并聯(lián)方式,由于測(cè)試用氣量很少,為有效節(jié)約投資成本,本文采取一套測(cè)試真空泵的同時(shí)連接多臺(tái)鑄錠爐排氣管路的方式,測(cè)試采用300 m3/h的真空泵,并聯(lián)12臺(tái)鑄錠爐均可以滿足抽氣測(cè)試的要求。
排氣管路進(jìn)行有效的密封處理,防止大氣泄露影響測(cè)試結(jié)果,儲(chǔ)氣罐結(jié)合單項(xiàng)閥,做到壓力的恒定和氣體的成分控制,排氣與尾氣測(cè)試單元通過密封管路連接,由于鑄錠生產(chǎn)過程周期均在70 h左右,建議測(cè)試按照30 min一次階段性測(cè)試。原理如圖4所示。
2.1.1 氣體樣本
測(cè)試氣體由真空系統(tǒng)直接連接測(cè)試儀器,從生產(chǎn)工藝開始就可以階段性抽氣測(cè)試,由于各管路均有電磁閥控制通斷,開始取樣時(shí),只要處于工藝運(yùn)行階段的設(shè)備(一般是真空系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài))均是同時(shí)采集和測(cè)量,測(cè)試氣體樣本為數(shù)臺(tái)鑄錠爐尾氣的混合物,根據(jù)科學(xué)統(tǒng)計(jì)方法分析,在正常生產(chǎn)情況下,漏氣、漏水情況相對(duì)很少,可以多臺(tái)鑄錠爐同時(shí)測(cè)試,一旦發(fā)現(xiàn)有異常測(cè)試數(shù)據(jù)后,可以通過每臺(tái)鑄錠爐的電磁閥實(shí)現(xiàn)單獨(dú)測(cè)試,以此達(dá)到精準(zhǔn)判斷的目的。
2.1.2 標(biāo)準(zhǔn)氣體
采用國(guó)際二級(jí)氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),如表2所示。
表2 標(biāo)準(zhǔn)氣體參數(shù)Table 2 Parameters of standard gas
生產(chǎn)過程中,爐腔內(nèi)氧含量不正常的增加,將導(dǎo)致硅錠發(fā)生氧化反應(yīng),如圖5所示,該錠出現(xiàn)輕微氧化,硅錠表面產(chǎn)生了明顯的變黑、彩虹圈、白毛的情況。利用賽默飛世爾NICOLETE6700碳氧測(cè)試儀測(cè)試其硅錠中碳氧含量發(fā)現(xiàn)氧的含量增加還會(huì)引起間隙態(tài)氧濃度增加,導(dǎo)致電池少數(shù)載流子復(fù)合體增加,影響到最終的電池光電轉(zhuǎn)換效率。
本實(shí)驗(yàn)多次采樣用GC-950氣相色譜儀進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6到圖9所示,由下圖可以發(fā)現(xiàn)收集的氧氣中普遍存在氫氣的成分。
為了驗(yàn)證測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,本實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步采用GC-2014C氣相色譜儀進(jìn)行多次數(shù)據(jù)分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3、表4所示,與圖6到圖9進(jìn)行對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果仍然檢查到有氫氣的存在。
表4 樣品2 的GC-2014C測(cè)試結(jié)果Table 4 GC-2014C test results of sample 2
表3 樣品1 的GC-2014C測(cè)試結(jié)果Table 3 GC-2014C test results of sample 1
通過大量的采樣和色譜分析,可以推斷出由于設(shè)備爐體均采取雙層水冷結(jié)構(gòu),內(nèi)腔存在較多的焊縫,同時(shí)由于不銹鋼材質(zhì)本身可能存在的缺陷問題,當(dāng)出現(xiàn)夾層內(nèi)水壓在3 kg/m2以上,內(nèi)腔負(fù)壓情況時(shí),將會(huì)導(dǎo)致微小的滲漏出現(xiàn)。水進(jìn)入爐內(nèi)會(huì)在高溫狀態(tài)下與熱場(chǎng)材料石墨發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生氫氣和一氧化碳。
GC-2014C同樣檢測(cè)到有氫氣的含量,通過和標(biāo)準(zhǔn)氣體采取面積法比較,測(cè)試氣體的含量可知,高純氬氣經(jīng)過熱場(chǎng)后,再抽取出來,氣體中除了含有主要的氬氣成分外一定會(huì)含有氮?dú)?、氧氣、一氧化碳,可能?huì)有氫氣、二氧化碳和極微量的氮氧化物。
如果檢測(cè)到氣體中氫氣含量增加,則說明在生產(chǎn)過程中存在漏水的情況,當(dāng)漏水量?jī)H為微量級(jí)時(shí)也可通過在線色譜儀進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)?shù)竭_(dá)一定量時(shí),就會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成一定影響,通過后續(xù)電池效率與測(cè)試氫含量對(duì)比可以確定氫含量的上限值,該上限值可以作為報(bào)警上限值。結(jié)合對(duì)硅錠碳氧含量的測(cè)試數(shù)據(jù)分析結(jié)果,可進(jìn)一步驗(yàn)證氣相色譜儀對(duì)鑄錠爐大氣泄漏情況嚴(yán)重程度的判斷。通過色譜分析可以提前進(jìn)行設(shè)備泄漏值的臨界判斷,從而可即時(shí)做好對(duì)設(shè)備的維修工作,能夠有效減少生產(chǎn)質(zhì)量事故損失和安全隱患。
通過進(jìn)行多次氣體采集,建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,確定針對(duì)特定氣體的分析。本系統(tǒng)分析氣體為:氫氣、一氧化碳、氧氣、二氧化碳。通過系統(tǒng)在線采集分析,與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的極限范圍比較,能夠做到提早發(fā)現(xiàn)設(shè)備及生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況,從而可以提早處理。建立基于氣體成分、工藝階段(時(shí)間)、氣體濃度的數(shù)據(jù)圖譜,按照每種氣體元素分類,分別作出各氣體隨工藝周期變化的曲線圖,如圖10~13所示。
采取取樣測(cè)試時(shí),某個(gè)工藝階段時(shí)的爐內(nèi)氣體成分和濃度的上限值如圖14所示。
通過在線式氣體采集、分析系統(tǒng)的研究發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)過程中,對(duì)工藝中排出的氣體進(jìn)行ppm級(jí)的測(cè)試分析,通過經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和后續(xù)碳氧測(cè)試、電池轉(zhuǎn)換效率測(cè)試,確定各氣體成分的極限值,在保證安全、高效、準(zhǔn)確的提前下,能夠提早發(fā)現(xiàn)鑄錠爐的故障和異常,減少生產(chǎn)故障排查時(shí)間,減少異常產(chǎn)品出產(chǎn)率。同時(shí),通過該系統(tǒng)的有效運(yùn)行可以為氬氣回收利用提供有效的技術(shù)支持,便于氬氣純化單元選取合適純化系統(tǒng),有針對(duì)性對(duì)特定的非氬氣雜質(zhì)氣體進(jìn)行處理。