段輝紅
摘要:漆包線制造行業(yè)高耗能、原材料貴重,漆包線成本占比達90%以上。在傳統(tǒng)工藝及管理模式下,漆包線生產環(huán)境高溫、高熱、勞動強度大,人力成本居高不下。在成本控制中,哪里的數據高,哪里就可能成為黑洞,哪里就有下降的空間。文章對漆包線制造行業(yè)三個方面的成本黑洞的挖掘與控制進行分析。
關鍵詞:制造業(yè);漆包線;成本黑洞;成本控制
中圖分類號:F276
1、漆包線制造行業(yè)成本黑洞概述
在一個有著30多年經營經驗的老牌漆包線企業(yè)中,年產量12000噸漆包線,有120條生產線,生產機臺800余臺,生產工人400余人,生產年耗用電費2500萬元,且僅能創(chuàng)造年收入5億元,稅后凈利潤700萬元,凈利潤率1.2%。究其原因:漆包線工藝需要高溫高熱,是高耗電產業(yè);傳統(tǒng)的生產工藝和管理排班模式、陳舊的機器設備,人工效率低下,低效高耗的人工成本;漆包線的主要原材料銅和漆,占成本85%甚至更高,屬于原料高消耗產業(yè)。
1.1、成本黑洞之一:電費
年產量12000噸漆包線,生產制造年耗用電費2500萬元,單位耗電2元/千克。
1.2、成本黑洞之二:人工成本
年產量12000噸漆包線,生產工人400余人,生產人工成本1700萬元,平均單耗1.43元/千克。
1.3、成本黑洞之三:主要原料消耗
因為傳統(tǒng)的生產工藝、陳舊的機器設備、也因為生產環(huán)境的高溫、高熱、污染等使生產操作工流動大,新人工作失誤,管理疏忽等等原因,造成企業(yè)生產達到廢絲率5.5%以上,年產量12000噸,產生廢絲達700噸,保守計算每千克損失22元,年直接損失1540萬元;漆料年耗成本3500萬元,平均單耗達2.92元/千克。
2、漆包線制造行業(yè)成本黑洞的控制研究
年產量12000噸漆包線,僅能創(chuàng)造年收入5億元,稅后凈利潤700萬元,凈利潤率僅1.2%。作為一個30多年經營經驗的老牌漆包線生產企業(yè),在自由競爭市場經濟下,要么改革,要么被淘汰。有幸遇到了一位高瞻遠矚的企業(yè)領導者,帶著一班極富創(chuàng)造力的團隊,做出了明智且科學的決策——改革。通過一系列的改革措施,不到兩年時間,成本黑洞的控制,已經效果顯著,下面具體談談成本黑洞的控制措施及效果。
2.1、節(jié)電措施及效果
2.1.1、電單價變化節(jié)約
改變供電協(xié)議,由原來的框架協(xié)議改成月度預算定量消費執(zhí)行考核合同。按照協(xié)議,供電公司按照企業(yè)預算的電量輸送電力,避免供電公司的無效輸電,既節(jié)約了供電公司的成本,也給生產企業(yè)帶來直接效益,在預算電量范圍內單價下降0.06元/度,全年節(jié)省電費約300萬元。
2.1.2、機臺節(jié)電措施及效果
拉絲車間節(jié)電措施:①新拉絲機提速10%-20%,提高生產效率,減少電耗;②通風風機、風扇及照明燈,根據天氣情況實行實時開關機制,減少電耗;③每周總結節(jié)電效果,根據實際情況進行調整改善;④大中垃機錯峰開機,大拉機每天6小時,在谷段時間0:00-8:00時間段開機;普通中拉機每天開機14小時,在谷段時間0:00-8:00時間段開機8小時,剩余在平段時間開機6小時。全年節(jié)省電費40余萬元。
包漆車間節(jié)電措施:①對機臺電耗標準進行重新調整,并將機臺電耗標準下降3%;②工藝員每天對機臺風機、風門進行確認,確保溫度符合要求;③現場管理人員負責對換規(guī)機臺的時間控制及排廢控制;④部門組織每周對電耗進行匯總檢討;⑤部門組織對日光照明及各排氣扇進行管理,控制用電;⑥效率節(jié)電,包漆機臺整體按2%提速,按平均車速300m/min核算,(300m/min*2%*120臺)/300m/min=2.4臺/天,提速后相當于每天可增加2.4臺機生產,按一臺機平均電耗800度核算,一年節(jié)約耗電64萬度,節(jié)約電費40萬元。通過調整機臺電耗標準,下降2.5%每天節(jié)約2400度電,全年節(jié)約電費53萬元;通過機臺技改、工藝優(yōu)化、人員管控,最大化降低機臺電耗,每臺機電耗降低50度/天,全年節(jié)約200萬度電,節(jié)省電費120萬元。
2.1.3、換規(guī)節(jié)電措施及效果
換規(guī)節(jié)電措施及效果:①降低換規(guī)頻次,由原來的平均換規(guī)次數235次/月,降低至148次/月,平均每月降低87次,按每次換規(guī)耗時6小時核算,每月節(jié)約換規(guī)工時522小時,節(jié)約耗電20萬度,節(jié)約電費13萬元;②縮短開機時間,由原來的換規(guī)時間6小時每次,縮短至4小時,按每月?lián)Q規(guī)148次核算,每月可節(jié)省換規(guī)工時296小時,節(jié)約耗電1萬度,節(jié)約電費7萬元。
2.1.4、設備故障節(jié)電措施及效果
由原來的月平均停機維修次數53次,降低至30次/月,按平均停機5h/次、維修后開機6h/臺,每年節(jié)約耗電10萬度,節(jié)約電費6萬元。
2.2、人工成本的控制措施及控制效果
①裝備工藝的改革:引進國際先進設備,對現有陳舊設備技改,增加漆膜自動控制系統(tǒng),自動化物流研發(fā)成功由智能機器小車代替人工搬運及送料;②生產管理的改革:機臺組搭配、人員組合,符合條件的機臺組試行由原來的一人看兩臺機過度到一人看三臺機,加強環(huán)保投入,改善生產環(huán)境,組織員工培訓,同時多項措施并舉,增加員工收入、減少員工支出,穩(wěn)定員工隊伍,減少新人培訓成本等措施,在年產量達到15000噸的時候,生產工人依然維持生產工人400余人,員工收入幾次增長的情況下,生產成本人工單耗降至1.37元/千克,全年節(jié)約90萬元。
2.3、主要原料消耗的控制措施及效果分析
原材料銅消耗控制措施及效果分析:①降低廢絲率,引進國際先進設備,對現有陳舊設備進行技改,增加自動化控制系統(tǒng),加強現場管控,對廢絲源頭追蹤改進等一系列措施,降低廢絲率至4.4%,在年產量15000噸時,廢絲率降低1.1%,減少廢絲180噸,節(jié)約成本400萬元。②外采變自加工,外采8.00mm與2.60mm銅料加工費單位差價300元/噸,而通過進口大拉機設備,采購8.0規(guī)格銅桿,自己加工成2.6規(guī)格銅桿,每噸的加工成本約70元,每噸可節(jié)約成本230元,全年可節(jié)約345萬元。
原材料漆消耗控制措施及效果分析:①改進工藝和配方,用國產漆代替進口漆,漆包線主要使用的幾類進口聚氨酯漆在國內均有對應的廠家供應,國內采購單價相比進口單價每千克低1元到5元不等;②技術部根據生產計劃,提前調試好漆并進行用漆安排;③工藝室在每臺機上機使用前必須進行工藝調試后確定生產工藝;④品管部在每臺機上機的首批次產品開始加倍抽檢,時間一周;⑤技術部產品工程師跟蹤客戶端使用情況;⑥設備改造,漆膜控制系統(tǒng),自動設置數據自動聯(lián)動調節(jié)漆膜,開車、不合格品自動識別控制,自動打印標簽,實現實時監(jiān)測反控功能,提高漆膜質量,減少漆料浪費,大大減少漆料調配錯的現象。通過各項措施的落實及各部門的配合,漆料成本由平均單耗2.92元/千克,下降至2.75元/千克,平均單耗節(jié)約0.17元/千克,年節(jié)約成本255萬元。
3、結論
通過一系列行之有效的控制措施,使得漆包線生產設備得以先進化,工藝改進,環(huán)境改善,員工生活水平提高、工作效率和工作質量提高,實現成本降低、利潤提高。然而漆包線生產原材料貴重,工藝高能耗,設備資料投入大的行業(yè),成本的黑洞還有很多,成本控制的路還很長,離國際一流漆包線生產企業(yè)廢絲率1.5%、凈利潤率10.5%水平還有很大距離,只有我們不斷創(chuàng)新進取,才能實現與巨人同行的夢想。
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