章海燕
摘 要:錦607塊近年來連續(xù)實(shí)施換井底及側(cè)鉆,但在注汽投產(chǎn)過程中出現(xiàn)了用大爐子注汽壓力過高,干度不夠,導(dǎo)致下泵開井后生產(chǎn)效果不好的現(xiàn)象。本文針對(duì)此情況,從地層條件和注汽設(shè)備及工藝方面著重分析了導(dǎo)致側(cè)鉆井注汽難度加大的原因,并提出改善注汽方式,嘗試使用高壓小爐子注汽從而保證注汽干度?,F(xiàn)場(chǎng)實(shí)施證明效果顯著,對(duì)于該區(qū)塊下步側(cè)鉆井的推廣和上返興隆臺(tái)過程中現(xiàn)場(chǎng)注汽的管理具有重要的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:錦607;側(cè)鉆;高壓;小爐子;應(yīng)用
1? 錦607塊基本概況
錦607塊位于遼河斷陷西部凹陷西斜坡南端,其東南側(cè)與錦25塊、錦45塊相鄰,構(gòu)造面積約3km2,構(gòu)造總體形態(tài)為單斜-斷鼻構(gòu)造,內(nèi)部發(fā)育多條走向各異、斷距不等的次級(jí)斷層[1]。儲(chǔ)層巖性以砂礫巖、中-細(xì)砂巖為主。于樓油層的孔隙度為33.8%,滲透率為1.162μm2,興隆臺(tái)油層的孔隙度為31.4%,滲透率為0.872μm2,屬中高孔-中高滲型油藏。目前錦607塊總井131口,開井108口,日產(chǎn)液2060噸,日產(chǎn)油83噸,綜合含水96.0%。截止到2018年6月,區(qū)塊累產(chǎn)油172.8×104t,累產(chǎn)水964.3×104m3,累注汽431.8×104t,累計(jì)油汽比0.4,采出程度25.7%。
自1999年試采以來,錦607塊的開發(fā)已經(jīng)歷三個(gè)階段,分別是試采階段、蒸汽吞吐開采上產(chǎn)階段和滾動(dòng)開發(fā)階段,在2006年產(chǎn)量達(dá)到最高峰,隨后逐年遞減,目前該區(qū)塊以稠油注汽吞吐為主要上產(chǎn)方式。油層中原油加熱后粘度大幅度降低,流動(dòng)阻力大大減小,向油層注入高溫、高壓蒸汽后,蒸汽波及地帶地層溫度升高,將油層及原油加熱[2],因此注汽效果的好壞將直接影響隨后油井產(chǎn)量能否順利增長(zhǎng)。
2? 目前區(qū)塊注汽面臨問題
17年8月來在錦607塊先后部署的幾口大修換井底井陸續(xù)投產(chǎn),但在注汽時(shí)部分井陸續(xù)出現(xiàn)了井壓高或受天然氣壓力低影響導(dǎo)致干度不夠情況,造成投產(chǎn)效果不好。經(jīng)過分析,認(rèn)為主要有以下五個(gè)方面因素影響:
(1)地層壓力高;本次側(cè)鉆井投產(chǎn)井段較深,以興隆臺(tái)油層為主,地層壓力較高,本身就給注汽增加了一定難度。
(2)天然氣壓力低;自從17年下半年開始,天然氣壓力時(shí)有不足,因此大爐子火力不夠,一定程度上影響注汽。
(3)注汽壓力高;地層壓力高,勢(shì)必造成注汽壓力升高,但大爐子較難提供較高的注汽壓力,增加了注汽鍋爐的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)擔(dān)。
(4)注汽干度低;注汽干度是影響稠油常規(guī)注汽吞吐的最重要因素,干度不足,注入地下的蒸汽吞吐效果必然減弱,影響開井后的生產(chǎn)效果。
(5)泥漿造成污染;新側(cè)鉆井因?yàn)椴糠挚陀^因素,存在固井質(zhì)量不佳,造成泥漿污染的可能性,也會(huì)影響注汽壓力和干度,從而影響投產(chǎn)效果。
最先投產(chǎn)的三口側(cè)鉆井錦607-55-82C、錦607-54-78C和錦608KC,初次投產(chǎn)時(shí)均采用大爐子注汽,累計(jì)設(shè)計(jì)注汽量3600t,實(shí)際完成注汽量3800t。平均井口壓力14Mpa,平均干度39.4%,遠(yuǎn)不能達(dá)到正常標(biāo)準(zhǔn)75%的要求,下泵開井后生產(chǎn)效果也不如預(yù)期,開井后短時(shí)間內(nèi)日產(chǎn)液及日產(chǎn)油便迅速下降,測(cè)試顯示供液差,生產(chǎn)狀況不佳。
3? 現(xiàn)場(chǎng)改善注汽方式及應(yīng)用效果
與大爐子相比,小爐子的注汽排量小,注汽速度慢,但在相同火力的前提下,尤其在天然氣量不足的情況下,小爐子明顯比大爐子更有優(yōu)勢(shì),能夠提供更高的鍋爐注汽壓力,因此適用于投注607塊地層壓力較高的側(cè)鉆井。
自2017年10月以來,在各級(jí)單位配合下,高壓小爐子3#爐搬遷至錦607塊,并開始接替37#爐對(duì)該區(qū)塊換井底及側(cè)鉆井實(shí)施注汽。自2017年10月至2018年3月,共對(duì)8口換井底及側(cè)鉆井實(shí)施注汽。其中有兩口為之前用大爐子注汽導(dǎo)致開井效果較差的錦607-54-78C和錦608KC。在注汽前為防止泥漿污染造成影響,8口油井基本全部實(shí)施酸化工藝措施。
跟蹤注汽參數(shù)可知,除了錦607-54-78C干度仍然不足外,其余7口井注汽參數(shù)均正常,注汽效果明顯改善。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,小爐子注汽的8口井全部開井后,生產(chǎn)效果普遍優(yōu)于上周期,基本恢復(fù)預(yù)期水平。尤其是前一周期曾用大爐子注汽的兩口井錦607-54-78C和錦608KC,本輪采用小爐子注汽后,無(wú)論是周期長(zhǎng)度還是生產(chǎn)效果都明顯好于上周期。
4? 結(jié)論及認(rèn)識(shí)
(1)采用高壓小爐子替代大爐子對(duì)錦607塊側(cè)鉆新井進(jìn)行注汽,可以有效提升注汽干度和開井后的生產(chǎn)效果,對(duì)以后錦607塊側(cè)鉆補(bǔ)層的注汽方式選擇具有重要的指導(dǎo)意義。
(2)在地面井位符合條件及生產(chǎn)周期同步的前提下,實(shí)施一爐同注可以有效減少汽竄對(duì)油井作業(yè)的干擾和注汽井源的積壓,加快現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行進(jìn)度,并在一定程度上提高油井注汽效果。
參考文獻(xiàn):
[1]谷艷榮,閆寶云.錦607塊綜合調(diào)整部署及實(shí)施效果評(píng)價(jià)[J].特種油氣藏,2007,14(增刊):7.
[2]王永興.現(xiàn)代油田高效開采實(shí)用關(guān)鍵技術(shù)[M].石油工業(yè)出版社,2005,614.