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        空調(diào)室內(nèi)機(jī)異音改善研究

        2018-11-24 03:55:44呂建立
        消費(fèi)導(dǎo)刊 2018年15期
        關(guān)鍵詞:異音風(fēng)輪蝸殼

        呂建立

        摘要:基于室內(nèi)機(jī)異音問題改善的實(shí)踐,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制造過程,對目前中央空調(diào)室內(nèi)機(jī)幾種異音問題進(jìn)行了總結(jié),分析了異音產(chǎn)生的原因并提出了改善措施。通過本次總結(jié),對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造過程控制以及快速處理異音問題提供了參考。

        關(guān)鍵詞:室內(nèi)機(jī)異音 改善

        一、引言

        室內(nèi)機(jī)異音直接影響到使用者的舒適性感受,對產(chǎn)品品牌形象產(chǎn)生重要影響,因此我司將室內(nèi)機(jī)異音問題定義為一類品質(zhì)問題。我司室內(nèi)機(jī)異音問題時(shí)有發(fā)生,而且原因多樣,導(dǎo)致產(chǎn)品批量返修,因此有必要對異音問題進(jìn)行總結(jié),分析異音產(chǎn)生的原因并提出改善措施。

        首先要對室內(nèi)機(jī)進(jìn)行聲源的識別和分析。聲源從本質(zhì)上說只有兩種,機(jī)械噪音和氣動噪音(含流體)。室內(nèi)機(jī)的聲源主要來源于電機(jī),產(chǎn)生異音的情況通常有電機(jī)本體發(fā)生異音(本文不作論述),電機(jī)振動導(dǎo)致與機(jī)器其它零部件共振,電機(jī)軸與連接軸干涉,軸承與電機(jī)軸(連接軸)的摩擦,蝸殼與風(fēng)輪的干涉,送風(fēng)吹翅片聲音,蝸殼氣流聲等等。造成異音的原因有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不可靠,零件尺寸失真以及裝配操作錯誤。

        二、電機(jī)與機(jī)器產(chǎn)生共振聲

        事故描述:大一(兩)面出風(fēng)、A5機(jī)、座吊機(jī)等帶U形電機(jī)支架的機(jī)型,電機(jī)端蓋固定螺栓與電機(jī)支架干涉,電機(jī)運(yùn)行后,機(jī)器產(chǎn)生共振聲,如圖1所示。

        原因分析:(1)電機(jī)支架結(jié)構(gòu)較窄,與電機(jī)的單邊間隙較??;(2)電機(jī)端蓋固定螺栓稍長:(3)裝配時(shí)螺釘未避開與電機(jī)支架干涉,過程品質(zhì)未有效監(jiān)控。

        改善措施:(1)改善電機(jī)支架結(jié)構(gòu),增加電機(jī)支架與電機(jī)間隙,但是改模困難,不采用;(2)出操作指導(dǎo)工藝文件,由裝配員工和品質(zhì)控制,電機(jī)端蓋螺釘與電機(jī)支架避開干涉,如圖2所示。

        三、連接軸與電機(jī)軸或者軸承干涉產(chǎn)生摩擦聲

        事故描述:大一(兩)面出風(fēng)、A5機(jī)、座吊機(jī)等機(jī)型,連接軸一端與球形軸承連接,一端通過聯(lián)軸器與電機(jī)軸連接,如圖3所示。裝配時(shí)容易發(fā)生連接軸與電機(jī)軸干涉,或者連接軸頂死軸承產(chǎn)生摩擦聲。

        原因分析:使用聯(lián)軸器裝配連接軸與電機(jī)軸時(shí)缺乏定位,向右容易導(dǎo)致連接軸與電機(jī)軸相接觸,向左容易導(dǎo)致連接軸與軸承頂死。

        改善措施:(1)在與電機(jī)軸配合端裝上一個(gè)橡膠套,裝配連接軸時(shí)橡膠套直接與電機(jī)軸接觸定位,如圖4所示;(2)出操作指導(dǎo)工藝文件,規(guī)定連接軸與軸承座間隙3~5 mm進(jìn)行控制。

        四、連接軸與軸承座摩擦聲

        事故描述:大一(兩)面出風(fēng)、A5機(jī)、座吊機(jī)等連接軸的機(jī)型,容易發(fā)生連接軸與軸承座處產(chǎn)生摩擦聲(非干涉)。

        原因分析:(1)連接軸機(jī)械加工后為了增加硬度,浸進(jìn)溶液進(jìn)行發(fā)黑,但是發(fā)黑后產(chǎn)生腐蝕物,使連接軸與軸承配合的軸頸粗糙度超過1.2,如圖5所示;

        (2)球形軸承有潤滑油,在部裝裝配時(shí)未做好防塵措施,有異物混到潤滑油里,如圖6所示;

        (3)軸承座安裝在其它鈑金件上,若其它鈑金件尺寸失真,或者軸承座本身尺寸失真,或者因?yàn)殁k金件裝配累計(jì)誤差,使得軸承座發(fā)生傾斜,如圖7所示。

        改善措施:(1)規(guī)定連接軸軸頸粗糙度不大于0.8,工藝上軸頸部位不進(jìn)行發(fā)黑,或者發(fā)黑后再進(jìn)行磨屑,如圖8所示。

        (2)在部裝裝配時(shí)做好防塵措施,防止有異物混到潤滑油里,如圖9所示:

        (3)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),裝配軸承座盡量減少連接鈑金件數(shù)量,減少累計(jì)誤差,制造時(shí)重點(diǎn)保證軸承座的尺寸。

        五、掛壁機(jī)導(dǎo)風(fēng)條與出風(fēng)框干涉

        事故描述:常規(guī)掛壁機(jī)及掛壁風(fēng)盤的導(dǎo)風(fēng)條擺動時(shí),與出風(fēng)框干涉,產(chǎn)生異音,如圖10所示。

        原因分析:出風(fēng)框模具結(jié)構(gòu)存在缺陷,出風(fēng)框左邊拔模角度較大。導(dǎo)致導(dǎo)風(fēng)條擺動到最下面時(shí)與出風(fēng)框干涉。

        改善措施:出風(fēng)框改模難度大,不作整改。所以將導(dǎo)風(fēng)條連接軸加長1.5mm,與電機(jī)配合后使得導(dǎo)風(fēng)條即使移到最左邊也刮不到出風(fēng)框,如圖11所示。

        但是。這種措施使得導(dǎo)風(fēng)條與面框的間隙量增大1.5mm。

        六、送風(fēng)吹翅片聲音

        事故描述:高速氣流在蒸發(fā)器局部產(chǎn)生渦流,從而會產(chǎn)生“噓噓”聲,類似輕吹口哨聲。如圖12所示。

        原因分析:頂蓋部件只有一塊PE海綿,這個(gè)海綿與蒸發(fā)器垂直,如圖13所示。對風(fēng)輪吹出來的風(fēng)而起不到穩(wěn)流作用,致使風(fēng)流吹向蒸發(fā)器頂部某部位而出現(xiàn)吹翅片聲音。

        改善措施:在頂蓋PE海綿的基礎(chǔ)上增加一塊厚10MM的PU海綿,如圖14所示。使風(fēng)輪吹向頂部的風(fēng)得到有效穩(wěn)定,消除了吹翅片聲。

        七、回風(fēng)聲及蝸殼進(jìn)風(fēng)聲

        事故描述:帶蝸殼的室內(nèi)機(jī),蝸殼處時(shí)有發(fā)生“噓噓”聲,類似輕吹口哨聲。如圖15所示。

        原因分析:通常情況,是風(fēng)輪與蝸殼間隙不均勻?qū)е?。?dǎo)致風(fēng)輪與蝸殼間隙不均有兩種情況:(1)電機(jī)軸傾斜導(dǎo)致風(fēng)輪傾斜,如圖16所示。電機(jī)軸傾斜有兩種情況,一種是左右傾斜,原因是電機(jī)支架固定孔過大導(dǎo)致裝配定位不準(zhǔn)旋轉(zhuǎn),如圖17所示,一種是前后傾斜,原因是電機(jī)支架底面不平導(dǎo)致,如圖18所示。

        (2)風(fēng)輪與蝸殼端面間隙過小,如圖19所示。原因是電機(jī)軸或者連接軸上沒有軸向定位風(fēng)輪結(jié)構(gòu),裝配時(shí)依靠員工熟練程度,容易裝偏。

        改善措施:(1)電機(jī)支架、電機(jī)支承座等承載電機(jī)的鈑金尺寸精度高,連接孔位區(qū)分定位尺寸和固定尺寸,制造嚴(yán)格控制,保證電機(jī)軸不傾斜,同時(shí)完善作業(yè)指導(dǎo)書,指導(dǎo)現(xiàn)場操作和過程品質(zhì)把控;

        (2)如果調(diào)整風(fēng)輪與蝸殼之間的相對位置還無法消除異音。就想辦法改變進(jìn)風(fēng)的風(fēng)道。比如在機(jī)器左邊的法蘭圍板增加一塊鈑金,如圖20所示,45、56的A5機(jī)增加鈑金后,回風(fēng)聲音有效消除。

        八、總結(jié)

        上面案例是室內(nèi)機(jī)產(chǎn)生異音的幾種情況,可分為機(jī)械異音和氣動異音。機(jī)械異音主要以電機(jī)為起點(diǎn)。運(yùn)動部件運(yùn)動時(shí)干涉和部件件摩擦導(dǎo)致,氣動異音主要以風(fēng)輪為起點(diǎn),風(fēng)吹翅片和流過蝸殼等流到導(dǎo)致。有下面幾點(diǎn)啟示:

        (1)生產(chǎn)過程處理異音問題,首先判斷異音源,再分類進(jìn)上述幾種情況??煽焖偬岢龈纳拼胧?;

        (2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),首先避免噪音源電機(jī)與其它零部件干涉產(chǎn)生共振,運(yùn)動件定位方式可靠,避免容易操作不到位產(chǎn)生干涉,軸類運(yùn)動件粗糙度有明確規(guī)定,避免粗糙度大產(chǎn)生摩擦異音;

        (3)生產(chǎn)現(xiàn)場,對尺寸精度要求高的零部件,需要做好防護(hù)措施,防止碰撞、擠壓,摩擦等,避免零部件變形,外觀損傷等。

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