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        熱模離心球鐵管噴鎂球化工藝的改進

        2018-06-05 10:11:52張建強申發(fā)田
        科技創(chuàng)新導報 2017年35期
        關鍵詞:改進

        張建強 申發(fā)田

        摘 要:新興鑄管熱模離心球墨鑄鐵管始建于2005年,自開始生產(chǎn),球化方式經(jīng)沖入法、轉(zhuǎn)包處理法,目前正在使用噴吹處理法。但由于熱模球鐵管冷卻慢、處理后鐵水停留時間長、鐵水溫度不穩(wěn)定、澆注系統(tǒng)導致的鐵水澆注散流、飛濺等因素影響,導致使用噴吹法球化質(zhì)量不穩(wěn)定,球化衰退現(xiàn)象比較普遍,鎂粒消耗也居高不下。本文介紹了在現(xiàn)有噴鎂球化工藝的基礎上,通過試驗的方式摸索、改進一種新型的球化方式,極大地提高和改善了球化質(zhì)量,同時也節(jié)約了球化成本。

        關鍵詞:球墨鑄鐵管 球化工藝 改進

        中圖分類號:TU991.36 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)12(b)-0077-02

        新興鑄管目前采用噴吹處理法進行球化處理,但存在質(zhì)量不穩(wěn)定、球化衰退現(xiàn)象比較普遍等問題。本文通過試驗的方式嘗試多種方法,改進目前球化方式,改善球化質(zhì)量,并降低球化成本。

        1 目前球化方式的狀況

        噴吹法是將噴槍插入球化包鐵水底部,利用氮氣作為載體,在0.4~0.5MPa壓力下,把0.2mm粒度以下鎂粒噴入鐵水深部,使之在強烈的攪拌條件下與鐵水反應,從而完成球化處理的方法。細粒狀鎂粒以較高速度在鐵水中運動,大大改善反應的擴散條件,提高反應速度,使硫、氧充分消除,效果較好[1]。

        噴吹法也有一定弊端,噴鎂球化時必須確保噴吹罐能夠穩(wěn)定均勻連續(xù)并且可調(diào)流量地噴吹顆粒鎂,否則會帶來一系列的后果。如果供鎂不均勻呈脈沖狀,會造成鎂短時間劇烈反應形成鐵水大量噴濺,鐵損增高。沒有反應完的鎂上浮到表面燃燒,鎂的收得率下降,脫硫率下降,這些往往成為噴鎂失敗的主要原因,同時過于集中的鎂粒還容易造成堵槍,不得不停止噴吹進行處理,延長了處理周期,降低了設備的作業(yè)率和完好率。

        同時在大口徑熱模離心球墨鑄鐵管實際生產(chǎn)時,影響因素較多:

        (1)熱模球鐵管規(guī)格一般為DN1200以上的大口徑,生產(chǎn)節(jié)奏比較長,15~20min/支,鐵水自球化后等待時間約10min。

        (2)每支管鐵水噸位≥3.6t,澆注時間40~45s,由于鐵量大澆注過程鐵水飛濺、翻花嚴重,容易造成鐵水氧化。

        (3)熱模離心球鐵管為了避免產(chǎn)生鑄態(tài)滲碳體,生產(chǎn)每支管時都要在管模模具表面噴涂0.8~1.00mm的隔熱涂層,導致冷卻速度慢。

        (4)由于生產(chǎn)節(jié)奏影響導致鐵水溫度不穩(wěn)定。

        (5)由于噴鎂氮氣壓力的波動導致噴鎂不均勻。

        (6)鐵水球化效果受噴槍插入液面深度影響。

        故實際生產(chǎn)時球化衰退缺陷較多。此外,鎂粒消耗也居高不下,導致成本上漲。

        2 球化方式的改進

        2.1 改進方案

        為了減少熱模實際生產(chǎn)中影響因素對球化質(zhì)量的影響,新興鑄管在生產(chǎn)大口徑熱模球鐵管時嘗試新的球化方式。理論認為,球化時間距離澆注時間越短,球化效果越好,因此在澆注的時候嘗試增加一次球化。

        改進方案:利用噴吹法進行噴鎂,相同鎂粒分兩次加入。第一次球化主要減少鐵樹中的熔渣,凈化鐵水;以模粉作為載體,均勻混合加入鎂粒,在澆注時利用氮氣將模粉、鎂粒混合物在管模模具內(nèi)均勻布料,可以實現(xiàn)邊澆注邊球化,提高球化質(zhì)量,

        益處:澆注、球化同步進行,充分發(fā)揮Mg的球化作用。避免因鐵水溫度波動、鐵水氧化、等待時間長等因素造成球化衰退。同時和第一次噴吹法同時進行,避免澆注時球化的夾渣缺陷。

        2.2 試驗條件、過程

        鐵水熔煉條件:2座20t容量、3000kWh功率電爐;鐵水升溫溫度1450℃,靜置5~10min充分出渣;出鐵溫度1420℃~1450℃。

        鐵水成分:C 3.3%~3.5%,Si 0.8%~1.2%,Mn 0.2%~0.3%,P 0.070%~0.080%,S 0.020%。

        試驗規(guī)格:1600K9規(guī)格,出鐵量6.15t。

        第一次噴吹球化參數(shù)見表1,噴鎂量由原來的2.5~3.0kg/t改為1.5kg/t,球化鐵水Mg含量由原來的0.070%~0.090%降到0.040%~0.050%。

        第二次球化參數(shù):管模粉與鎂?;旌媳壤秊?0∶1,混合物內(nèi)的鎂粒噸鐵加入量為1kg/t。試驗兩次球化鎂粒噸鐵消耗量合計是2.5kg/t。

        2.3 試驗結(jié)果

        2.3.1 球化質(zhì)量

        通過對比發(fā)現(xiàn),石墨球圓整度、石墨球密度、大小、二次球化試驗管的球化質(zhì)量均比原噴吹球化質(zhì)量大大提升。數(shù)據(jù)對比見表2。

        2.3.2 性能

        二次球化試驗管的抗拉強度達到505MPa,延伸率為16.5%,略優(yōu)于正常噴吹球化管。

        2.3.3 斷口分析

        二次球化試驗管管壁斷口宏觀呈銀灰色,無白口傾向。整個斷面致密、無明顯夾渣情況,僅局部內(nèi)壁表層2mm范圍內(nèi)有渣層疏松。第一次噴吹法除渣效果顯著,第二次管模內(nèi)澆注時球化并未造成管壁夾渣。

        2.3.4 弊端

        第一,本次試驗通過改變以往的噴鎂方式,將球化時間延后到與澆注時間同步,充分發(fā)揮鎂的球化作用,鑄件的金相球化效果得到了很大提高,但噴鎂量相同,成本并沒有下降。

        第二,由于鎂粒在管模模具內(nèi)與鐵水反應劇烈,對噴涂在管模模具表面的隔熱涂層造成破壞,造成離心球鐵管管身細微粘鐵,影響管身外觀。

        3 方案優(yōu)化

        3.1 針對上述試驗弊端,在原來試驗基礎上進行優(yōu)化

        (1)將第二次球化所用的鎂粒改為鎂粉均勻混合,減弱鎂粒劇烈反應對涂層的集中破壞,并將用量逐漸減小進行試驗。

        (2)將管模模具噴涂涂層強度(提高膨潤土與硅藻土的比例)提高。

        3.2 試驗結(jié)果

        (1)通過將鎂粒改為鎂粉,提高涂層強度,管身外觀粘鐵消失,外觀得到提升。

        (2)將第一次噴吹鎂的加入量降低為1.2kg/t,二次球化鎂的加入量分別調(diào)為0.9kg/t、0.8kg/t、0.7kg/t、0.6 kg/t。當下降到0.6%時,平均球化率保持在80%以上,仍較正常噴吹法的球化效果好(見表4)。

        成本方面,鎂噸鐵消耗量可以降到1.8kg/t,節(jié)約鎂粒成本至少0.7kg/t。

        4 結(jié)語

        (1)通過二次球化的方式,實現(xiàn)球墨鑄鐵管邊澆注邊球化,既可以避免夾渣,又可以忽略球化鐵水等待時間長、澆溫波動大等客觀條件對球化衰退的影響,極大改善了熱模鑄鐵管球化質(zhì)量。

        (2)在保證球化質(zhì)量的前提下,二次球化的方式可以節(jié)省鎂的消耗,在目前鎂消耗基礎上,加強除渣可進一步減少消耗。

        (3)逐步實現(xiàn)孕育劑中添加鎂的成分,實現(xiàn)邊孕育邊球化,合理優(yōu)化球化工藝。

        參考文獻

        [1] 郝石堅.球墨鑄鐵[M].化學工業(yè)出版社,2014.

        [2] 金海軍.噴鎂脫硫球化工藝技術改進及應用[J].河南冶金,2009(5):33-35.

        [3] 安志平.噴鎂球化在離心球墨鑄鐵管生產(chǎn)中的應用[J].熱加工工藝,2011(17):75.

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