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        風(fēng)制動(dòng)管系漏泄質(zhì)量故障分析及整改

        2018-04-04 09:29:04周文智黃軍
        魅力中國(guó) 2018年49期
        關(guān)鍵詞:整改管系分析

        周文智 黃軍

        摘要:根據(jù)廠外風(fēng)制動(dòng)管系漏泄、折斷情況,分析產(chǎn)生的原因,制定管系組裝工藝要求,從而降低管系漏泄、折斷故障發(fā)生率,提高風(fēng)制動(dòng)質(zhì)量。

        關(guān)鍵詞:管系;漏泄;分析;整改

        一、全路管系質(zhì)量問題典型故障的情況分析:

        根據(jù)鐵路總公司典型故障通報(bào)文件的數(shù)據(jù)顯示,中車各子公司廠修貨車典型故障的貨車空氣制動(dòng)裝置故障,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他部位故障發(fā)生率,而其中大部分為制動(dòng)管系裂折和漏泄故障。

        廠修貨車制動(dòng)管系故障在制動(dòng)裝置故障中的平均占比(%)如下表:

        廠名 武漢 常州 二七 石家莊 南方匯通

        比例 88.08 89.75 88.27 90.39 88.49

        由此可見,廠修貨車制動(dòng)管系的檢修質(zhì)量已成為影響典故排名的重要因素。

        二、分公司管系質(zhì)量問題典型故障的情況分析:

        根據(jù)典故通報(bào)文件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,常州分公司廠修貨車制動(dòng)裝置故障集中為制動(dòng)支管系裂折和制動(dòng)支管或接頭漏泄(以2012年故障發(fā)生率為例)。

        三、分析廠外管系質(zhì)量問題的主要表現(xiàn)情況:

        2014年4月7日~9日,常州分公司質(zhì)量檢驗(yàn)處、工藝處、駐常州機(jī)車車輛驗(yàn)收室相關(guān)人員到鄭州局鄭州北車輛段運(yùn)用車間的站修所進(jìn)行調(diào)研,風(fēng)制動(dòng)管系漏泄的主要問題表現(xiàn)在:

        1、與測(cè)重機(jī)構(gòu)連接的兩根DN10管接頭體易發(fā)生斷裂、漏泄。

        2、副風(fēng)缸管與中間體、副風(fēng)缸連接接頭處漏泄。

        3、主管S管靠近副風(fēng)缸一端易發(fā)生漏泄。

        結(jié)合廠內(nèi)在原車原用管系組裝后的試驗(yàn)情況,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)與測(cè)重機(jī)構(gòu)連接的兩根DN10管、副風(fēng)缸管與中間體、副風(fēng)缸連接管接頭體易發(fā)生裂開而漏泄,因此測(cè)重機(jī)構(gòu)連接的二根DN10管、副風(fēng)缸管與中間體、副風(fēng)缸連接接頭處的檢修、組裝狀況,應(yīng)該是我們控制的重中之重。

        發(fā)生管系質(zhì)量問題的主要原因分析:

        1.與測(cè)重機(jī)構(gòu)連接的二根DN10管接頭體易發(fā)生斷裂、漏泄:

        由圖(1)可見,由于與測(cè)重機(jī)構(gòu)連接的二根DN10管子(1、2)橫向長(zhǎng)度達(dá)3500mm,法蘭接頭連接時(shí)極易造成管配件不到位,特別是管(2)與聯(lián)接的支管三通連接時(shí),操作員工只會(huì)大約把控支管三通的組裝角度,將連接接頭的螺栓緊固,在組裝管吊卡及調(diào)整傳感閥吊座時(shí),測(cè)重機(jī)構(gòu)吊裝時(shí)可以在支架與吊座間加裝厚度為(0-32)mm的墊板,造成支架的位置在垂直方向上有較大尺寸的位移,而二根DN10管吊座的位置是不變的,導(dǎo)致了DN10管強(qiáng)迫組裝;DN10管外徑為φ17mm,相對(duì)較軟,即使是組裝上有問題時(shí),也可以通過人為改變管子的形狀來滿足管系的組裝,導(dǎo)致管接頭受力嚴(yán)重,車輛在裝載、運(yùn)行過程中,車體會(huì)產(chǎn)生較大的變形,導(dǎo)致DN10管接頭受力變形加大,超過了E型密封圈的預(yù)壓縮量,從而產(chǎn)生DN10管接頭體發(fā)生斷裂、漏泄。

        2.副風(fēng)缸管與中間體、副風(fēng)缸連接接頭處漏泄。

        副風(fēng)缸管與中間體、副風(fēng)缸連接管橫向長(zhǎng)度為1000mm, 相對(duì)彈性較大,即使是組裝上有問題,也可以通過人為改變管子的形狀來滿足管系的組裝,導(dǎo)致管接頭嚴(yán)重受力;其次管卡吊組裝時(shí)由于經(jīng)常會(huì)在未調(diào)整好管吊與連接管的距離就將管卡吊緊固,導(dǎo)致管受力變形更大,造成接頭受力變形,接頭變形量超過了E型密封圈的預(yù)壓縮量從而產(chǎn)生管接頭處嚴(yán)重漏泄。

        3.主管S管靠近副風(fēng)缸一端易發(fā)生漏泄。

        由圖(2)可見,S管(2)與直管連接時(shí),一般情況下不會(huì)形成偏差,但在組裝管吊卡(4)時(shí),由于管吊較長(zhǎng),在組裝過程中易使直管順向管吊,導(dǎo)致S管(2)的兩端接頭(1、3)變?yōu)槭芰顟B(tài),車輛在裝載、運(yùn)行過程中,車體產(chǎn)生的變形,造成遠(yuǎn)離管吊卡的接頭(1)受力變形加大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過E型密封圈的預(yù)壓縮量,從而產(chǎn)生管接頭漏泄。

        四、目前分公司采取的控制措施:

        根據(jù)運(yùn)裝貨[2012]45號(hào)文件要求,制定了管系配件檢修、組裝工藝術(shù)要求,在管系組裝作業(yè)過程中,控制管配件不進(jìn)行強(qiáng)迫組裝,并保證管接頭組裝后E型密封圈有一定的預(yù)壓縮量,組裝后用木錘對(duì)管接頭進(jìn)行敲打,讓組裝不良的狀況得到釋放,并用延長(zhǎng)保壓時(shí)間的方法進(jìn)行漏泄檢查。由于法蘭連接的管接頭接觸面較大,用防漏劑進(jìn)行檢查,不易發(fā)現(xiàn)問題,現(xiàn)采用延長(zhǎng)保壓時(shí)間的方法:即制動(dòng)保壓位延時(shí)3min,不得產(chǎn)生明顯的漏泄(超過5Kpa就能發(fā)現(xiàn)),近一年在交驗(yàn)過程中基本上未發(fā)生管系漏泄。但修理車出廠后,通過車輛在裝載、運(yùn)行過程中還出現(xiàn)了許多漏泄情況,說明管接頭的變形量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過E型密封圈的預(yù)壓縮量,從而產(chǎn)生管接頭漏泄,需要下一步進(jìn)行完善。

        五、下一步將完善的控制措施:

        (一)規(guī)范DN15連接管的組裝順序,減少管接頭的變形量,從而減少與測(cè)重機(jī)構(gòu)連接的二根DN10管接頭體與管系焊接處易發(fā)生斷裂、漏泄(如圖1):

        將各連接管與各閥順序連接,并組裝管吊卡,但不緊固各組裝螺栓,當(dāng)傳感閥調(diào)整

        墊超過20mm,在管吊卡墊上增加10mm的調(diào)整墊;各風(fēng)缸、閥的組裝螺栓緊固;管吊卡螺栓組裝到位,但不緊固;各管聯(lián)接法蘭螺栓緊固到位;管吊卡螺栓緊固到位。

        (二)規(guī)范副風(fēng)缸管與中間體、副風(fēng)缸連接管的組裝順序,減少管接頭的變形量,從而減少接頭漏泄:

        將連接管與閥、風(fēng)缸按順序進(jìn)行連接;風(fēng)缸、閥的組裝螺栓緊固;各管聯(lián)接法蘭螺栓緊固

        到位;調(diào)整管吊卡與管子間的墊板,確保管子、管吊、墊板基本上無間隙、不受力;管吊卡螺栓緊固到位。

        (三)規(guī)范主管卡組裝順序,減少管接頭的變形量,從而減少接頭漏泄(如圖2):

        將各主管按順序進(jìn)行連接;從1位開始逐個(gè)組裝管吊卡;檢查S管在2位端的管吊卡

        中心與管子中心是否存在偏差,無偏差時(shí)就組裝管吊卡,有偏差時(shí)可將原管吊座割除,重新組裝管吊座,再組裝管吊卡,保證主管在前后方向不再受力;將其它的管吊卡逐個(gè)組裝。

        六、結(jié)束語:

        風(fēng)制動(dòng)管系漏泄已成為各貨修廠家的主要質(zhì)量故障,通過故障分析,找出主要原因,制

        定有效的整改方案及工藝方法,常州分公司的典型故障率將會(huì)明顯降低。

        參考文獻(xiàn):

        [1]TG/CL 110-2011《鐵路貨車廠修規(guī)程》

        [2]鐵運(yùn)〔2008〕《鐵路貨車制動(dòng)裝置檢修規(guī)則》

        作者簡(jiǎn)介:周文智(1972.9——),女,高級(jí)工程師,本科,1996年7月畢業(yè)于北方交通大學(xué)。

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