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        600 WM機組高壓加熱器至除氧器疏水管道振動治理

        2021-12-29 07:47:06潘曉磊
        黑龍江電力 2021年5期
        關(guān)鍵詞:管系除氧器吊架

        陳 銳 , 潘曉磊

        (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030; 2.上海奉賢燃機發(fā)電有限公司,上海 201499 )

        0 引 言

        某發(fā)電廠2號機組汽輪機為上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的N600(660)/24.2/566(538)/566型超臨界600(660)MW中間再熱凝汽式汽輪機,該裝置是超臨界、單軸、三缸、四排汽、中間再熱、凝汽式汽輪機,機組3號高加至除氧器疏水管道自投產(chǎn)后一直存在管道振動現(xiàn)象。高壓加熱器是發(fā)電廠給水加熱系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分,利用抽汽管道輸送的蒸汽對給水進行加熱,有效提高了電廠的熱經(jīng)濟性。疏水管道的振動會影響高加的正常工作,對管道焊縫、閥門均有不同程度的影響,解決疏水管道振動刻不容緩。采取對管道進行振動測試、應(yīng)力計算、模態(tài)分析、加裝阻尼器等技術(shù),以解決振動故障[1]。

        1 管道布置和振動狀況

        2號機組汽機房共布置3臺高加,其中3號高加至除氧器疏水管道在運行時存在明顯振動現(xiàn)象,振動主要出現(xiàn)在標(biāo)高32.4 m除氧器平臺,進除氧器前水平管段。該管道布置圖見圖1,3號高加至除氧器疏水管道規(guī)格為Ф325×10(氣動閥前)和Ф377×13(氣動閥后)。管系共布置有6組支吊架,在機組啟停機時,分別對6組吊架進行了冷態(tài)、熱態(tài)檢驗,發(fā)現(xiàn)16號彈簧支架由于管系長期振動,彈簧筒體上側(cè)已開裂(見圖2),其他支吊架狀態(tài)正常。16號支架附近管道振動幅度最大,于是采用振動測試設(shè)備對16號支架附件管道振動進行測試,測試發(fā)現(xiàn)16號吊架處管道Z方向最大峰值振動速度達(dá)52.5 mm/s,遠(yuǎn)超過DL/T292—2011《火力發(fā)電廠汽水管道振動控制導(dǎo)則》[2]規(guī)定的最大峰值振動速度值(20.0 mm/s)。管系振動的原因是復(fù)雜的,具體振動原因須對管系應(yīng)力、剛度、阻尼等進行具體分析。

        圖1 管系布置圖Fig.1 The layout of piping

        圖2 16號彈簧支架Fig.2 No.16 spring support

        2 振動原因分析

        管道振動原因往往是復(fù)雜的,機組運行參數(shù)變化會引起管道振動,管道及附件布置不合理會引起管道振動,閥門狀態(tài)異常也會引起管道振動。

        疏水管道振動原因一般有以下幾種:

        1)管道固定支架或限位裝置松脫或失效,起不到固定管道的作用,管道剛度降低,在載荷作用下管道發(fā)生振動。

        2)管道支吊架數(shù)量不足或彎頭過多,限位或剛性支架少,管系剛度低,在激振力作用下很容易發(fā)生振動[3]。

        3)由于管道中壓力差的原因,疏水管道內(nèi)出現(xiàn)氣液兩相流,從而產(chǎn)生振動[4]。

        4)高加內(nèi)部疏水管道出現(xiàn)裂紋,蒸汽進入疏水管道,造成管道振動[5]。

        針對上述可能原因進行逐一排查。

        由于管系為限位支吊架,并沒有布置固定支架和限位裝置,所以原因1可以排除;針對疏水管道振動問題,在機組大修期間特地對高加內(nèi)部管道進行查漏,確認(rèn)內(nèi)部疏水管道無漏點,所以可以排除原因4;原因2和原因3暫時無法排除,因此需對管系應(yīng)力、模態(tài)進行分析。

        3 管系應(yīng)力及模態(tài)分析

        分析管系應(yīng)力和模態(tài)可以了解管系應(yīng)力狀態(tài)及管系剛度情況,利用CAESARⅡ軟件對疏水管道應(yīng)力和模態(tài)進行分析,分析結(jié)果顯示管系一次、二次應(yīng)力均合格,管系一次應(yīng)力和二次應(yīng)力合格說明現(xiàn)有支吊架布置能滿足承載要求,計算結(jié)果見圖3、圖4。對管系進行模態(tài)分析,管系模態(tài)頻率:一階為1.28 Hz,二階為2.24 Hz,三階為2.62 Hz。管系一階頻率較低,低于火力發(fā)電廠汽水管道設(shè)計技術(shù)規(guī)定的要求[6]?,F(xiàn)場振動測試的振動特征頻率為2.48 Hz,略低于管系三階模態(tài)頻率2.62 Hz。通過查閱參考文獻(xiàn)[7],發(fā)現(xiàn)如果疏水管道中存在汽相,管道的模態(tài)頻率會較單一的液相提高。所以管系測試振動特征頻率與計算分析三階振型基本吻合。根據(jù)管系應(yīng)力、模態(tài)計算結(jié)果和振動測試結(jié)果可以判斷,管系振動主要由于管系剛度低且管系中存在氣液兩相流介質(zhì)擾動引起[8]。

        圖3 一次應(yīng)力云圖Fig.3 Primary stress nephogram

        圖4 二次應(yīng)力云圖Fig.4 Secondary stress nephogram

        4 振動治理措施

        對疏水管道振動分析主要根據(jù)確定的管系結(jié)構(gòu)和激擾條件,分析管道系統(tǒng)振動特征和響應(yīng)特征,驗算振動結(jié)果是否在規(guī)定范圍內(nèi)。

        管系的運動微分方程可以表示為:

        (1)

        其中質(zhì)量矩陣在不改變管道布置的情況下是固定不變的,因此要降低管系振幅,只能通過提高管系剛度或提高管道阻尼來解決[9-10]。

        為了解決機組疏水管道振動故障,由于16號支架殼體已開裂。首先,將16號彈簧支架進行更換,并將13號導(dǎo)向支架調(diào)整為固定支架,來提高管系剛度;然后,在15號吊架前側(cè)加裝1組Z向液壓阻尼器14a,并在16吊架前側(cè)安裝2組粘滯性阻尼器15a、16a(見圖6),來提高管系結(jié)構(gòu)阻尼。改造后對管系一次、二次應(yīng)力進行重新核算,發(fā)現(xiàn)管系一次、二次應(yīng)力均未超標(biāo)。重新對管系模態(tài)進行分析,經(jīng)過改造管系阻尼得到顯著提高,改造前后管系模態(tài)頻率如圖5所示,可以看到改造后管系固有頻率得到顯著提高。

        圖5 改造前后管系模態(tài)頻率Fig.5 Modal frequency of piping before and after modification

        圖6 改造后管道布置圖Fig.6 Piping layout after modification

        管道改造完成,機組啟動后對3號高加至除氧器疏水管道狀態(tài)進行了觀察,發(fā)現(xiàn)管道振動得到了有效控制,未見異常振動。對管系所有支吊架也進行了檢查,所有支吊架狀態(tài)均正常,表明對管系的改造是有效的。

        5 結(jié) 語

        1)疏水管道振動會損壞管道附件、支吊架、管道焊縫以及接口設(shè)備,對機組安全及穩(wěn)定運行有較大威脅。

        2)在不改變管道現(xiàn)有布置的情況下,管道質(zhì)量矩陣已確定,想要治理管道振動,只有通過提高管系剛度和管系阻尼來解決。

        3)通過將限位支架改變?yōu)楣潭ㄖЪ芴岣吖芟祫偠?,給管系安裝阻尼器提高管系阻尼,管系振動得到有效治理。

        4)在機組日常運行中,應(yīng)加強對管道狀態(tài)的監(jiān)督,機組出現(xiàn)管道振動、支吊架狀態(tài)異常時,應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)技術(shù)人員進行檢驗及處理。

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