摘 要:簡介本鋼5#TRT工藝流程及系統(tǒng)組成部分,針對給排水系統(tǒng)閥門定位器在最近運行過程中發(fā)生的問題及存在的缺陷,對TRT極間液位閥門定位器進行了改造,滿足了生產(chǎn)需要,取得了預期效果。
關(guān)鍵詞:液位;閥門定位器;改造;反饋電路板損壞
一、概述
鋼鐵生產(chǎn)和需求的增加,在大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中伴隨著產(chǎn)品生產(chǎn)會產(chǎn)生煤氣氣體介質(zhì),比如在煉鐵廠過程中產(chǎn)生的煤氣介子又趨向于高溫、高壓、風量大等特點。經(jīng)過除塵凈化洗滌系統(tǒng)凈化進入管網(wǎng),管網(wǎng)煤氣一大部分可以進行發(fā)電機轉(zhuǎn)化為電能生產(chǎn)再利用,再最后清洗進入煤氣管網(wǎng),中型TRT發(fā)電機組就是其生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的重要設備之一,TRT發(fā)電機節(jié)約能源降耗,保護環(huán)境,建設資源節(jié)約型、降低鋼鐵生產(chǎn)的成本,它的安全可靠運行對鋼鐵生產(chǎn)起到了決定性的作用。利用TRT技術(shù)和裝置來發(fā)電也獲得額外的項目收益。
二、TRT工藝流程介紹
高爐產(chǎn)生的煤氣通過除塵經(jīng)過煤氣比肖夫洗滌塔清洗、經(jīng)入口啟動蝶閥、入口插板閥、快速切斷閥、進入TRT透平機膨脹做功,被驅(qū)動的TRT透平機帶動發(fā)電機發(fā)電。做功后的煤氣經(jīng)出口插板閥,出口電動蝶閥進入凈煤氣低壓管管網(wǎng)。在入口啟動閥前,透平機出口后并聯(lián)著三組旁通快開閥。當TRT在正常停機和出現(xiàn)故障緊急停機時,入口快切閥快速切斷,三組旁通快速打開,煤氣經(jīng)旁通快開閥進入低壓煤氣管網(wǎng)。
三、TRT組成部分
TRT整個系統(tǒng)由透平主機、大型閥門系統(tǒng)、高低壓發(fā)配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、動力油系統(tǒng)、氮氣密封系統(tǒng)、液壓伺服控制系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)組成。
四、智能電氣閥門定位器在TRT中的作用
其中儀控給排水系統(tǒng)中,閥門定位器為重要環(huán)節(jié)。由于TRT管道中煤氣冷凝產(chǎn)生大量的排水,在工業(yè)新水為防止透平靜葉積灰針對靜葉連續(xù)或間斷噴水冷卻清洗產(chǎn)生排水,(即透平前排水水罐和透平級間排水水罐),因此需要氣動調(diào)節(jié)閥對排水液位進行控制調(diào)節(jié)。其中在5#TRT原用極間排水液位閥門定位器(YT-1000LS+PTM型)在使用中經(jīng)常出現(xiàn)了許多不同的故障現(xiàn)象。經(jīng)過分析和研究確認該閥門定位器存在一定設計缺陷與質(zhì)量問題,為保證TRT透平發(fā)電機靜葉噴霧排水系統(tǒng)正常運行,我對該型閥門定位器進行了改型,取得很好的效果。
五、5#TRT液位閥門定位器存在的問題和影響
(1)隨機備件閥門定位器使用年限到期,頻繁出現(xiàn)故障,無法購進原有備件。
(2)經(jīng)常出現(xiàn)不明原因的停電現(xiàn)象,導致調(diào)節(jié)閥失控,必須斷電重啟后才能恢復正常。檢查控制板元件接線接觸情況是否牢固,檢查信號屏蔽接地、檢查設備本身接地、以上檢查都正常,無法查出停電現(xiàn)象。
(3)閥門定位器沒有使用說明書,出現(xiàn)問題無法重新設置調(diào)試。
(4)閥門電位器經(jīng)常出現(xiàn)無反饋信號顯示,導致水位罐液位控制不穩(wěn)定,系統(tǒng)無法正常自動調(diào)節(jié)。
(5)經(jīng)常出現(xiàn)閥門定位器氣路輸出不受控現(xiàn)象,導致調(diào)節(jié)閥失控。其中發(fā)現(xiàn)有的壓電閥在環(huán)境溫度低于-15℃時,就會產(chǎn)生不動作現(xiàn)象,經(jīng)檢查和驗證是轉(zhuǎn)換放大器中的壓電閥故障所致,該閥門定位器在-30℃現(xiàn)場環(huán)境下根本達到不到技術(shù)標準要求,也根本滿足不了本地區(qū)的氣溫條件的要求。
(6)閥門定位器控制級間水位罐水位調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)閥失控時,水位過高容易使水進入透平機內(nèi)造成靜葉葉片損壞,同時容易造成煤氣壓力波動,直接影響透平機入口壓力,嚴重時影響高爐頂壓力。水位過低時容易造成煤氣泄露發(fā)生人員中毒。
六、智能電氣閥門定位器的改造方案
閥門定位器的演變是由電器轉(zhuǎn)換器發(fā)展而來的,它在電器轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)上把反饋桿加入閥門定位器中,使其自身成為閉環(huán)系統(tǒng)。也是從模擬式閥門定位器發(fā)展到智能式閥門定位器,現(xiàn)在5#TRT發(fā)電機組用的是老型號的智能定位器,6#、7#TRT發(fā)電機組都選用新型的西門子閥門定位器。SIPART PS2 型智能電氣閥門定位器的工作原理與傳統(tǒng)定位器完全不同。采用微處理器對給定值和位置反饋進行比較。如果微處理器檢測到偏差,它就用一個五步開關(guān)程序來控制壓電閥,壓電閥進而調(diào)節(jié)進入執(zhí)行機構(gòu)氣室的空氣流量。壓電閥將控制指令轉(zhuǎn)換為氣動位移增量,當控制偏差很大時(高速區(qū))。定位器輸出一個連續(xù)信號;當控制偏差不大(低速區(qū)),定位器輸出脈沖連續(xù);當控制器偏差很小時(自適應或可調(diào)死區(qū)狀態(tài)),則沒有控制指令輸出。
閥門定位器的作用是接受PLC的4—20mA電流信號,驅(qū)動調(diào)節(jié)閥動作,并利用閥桿的位移進行反饋,將位移信號直接與閥位比較,改善閥桿行程的線性度,克服閥桿的各種附加摩擦力,消除被調(diào)介質(zhì)在閥上產(chǎn)生的不平衡力影響,從而使閥位對應于PLC給4—20mA電流信號,實現(xiàn)正確定位。
七、閥門定位器改型的實施步驟及調(diào)試
1.閥門定位器改型的施工步驟
記錄原閥門定位器的各項參數(shù):控制方式、開關(guān)方向、作用方向、有無報警設定和閥門特性。
要制作合適的固定支架,首先選擇好合適的墊塊,以解決兩種閥門定位器安裝方式不一致的問題。因為原有的閥門定位器比西門子閥門定位器高,所以要把閥門定位器墊高一些。
按要求選擇固定方式:板式固定或拉桿固定,是否需要對墊板進行加工處理,可利用廢舊的支架,使前后固定支架尺寸一致,從而解決孔距不對稱的問題。施工中最復雜的是新閥門定位器的連桿固定,原有閥門定位器連桿與現(xiàn)有閥門定位器不匹配,采用廢棄定位器上的連桿進行改造,前期用原定位器上連桿,帶鎖死功能還可以調(diào)節(jié)長短。但由于原有連桿孔眼過小,所以需要從新鉆眼擴大,再把它斷折,讓它達到所需要的長度,然后用鎖緊螺絲處理好,使其能和執(zhí)行機構(gòu)連接。
2.閥門定位器改型的上電調(diào)試
上電前把輸入控制的4—20毫安信號源接到6、7號端子上(6+,7-),上電后定位器顯示NOINI,即沒有下載程序。閥門定位器的上下有一個黃色長方體,對其進行手動調(diào)節(jié)??烧{(diào)角度為(33%/90%)即用螺絲刀選的33%或90%。如果閥門行程小,將黃色長方體調(diào)至下方,即可調(diào)角度為33%;如果閥門行程大,將長方體調(diào)至上方,即可調(diào)角度為90%。也可以將閥門實際位置開到50%,再調(diào)整定位器下方一帶齒輪(即電位器),同樣使其開至50%的位置(屏幕顯示)。按閥門定位器小手鍵5秒以上后進入菜單設置。再按小手鍵進入第1項設置項YFCT選擇執(zhí)行機構(gòu)的類型,選完后,再按小手鍵,進入第2項YAGL設置項,選擇可調(diào)角度,用加減鍵調(diào)整,同上進入第4項INITA自動校驗,按加號鍵5秒以上,進入自動校驗階段,步驟完成后屏幕出現(xiàn)FINSH顯示,說明自動校驗完畢。
參考文獻:
[1]嘉謙.儀表工手冊.化學工業(yè)出版社出版,2004-1.
[2]西門子閥門定位器操作手冊.西門子公司(隨機提供),2012-7.
[3]計控廠劉志勤大師工作站課件
作者簡介:
劉欽源(1979—),男,遼寧省本溪市,自動化儀表高級工,大專、本鋼計控廠,主要從事燃氣廠儀表維護工作。