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        由聯(lián)合粉磨到半終粉磨再到聯(lián)合粉磨的技術(shù)改造

        2015-12-22 01:51:03張泗強(qiáng)韓振國劉鑫琰孫錦芝
        新世紀(jì)水泥導(dǎo)報 2015年6期
        關(guān)鍵詞:粉機(jī)選粉細(xì)粉

        趙 會 張泗強(qiáng) 韓振國 劉鑫琰 孫錦芝

        山東魯碧建材有限公司,山東 萊蕪 271104

        由聯(lián)合粉磨到半終粉磨再到聯(lián)合粉磨的技術(shù)改造

        趙 會 張泗強(qiáng) 韓振國 劉鑫琰 孫錦芝

        山東魯碧建材有限公司,山東 萊蕪 271104

        公司水泥粉磨系統(tǒng)由1臺150~90輥壓機(jī)(通過量475 t/h)+V選與Φ3 m及2.6m開路磨機(jī)組成“一拖二”模式,兩臺磨合計(jì)產(chǎn)能100 t/h左右。淘汰Φ2.6 m磨機(jī)后,形成了 “大輥壓、小球磨”的新生產(chǎn)狀態(tài),而磨機(jī)產(chǎn)能水平僅55~60 t/h。為增產(chǎn)、降耗,實(shí)施了以輥壓機(jī)系統(tǒng)增加1臺動態(tài)選粉機(jī)及配套設(shè)施改造、Φ3 m磨機(jī)內(nèi)部三倉改兩倉及級配調(diào)整等為主要內(nèi)容的技術(shù)改造。先改造為半終粉磨系統(tǒng),產(chǎn)量75 t/h,電耗36.8kWh,效果不盡人意。再改造為聯(lián)合粉磨系統(tǒng),產(chǎn)量95 t/h,電耗降至31.5 kWh。

        半終粉磨 聯(lián)合粉磨 選粉機(jī) 改造

        0 引言

        我公司水泥粉磨系統(tǒng)由1臺150~90輥壓機(jī)(通過量475 t/h)+V選與Φ3 m及2.6 m開路磨機(jī)組成“一拖二”模式,兩臺磨合計(jì)產(chǎn)能100 t/h左右,磨后與一定比例的礦粉配制成不同品種的水泥。根據(jù)國家淘汰落后產(chǎn)能的政策要求,Φ2.6 m磨機(jī)拆除,保留的Φ3 m磨機(jī),形成了輥壓機(jī)能力大、磨機(jī)產(chǎn)能小即所謂“大輥壓、小球磨”的新生產(chǎn)狀態(tài),但產(chǎn)能水平在55~60 t/h,遠(yuǎn)低于正常情況下這種配置的產(chǎn)能。為充分發(fā)揮輥壓機(jī)的擠壓粉磨能力和管磨機(jī)修形磨細(xì)能力,我們實(shí)施了以輥壓機(jī)系統(tǒng)增加1臺動態(tài)選粉機(jī)及配套設(shè)施改造,Φ3 m磨機(jī)內(nèi)部三倉改兩倉及級配調(diào)整等為主要內(nèi)容的技術(shù)改造,經(jīng)歷了由聯(lián)合粉磨到半終粉磨再到聯(lián)合粉磨的技術(shù)改造,現(xiàn)對此進(jìn)行總結(jié)。

        1 改造前的基本情況

        Φ2.6 m磨機(jī)拆除后,水泥粉磨系統(tǒng)的流程見圖1,設(shè)備配置見表1。

        2 由聯(lián)合粉磨到半終粉磨的技術(shù)改造

        2.1 輥壓機(jī)系統(tǒng)的改造

        為了進(jìn)一步提高系統(tǒng)產(chǎn)量、降低粉磨電耗,結(jié)合實(shí)際工藝布置,考慮將輥壓機(jī)系統(tǒng)10%~20%細(xì)粉作為成品不再入磨而是先入半成品庫,之后與出磨物料按比例搭配入成品庫,實(shí)現(xiàn)半終粉磨。改造后工藝流程見圖2,主要設(shè)備配置見表1。

        2. 2 磨機(jī)內(nèi)部優(yōu)化改造

        2.2.1 隔倉板及活化襯板的調(diào)整

        該磨機(jī)原為三倉,一、二倉之間應(yīng)用高效復(fù)合式隔倉裝置,利用弧形篩分與立形篩分的組合,實(shí)現(xiàn)兩次內(nèi)篩分,出料篦板為料、段分離裝置,三倉采用微段強(qiáng)化研磨。為適應(yīng)改造提產(chǎn)需要、提高磨內(nèi)物料流速,由三倉磨改為兩倉磨;一倉長度由原來的2.5 m延長到2.75 m,活化襯板向后順延一排。

        圖2 改造后的半終粉磨工藝流程

        2.2.2 倉位及級配的調(diào)整

        倉位及級配調(diào)整情況見表2。

        2. 3 半終粉磨系統(tǒng)的試生產(chǎn)

        表1 改造前后主要設(shè)備配置

        改造后,輥壓機(jī)的運(yùn)行比較穩(wěn)定,平均臺時能夠達(dá)到95 t/h,粗粉細(xì)度(80 μm篩余)25%,細(xì)粉為0%。所選的細(xì)粉量通過所設(shè)定的星形閥開度來調(diào)整其摻加量,通過調(diào)整摸索出選粉機(jī)所選的的細(xì)粉最大能力20 t/h。

        試生產(chǎn)初期,成品質(zhì)量很難控制,尤其是對SO3的控制[控制標(biāo)準(zhǔn)(3.0±0.2)%],由于來自輥壓機(jī)成品細(xì)粉中大部分是石膏、檸檬酸渣,所以SO3波動較大,其摻加量較難掌控。

        表2 磨機(jī)調(diào)整前后的工藝參數(shù)

        磨機(jī)臺時也只有60 t/h,算上細(xì)粉摻量也就是75 t/h左右,并且質(zhì)量不穩(wěn)定;從標(biāo)準(zhǔn)稠度看,水泥需水量偏高,標(biāo)準(zhǔn)稠度28%,客戶對此有所反映。從出磨斜槽取樣做顆粒級配分析:3 μm~32 μm的顆粒含量較低,僅為56.98%,32 μm~65 μm之間顆粒所占比例在20.67%,明顯偏多;特征粒徑偏大(23.85 μm);水化反應(yīng)速度慢所致造成熟料粉強(qiáng)度較低。熟料粉及配制水泥質(zhì)量情況見表3,水泥粒度分析報告見圖3。

        2.4 半終粉磨試車分析

        表3 半終粉磨時熟料粉及配制水泥質(zhì)量情況

        半終粉磨系統(tǒng)運(yùn)行中,輥壓機(jī)效果較好,產(chǎn)量基本能夠穩(wěn)定在90 t/h以上。但是通過半終粉磨選出的細(xì)粉當(dāng)成品與出磨成品混合入庫后,由于細(xì)粉中SO3不穩(wěn)定,造成熟料粉成品中的SO3控制不住,對凝結(jié)時間產(chǎn)生很大的影響;另外細(xì)粉對水泥的需水量影響較大。輥壓機(jī)出來的粗粉較粗, 80 μm篩余27%,磨機(jī)由三倉改為兩倉后,物料流速加快,這種狀態(tài)滿足不了出輥壓機(jī)物料細(xì)度對出磨物料細(xì)度的要求,以致磨機(jī)臺時產(chǎn)量較低。

        3 由半終粉磨到聯(lián)合粉磨的技術(shù)改造

        半終粉磨產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,磨機(jī)也未達(dá)到希望的臺時產(chǎn)量90 t/h。由于時間限制,也不可能再將磨機(jī)由兩倉磨改為三倉磨。后經(jīng)過研究決定,對輥壓機(jī)系統(tǒng)重新改造,將半終粉磨改回原聯(lián)合粉磨方案,即將選粉機(jī)的下料溜子直接接到稱重倉頂部,選出的細(xì)粉適當(dāng)放粗,將選粉機(jī)粗粉直接回稱重倉(見圖4)。

        改為聯(lián)合粉磨后,磨機(jī)效果較好,無論是臺時還是質(zhì)量都創(chuàng)造了歷史新高。出磨質(zhì)量穩(wěn)定,比表面積、SO3合格率都能達(dá)到90%以上(水泥粒度分析報告見圖5),熟料粉強(qiáng)度也較高。但是由于選粉機(jī)蝸殼內(nèi)存料及轉(zhuǎn)速受循環(huán)風(fēng)的牽引限制了輥壓機(jī)的產(chǎn)能發(fā)揮,造成輥壓機(jī)臺時產(chǎn)量較低,根本供應(yīng)不上磨機(jī)的生產(chǎn),輥壓機(jī)只有全負(fù)荷運(yùn)行才能保證磨機(jī)兩班的運(yùn)轉(zhuǎn)。

        3.1 存在的問題

        3.1.1 輥壓機(jī)做功能力較差

        改好后進(jìn)行試車,發(fā)現(xiàn)輥壓機(jī)運(yùn)行相當(dāng)不穩(wěn)定,沖料現(xiàn)象比較嚴(yán)重,中控操作相當(dāng)困難。

        分析原因主要是由于回料中細(xì)粉含量較高,回料不均勻,導(dǎo)致輥壓機(jī)輥縫偏小,只有25 mm左右,主電機(jī)工作電流也較低(40 A),輥縫間隙差比較大(有時左右間隙差值達(dá)15 mm);輥壓機(jī)工作壓力偏低,工作壓力上不去,擠壓效果較差,正常壓力僅為5~6 MPa,臺時產(chǎn)量僅70 t/h左右。

        圖3 半終粉磨時水泥粒度分析報告

        圖4 優(yōu)化后的聯(lián)合粉磨工藝

        3.1.2 選粉機(jī)蝸殼存料嚴(yán)重

        選粉機(jī)塌料比較頻繁。打開選粉機(jī)人孔門發(fā)現(xiàn),蝸殼內(nèi)積料相當(dāng)多,占據(jù)了蝸殼內(nèi)面積的1/2之多。積料增多后,通風(fēng)面積變小,提高了蝸殼內(nèi)物料的流速,造成選粉機(jī)塌料比較頻繁。

        3.1.3 選粉機(jī)的轉(zhuǎn)速受循環(huán)風(fēng)的牽引

        選粉機(jī)原本為下進(jìn)風(fēng),由于當(dāng)時工藝布置受限,所采取的是側(cè)進(jìn)風(fēng)方式安裝。改為聯(lián)合粉磨后,對輥壓機(jī)參數(shù)調(diào)整中發(fā)現(xiàn):在循環(huán)風(fēng)拉大的情況下,由于是側(cè)進(jìn)風(fēng),風(fēng)的牽引力比較大,帶著選粉機(jī)進(jìn)行自轉(zhuǎn),選粉機(jī)轉(zhuǎn)速根本就降不下來,除非先把循環(huán)風(fēng)關(guān)小才能降下選粉機(jī)轉(zhuǎn)速;若不關(guān)小循環(huán)風(fēng),選粉機(jī)轉(zhuǎn)速根本降不下來,一降選粉機(jī)就會跳停。輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及選粉機(jī)對比試驗(yàn)(空載)見表4。

        3.2 問題的處理

        3.2.1 選粉機(jī)蝸殼嚴(yán)重存料的對策

        圖5 再次改造后出磨物料顆粒級配分析

        表4 輥壓機(jī)循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及選粉機(jī)對比試驗(yàn)(空載)

        為了減少蝸殼存料,提高通風(fēng)面積,決定將從選粉機(jī)入口處的靜向葉片開始一直順著蝸殼,在靜向葉片間隙中間開80 mm孔,并將靜向葉片底部加高,焊接300 mm高的鐵板(見圖6左),讓蝸殼內(nèi)的物料能夠產(chǎn)生噴騰效果,防止蝸殼內(nèi)積料、塌料,讓物料能夠被循環(huán)風(fēng)拉入鼠籠,另外,外面接管子(見圖6右),使進(jìn)入選粉機(jī)物料中的大顆粒撞擊靜向葉片后能夠被收集到管道中。通過改造后蝸殼內(nèi)存料的現(xiàn)象明顯減少。

        圖6 針對選粉機(jī)蝸殼嚴(yán)重存料的改造

        3.2.2 轉(zhuǎn)速受循環(huán)風(fēng)牽引問題的解決

        選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速23 Hz、循環(huán)風(fēng)開度45%、除塵風(fēng)45 Hz的風(fēng)壓見表5。

        表5 粉磨系統(tǒng)各處的風(fēng)壓

        (1)拆除靜向葉片。將選粉機(jī)靜向葉片(總共48片)進(jìn)行隔一拆一,但效果不明顯,且輥壓機(jī)出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的塌料,造成回稱重倉的溜子堵塞,平均臺時70 t/h,沒有多大變化,所以又將靜向葉片恢復(fù)。

        (2)割除鼠籠轉(zhuǎn)子動向葉片。經(jīng)分析認(rèn)為:產(chǎn)量低主要是由于循環(huán)風(fēng)機(jī)帶著選粉機(jī)轉(zhuǎn),造成選粉機(jī)鼠籠就猶如一堵墻,料進(jìn)不去,選粉機(jī)起不到分級效果,都是靠循環(huán)風(fēng)帶走的。將選粉機(jī)鼠籠葉片進(jìn)行隔一割一拆除后試車,發(fā)現(xiàn)在相同參數(shù)下,選粉機(jī)啟動后就出現(xiàn)過壓跳停。分析認(rèn)為:主要是由于葉片拆除后系統(tǒng)阻力變小,造成選粉機(jī)被循環(huán)風(fēng)拉跳,在保證選粉機(jī)不跳的情況下,經(jīng)過參數(shù)摸索調(diào)整,臺時降到了60 t/h。

        (3)固定鼠籠??紤]到循環(huán)風(fēng)牽引著選粉機(jī)轉(zhuǎn)所形成的料幕,物料較難通過,另外又將鼠籠的葉片割除,鼠籠葉片間隙變大。為了進(jìn)一步提高臺時,將鼠籠轉(zhuǎn)子傳動斷開進(jìn)行試車。通過拉大循環(huán)風(fēng),臺時有所提升,能夠穩(wěn)定在75 t/h,但是整體細(xì)度(80 μm)控制不住,為保證磨機(jī)臺時不低于90 t/h,后決定將轉(zhuǎn)子傳動恢復(fù)。

        (4)進(jìn)行分料。通過控制調(diào)節(jié)V選,降低循環(huán)風(fēng),保證入選粉機(jī)的物料較細(xì),增大V選的循環(huán)負(fù)荷率,將選粉機(jī)回料通過分格輪分一部分和選粉機(jī)選出的細(xì)粉進(jìn)行混合進(jìn)入磨頭倉。從入磨皮帶取樣,80 μm篩余在20%左右,輥壓機(jī)臺時能夠達(dá)到85 t/h。但從出磨質(zhì)量看,細(xì)度、比表面積相當(dāng)不穩(wěn)定,磨機(jī)臺時降至85 t/h。

        (5)增大選粉機(jī)風(fēng)量。 從選粉機(jī)回料取樣做套篩分析,見表6。

        表6 套篩分析結(jié)果

        從套篩分析結(jié)果看:選粉機(jī)回料中還有31.78%的細(xì)料沒有被選出。分析認(rèn)為:選粉機(jī)風(fēng)量不夠,選凈度較差,導(dǎo)致回料中細(xì)粉太多。圍繞增大選粉機(jī)風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)與改造:

        (1)將選粉機(jī)側(cè)進(jìn)人孔門打開,對選粉機(jī)進(jìn)行補(bǔ)風(fēng),但效果不明顯而關(guān)掉。

        (2)考慮下進(jìn)風(fēng),先是將翻板閥拆除,在翻板閥的位置焊上兩根Φ550 mm的風(fēng)管進(jìn)行補(bǔ)風(fēng),但由于選粉機(jī)下錐體內(nèi)部積料太多,造成風(fēng)短路,試驗(yàn)失敗。

        圖7 選粉機(jī)下錐體灰斗處的個人孔門

        (3)打開灰斗處人孔門。在選粉機(jī)下錐體灰斗處有個人孔門(見圖7),考慮將此門打開,因擔(dān)心漏料,就在此門上部加了一個擋料板,試車后,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)風(fēng)效果比較明顯。經(jīng)過摸索調(diào)整,在選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速20 Hz、循環(huán)風(fēng)量30%、除塵風(fēng)機(jī)45 Hz的情況下,臺時能夠提升到90 t/h,達(dá)到相對理想的產(chǎn)量,出輥壓機(jī)分級后的入磨物料80 μm篩余≤15%,比表面積≥240 m2/kg,有效保證了磨機(jī)的產(chǎn)、質(zhì)量。

        為進(jìn)一步優(yōu)化,將下椎體開口對面也開一同樣大小的開口,并在下椎體內(nèi)部豎Φ700 mm的風(fēng)管,并在風(fēng)管頂部加一個大錐形的擋料板,并在這兩個開口處焊接Φ400 mm支風(fēng)管聯(lián)接在內(nèi)部Φ700 mm主風(fēng)管上。通過Φ400 mm支風(fēng)管實(shí)現(xiàn)下進(jìn)風(fēng),并通過擋料板改變風(fēng)向,增加下進(jìn)風(fēng)的徑向風(fēng)速,以提高輥壓機(jī)的臺時產(chǎn)量。通過調(diào)整擋料板開口大小與循環(huán)風(fēng)的匹配,摸索出了合適的操作參數(shù),系統(tǒng)產(chǎn)量基本能夠穩(wěn)定在95 t/h。

        4 改造效果

        將半終粉磨改為聯(lián)合粉磨后,熟料粉及配制水泥的整體產(chǎn)質(zhì)量提高了,見表7、表8 。最明顯的變化就是輥壓機(jī)與球磨機(jī)都達(dá)到了90 t/h,實(shí)現(xiàn)了避峰就谷生產(chǎn),電價效益顯著。改造前后粉磨電耗對比見表9。

        表7 聯(lián)合粉磨出磨熟料粉及配制水泥質(zhì)量

        表8 出廠水泥均勻性試驗(yàn)對比(后續(xù)完善)

        表9 改造前后粉磨電耗對比

        5 結(jié)束語

        (1)由于半終粉磨所需要的總體風(fēng)量較小,所以選粉機(jī)側(cè)進(jìn)風(fēng)的方式?jīng)]有問題,但改為聯(lián)合粉磨后,需要大風(fēng)大料,側(cè)進(jìn)風(fēng)的方式不適應(yīng)。

        (2)對于出磨質(zhì)量的穩(wěn)定性來說,聯(lián)合粉磨系統(tǒng)要比半終粉磨系統(tǒng)效果好(見表9)。

        (3)該“大輥壓機(jī)+小球磨機(jī)”(輥壓機(jī)/球磨機(jī)裝機(jī)功率比=1.136)聯(lián)合粉磨系統(tǒng),仍有較大的增產(chǎn)、降耗空間,尚有待于持續(xù)改進(jìn)、提高。

        2015-07-22)

        TQ172.63

        B

        1008-0473(2015)06-0041-07

        10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.06.009

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