王旭波
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)
MTBE(methyl tert-butyl ether)俗稱甲基叔丁基醚,是一種無色、透明、高辛烷值的液體,其辛烷值:RON117,MON101,具有醚樣氣味,是生產(chǎn)無鉛、高辛烷值、含氧汽油的理想調(diào)合組份,作為汽油添加劑已經(jīng)在全世界普遍使用。它不僅能有效提高汽油辛烷值,而且還能改善汽車性能,降低排氣中CO含量,有利于環(huán)境保護,同時降低汽油的生產(chǎn)成本。在MTBE的生產(chǎn)中高純度異丁烯是提高其質(zhì)量的關(guān)鍵。
寧夏石化公司有一套MTBE裝置設(shè)計能力為2萬噸/年,年運行時間為8 000 h,生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為MTBE,副產(chǎn)品為醚后C4,裝置采用9萬噸/年氣分裝置的混合C4和外購甲醇作為原料,由反應系統(tǒng)、產(chǎn)品分離、萃取回收系統(tǒng)三個系統(tǒng)構(gòu)成。裝置主反應器由原來的列管式改為混相床式反應器,反應器前各予備反應保護器,以延長主反應器催化劑使用壽命,其采用河北凱瑞化工有限公司生產(chǎn)的D006型催化劑。產(chǎn)品通過初餾塔單塔分離,后水洗,甲醇回收,最后完成整個生產(chǎn)過程。
MTBE是由異丁烯與甲醇在催化劑陽離子交換樹脂的作用下醚化合成的,從本質(zhì)上說,它是一種親電加成反應或正碳離子反應,其反應的化學方程式為:
MTBE反應為可逆放熱反應,反應溫度在35~75℃,壓力0.70~1.0 MPa,大孔強酸性陽離子交換樹脂催化劑作用下合成。為了保證異丁烯轉(zhuǎn)化率,一般情況下,使進料中甲醇摩爾數(shù)略高于進料中異丁烯摩爾數(shù)。在正常反應條件下,還存在以下副反應:原料中所含水份與異丁烯反應生成叔丁醇(TBA);異丁烯自聚生成二聚物(DIB);甲醇縮合生成二甲醚(DME)和水。副產(chǎn)物叔丁醇和二聚物也具有較高的辛烷值,可隨同MTBE調(diào)入汽油。1-丁烯與甲醇反應生成甲基仲丁基醚(MSBE),其性質(zhì)與MTBE相同,也可調(diào)入汽油中。
所有上述反應都屬于放熱反應,而且其副反應均影響生成MTBE的選擇性和轉(zhuǎn)化率,適當?shù)目刂品磻獪囟?,控制C4原料中的水分,調(diào)節(jié)合適的醇烯比,可以減少副反應的發(fā)生,提高MTBE的選擇性和轉(zhuǎn)化率。
本裝置原設(shè)計為催化裝置生產(chǎn)的混合C4作為原料,其異丁烯含量在12%~14%,由于生產(chǎn)變動采用醚后C4裂解制烯烴后的液化氣通過氣分裝置分離后的混合C4為原料,其中的異丁烯含量只有5%~6%。
現(xiàn)就在低異丁烯條件下,分析其操作條件對MTBE合成的影響,從而得出低異丁烯含量時裝置操作的最優(yōu)參數(shù)。
反應器的操作條件包括醇烯比、壓力、預熱溫度,床層溫度。
(1)醇烯比:在異丁烯含量低的情況下增大醇烯比可以促使反應向正方向進行,使醚化反應更加徹底。
(2)反應壓力:為保證物料保持在70℃以下,反應器采用混相反應技術(shù),在一定壓力下,部分C4氣化吸收了部分反應生成的熱量。為此,反應器出口不設(shè)置壓力控制系統(tǒng)。而是同初餾塔使用同一壓力控制系統(tǒng)。
(3)預熱溫度:根據(jù)混相床反應原理,預熱溫度控制著催化劑床層溫度,預熱溫度越高反應進行的越快,反應物料在未到反應器出口就接近平衡,熱點溫度愈向床層下部移動,反應就會更徹底。
(4)床層溫度:床層溫度對于醚化反應轉(zhuǎn)化率也有較大的影響,隨著反應溫度的提高,醚化反應的轉(zhuǎn)化率會迅速增大,達到最大值后逐漸下降,因為隨著反應溫度提高醚化反應速率常數(shù)增大,所以醚化反應轉(zhuǎn)化率增大。
鑒于以上原因我們對操作條件做出相應的調(diào)整(見表 1)。
表1 反應器的操作條件
初餾塔屬于共沸精餾塔,正常操作過程中要搞好以下幾點,(1)進料狀態(tài)要穩(wěn)定;(2)保證塔的空速要控制在該浮閥塔所允許的范圍內(nèi);(3)在保證塔底產(chǎn)品合格的情況下盡可能的減少塔頂MTBE含量。為了保證以上幾點,在操作過程中要控制好塔底溫度、塔壓、塔空速。
(1)塔底溫度:控制好塔底溫度可以保證塔底MTBE的純度,一般控制在120~130℃。
(2)塔壓:盡量控制高點的塔壓可以減少塔頂MTBE的含量,提高塔底的MTBE含量,一般控制在0.52~0.55 MPa。
(3)塔空速:空速取決于進料量及回流量,而進料取決于生產(chǎn)負荷及同一負荷下原料C4中異丁烯含量的大小,原料C4中異丁烯含量越小,該塔的氣相負荷增加。而現(xiàn)在C4中異丁烯的含量比較低,應提高塔底的蒸汽量,然后增加塔頂采出量來保證物料平衡。
裝置于2014年2月11日白班進料開工,經(jīng)過兩個班的調(diào)整后MTBE的純度穩(wěn)定并合格(≥98%),醇烯比按1.05進行配比,具體數(shù)據(jù)(見表2、表3)。
表2 反應器調(diào)整結(jié)果(%)
表3 初餾塔調(diào)整結(jié)果(%)
由上表可見,改變操作參數(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響,尋找最優(yōu)操作參數(shù)是使產(chǎn)品合格的關(guān)鍵因素。