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        燃煤火電機組深度調峰運行試驗

        2022-05-05 03:08:14張緒輝楊興森崔福興趙中華
        潔凈煤技術 2022年4期
        關鍵詞:抽汽煤質調峰

        張緒輝,楊興森,辛 剛,劉 科,崔福興,趙中華

        (1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學研究院,山東 濟南 250002;2. 國網(wǎng)山東省電力公司,山東 濟南 250002)

        0 引 言

        新能源發(fā)電裝機規(guī)模快速增長,電網(wǎng)峰谷差持續(xù)增大,燃煤火電機組面臨的調峰運行形勢更加嚴峻,尤其是隨著高比例新能源電力系統(tǒng)不斷推進建設[1],燃煤機組低負荷運行將更加頻繁[2-3]。由于火電機組參與調峰偏離機組最佳運行方式,且工況變化頻繁,機組運行安全性和經(jīng)濟性顯著下降[4]。近年來,關于火電機組調峰試驗以及調峰運行優(yōu)化的研究較多。

        雷霖等[5]對某超臨界600 MW機組鍋爐不同煤種下的機組調峰特性開展現(xiàn)場試驗,研究了入爐煤質變化對機組調峰的深度、幅度、速度等方面的影響。宋民航等[6]總結常規(guī)低負荷穩(wěn)燃措施及其不足,系統(tǒng)分析了制約旋流煤粉燃燒器低負荷穩(wěn)燃性能深度提升的主要因素。黃獻華等[7]研究了330 MW亞臨界機組摻燒準東煤條件下鍋爐低負荷穩(wěn)燃及深度調峰,分析大比例摻燒準東煤工況下鍋爐的抗結焦性、穩(wěn)燃特性、經(jīng)濟性及環(huán)保特性。劉輝等[8]對爐膛火焰溫度場進行測量,研究主要運行參數(shù)變化對燃燒器噴口溫度場分布的影響,指導開展深度調峰下的精細化燃燒調整試驗。劉文勝等[9]對某電廠600 MW亞臨界機組30%~40%額定容量深度調峰動態(tài)過程進行研究。袁文杰等[10]針對某165 t/h循環(huán)流化床鍋爐低負荷運行灰渣碳含量高、鍋爐效率低、調峰負荷受限等問題,進行了鍋爐燃燒優(yōu)化研究。祝志福等[11]以某300 MW亞臨界機組為研究對象,基于煙氣直接加熱原理,提出了尾部煙道補燃寬負荷脫硝技術,并應用于實踐。張龍英等[12]對300 MW供熱機組調峰性能及影響因素開展研究。

        前人在火電機組調峰運行優(yōu)化以及調峰受限因素方面開展了大量研究,涉及機組調峰運行理論與現(xiàn)場試驗,但對于不同類型燃煤火電機組深度調峰能力及關鍵參數(shù)的系統(tǒng)性分析和研究較少。筆者通過開展8臺火電機組深度調峰能力試驗,分析了鍋爐穩(wěn)燃能力、SCR脫硝溫度在低負荷下的運行規(guī)律,研究了北方機組冬季供熱期供熱量對機組調峰運行的影響,并比較不同類型機組在深度調峰運行中的表現(xiàn),評價不同類型機組設備在調峰狀態(tài)下的特性。

        1 試 驗

        1.1 機組概況

        選取8臺不同類型的火電機組開展深度調峰能力試驗,確定機組調峰能力以及關鍵受限因素。重點關注機組穩(wěn)燃能力、污染物排放濃度、SCR脫硝裝置煙氣溫度以及供熱量等參數(shù),分析機組深度調峰運行規(guī)律。8臺試驗機組基本情況如下:

        1)機組a:1 030 MW超超臨界機組,單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣直流鍋爐,低NOx旋流燃燒器前后墻對沖布置,正壓直吹式制粉系統(tǒng),采用雙進雙出鋼球磨,一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機。

        2)機組b:650 MW超臨界機組,單爐膛、一次再熱、平衡通風、固態(tài)排渣直流鍋爐,低NOx旋流燃燒器前后墻對沖燃燒方式,中速輥式磨正壓直吹制粉系統(tǒng),一次中間再熱、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機。

        3)機組c:645 MW超超臨界機組,單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣直流爐,中速磨冷一次風機正壓直吹式制粉系統(tǒng),低NOx旋流燃燒器前后墻對沖燃燒,一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機。

        4)機組d:635 MW亞臨界機組,單爐膛、中間一次再熱、平衡通風、自然循環(huán)汽包爐,設計煤種為煙煤,正壓直吹式制粉系統(tǒng),配有6臺雙進雙出鋼球磨,低NOx旋流燃燒器前后墻對沖布置,中間再熱、單軸三缸四排汽、沖動凝汽式汽輪機。

        5)機組e:335 MW亞臨界機組,單爐膛、中間一次再熱控制循環(huán)汽包爐,雙進雙出鋼球磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),四角切圓燃燒方式,中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機。

        6)機組f:330 MW亞臨界機組,單爐膛、一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,四角切圓燃燒方式,雙進雙出鋼球磨正壓一次風直吹式制粉系統(tǒng)。汽輪機為中間再熱、單軸、雙缸雙排汽凝汽式汽輪機。

        7)機組g:330 MW亞臨界機組,單爐膛、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐,設計煤種為煙煤,四角切圓燃燒,中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),一次中間再熱、單軸、三缸、雙排汽、凝汽汽輪機。

        8)機組h:330 MW亞臨界機組,單爐膛、一次中間再熱、控制循環(huán)汽包爐,正壓直吹四角切圓燃燒方式,中間再熱式、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機。

        試驗機組涵蓋1 000、600、300 MW等容量等級機組,包括超超臨界、超臨界、亞臨界以及超高壓等類型。試驗機組對比見表1。

        表1 試驗機組概況Table 1 Overview of the test unit

        1.2 試驗過程

        為確定機組的深度調峰能力,機組在50%額定出力以上的負荷開始試驗,在不采取點火及助燃措施的情況下,鍋爐負荷以3%~10%額定負荷的幅度逐級降低,在試驗過程中可在每級負荷下保持15~30 min,直至機組出力降至最低。試驗過程中保持機組環(huán)保達標、參數(shù)相對穩(wěn)定,穩(wěn)燃狀況良好。試驗期間主、輔機安全指標不超標,無顯著的煙溫偏差和大量落焦等狀況。

        機組的調峰試驗負荷由試驗期間的平均電負荷確定,機組電負荷按分鐘取數(shù),調峰試驗負荷P計算公式為

        式中,n為機組穩(wěn)定運行時間,min;Pi為機組穩(wěn)定運行期間每分鐘的機組有功功率。

        試驗期間,觀察鍋爐火檢信號、助燃措施投運情況,采集鍋爐爐膛負壓、污染物排放指標、SCR裝置運行溫度以及機組供熱狀況等數(shù)據(jù),分析機組調峰運行的受限因素及其對調峰能力的影響。

        1.3 燃用煤質

        試驗期間各機組鍋爐燃用煤種與設計煤質相同,均為煙煤。機組設計煤質、試驗期間燃用煤質分析見表2。

        由表2可以看出,各機組燃用煤質與設計煤質在Qnet,ar和Vdaf較接近。機組d和機組e試驗煤質的Qnet,ar較設計煤質略高,均在3%以內(nèi),其余機組試驗煤質的Qnet,ar較設計煤質低,降低了3%~14%。機組a、機組c和機組h試驗煤質分別較設計煤質高1.3%、24.7%和9.1%,其余機組試驗煤質均較設計煤質低,機組e、機組f差別較大,分別降低7.6%和20.2%。整體來看,試驗煤質大多較設計煤質差,不利于煤粉著火和鍋爐低負荷穩(wěn)燃。

        表2 試驗機組設計煤質與試驗煤質Table 2 Design coal quality and test coal quality of test unit

        2 調峰試驗結果分析

        2.1 機組調峰能力

        試驗機組純凝工況下的調峰能力分析結果如圖1所示。由圖1可知,機組a試驗中可達到設計最低穩(wěn)燃負荷以下,其余機組均在設計最低穩(wěn)燃負荷以上。在機組投運時間較長,缺少穩(wěn)燃能力改造的情況下,大部分機組已難以達到設計最低穩(wěn)燃負荷,尤其是在機組燃用煤質不及設計煤質的情況下。為提升鍋爐穩(wěn)燃能力,機組a對一次風、內(nèi)二次風和外二次風、中心風、冷卻進行優(yōu)化,保證煤粉氣流離開燃燒器噴口后能迅速及時著火、穩(wěn)定燃燒,獲得最佳燃燒工況。

        圖1 試驗機組最低運行負荷Fig.1 Minimum operating load of test unit

        機組的調峰能力根據(jù)機組試驗負荷/額定容量計算得出。各機組調峰能力的比較分析如圖2所示。由圖2可知,8臺試驗機組的調峰能力均能達到40%以下,其中6臺機組能達到35%以下,這些機組中機組a進行了穩(wěn)燃能力提升改造,機組f在脫硝裝置中設置了煙氣旁路,其他機組均未進行靈活性改造。雖然各機組在純凝工況難以達到設計最低穩(wěn)燃負荷,但也具備較強的深度調峰能力,尤其機組b調峰能力約30%。

        圖2 試驗機組調峰深度Fig.2 Peak shaving capacity of test unit

        開展試驗的8臺鍋爐中,600 MW以上機組均采用低NOx旋流燃燒器前后墻對沖,300 MW等級的4臺機組均采用四角切圓燃燒。從2種燃燒器的對比來看,旋流燃燒器一、二次風混合強烈,煤粉著火快,燃燒充分,而且對高溫煙氣的卷吸率高,提高了火焰的穩(wěn)定性,因此旋流燃燒器前后墻對沖方式的低負荷穩(wěn)燃能力優(yōu)于切圓燃燒鍋爐,在大容量鍋爐上應用廣泛,某些旋流式燃燒器低負荷穩(wěn)燃能力能降到額定容量的20%[13-14]。本文試驗中,由于受到SCR脫硝、輔機運行等方面限制,機組未能達到更低運行負荷,8臺機組在35%額定容量左右基本保持穩(wěn)定燃燒。這說明旋流對沖燃燒和四角切圓2種型式均具有35%額定容量甚至以下的穩(wěn)燃能力。

        2.2 鍋爐穩(wěn)燃能力分析

        鍋爐穩(wěn)燃是火電機組深度調峰運行中關注較多的問題。由于火電機組在低負荷運行時,爐內(nèi)煙氣和爐膛溫度較低。煤粉氣流著火熱源主要有煤粉氣流卷吸回流的高溫煙氣、火焰爐膛等對煤粉的輻射[15]。鍋爐負荷降低時,爐膛平均煙溫降低,燃燒器區(qū)域的煙溫降低,不利于煤粉著火。因此,鍋爐在深度調峰運行中易著火困難,火焰穩(wěn)定性差,對工況適應能力變差,微小擾動就可能導致燃燒不穩(wěn)定,甚至爐膛滅火。同時,在低負荷下鍋爐燃煤量減少,磨煤機運行調整可能會導致制粉系統(tǒng)出粉不均勻,特別是降負荷過程中,一次風量根據(jù)煤量變化調整,一次風速、一次風溫隨煤質變化而變化,都可能導致鍋爐滅火。

        燃用煤質是影響鍋爐穩(wěn)燃的重要因素。揮發(fā)分低的煤著火溫度高,煤粉進入爐膛后,加熱到著火溫度所需的著火熱較多,不利于煤粉著火和鍋爐穩(wěn)燃。由前文分析可知,試驗機組燃用煤質與設計煤質在Qnet,ar和Vdaf較接近,對鍋爐穩(wěn)燃能力不會造成明顯影響。

        在試驗中,通過爐膛負壓、火檢信號以及助燃措施投運來確定機組燃燒狀況。在深度調峰運行期間,各機組火檢信號正常,均未投入助燃措施,保持較好的穩(wěn)燃狀況。爐膛壓力能夠在較大負荷和一定頻率范圍內(nèi)反映鍋爐燃燒狀態(tài)的變化[16]。爐膛壓力可通過引風調節(jié)系統(tǒng)自動調整,主要有改變引風機轉速、引風機動葉角度、引風機入口擋板開度、引風機出口擋板開度等手段,可通過爐膛壓力波動狀況查看鍋爐燃燒狀況。當機組變負荷運行時,風量與煤量發(fā)生變化,引風控制系統(tǒng)以爐膛壓力為給定值進行調節(jié),當爐膛負壓出現(xiàn)劇烈波動時,說明引風控制系統(tǒng)無法有效控制爐膛負壓,可能存在燃燒不穩(wěn)定的情況。

        以機組a、機組b和機組g為例,開展機組調峰運行狀態(tài)下鍋爐爐膛負壓分析,如圖3所示。從圖3(a)可知,機組在降負荷、低負荷以及升負荷運行過程中,爐膛負壓均在-150~-30 Pa,未出現(xiàn)爐膛負壓為正的情況,在各工況下鍋爐燃燒維持在較穩(wěn)定的狀態(tài)。機組a在試驗前開展了穩(wěn)燃改造,對一次風風速測量裝置相關流場進行優(yōu)化,對二次風通過在風箱內(nèi)部設置導流板等優(yōu)化措施,優(yōu)化管網(wǎng)阻力特性,保證前后墻風箱風量、上中下層風道風量、單只燃燒器分配風量趨向均勻,驗證了鍋爐穩(wěn)燃性改造的有效性。

        由圖3(b)可知,機組b鍋爐爐膛負壓在低負荷運行期間較為穩(wěn)定,期間出現(xiàn)若干次爐膛壓力為正的情況,但在變負荷階段,爐膛負壓波動劇烈,在前期降負荷階段,爐膛負壓快速減小,甚至達到-200 Pa以下,在后面升負荷階段,爐膛負壓呈快速增加后迅速下降的趨勢,多次出現(xiàn)正壓的情況,說明機組b鍋爐在變負荷階段燃燒出現(xiàn)不穩(wěn)定狀況。這主要是由于在變負荷階段,爐內(nèi)煙量和給煤量劇烈變化,引風機調節(jié)難以快速匹配煙氣量的變化,導致爐膛負壓大幅波動。

        圖3 鍋爐爐膛負壓Fig.3 Boiler furnace negative pressure

        從圖3(c)可以看出,機組g在低負荷運行期間,即使機組出力基本穩(wěn)定,鍋爐爐膛負壓波動仍較為劇烈,爐膛壓力多次接近甚至超過0,達到正壓,最低接近-200 Pa,變化幅度較大,說明鍋爐燃燒狀況不穩(wěn)定。當機組在高負荷運行時爐膛易維持穩(wěn)定性,而機組在深度調峰工況下,磨煤機給煤量變少,爐膛溫度降低,燃燒狀況極易發(fā)生波動,燃燒不穩(wěn)定。

        2.3 污染物排放

        燃煤火電機組深度調峰運行會影響鍋爐燃燒狀況、煙氣氧量以及煙氣溫度,從而影響機組污染物生成和排放。在機組執(zhí)行更加嚴格的環(huán)保排放標準情況下,污染物排放控制成為影響機組調峰運行的重要因素。

        圖4為試驗機組在深度調峰運行期間的污染物排放濃度。試驗機組均執(zhí)行超低排放標準,即SO2、NOx和煙塵質量濃度分別不超過35、50和5 mg/m3。污染物質量濃度采用機組深度調峰運行期間的平均值,各機組調峰深度為圖2機組運行負荷率,在35%左右。各機組低負荷運行下能夠將污染物排放控制在標準范圍內(nèi)。機組深度調峰運行情況下SO2和顆粒物質量濃度與常規(guī)負荷運行相近,但NOx質量濃度明顯升高,這也是限制燃煤火電機組調峰運行的重要因素。

        圖4 試驗機組深度調峰污染物排放Fig.4 Pollutant emission of deep peak shaving of test unit

        機組在深度調峰運行期間,SCR脫硝效率會隨運行溫度的降低而降低。SCR催化劑效率一般在350 ℃最佳。機組在低負荷下運行時,煙氣溫度降低,當煙氣溫度降低到硫酸氫銨析出溫度時,硫酸氫銨析出,催化劑的活性位及微孔被覆蓋、失效,使催化劑活性明顯降低,系統(tǒng)脫硝效率降低。同時,硫酸氫銨呈中度酸性且具有很大的黏性,易黏附在催化劑上,導致催化性能下降,還會黏附在下游設備的換熱元件上,加劇設備的腐蝕和堵灰,因此SCR脫硝系統(tǒng)需要在低負荷下退出運行[17]。

        圖5為機組a、機組b和機組f試驗期間SCR脫硝裝置溫度與機組有功功率的關系。從圖5中可以看出,SCR煙溫隨機組有功功率的減小呈下降趨勢。機組a在試驗中經(jīng)歷穩(wěn)定運行、降負荷與升負荷等階段,SCR隨有功功率的變化關系明顯。機組b的SCR脫硝溫度隨有功功率的變化更加明顯,且脫硝溫度已降低至300 ℃以下,極易降低催化劑效率甚至失效,不能維持長時間運行。機組f在有功功率下降過程中,SCR脫硝溫度先呈下降趨勢,之后逐漸上升,這是由于該機組SCR裝置設置煙氣旁路,當脫硝溫度過低時,可將高溫煙氣引出混合,以提升SCR脫硝裝置的運行溫度,確保脫硝催化劑效率與脫硝效果,因此深度調峰試驗期間機組f的NOx質量濃度維持在較低水平,在所有試驗機組中最低。說明SCR脫硝裝置煙氣旁路在機組深度調峰運行期間效果良好,雖然會降低機組運行經(jīng)濟性,但能保證機組調峰運行安全。

        圖5 機組a、b、f的SCR脫硝裝置煙溫Fig.5 Flue gas temperature of SCR denitrification device of unit a,b,f

        2.4 機組供熱

        熱電聯(lián)產(chǎn)機組供熱也是影響燃煤機組調峰的重要因素,尤其是北方冬季供暖機組,在工業(yè)抽汽和采暖抽汽的供熱需求下,抽汽供熱機組和背壓供熱機組的調峰能力受到極大限制。針對試驗機組中抽汽供熱工況與純凝工況的調峰能力進行對比分析。

        試驗的8臺機組中,6臺是抽汽供熱機組,2臺為純凝機組。圖6為機組b、c、g和h在純凝工況和供熱工況下調峰運行負荷的比較。由圖6可知,機組b和h在供熱工況下,調峰能力明顯下降。機組b在工業(yè)抽汽量74 t/h、采暖抽汽量163 t/h時,最低運行負荷由198 MW升至228 MW,調峰能力由30.46%變?yōu)?5.08%;工業(yè)抽汽量為68.9 t/h時,機組最低運行負荷由198 MW降至193 MW,調峰能力由30.46%變?yōu)?9.7%。機組h在工業(yè)抽汽流量93.7 t/h 時,最低運行負荷由115 MW升至181 MW,調峰能力由34.8%變?yōu)?4.8%,調峰能力降低20個百分點。機組c在工業(yè)抽汽流量9 t/h時,最低運行負荷變?yōu)?20 MW,調峰能力變化不大。機組g在工業(yè)抽汽流量94 t/h時,最低運行負荷由124 MW降至121 MW,調峰能力變?yōu)?6.7%,調峰能力有所提升。

        圖6 機組純凝工況與供熱工況調峰能力Fig.6 Peak shaving capacity of the unit under pure condensing conditions and heating conditions

        綜上可知,機組抽汽供熱對于機組調峰能力的影響不是單一的。當機組抽汽供熱時,鍋爐蒸發(fā)量增加,鍋爐運行負荷增加,有利于鍋爐穩(wěn)燃。但當機組供熱量較大時,機組抽汽較多,此時汽輪機在保證抽汽量的同時需滿足中壓缸排汽溫度不超溫,也需要足夠的蒸氣帶走低壓缸產(chǎn)生的鼓風損失,保證低壓缸的最小蒸氣流量。因此,在機組低負荷運行時,抽汽壓力和抽汽量可能無法滿足需求,影響機組的調峰能力,在帶較大的抽汽量供熱時,可能會使機組調峰能力降低20%以上。

        3 結 論

        1)鍋爐燃用煤質與設計煤質接近時,調峰能力與設計最低穩(wěn)燃負荷接近,深度調峰能力達到40%以下,甚至達到35%。但在變負荷和低負荷運行階段,可能存在鍋爐燃燒狀況不穩(wěn)定的情況。

        2)NOx排放是燃煤火電機組深度調峰運行期間的重要限制因素。SCR脫硝裝置運行溫度隨機組運行負荷降低而降低,或可降至300 ℃以下,嚴重影響SCR裝置正常運行。

        3)機組供熱對于燃煤機組調峰運行影響顯著,供熱量較小時對于鍋爐穩(wěn)燃具有促進作用,但供熱量較大時嚴重影響機組深度調峰,可能會使機組調峰能力下降20%以上。

        4)鍋爐穩(wěn)燃能力改造和SCR裝置煙氣旁路在實際應用中效果良好,能夠有效保障鍋爐燃燒狀況穩(wěn)定和SCR脫硝裝置正常運行,提升火電機組調峰能力。

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