邵 浩,胡海龍,姚 棟
(安徽中煙工業(yè)有限責任公司阜陽卷煙廠,安徽阜陽 236000)
卷煙廠排放的綜合污水包括車間生產廢水和生活污水,污水含有大量的煙沫、紙屑、膠類、塑料袋等固體雜質[1]。這些雜質具有密度輕、顆粒小、分解時間短等特點,加大了污水處理過程中固液分離的難度,而分離效果差則會增大下游調節(jié)池、污泥池等后續(xù)處理工序的處理難度,造成COD(Chemical Oxygen Demand,化學需氧量)排放指標高、潛液泵阻塞等問題,目前煙草行業(yè)缺乏有效措施予以解決[2]。
目前,某卷煙廠廢水的固液分離除污設備主要采用回轉式格柵機除污機[3-4],其原理是在電機減速器的驅動下,耙齒鏈進行逆水流方向回轉運動。當耙齒鏈運轉到設備的上部時,由于槽輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間產生相對自清運動,絕大部分固體物質靠重力落下,另一部分則依靠清掃器的反向運動把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。
長期使用中發(fā)現其存在以下問題:①過濾精度低,回轉齒耙式格柵機廣泛采用5 mm 間隙的格柵機,主要依靠耙齒間的間隙過濾固體,對于煙沫、紙屑等小顆粒雜質無法做到有效分離和收集,大顆粒的雜質又由于自身重力作用,滯留在格柵池中無法隨著耙齒回轉收集;②污水入口動能差,由于格柵池與污水進水口位于同一水平面,污水流動性差,僅有部分污水可以通過格柵機,而大量污泥在格柵池底部積聚,造成格柵池水位升高,影響污水的排放;③機械故障高,格柵機經常出現耙齒斷裂、部件銹蝕和機械卡死等故障,故障率和維修成本較高。
根據某卷煙廠現有除污機存在的問題和不足,結合現有格柵池的尺寸、結構特點,設計一種新型污水固液分離裝置,將原有除污機齒耙式鏈傳動改為網帶傳動,并調整除污機的機械安裝角度、污水進水方式、傳動方式和運行控制方式,實現了除污機的自動化運行。
將網孔大小可控的傳送網帶引入到格柵機的設計中,通過網孔的過濾作用實現污水中固體與液體的有效分離。與傳統的回轉式格柵相比,網帶式格柵裝機容量小,安裝維護方便,傳動面網孔大小可控,易于保證過濾精度。
由于污水處理過程中的強腐蝕性和惡劣工作環(huán)境,在網帶選型時需考慮材質的耐腐蝕性、清洗難易程度。經過篩選后,選取不銹鋼過濾網、特氟龍尼龍網帶和化纖網帶3 種材料,共同浸泡在污水中3 個月,并對其耐腐蝕性進行對比。結果表明,不銹鋼網帶在網孔接口處出現部分銹蝕;化纖網帶腐爛嚴重,無法使用;特氟龍尼龍網保持完好,其穩(wěn)定性未受到影響。接著,對特氟龍尼龍網進行清洗難易程度試驗。結果表明,粘附性較小,用清水即能有效清除布面殘留物。因此,網帶材料選擇特氟龍尼龍網。
網帶式格柵機的機架采用不銹鋼板與型鋼焊接成一整體式剛性結構,機架材料全部采用不銹鋼,兩側板間隔一定距離設置槽鋼橫撐。整機結構牢固合理,拼裝焊接在專用拼裝臺上進行,焊接標準按JB/ZQ 4000.3—1986 焊接件通用技術條件執(zhí)行。焊接后的格柵機架有足夠的強度和剛度,在5 m 水位落差的工況下不發(fā)生扭曲變形現象。
機架兩側設置安裝連接支座,中部與基礎平臺預埋鋼板之間通過安裝螺栓聯接,前后端安裝高度可調的硬橡膠滑輪,可在確保裝拆方便的同時保證機架兩側與格柵井之間間隙相等,并能調節(jié)格柵機的輸送帶傾斜角度。
驅動電機位于格柵機架上部,通過鏈條傳動帶動網帶向上運轉,將分離后的固體雜質向上提取,抵達上部時,通過傳送帶及鏈輪的轉向動能,自動完成卸污工作。在減速機軸端鏈輪上設過載保護裝置(剪切銷),當轉矩超出減速機額定輸出轉矩時,剪切銷被剪斷從而使減速機與其他部件分離,可有效防止因超負荷對電機減速機造成損傷。
某卷煙廠地勢東高西低,污水處理站位于廠區(qū)東邊,進入到污水處理站的污水動能低,流速緩慢。如果直接進入到格柵機中,污水與漂浮雜質容易在格柵機底部堆積,無法做到高效的固液分離。因此,在格柵池的前端制作了一個向下深度約為3.6 m的閘門池,用于積聚污水,下側設置涵洞,用于污水的流入,并在2 m 高度處設置一個污水排放口,加裝閘門控制。廠區(qū)污水由下側的涵洞進入到閘門池中,當水位積聚到設計高度后,自動打開閘門,污水從閘門處涌出,落入格柵機網帶表面。在水位落差的作用下,污水進入格柵機的流動性提高,沖刷過濾網帶,實現固體雜質與液體的有效分離。
為最大程度地保證流入格柵機網帶的污水能夠有效分離,對網帶網孔尺寸的選擇和格柵機安裝傾斜角的設定進行了實驗研究。網孔尺寸過大會造成小顆粒雜質無法分離,網孔尺寸過小容易發(fā)生堵塞、影響污水的流通。
選取0.5×1 mm、1×1 mm、2×2 mm 尺寸的特氟龍尼龍網帶進行實驗。特氟龍尼龍網帶的摩擦系數μ>0.7,根據牛頓力學公式可以初步計算安裝傾斜角α≤35°時,能保證網帶上的固體垃圾跟隨網帶傳送到地面,因此選取3 種傾斜角度25°、30°、35°。假設進入格柵池的污水的密度是均勻的,流量不變,試驗9 次,每次都運行4 h,記錄測試回收的雜質重量。實驗結果見表1。
通過實驗可知,采用1×1 mm 網孔網帶的過濾性能最好,格柵機最佳安裝角度確定為30°左右。
在格柵機的網帶底部加裝開孔的橫軸,引入自來水對網帶面進行沖洗。當網帶表面積聚較多污垢時打開球閥進行沖洗,防止細小顆粒堵塞網孔降低固液分離效率。
表1 網帶網孔尺寸的選擇和格柵機安裝傾斜角實驗
格柵機運行由液位差控制啟停,通過檢測格柵池前閘門池的水位,當水位落差高于1000 mm 時,水位浮球傳感器的高水位信號接通,閘板打開,同時啟動格柵的減速機,進行固液分離和雜物的提升收集;當水位落差低于300 mm 時關閉閥門,同時延時5 min 停止減速機。
安裝調試結束后,網帶式格柵機系統在某卷煙廠污水處理站進行了試運行。從試運行結果來看,在不需要人工值守的情況下,除污機能夠根據水位設定值自動啟停,污水間斷性地進入網帶式格柵機中,在網帶的過濾作用下,實現了有效的固液分離。分離后的固體雜質隨著傳送網帶輸送到頂端后,實現自動提升和收集。同時由于固液分離效果的提高,下游調節(jié)池中潛液泵也未再發(fā)生因雜質堵塞造成污水處理中斷的情況。從COD 排放指標來看,污水排放平均COD 由106.50 mg/L 下降至74 mg/L,降幅達30.5%。
網帶式格柵機的網孔大小可控,過濾精度高,可以有效除去煙沫紙屑等小顆粒的固體雜質。選用的特氟龍尼龍布面結實耐用,抗腐蝕效果好,粘附性小,易于更換維護。制作的網帶式格柵機成本低,后期維護成本小,具有較大的應用空間。網帶式格柵機對污水的進入方式進行了優(yōu)化,采用液位控制、時差啟停,并預留有PLC 控制接口。完全實現了自動控制和運行,為進一步實現無人值守、智能化運行奠定了基礎。