鄭建軍,唐遠輝,汪 可,李 銀,徐 強
(中國核動力研究設計院一所,四川樂山 614106)
汽輪機安全保護系統(tǒng)由一套綜合液壓保護裝置、一套軸向位移保護裝置和一套汽輪機速度測量裝置組成,可以實現對汽輪機就地應急手動保護、滑油低油壓保護、軸向位移保護、超速保護、盤車聯鎖保護功能。每次運行汽輪機前,需要對汽輪機的各種保護進行檢查,確保在發(fā)生異常情況時能夠迅速動作,保護設備和人員的安全。
綜合液壓保護裝置是汽輪機安全保護系統(tǒng)的重要組成部分,主要有電磁鐵組件部分和滑閥部分,電磁鐵組件則由電磁線圈、鐵芯及彈簧組成。綜合液壓保護裝置結構如圖1 所示,其中滑閥A、B、C 的軸向上端部分為空心結構且上端與各自的彈簧連接,滑閥D 為不定向滑閥。
正常工作時,壓力油1 從孔道2 通過滑閥A 中間間隙流到孔道5,然后通過滑閥B 中間間隙流到孔道8(孔道7 和孔道8 室相通),在供DC 24 V 電磁鐵和手動抬起電磁鐵組合件上部按鈕的作用下,流入滑閥C下端,而經孔道11 流入滑閥D 下端,經下端的徑向小孔流到最底部,從而使滑閥D 向上抬升一小段。此時孔道7 內的滑油進入滑閥D 底部,滑閥D 再向上抬升一小段。同時,不定向滑閥上端的壓力油經孔道9,通過滑閥C 上端經孔道6 進入滑閥B,再經過孔道3,通過滑閥A 上端經孔道4 完成泄油。隨即滑閥D 完全上抬。在滑閥的工作下,孔道19 被封堵,孔道13 與孔道18相通,動力油2 從孔道13 進入孔道18 作為脈沖油,送到速關閥油動機內。
進入油動機內的脈沖油向下壓彈簧,使得1.0 MPa 調節(jié)油通過滑閥通道進入速關閥活塞上部、下壓彈簧,從而使速關閥打開。
當汽輪機就地手動緊急停機、汽輪機遠程停機信號以及汽輪機軸承滑油總管壓力低于0.19~0.21 MPa 時,都會使作用于滑閥C 的向上的力量減弱,在電磁鐵組件內彈簧力的作用下,滑閥C 向下落??椎? 的壓力油經滑閥上端間隙進入孔道9,最后進入滑閥D 上端。滑閥D 下端的動力油通過孔道11 進入滑閥C 中間間隙,沿徑向孔通過中空孔道上升,進入滑閥C 最上端。隨后沿孔道6 進入滑閥B 上端,沿孔道3 進入滑閥A 上端,通過孔道4 完成泄壓?;yD 在此作用下迅速下降,孔道17 隨即被封堵??椎?8 內的脈沖油通過滑閥D 中間間隙進入孔道19 完成泄油。脈沖油消失,在速關閥油動機內彈簧的作用下,1.0 MPa 調節(jié)油迅速排出,從而使得速關閥迅速完成速關,起到保護作用。
圖1 綜合液壓保護裝置
在汽輪機運行前狀態(tài)檢查中,發(fā)現綜合液壓保護裝置存在異響、異動和油壓保護偏離正常值的情況。
在某次運行前進行狀態(tài)檢查時,運行人員按照滑油系統(tǒng)運行規(guī)程啟動滑油泵,按照調節(jié)油系統(tǒng)運行規(guī)程啟動調節(jié)油泵。系統(tǒng)啟動后,設備、系統(tǒng)均無任何異常。然后,按照汽輪機運行規(guī)程對汽輪機進行聯鎖保護系統(tǒng)的檢查。在監(jiān)控臺手動操作綜合液壓保護裝置電磁鐵組件頂部按鈕打開速關閥時,發(fā)現速關閥的通油管路有刺耳的嘯叫的聲音。現場對滑油系統(tǒng)、調節(jié)油系統(tǒng)所有管道和設備進行檢查,均未發(fā)現漏點。盤車裝置電液操縱器動力油壓、盤車裝置出口脈沖油壓,速關閥油動機動力油壓、隨動滑閥動力油壓,軸向位移保護裝置出口脈沖油壓、綜合液壓保護裝置的壓力油壓和滑油總管油壓等均正常,均在規(guī)定的要求范圍內?,F場發(fā)現速關閥隨動滑閥脈沖油壓為0.39 MPa,而正常范圍為0.40~0.43 MPa。
在某次運行前對汽輪機做綜合液壓保護裝置聯鎖試驗時,打開綜合液壓保護裝置電磁鐵組件頂部罩帽,沒有發(fā)現任何異常。但在試驗完成后恢復頂部罩帽時,發(fā)現綜合液壓保護裝置電磁鐵組件上端蓋整體會輕微旋轉。
在某次運行前進行狀態(tài)檢查時,先后對汽輪機軸向位移保護、盤車電機聯鎖保護檢查,均能滿足汽輪機運行規(guī)程的要求,汽輪機速關閥按照規(guī)定值完成速關。而汽輪機滑油系統(tǒng)低油壓保護檢查中,通過緩慢逐漸關小滑油總管信號油截止閥,汽輪機3 次速關試驗時滑油總管壓力分別在0.15 MPa、0.16 MPa 和0.17 MPa,均不能按照滑油總管壓力低于0.19~0.21 MPa 的要求進行汽輪機速關。
綜合液壓保護裝置到速關閥的脈沖油管路、速關閥動力油壓管路在現場管路布置中均處于調節(jié)油系統(tǒng)和滑油系統(tǒng)管路水平最高點;速關閥及油動機內活塞與缸體之間由于制造工藝的要求,必然存在一定的間隙;而速關閥關閉后,調節(jié)油系統(tǒng)、滑油系統(tǒng)長期停運后,脈沖油由于重力的原因通過回油管路自流進入油箱,因此存在少量空氣。當打開速關閥、油氣混合通過速關閥管段時,會發(fā)出刺耳的嘯叫聲。經過多次開關速關閥后,空氣被帶走,異響消失,速關閥隨動滑閥脈沖油壓也恢復到正常范圍。
在安裝調試期間,綜合液壓保護裝置按鈕均能正常開啟和按下,且電磁鐵組件上端蓋不會旋轉。經過對綜合液壓保護裝置的檢查,沒有發(fā)現任何物品對其施加作用力;對現場人員進行了解,沒有人員故意動作、變更過綜合液壓保護裝置。分析可能為:一是由于頂絲本身過短(僅6 mm),安裝時沒有完全緊固到位,在隨后的運行過程松動;二是運行人員在打開和恢復按鈕罩帽的操作時用力過猛,旋轉過度導致頂絲松動、脫落、變形。經過機加人員重新加工頂絲、更換頂絲、緊固頂絲后,此現象得到解決。
根據滑閥C 的受力分析來看,滑閥受向上的力=電磁鐵向上的吸力+壓力油向上的力+滑油總管信號油向上的力?;y受向下的力=電磁鐵組件內彈簧的彈簧力+壓力油向下的力。壓力油向上的力=壓力油向下的力。正常工作時,滑油總管信號油油壓>0.21 MPa,滑閥受向上的力≥滑閥受向下的力,壓力油通過滑閥C 進入不定向滑閥下端,使得不定向滑閥上移,產生脈沖油,速關閥才能正常打開。按照設計,當滑油總管信號油油壓在0.19~0.21 MPa 時,滑閥受向上的力小于其向下的力,滑閥C 在電磁鐵組件內彈簧的作用下會迅速落下,壓力油經滑閥C 進入滑閥D 上端,從而滑閥D 下移,脈沖油消失,速關閥關閉。但在0.19~0.21 MPa 時彈簧并沒有動作,而是在0.15~0.17 MPa 時彈簧才發(fā)生速關動作。因此認為彈簧作用力減小才發(fā)生此現象。
分析認為可能的原因有:一是彈簧力在原來的基礎上已經減小,電磁鐵組件內彈簧預設力過小或彈簧變形;二是電磁鐵組件內彈簧在動作的過程有存在卡澀,增加了摩擦力;三是滑閥C 加工制造過程中存在毛刺或壓力油油品質量不佳導致存在卡澀,增加摩擦力導致動作困難。隨后對綜合液壓保護裝置進行拆卸檢查后,發(fā)現電磁鐵組件內彈簧已經變形但并無卡澀。經過機加人員更換彈簧、回裝綜合液壓保護裝置、調整電磁鐵組件內彈簧彈力后,綜合液壓保護裝置均能按照滑油總管壓力在低于0.19~0.21 MPa 的時候迅速動作,使速關閥關閉,問題解決。
本文簡述了綜合液壓保護裝置的工作原理,記錄了運行過程中發(fā)現的問題、現象,對故障的原因進行了分析并進行了相應的處理,使現場問題得到解決,形成了以下經驗:
(1)投運油系統(tǒng)后,應注意系統(tǒng)氣密性的檢查。汽輪機狀態(tài)檢查和運行前,應通過開關速關閥排出管路中的空氣,以減少對速關閥及油動機的影響,確保發(fā)生故障時能順利速關。
(2)操作綜合液壓保護裝置電磁鐵組件上部按鈕的過程中,應謹慎操作,不能使用蠻力,嚴禁過度旋轉,避免損壞部件。組件上應做好標記,關注組件整體情況。
(3)對汽輪機聯鎖保護進行檢查時,應記錄進行速關時各保護信號油壓,并形成歷史記錄。發(fā)現信號油壓異常應立即上報并進行分析處理,確保發(fā)生異常時綜合液壓保護裝置實現聯鎖功能,保障汽輪機正常工作。