王程榮 葉映芳(等同于第一作者)
(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心,江蘇 蘇州215000)
隨著中國(guó)汽車的快速發(fā)展,其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,外資和合資品牌的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入,對(duì)國(guó)內(nèi)自主品牌汽車的性能要求也更加苛刻,已由當(dāng)年的能開耐用方向轉(zhuǎn)變成既要便宜又需舒適,而其中客戶最關(guān)注的就是舒適性,轉(zhuǎn)換到工程上,就是車輛啟動(dòng)后NVH 性能要好。
油門踏板作為駕駛員最直接也是接觸最為頻繁的功能件,它時(shí)刻與駕駛安全相聯(lián)系著,為此油門踏板的人機(jī)交互以及NVH 性能在很大程度上影響了駕駛員對(duì)車輛舒適性的直接評(píng)價(jià)。
本文通過(guò)模態(tài)仿真分析和試驗(yàn)相結(jié)合的方法[1-2],基于薄板振動(dòng)理論快速識(shí)別前圍板和踏板支架是導(dǎo)致油門踏板振動(dòng)的主要原因,并同步進(jìn)行油門踏板的模態(tài)頻率提升,有效改善了踏板的振動(dòng)抱怨,使油門踏板在駕駛過(guò)程中的2 階振動(dòng)幅值由原來(lái)的0.07g 下降至0.02g,車輛駕駛的整體線性度得到了很大提升。
考慮到自動(dòng)檔車輛在D 檔時(shí)會(huì)頻繁切換檔位,不利于工況的準(zhǔn)確分析,特選定3 檔全油門加速作為具體分析工況,以油門踏板踩踏處附近點(diǎn)為振動(dòng)采集點(diǎn),如圖1 所示。實(shí)車道路測(cè)評(píng),發(fā)現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速掃至2000~2500rpm 范圍時(shí),主觀評(píng)估油門踏板的振感較為明顯,經(jīng)客觀測(cè)試,此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),踏板垂向振動(dòng)頻譜云圖存在振動(dòng)抱怨特征,且此方向的2 階振動(dòng)曲線在2190rpm 轉(zhuǎn)速下存在明顯峰值,上升和下降的斜率異常高,幅值達(dá)到了0.09g,存在振動(dòng)抱怨。
1.2.1 特征頻率分析
圖1 油門踏板振動(dòng)采集點(diǎn)
油門踏板振動(dòng)的峰值特征頻率為73Hz,根據(jù)公式(1)可計(jì)算得到在轉(zhuǎn)速為2190rpm 時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)2 階激勵(lì)頻率為73Hz,與踏板的峰值振動(dòng)特征頻率吻合。
式中:n 為發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,單位為r/min;i 為發(fā)動(dòng)機(jī)階次,i=2。
1.2.2 關(guān)聯(lián)件模態(tài)頻率分析
根據(jù)前期分析,可以明確得出發(fā)動(dòng)機(jī)2 階激勵(lì)引起了踏板的振動(dòng)抱怨,需進(jìn)一步分析踏板本體共振還是周邊零部件共振引起。為此分別針對(duì)響應(yīng)點(diǎn)附件的前圍板和油門踏板本體進(jìn)行了仿真分析,前圍板的一階模態(tài)振型,頻率為73Hz 的板件呼吸模態(tài),踏板本體的一階模態(tài)振型,頻率為82Hz 的擺彎模態(tài)。針對(duì)2190rpm 這個(gè)峰值點(diǎn),由于前圍板鈑金存在局部呼吸模態(tài),導(dǎo)致共振引起踏板在此轉(zhuǎn)速點(diǎn)的峰值共振,而油門踏板本體的82Hz 模態(tài),因距離抱怨頻率點(diǎn)(73Hz)較近,也有可能引起2400rpm 附近的振動(dòng)加強(qiáng)。
為此,分別針對(duì)前圍板和踏板支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了工程可行的方案分析,綜合考慮此問(wèn)題為架構(gòu)成型的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化,需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)避讓和重量平衡。針對(duì)前圍板,依據(jù)薄板振動(dòng)理論[3]由原來(lái)的局部光板改成局部成型板,在此基礎(chǔ)上加大加強(qiáng)板的應(yīng)用面積,增強(qiáng)面積由原來(lái)的35%提升至78%的覆蓋率;針對(duì)踏板支撐結(jié)構(gòu),進(jìn)行薄弱環(huán)節(jié)[4]的局部加強(qiáng);同時(shí)針對(duì)油門踏板本體也進(jìn)行局部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
針對(duì)前圍板和支撐結(jié)構(gòu),依據(jù)不同階段分別進(jìn)行了頻響函數(shù)仿真分析,分析結(jié)果表明,無(wú)論采用極端的臨時(shí)方案還是通過(guò)前圍板和支撐結(jié)構(gòu)的局部加強(qiáng),在65~85Hz 頻率范圍內(nèi),可以有效降低踏板本體的振動(dòng)響應(yīng),長(zhǎng)期可行的工程方案其最大降幅也達(dá)8dB;而油門踏板本體的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,其模態(tài)頻率也由原來(lái)的83Hz 提升至100Hz,可有效降低人體對(duì)100Hz 以下的振感。
根據(jù)試驗(yàn)及仿真分析結(jié)果,分別對(duì)前圍板、踏板支撐結(jié)構(gòu)以及油門踏板本體進(jìn)行的工程方案實(shí)施。依據(jù)長(zhǎng)期方案數(shù)模,進(jìn)行車輛的工程制造,基于抱怨工況進(jìn)行改進(jìn)后方案效果的實(shí)車驗(yàn)證測(cè)評(píng),振動(dòng)測(cè)點(diǎn)參考圖1,測(cè)試效果如圖2 和圖3 所示。實(shí)車評(píng)估結(jié)果表明,車輛在全轉(zhuǎn)速段沒(méi)有抱怨,主觀改善明顯,由原來(lái)的抱怨程度提升至可接受狀態(tài),圖2 所示的隨轉(zhuǎn)速頻譜云圖看出,全轉(zhuǎn)速段沒(méi)有明顯的振動(dòng)凸顯特征,特征變化較為線性,圖3 所示的頻譜總值可以看出,踏板本體的振動(dòng)響應(yīng)幅值已經(jīng)由原來(lái)的0.07g 下降至0.02g,且無(wú)論是臨時(shí)方案還是長(zhǎng)期工程方案,振動(dòng)幅值都下降明顯,線性度較好,與主觀評(píng)估相吻合。
本文依托實(shí)車開發(fā)過(guò)程中的整車,以油門踏板為研究對(duì)象,通過(guò)實(shí)車測(cè)評(píng)和仿真分析相結(jié)合的手段,快速識(shí)別引發(fā)油門踏板振動(dòng)的根本原因,對(duì)解決工程N(yùn)VH 抱怨具有指導(dǎo)性意義。
圖2 油門踏板加速垂向振動(dòng)頻譜云圖
本文對(duì)和振動(dòng)抱怨頻率吻合的前圍板進(jìn)行結(jié)構(gòu)加強(qiáng)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化提升油門踏板的模態(tài)頻率,減小了前圍板和油門踏板頻率耦合的區(qū)間,降低共振產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)車驗(yàn)證達(dá)到了較好的減振效果。在車輛的工程開發(fā)過(guò)程當(dāng)中,對(duì)于NVH 性能較為敏感的薄弱環(huán)節(jié),因予以重點(diǎn)考慮,有效避開耦合區(qū)間。
圖3 油門踏板加速2 階垂向振動(dòng)幅值
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