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        淺析某船重要設(shè)備底座與基準(zhǔn)平臺偏差的糾正措施

        2020-06-30 15:38:22胡應(yīng)征福建省白馬船廠
        消費導(dǎo)刊 2020年21期
        關(guān)鍵詞:中心線方位角夾角

        胡應(yīng)征 福建省白馬船廠

        一、項目背景

        某船為鋁焊接結(jié)構(gòu),長期使用以來,船體變形可能導(dǎo)致船體中心線產(chǎn)生偏差。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn),本船修理時,為確保重要設(shè)備回裝的精確滿足相關(guān)要求,本船船體中心線需按照基準(zhǔn)平臺中心線進(jìn)行重新標(biāo)校。

        全船艙室設(shè)備基本回裝后,使用陀螺經(jīng)緯儀測出基準(zhǔn)平臺中心線方位角并記錄,在主甲板上按照測量方位角重新標(biāo)記出船體中心線,作為后續(xù)重要設(shè)備回裝的基準(zhǔn),確?;匮b的準(zhǔn)確性。

        基準(zhǔn)平臺中心線、船體中心線與重要設(shè)備底座中心線關(guān)系見下圖1:

        圖1 基準(zhǔn)平臺中心線、船體中心線與重要設(shè)備底座中心線示意圖

        二、故障調(diào)查

        使用陀螺經(jīng)緯儀測量,得出基準(zhǔn)平臺中心線方位角。按此方位角在主甲板重新標(biāo)記出船體甲板中心線,作為后續(xù)重要設(shè)備回裝的基準(zhǔn)。

        重要設(shè)備底座回裝后,使用陀螺經(jīng)緯儀分別測量左、右重要設(shè)備底座中心線的方位角,并計算出與甲板船體中心線的夾角。發(fā)現(xiàn)重要設(shè)備底座中心線與甲板船體中心線的夾角超出了標(biāo)準(zhǔn)值δ°±A′,不能滿足安裝要求。

        三、故障原因分析

        基準(zhǔn)平臺中心線與重要設(shè)備底座中心線夾角超標(biāo)可能原因分析:

        (一)測量誤差

        為了排除一切可能產(chǎn)生誤差的外在因素,安排同一操作人員,在相同時間段和相同環(huán)境下,使用相同測量儀器,連續(xù)5天對基準(zhǔn)平臺中心線以及左、右舷重要設(shè)備底座中心線方位角進(jìn)行測量。

        測量結(jié)果表明,連續(xù)5天測量數(shù)據(jù)基本一致,無明顯變化,排除了測量誤差因素。

        (二)重要設(shè)備底座發(fā)送安全評估

        根據(jù)船上現(xiàn)有重要設(shè)備底座安裝角度,邀請有資質(zhì)的第三方監(jiān)測機構(gòu)對發(fā)送安全進(jìn)行測量評估。通過評估得出,該重要設(shè)備底座及艏門精度滿足安全發(fā)送的要求,證明了該船重要設(shè)備底座中心線與艏門中心基本一致,表明該船建造時,重要設(shè)備底座中心與艏門結(jié)構(gòu)中心一致,排除了該船使用及修理過程中,重要設(shè)備底座變形的可能性。

        (三)船東操船反饋意見

        根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,本船使用中曾出現(xiàn)過發(fā)送實際目標(biāo)與船上指示目標(biāo)不一致情況,說明本船標(biāo)?;鶞?zhǔn)與觀導(dǎo)標(biāo)校基準(zhǔn)不一致。

        綜上分析可得:本船建造時,重要設(shè)備底座安裝正確,導(dǎo)致基準(zhǔn)平臺中心線與重要設(shè)備底座中心線夾角超差的主要可能原因在于:基準(zhǔn)平臺中心線定位出現(xiàn)了偏差,非后期船舶使用和修理過程船體變形造成。

        四、糾正措施制定

        措施一:修改重要設(shè)備底座,調(diào)整重要設(shè)備底座中心線與船體中心線夾角至滿足安裝技術(shù)要求;

        措施二:調(diào)整基準(zhǔn)平臺中心線至滿足重要設(shè)備底座安裝技術(shù)要求,其余重要設(shè)備以新基準(zhǔn)平臺中心線為基準(zhǔn)進(jìn)行安裝。

        五、糾正措施優(yōu)劣對比

        序號 對比內(nèi)容 措施一 措施二 優(yōu)選措施1 關(guān)聯(lián)設(shè)備 無 其余重要設(shè)備 措施一2 工程量 工程量大 工程量小 措施二3 安全性 不確定 安全 措施二4 周 期 約30天 3天 措施二5 精 度 影響底座平面度 無影響 措施二

        通過比較分析可得:

        1.若采用修理措施一:調(diào)整重要設(shè)備底座,使其中心線與基準(zhǔn)平臺中心線夾角滿足方位角技術(shù)要求,則無法保證調(diào)整后重要設(shè)備底座使用的安全性,且修改工程量大。

        2.根據(jù)相關(guān)單位對甲板艉部重要設(shè)備底座進(jìn)行安全評估的結(jié)果,重要設(shè)備底座目前的狀況滿足安全使用的要求。

        3.最終采用的修理措施二:調(diào)整基準(zhǔn)平臺中心線,經(jīng)咨詢各相關(guān)設(shè)備廠、總體設(shè)計院所以及開展專項研討會,證實了該方案切實可行。待基準(zhǔn)平臺調(diào)整完成后,船上重要設(shè)備統(tǒng)一以新基準(zhǔn)平臺中心線作為基準(zhǔn)進(jìn)行測量、安裝、調(diào)試。

        六、修理措施實施

        (一)確定新基準(zhǔn)平臺中心線方位角

        根據(jù)左右舷重要設(shè)備底座方位角測量結(jié)果,得出左右舷重要設(shè)備底座角平分線,新基準(zhǔn)平臺中心線理論方位角以此方位角進(jìn)行定位、安裝。

        (二)新基準(zhǔn)平臺面板制作、安裝定位

        按照圖紙、工藝文件要求,制作新基準(zhǔn)平臺面板,定位安裝。見下圖2:

        圖2 船體新基準(zhǔn)平臺面板定位、安裝及中心線方位角測量

        (三)甲板新船體中心線標(biāo)記

        按照新基準(zhǔn)平臺中心線方位角,在甲板上重新標(biāo)記出甲板船體中心線,作為后續(xù)設(shè)備安裝的基準(zhǔn)。

        七、效果檢查評估

        (一)數(shù)據(jù)檢驗

        按照技術(shù)要求,對新基準(zhǔn)平臺中心線方位角和水平度進(jìn)行檢驗。測量結(jié)果表明,重要設(shè)備底座中心線與新基準(zhǔn)平臺中心線夾角在偏差許可范圍內(nèi),新基準(zhǔn)平臺中心線滿足技術(shù)要求;調(diào)整后基準(zhǔn)平臺中心線與重要設(shè)備底座中心線夾角偏差在±A′允許范圍內(nèi),新基準(zhǔn)平臺水平度滿足技術(shù)要求。

        (二)重要設(shè)備底座維修建議

        1.因該型船的重要設(shè)備底座情況不盡相同,后續(xù)船維修時應(yīng)對重要設(shè)備底座原始狀態(tài)進(jìn)行精度測量并記錄,作為維修時的參考。

        a)船在排上,重要設(shè)備底座拆卸前測量其方位角、仰角、橫傾角,并做記錄。

        b)船在排上,重要設(shè)備底座拆卸后測量重要設(shè)備底座基座仰角、橫傾角,并做記錄。

        2.重要設(shè)備底座基座精度測量只做記錄,最終以重要設(shè)備底座安裝后的方位角、仰角及橫傾角均滿足技術(shù)要求即視為合格。

        八、結(jié)語

        本船船體中心線校準(zhǔn)所采用的修理措施二,技術(shù)措施科學(xué)合理,施工方法簡潔明了。在修理周期方面比修理措施整整縮短了近一個月,為總體修期控制做出了積極貢獻(xiàn),也大大節(jié)約了人力、物力等施工成本,實現(xiàn)了“減周期,增效益”的目的。

        本船的成功修理案例,也為同類型船舶基準(zhǔn)平臺中心線、船體中心線以及重要設(shè)備中心線校準(zhǔn)工程提供了參考借鑒。

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