龔思南,徐東祥
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
捅風(fēng)眼機是銅冶煉轉(zhuǎn)爐的關(guān)鍵設(shè)備之一,是保證吹煉工藝過程順利進行必不可少的輔助設(shè)備[1,2]。貴溪冶煉廠熔煉車間目前有PS轉(zhuǎn)爐9臺,生產(chǎn)中6用3備,采用的吹煉模式為不完全期交互吹煉。通過動力送風(fēng)機鼓入的空氣及富氧和爐內(nèi)熔體進行化學(xué)反應(yīng),為了確保送風(fēng)量及送風(fēng)壓力,必須保證風(fēng)管通風(fēng)橫截面積,因此要進行捅風(fēng)眼作業(yè)。
銅精礦經(jīng)閃速爐熔煉,把精礦中的脈石和部分硫、鐵除掉,而銅仍以硫化物與鐵的硫化物組成冰銅(Cu+Fe+S=85%~95%),冰銅由包子吊車運至轉(zhuǎn)爐,進行送風(fēng)吹煉,把冰銅中的硫和鐵幾乎全部氧化除去而得到粗銅(Cu98.5%~99.5%),金、銀等貴金屬熔于粗銅中。冰銅的吹煉過程是分周期進行的,作業(yè)分為造渣期和造銅期,如圖1所示。
在造渣期,從風(fēng)口向爐內(nèi)熔體中鼓入空氣或富氧空氣。通過空氣的攪拌,冰銅中的硫化亞鐵被氧化,生成氧化亞鐵和二氧化硫;氧化亞鐵再與添加的熔劑中的二氧化硅進行造渣反應(yīng)。造渣反應(yīng)一結(jié)束,暫時停止送風(fēng),把渣從爐口倒入包子中,再渣包車送往選礦車間,進行選礦處理,回收渣中的銅。
圖1 轉(zhuǎn)爐吹煉過程示意圖
在造銅期,留在爐內(nèi)的白冰銅(主要以Cu2S的形式存在)與鼓入的空氣中的氧反應(yīng),生成粗銅和二氧化硫煙氣。粗銅由包子吊車加入陽極爐,進一步進行火法精煉,鑄造成陽極板(Cu 99.3%以上),送往電解車間,進行電解精煉。吹煉產(chǎn)生的煙氣經(jīng)廢熱鍋爐回收余熱后,經(jīng)沉塵室和電收塵器進行收塵處理后,送硫酸車間制酸。
在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,無論是造渣期還是造銅期,供風(fēng)情況對轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)率、轉(zhuǎn)爐的操作均有較大的影響。轉(zhuǎn)爐的吹煉最重要的參數(shù)是風(fēng)口的送風(fēng)能力。由于風(fēng)口處氧化氣氛強烈,熔體中的鐵氧化成高熔點的磁鐵渣粘結(jié)在水平風(fēng)管的前端,減小風(fēng)管通風(fēng)橫截面積,造成送風(fēng)能力下降,引起送風(fēng)壓力上升,送風(fēng)量下降,嚴(yán)重時會引起爐內(nèi)熔體噴濺,甚至于送風(fēng)機發(fā)生喘振。因而要進行必要的捅風(fēng)眼作業(yè),清除掉水平風(fēng)管前端的粘結(jié)物,保證風(fēng)眼暢通,送風(fēng)量正常。目前車間捅風(fēng)眼作業(yè)都是由人工進行,主要存在以下問題。
每臺轉(zhuǎn)爐每爐次的吹煉時間約5.5~6 h,在吹煉期間,每爐次造銅1期、造銅2期捅風(fēng)眼的時間約為30 min,每爐次造渣1期、造渣2期捅風(fēng)眼的時間約為40 min,每天每臺轉(zhuǎn)爐約有5 h捅風(fēng)眼時間。轉(zhuǎn)爐每個班有兩名專門捅風(fēng)眼作業(yè)人員,現(xiàn)在轉(zhuǎn)爐實行四班三運轉(zhuǎn)制度,有八名轉(zhuǎn)爐操作工。
轉(zhuǎn)爐實行四班三運轉(zhuǎn)制度,每個班必須配備兩名員工進行捅風(fēng)眼,且人工捅風(fēng)眼的速度慢,精準(zhǔn)性不高,有時需要進行反復(fù)作業(yè),影響生產(chǎn)節(jié)奏。
1.轉(zhuǎn)爐在進行造渣期吹煉作業(yè)時爐內(nèi)壓力較高,捅風(fēng)眼過程中經(jīng)常是火星飛濺,捅出的氧化渣通過風(fēng)眼口飛出,有時候會有煙塵大塊掉落,甚至出現(xiàn)噴爐現(xiàn)象,這都給爐后捅風(fēng)眼人員造成傷害。
2.操作工捅風(fēng)眼的操作水平不一,存在捅風(fēng)眼不準(zhǔn)捅壞風(fēng)口設(shè)備的風(fēng)險,若風(fēng)眼設(shè)備損壞,就會影響到轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)節(jié)奏。
為了消除人工捅風(fēng)眼機存在的問題,對捅風(fēng)眼機進行全自動化改造。捅風(fēng)眼機主要由鋼結(jié)構(gòu)本體、機械驅(qū)動部分、氣動捅打部分、電動控制部分、齒條緩沖部分組成。捅風(fēng)眼機工作原理是:在捅風(fēng)眼機的鋼結(jié)構(gòu)本體上放置兩根捅風(fēng)眼的釬桿,在電動控制部分和機械驅(qū)動部分共同作用下,捅風(fēng)眼機行走到規(guī)定的位置,在氣動部分和齒條緩沖部分共同作用下進行精準(zhǔn)捅風(fēng)眼操作[3,4]。
對原有捅風(fēng)眼機的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改進,達到自動全自動捅風(fēng)眼本體的要求。
1.拆除駕駛室,使整個捅風(fēng)眼機的本體顯得更加清爽。
2.在原有的驅(qū)動部分的基礎(chǔ)上進行改遷,使之滿足自動運行要求。
3.增設(shè)整體護罩,增強設(shè)備抗風(fēng)險能力。
4.捅風(fēng)眼機本體增加配重,滿足驅(qū)動平穩(wěn)的需要。
5.其余部分按照本體要求進行加固,增設(shè)定位塊。
原來的驅(qū)動方式為三相異步防爆電動機帶動液力耦合器,液力耦合器驅(qū)動減速機,減速機帶動鏈輪、鏈條,鏈輪帶動齒輪軸行走。這種方式存在兩大缺點:(1)液力耦合器傳動有不確定性相序偏差,不便于風(fēng)眼口的定位;(2)鏈條傳動屬于柔性連接,使用過程鏈條容易拉長,導(dǎo)致使用一段時間后風(fēng)眼口的定位不準(zhǔn),因此必須對機械部分進行重新設(shè)計。
改成伺服防爆電動機帶動減速機,減速機帶動膜片聯(lián)軸器,聯(lián)軸器驅(qū)動小齒輪軸進行行走,這樣可以消除機械行走驅(qū)動部分帶來的偏差。
通過定性分析和定量計算,在風(fēng)眼機氣缸的后部增加汽包,改變氣路中閥體的直徑,提高捅風(fēng)眼的力量,并排氣口設(shè)置在軌道齒條上方,作業(yè)時可以利用排氣吹掃運行軌道。
通過PLC控制系統(tǒng),控制電機的正反轉(zhuǎn)和步進量,消除捅風(fēng)眼機頻繁啟動對電機帶來的傷害,也提高了捅風(fēng)眼的精準(zhǔn)性。同時在PLC程序中設(shè)置起始和終止兩個原點,消除整體運行的累計誤差。
改造后的全自動捅風(fēng)眼機是可編程控制器技術(shù)、現(xiàn)場總線技術(shù)、傳感器技術(shù)、伺服定位技術(shù)的完美結(jié)合,將智能一鍵操作取代人工操作。全程可視化的監(jiān)控,不出控制室就能知曉捅風(fēng)眼作業(yè)情況。
1.全自動捅風(fēng)眼機的運行速度比人工捅風(fēng)眼更快,并且采用兩頭定位,兩頭校準(zhǔn),實現(xiàn)了行走更精準(zhǔn),使用上更穩(wěn)定,提高了轉(zhuǎn)爐的作業(yè)時率,完全滿足工藝生產(chǎn)的需要,達到了減員增效的目的。
2.自動風(fēng)眼機能夠替代人工機械捅風(fēng)眼機,完成捅風(fēng)眼、清風(fēng)眼等一系列生產(chǎn)操作,并且精準(zhǔn)的操作提升了釬桿使用壽命。
3.工藝操作物料容易落在爐后平臺,影響定位的精準(zhǔn)性,而自動捅風(fēng)眼機行走改在緩沖墻上面,比人工捅風(fēng)眼機現(xiàn)有的行走更合理、故障的影響更小。
4.自動捅風(fēng)眼機可自動調(diào)節(jié)捅鉗子的深度,能有效提升釬桿的使用壽命,實現(xiàn)了降本增效目標(biāo)。
全自動捅風(fēng)眼機的研發(fā)應(yīng)用是智能工廠建設(shè)的需要,也是貴溪冶煉廠推行智慧冶煉、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的使命。同時也改變工人的工作環(huán)境和勞動強度,當(dāng)全面推廣自動通風(fēng)眼后可實現(xiàn)減員增效,后續(xù)在不斷的使用過程中還將進一步完善設(shè)備的性能。