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        基于MTM-UAS的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線的優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2020-04-20 11:06:43吳克紹徐昭
        時(shí)代汽車 2020年2期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化設(shè)計(jì)

        吳克紹 徐昭

        摘 要:本文以J公司B系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配過(guò)程為研究對(duì)象,通過(guò)調(diào)查掌握了其裝配線各工位生產(chǎn)作業(yè)所需要的時(shí)間及裝配線存在的瓶頸工序。通過(guò)對(duì)瓶頸工序進(jìn)行工序流程分析以及動(dòng)素研究,采用MTM-UAS法,針對(duì)連續(xù)雙人作業(yè)的工位進(jìn)行了優(yōu)化改善,最終達(dá)到了減少工位以及員工的目的,并使得瓶頸工序的時(shí)間降低到預(yù)定生產(chǎn)節(jié)拍的時(shí)間附近,達(dá)到了優(yōu)化裝配生產(chǎn)線的目的。

        關(guān)鍵詞:MTM-UAS;柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線;優(yōu)化設(shè)計(jì)

        1 引言

        在制定柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線平衡時(shí),要解決的關(guān)鍵問(wèn)題是使得各個(gè)工位上的作業(yè)時(shí)間相同,而且不斷接近于預(yù)定的生產(chǎn)節(jié)拍,防止工位與工位之間的生產(chǎn)時(shí)間相差過(guò)大導(dǎo)致某些工位生產(chǎn)時(shí)間不足、以及某些工位在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)等待而浪費(fèi)大量生產(chǎn)時(shí)間的情況。

        本文通過(guò)對(duì)J公司B系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線的瓶頸工序進(jìn)行分析,借助MTM-UAS法對(duì)其裝配線進(jìn)行改善。MTM-UAS是指方法時(shí)間之通用分析系統(tǒng),是為了描述和決定被工人影響的操作程序的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,通用于系列產(chǎn)品的預(yù)先時(shí)間數(shù)據(jù)的制定。該分析系統(tǒng)包括取放、放置、使用輔助設(shè)施或工具、操作等基礎(chǔ)性動(dòng)作。

        2 柴油機(jī)裝配線瓶頸工序

        該廠B系列發(fā)動(dòng)機(jī)每天制造100臺(tái),按每天工作8小時(shí)計(jì)算,平均每小時(shí)12.5臺(tái),生產(chǎn)節(jié)拍應(yīng)該為288s。經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn),其生產(chǎn)節(jié)拍遠(yuǎn)大于288s,在裝配線平衡問(wèn)題上有很多的地方需要改善。首要解決的問(wèn)題是找出整條生產(chǎn)線的生產(chǎn)瓶頸工序,并加以改善。改善前裝配線的作業(yè)時(shí)間見(jiàn)表1。

        以工位節(jié)拍時(shí)間圖的形式繪制的改善前的裝配線各工位時(shí)間,如圖1所示。

        從圖中可以看出,工位6和工位11遠(yuǎn)大于正常節(jié)拍時(shí)間,雙人操作工位為工位14到工位18,可以運(yùn)用雙邊操作技術(shù)來(lái)刪減工人的數(shù)量。

        3 柴油機(jī)裝配生產(chǎn)線整體優(yōu)化方案

        3.1 優(yōu)化瓶頸工序

        上面講到裝配線上工位6和工位11在生產(chǎn)中存在不足,這些不足對(duì)生產(chǎn)線整體的平衡都會(huì)產(chǎn)生影響,特別是瓶頸工序?qū)е赂靖簧项A(yù)定的生產(chǎn)節(jié)拍。

        工位11的工序11為“把26個(gè)螺栓放到需要放的地方”。在實(shí)際工作中,該工序花費(fèi)了大量的時(shí)間,對(duì)這個(gè)過(guò)程采取MTM-UAS中的動(dòng)素分析進(jìn)行優(yōu)化,改善前工位11的作業(yè)過(guò)程動(dòng)作時(shí)間分析,見(jiàn)表2:

        由表2可見(jiàn),最后TMU=56.16+2.16+56.16+2.16+56.16+56.16=228.96s

        即改善前所需的總時(shí)間通過(guò)公式計(jì)算為228.96s,而我們通過(guò)手動(dòng)計(jì)算所得的時(shí)間為272s。這表示我們可以通過(guò)改善之后的MTM來(lái)說(shuō)明裝配所需時(shí)間。

        通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察得知,工人是通過(guò)用一個(gè)小鑷子來(lái)夾取螺栓,耗費(fèi)了很多不必要的時(shí)間。所以,改善的方案是同時(shí)夾取4個(gè)螺栓放入防錯(cuò)工裝。該方法也運(yùn)用到將螺栓放置到缸蓋上,并將上一步取消的移動(dòng)整合到一起,最終得出的動(dòng)作時(shí)間,見(jiàn)表3。

        改善后,工作時(shí)間由原來(lái)的228.96s縮短為198.72s,縮短率為13.21%,由此可見(jiàn)改善后的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)間從272 s變成了236s。再通過(guò)計(jì)算得出工位11的時(shí)間為236+(398-272-41)=321s。

        最后,改善之后該工序的節(jié)拍時(shí)間為321s。

        3.2 裝配生產(chǎn)線的最終改善

        3.2.1 工序14到16的概述

        在這三個(gè)工位上共6位員工。假定生產(chǎn)線節(jié)拍不變?nèi)詾?88s,這里可以通過(guò)刪掉工人數(shù)量的方式來(lái)加快生產(chǎn)。

        我們重新分析了這三個(gè)工位,以工位4的核心工序?yàn)槔?,重新定義的工序編號(hào)見(jiàn)表4。

        同時(shí),我們通過(guò)利用雙邊裝配線平衡進(jìn)行分析得到了它們各自應(yīng)有的裝配位置和次序,確定了其作業(yè)順序圖;根據(jù)雙邊裝配線的特點(diǎn)對(duì)裝配線平衡進(jìn)行分析,明確了其必須受到的條件約束和要求。

        4 實(shí)施效果評(píng)價(jià)

        改善之后的山積表如圖2所示,相對(duì)于改善前,可以很明顯看出它更符合企業(yè)的需要。它比改善前的工位更均衡,生產(chǎn)線節(jié)拍為288s左右,還刪減了一個(gè)操作位,以及兩位工人。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文通過(guò)對(duì)J公司B系列柴油機(jī)裝配線的瓶頸工序分析,借助MTM-UAS對(duì)其裝配線進(jìn)行了改善,使得瓶頸工序得到優(yōu)化,降低該生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本。

        基金項(xiàng)目:本文系2019年度江西省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目“基于MTM-UAS主導(dǎo)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線優(yōu)化設(shè)計(jì)研究”(項(xiàng)目編號(hào):GJJ191328)的階段性成果,項(xiàng)目主持人:吳克紹。

        參考文獻(xiàn):

        [1]曹文東.發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線生產(chǎn)瓶頸工序的研究[D]長(zhǎng)春:吉林大學(xué),2011.

        [2]蔣祖華,奚立峰.工業(yè)工程實(shí)踐案例及方法[M].北京:清華大學(xué)出版社,2008.97-127.

        [3]Bartholdi J J.Balancing two-sided assembly lines:A case study [J]. International Journal of Production Research,1993,31(10),2447-2461.

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