張京
(貴州東華工程股份有限公司 貴州 貴陽 550001)
隨著當今社會經濟的不斷發(fā)展,化工行業(yè)也得到了良好的發(fā)展。在此過程中,傳統(tǒng)老舊的化工廠房需要得到現(xiàn)代化的改造,這樣才可以有效滿足當今化工生產的實際需求,促進化工領域的進一步發(fā)展。
某化工廠房始建于上世紀六十年代,屬于四層的框架結構,設有獨立的柱基,其墻體為實心磚結構,厚度為240mm。因該化工廠的技術改造需求,廠房也需要作出局部的結構改造。根據該化工廠實際的應用需求,本次廠房改造的內容主要包括以下幾個方面:①在底層進行動力設備基礎以及擋土墻的加設;②在二層的樓面上開鑿出相應的設備洞口;③將吊軌安裝在重型設備之上,進而為設備的安裝和維修提供便利;④對頂棚、墻面和地面重新做防腐處理。
在該化工廠,原有的廠房結構雖然可以保障動力設備荷載之下的結構強度,但是動力設備的荷載依然會讓廠房產生比較大的振動,這對于工作人員的健康和安全都將產生一定程度的威脅。在改造之前,通過電子測振儀檢測得出,該化工廠房的地面振動頻率可以達到12Hz,振幅可以達到0.0006m。因此,本次工程的設計在保障工藝標準的基礎上,將設備大塊的基礎和擋土墻之間進行連接,進而使其形成一個整體,這樣的方法就相當于增加了動力設備的體積和質量,進而使其振動的強度得以有效降低[1]。同時,這樣的設計也可以讓工程的施工得到進一步簡化。在完成了改造之后,經檢測,該化工廠廠房的振動頻率降低到了8Hz,振幅也降低到了0.0002m。通過這樣的改造方式,不僅降低了動力設備振動強度,同時也可以節(jié)約了購買減振設備的成本。
在該化工廠房的二層,原來的墻體是240mm的磚墻,在本次的改造過程中,需要將隔墻拆除,以此來拓展操作面。但是由于動荷載的增加,所以在具體改造之中一定要做好主要構件承載能力的驗算。本次所應用的是SATWE程序來進行結構的計算,通過計算可知,二層的梁板結構十分安全,不需要補強結構。本次所開鑿的設備洞口主要起到承重和擋水的作用,所以在設計過程中,將承重反梁設置在了樓面上,使其和原來的次梁形成一個整體結構,并為次梁提供一個支撐力。通過這樣的結構設計,不僅可以讓結構傳力更加明確,同時也可以讓施工變得更加簡單。
因為設備自身在設計和制造方面有著一定的不足,所以在洞口上安裝的硝化機運行時就很容易出現(xiàn)強腐蝕性酸液跑漏的情況,因此,在設備中部起到支撐作用的橫梁不僅要具備足夠的承載力,同時也應該具備足夠的抗腐蝕性。在本次改造設計之中,通過對建筑用鋼材Q235和0Cr18Ni9的性能比較發(fā)現(xiàn),不銹鋼0Cr18Ni9具備更好的韌性和塑性,所以本次改造主要選擇0Cr18Ni9不銹鋼作為橫梁材料。
在具體的分析之中,主要需解決兩大難點:①有效確定動載值;②精確計算不銹鋼量。在進行動力計算的過程中,如果有充分的依據,可以將設備或者是重物自重與動力系數相乘,然后按照靜力計算進行設計。根據相關規(guī)定,如果電動機的功率在100kW以下,僅進行靜力計算即可,其荷載公式為:
在以上的公式之中,靜力載荷用P來表示,設備自身重量和物料重量之和用G來表示,動力系數用μ來表示[2]。
本次所研究的化工廠之中,硝化機電動機屬于漿料攪拌機,其總功率是62.5kW,因此,該硝化機的動載值可以按照靜力進行計算。因為其動力系數是μ=1.1,由此就可以計算出該設備施加在不銹鋼梁之上的靜載值。本次應用的是solid45單元來模擬鋼梁模型,這個模型可以剖分成27077個單元,共有9341個節(jié)點。經過模擬計算可知,梁端的應力最大,其最大值為σmax=82.8MPa<│σ│,其撓度為υmax=1.084mm<l/400(其中,l表示的是梁跨度)。通過計算可知,該不銹鋼梁的受力十分可靠,應力儲備較大,其設計如圖1所示。
圖1 不銹鋼橫梁設計
首先是吊軌節(jié)點的設計,在具體的設計過程中,為防止對梁柱構件造成破壞,所以僅僅將一部分的模板鑿去,并進行抗剪螺栓的設置。
其次是將鋼牛腿加在混凝土梁上,通過外包鋼的方法,首先將一部分樓板鑿去,然后用四塊鋼板將梁箍緊并焊接牢固,使其形成一個鋼板圈,再將楔鐵打入到梁表面和鋼板之間,最后用環(huán)氧砂漿將縫隙填滿。對于一些可能會受到化學腐蝕的位置,改用了不銹鋼材料進行設置。
最后是將鋼牛腿加在混凝土柱上。在具體設計過程中,為了讓混凝土柱得到有效保護,不可以在混凝土柱身上鉆孔,也不可以將膨脹螺栓打入到混凝土柱中。所以,在具體的施工之中,需要借助于角鋼來保護混凝土柱的四角,并用抗拉、抗剪的螺栓將四根鋼槽夾緊,然后通過斜撐的設計使之構成牛腿[3],圖2是其主要做法。
圖2 將鋼牛腿加在混凝土柱上的主要做法
在本次改造之中,為了讓該化工廠房的防腐蝕效果得到進一步提升,并實現(xiàn)資金的節(jié)約,將水玻璃混凝土應用到了底層整體的地面防腐層之中,將耐酸的陶瓷面層應用到二樓的樓面防腐層之中。雖然這種防腐改造會一次性投入較多的資金,但是卻可以節(jié)省大量的維修費用。同時,在防腐改造過程中,也對Q235鋼構件進行了相應的防腐改造,將過氯乙烯作為主要構件的防腐漆,將瀝青作為次要構件的防腐漆。通過這樣的方式,讓該化工廠房各個構件的防腐性能得以顯著提升,這對于廠房的正常使用和后期維修費用的節(jié)約都十分有利。
綜上所述,本次工程為某大型化工廠房的實際改造案例,該化工廠的廠房改造于2018年5月完成,經歷了一年多的時間之后,所有的化工設備依然正常運行,地面振動明顯減小,且具備了良好的防腐性能。由此可見,該化工廠房的改造十分成功,而通過該案例我們也可以發(fā)現(xiàn),將不銹鋼用作化工廠房之中的承重構件,并做好相應的防腐處理,這將會讓化工廠房收到更好的改造效果。