白云輝,單子懿,田蜀東
(比亞迪汽車工業(yè)有限公司產(chǎn)品規(guī)劃及新技術(shù)研究院乘用車新技術(shù)研究部,廣東 深圳 518000)
隨著能源的緊缺和環(huán)保壓力的加劇,各大汽車廠都開始布局新能源汽車,如純電動、混合動力車開發(fā)。其中,混合動力汽車耦合發(fā)動機和電機的動力,使其可以保持發(fā)動機驅(qū)動汽車的特點和優(yōu)點,又可以通過電機驅(qū)動來提高燃油經(jīng)濟性和降低排放[1]。
但是混合動力車型的NVH 問題凸顯出來,尤其動力傳動系的扭轉(zhuǎn)振動,及其引起的其它振動或噪聲問題[2]。燃油車或純電車,動力傳動系僅是單一的動力源及傳遞路徑,而混合動力則同時存在多個動力源和傳遞路徑,這些源頭和路徑又相互影響,使其NVH 問題嚴重且更難于解決。
本文以比亞迪某P0+P3+DCT 構(gòu)架混動車型為例,此傳動系有發(fā)動機傳動鏈(發(fā)動機、雙質(zhì)量飛輪、離合器、DCT、差速器)和電機傳動鏈(電機、減速器、差速器)兩個驅(qū)動組成,如圖1 所示。發(fā)動機和電機驅(qū)動路徑匹配不良,加劇系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動,進一步引起變速器或減速器的齒輪敲擊異響,并通過車身結(jié)構(gòu)或輻射噪聲傳入車內(nèi),引起抱怨。下文詳細闡述了此敲擊問題的原因排查和優(yōu)化解決過程。
圖1 某混動車型驅(qū)動系統(tǒng)
基于P0+P3+DCT 構(gòu)架的某混動車型,混合動力模式下,在五檔和六檔高速穩(wěn)態(tài)行駛時,機艙內(nèi)傳出敲擊異響,主觀評價不可接受,需要改進。
通過測試數(shù)據(jù)對比及音頻分析,診斷問題工況在整車小油門下,車速80-100km/h、發(fā)動機轉(zhuǎn)速1600-1900rpm,變速器齒輪敲擊,且敲擊噪聲主要頻率段為200-700Hz。敲擊發(fā)生時,車內(nèi)噪聲和變速器殼體振動頻譜如圖2 所示。
圖2 問題工況振動和噪聲
傳動齒輪工作時,傳遞載荷的擋位齒輪稱為承載齒輪,不傳遞載荷的空轉(zhuǎn)齒輪稱為非承載齒輪。由于發(fā)動機和驅(qū)動電機輸出扭矩都存在波動,導(dǎo)致非承載齒輪、同步齒環(huán)等在旋轉(zhuǎn)方向上產(chǎn)生轉(zhuǎn)速波動,然后在齒輪對的齒間側(cè)隙內(nèi)產(chǎn)生了不規(guī)則的往復(fù)敲擊噪聲[3-4]。如圖3 所示[3],敲擊運動過程:①齒輪正面接觸一起運動;②齒輪無嚙合運動;③齒輪背面撞擊;④齒輪背面接觸一起運動;⑤齒輪正面撞擊。
圖3 齒輪敲擊原理圖
對于此混合動力系統(tǒng)齒輪敲擊異響,可能發(fā)生原因和傳遞路徑[4-6],總結(jié)出如圖4 所示魚骨圖。
根據(jù)魚骨圖分析,基于CAE 和試驗找出敲擊發(fā)生的根本原因及相應(yīng)的解決方案。
圖4 齒輪敲擊原因分析魚骨圖
對該混合動力車型的傳動系統(tǒng)進行扭振和敲擊建模分析??紤]發(fā)動機缸壓、雙質(zhì)量飛輪扭轉(zhuǎn)減振特性、齒輪攪油阻力矩等因素,建立如圖5 所示,包含發(fā)動機、雙質(zhì)量飛輪、6 速濕式雙離合變速器、三級減速器、P0 電機、P3 電機、傳動軸、車輪和整車質(zhì)量等的動力學(xué)分析模型。
圖5 整車傳動系動力學(xué)模型
通過計算,輸出雙質(zhì)量飛輪主次級盤的二階角加速度波動值,并與試驗結(jié)果對比,由圖6 可以看出二者趨勢大體一致,仿真模型可以定性的給出優(yōu)化方向。次級盤的角加速度波動(sec. side Sim)在發(fā)動機1600-1900rpm 時較大,要求在800rad/s^2 以內(nèi),圖示結(jié)果超標較多;同時,可以看出在此轉(zhuǎn)速段,雙質(zhì)量飛輪隔振率較低,一般要求隔振率要大于60%。結(jié)合扭振測試結(jié)果,分析此段隔振率低主要是因為雙質(zhì)量飛輪彈簧剛度較高,且此工況下,彈簧剛度處于2 段和3 段剛度的過度點。
圖6 飛輪二階角加速度結(jié)果
進一步分析,識別出電驅(qū)鏈減速器中間軸齒輪存在嚴重敲擊風(fēng)險,分析結(jié)果如圖7 所示。
圖7 減速器中間軸齒輪敲擊結(jié)果
另外通過CAE 分析發(fā)現(xiàn):發(fā)動機單缸壓減小,飛輪次級盤二階角加速度波動明顯變??;電機驅(qū)動鏈齒輪側(cè)隙和轉(zhuǎn)動慣量減小,系統(tǒng)扭振也明顯變??;雙質(zhì)量飛輪動態(tài)阻尼力矩越小,彈簧剛度變小,飛輪的減振效果變好。圖8 為優(yōu)化飛輪彈簧剛度后,飛輪次極端角加速度波動變化明顯變小,其對接入的變速器齒輪敲擊改善明顯。另外,在模型中增加離合器滑磨和少接等策略,也能減小敲擊風(fēng)險。
圖8 優(yōu)化彈簧剛度次級飛輪角加速度對比
通過發(fā)動機電噴的優(yōu)化,減小發(fā)動機的缸壓及缸間波動量,降低激勵源,其對齒輪的敲擊異響有改善效果,聲音變小,如圖9 所示。但降低缸壓也同時降低了發(fā)動機輸出扭矩,影響動力性。
圖9 降低缸壓前后敲擊異響變化
改變油脂減小雙質(zhì)量飛輪動的態(tài)阻尼力,約降低10%。新樣件搭載實車驗證,主觀評價對異響基本無改善。根據(jù)前面CAE 分析數(shù)據(jù),制作優(yōu)化彈簧剛度的雙質(zhì)量飛輪。裝車驗證,齒輪敲擊發(fā)生的頻次和響度都明顯降低,驗證了前期分析準確性。
圖10 電驅(qū)慣量斷開敲擊異響變化
此混合動力車型在純?nèi)加湍J较逻\行,此時電驅(qū)動鏈仍與變速器有物理連接,在問題工況下仍有敲擊異響。進一步把電機及輸出齒軸從物理上斷開,相當于減少慣量,異響減輕,如圖10 所示,響度和發(fā)生頻次基本能接受,但此方案實際不可實施,僅為原因排查手段。
由于裝配和加工工藝的誤差,各減速器得齒輪側(cè)隙存在差異,通過實測一輛電驅(qū)傳動鏈側(cè)隙較小車驗證,其同樣存在敲擊聲,只是稍小,不可接受。此方案優(yōu)化空間小。
此案例中敲擊異響變速器6 擋時最嚴重,此時非承載齒輪分別為2 擋和4 擋。分別在各從動齒輪處加一個阻尼環(huán),增大阻力矩。通過實車驗證,對敲擊無改善。后續(xù)增加其它齒軸間阻尼,均無效果。
增加變速器中油液粘度,原理也是加大齒軸的拖拽力矩,其對敲擊異響稍有改善,但不能根本解決問題,且隨著車輛里程的加大,效果逐漸減小。
(1)增加電機扭矩。問題工況車輛勻速進行,油門開度約10%,驅(qū)動電機扭矩約-25Nm,負號表示處于發(fā)電狀態(tài)。當把電機的扭矩以間隔5Nm 逐次增加時,主觀感受敲擊異響逐漸變小,如圖11 所示。當加到-50Nm 以上時,異響基本消失。分析為電機的扭矩壓制住了原敲擊齒輪的振動。但同樣車輛工況下,此方案會加大發(fā)動機的負荷,增加發(fā)動機噪聲和油耗。
圖11 電機加扭矩敲擊異響變化
(2)離合器加滑磨優(yōu)化。在問題工況轉(zhuǎn)速下,離合器加50rpm 的滑磨策略,通過主觀評價,敲擊噪聲基本聽不到,測試數(shù)據(jù)也改善明顯,如圖12 所示。
圖12 增加滑磨敲擊異響對比
(3)換擋策略優(yōu)化。通過試驗驗證,優(yōu)化換擋策略,提高5、6 擋換擋點,以及改進離合預(yù)掛擋策略,能避開問題轉(zhuǎn)速或降低扭振敲擊風(fēng)險,但也不能完全解決問題,同時會影響動力平順性和增加能耗。
因為此敲擊異響頻率范圍較寬(200 - 700Hz),嘗試通過結(jié)構(gòu)傳遞路徑的排查及優(yōu)化,減小傳遞到車內(nèi)的噪聲。本案例中對懸置路徑、空調(diào)管路路徑、油管、排氣、變速器與車身連接線等進行排查,沒有主要的異響傳遞路徑,無優(yōu)化空間。
另一方面加強變速器殼體剛度、軸承安裝處動剛度,減小殼體的振動,從而減小其輻射噪聲[4]。本案例鑒于更改變速器結(jié)構(gòu)的周期和成本,沒有實施樣件及驗證。
結(jié)合CAE 分析和試驗驗證。判斷敲擊來自于電驅(qū)傳動鏈齒輪,當電機小扭矩(在問題工況,油門開度很小,電機輸出扭矩也?。┗驘o扭矩輸出時,電驅(qū)動鏈中的齒輪對相當于空套齒輪,且其轉(zhuǎn)動慣量很大(減速齒軸及電機轉(zhuǎn)子),從發(fā)動機傳動鏈傳遞過來的扭矩波動使電驅(qū)動鏈中的齒輪產(chǎn)生敲擊。
綜合前面各解決方案:從硬件上,電機轉(zhuǎn)子和與其連接的減速器軸齒都進行了輕量化設(shè)計,優(yōu)化了雙質(zhì)量飛輪的彈簧剛度;軟件上,稍加大電機加載扭矩,優(yōu)化離合器微滑磨策略。多項方案并施,最終完全解決了問題,且對其它性能影響很小。
本文以比亞迪某混動車型高速穩(wěn)態(tài)運行工況下,傳動系齒輪敲擊異響解決為例,基于CAE 和試驗,對異響問題識別,原因排查分析,以及從硬件改進、軟件策略和傳遞路徑優(yōu)化等方面解決驗證,綜述了各方案的效果及影響。最終通過軟硬件優(yōu)化的綜合方案實施,盡量減小對動力性、可靠性、能耗和成本的影響前提下,解決了問題。通過此案例,也為后續(xù)混合動力車型動力系統(tǒng)NVH 風(fēng)險防治積累了經(jīng)驗。