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        定寬機卡鋼問題的淺析

        2019-10-20 07:21:57董如掌
        科技風(fēng) 2019年27期

        董如掌

        摘?要:在現(xiàn)代化熱連軋生產(chǎn)線上,定寬機是一個重要生產(chǎn)設(shè)備。位于一次除鱗與R1粗軋機之間,可以提供最大350mm的調(diào)寬能力,為連鑄機高效組產(chǎn)與寬度種類的多樣性提供支撐。本文淺析了馬鋼2250生產(chǎn)線上定寬機卡鋼的各種原因,為以后處理類似卡鋼故障提供借鑒意義。

        關(guān)鍵詞:定寬機;卡鋼;原因分析

        近年來,工業(yè)上對于熱軋板帶的寬度有著各種要求,在連鑄及熱連軋技術(shù)的迅猛發(fā)展下,連鑄坯的寬度調(diào)整技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。為保證連鑄生產(chǎn)的高效性與組產(chǎn)的靈活性,因此在熱連軋板帶產(chǎn)品生產(chǎn)線上配備定寬機也就成為了常態(tài)。

        1 使用定寬機有以下明顯的優(yōu)越性

        (1)可以減少連鑄板坯的寬度種類和增加連鑄坯的寬度,從而提高連鑄機產(chǎn)量和穩(wěn)定連鑄機生產(chǎn),大大提高連鑄機的生產(chǎn)效率,為連鑄機降低了能耗。

        (2)提高了熱軋帶鋼軋機的成材率。定寬壓力機調(diào)寬有控制頭尾形狀的功能,盡管采用了 較大的側(cè)壓量,但板坯變形均勻,頭尾形狀得以優(yōu)化,魚尾大大減輕,切損也減小了。

        (3)定寬壓力機的調(diào)寬能力可以達(dá)到350mm。因此,板坯在定寬機的順利通過就顯得尤其重要。在馬鋼2250生產(chǎn)線的實際生產(chǎn)中,我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有板坯通過不了定寬機,我們統(tǒng)一把這個情況稱之為卡鋼。

        2 卡鋼的原因分析

        通過我們對2250定寬機卡鋼現(xiàn)象進(jìn)行的記錄與分類總結(jié),得出了以下幾點原因:

        (1)板坯的來料原因。板坯來料的原因我們又可以分為板坯厚度的原因,板坯頭尾寬度的原因及板坯頭部的板型不好。馬鋼2250定寬機采用壓力式頂進(jìn)模式,在板坯進(jìn)入定寬機之前,定寬機的入口夾送輥實行位置控制,板坯頂進(jìn)之后采用壓力控制。在入口夾送輥的位置控制中,我們將冷態(tài)狀態(tài)下的板坯厚度(h)乘以熱膨脹系數(shù)得出熱態(tài)板坯厚度(H),將入口夾送輥的輥縫設(shè)定為比熱態(tài)板坯厚度小8毫米(H-8)。

        (2)定寬機前輥道的標(biāo)高不一致。在長時間的生產(chǎn)中,輥道會發(fā)生磨損及底部支撐的變形,由于輥道標(biāo)高不一致使得板坯在每根輥道上受到的摩擦力不同,板坯從而走不掉。在隨后進(jìn)行的檢修中,我們重新修筑底座,更換磨損過度的輥道并保持高度的一致,此類問題得以解決。

        (3)入口夾送輥內(nèi)的壓力傳感器及液壓閥的故障。入口夾送輥液壓缸的有桿腔保持著100bar的背壓,無桿腔一端連接著350bar量程的壓力傳感器,在撞擊中通過壓力的變化判定板坯是否進(jìn)入。當(dāng)壓力傳感器發(fā)生故障或者有桿腔一端的背壓發(fā)生不穩(wěn)定變化時,板坯就會在定寬機內(nèi)卡鋼。

        (4)短尺坯造成板坯對中定位不準(zhǔn)。在2016年的生產(chǎn)中,由于計劃編排了許多從未生產(chǎn)過的長度7.5米以下的板坯,因此多次造成定寬機卡鋼。這些長度7.5米以下的板坯在到達(dá)定寬機入口時不減速,導(dǎo)位也不做對中,板坯直接沖入定寬機,卡在入口夾送輥或者入口防拱輥處,跟蹤物料卻留在定寬機前。通過數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn),導(dǎo)位對中對于長度7.5米以下的板坯存在控制缺陷。正常的輥道速度控制是(如下圖所示):板坯頭部到達(dá)入口導(dǎo)位處第一組熱檢3/4時,觸發(fā)板坯的頭部跟蹤。當(dāng)板坯到達(dá)第二組熱檢5/6時開始減速,通過兩段減速將速度減為0,此時頭部跟蹤應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入導(dǎo)位處第二組熱檢區(qū)域,然后導(dǎo)位再進(jìn)行對中控制,對中完成后輥道重新啟動加速,板坯正常軋制。但是對于短尺坯而言,由于導(dǎo)位處第一組和第二組熱檢之間的距離設(shè)置為7.8米,板坯會存在一段在第一組和第二組熱檢之間的空隙中的時間,而此時的程序無法判斷板坯的實際位置,造成了板坯的跟蹤丟失,板坯直接沖入。在隨后的改進(jìn)中,我們將板坯的來料長度分為不同的檔次,根據(jù)長度的不同我們將板坯停留在導(dǎo)位的不同位置,并且對導(dǎo)位處第一組熱檢3/4增加相應(yīng)的延時控制,適當(dāng)?shù)目s減第一組熱檢與第二組熱檢之間的距離,通過這些手段,我們成功的解決這類問題。

        (5)寬厚板坯對中完成后的啟動,造成輥道變頻跳電。我們還發(fā)現(xiàn)在軋制某些寬厚板坯時,定寬機入口輥道變頻器經(jīng)常發(fā)生跳電現(xiàn)象。通過查看ODG數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在輥道跳電時,入口導(dǎo)位開口度數(shù)值與板坯寬度一致。這說明在輥道啟動時,導(dǎo)位并未打開,由于導(dǎo)位夾著板坯而造成輥道低頻過載,從而跳電。隨后通過將輥道在導(dǎo)位對中完成后等待1秒再啟動的措施,成功的避開了導(dǎo)位卡鋼的現(xiàn)象,從而解決這類問題。

        3 結(jié)語

        在上述文中發(fā)生的定寬機各種卡鋼情形,通過ODG,現(xiàn)場的排查與程序控制上的處理,解決了不少的問題,這對于以后處理卡鋼情形具有很大的借鑒意義。

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