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        清遠(yuǎn)抽水蓄能電站油霧問題淺析

        2019-09-10 07:22:44李曉亮趙溢豐
        大眾科學(xué)·上旬 2019年8期

        李曉亮 趙溢豐

        摘 要:清遠(yuǎn)抽水蓄能電站4臺(tái)機(jī)組于2016年8月30日全部投產(chǎn)發(fā)電,機(jī)組運(yùn)行狀況良好,2019年4月發(fā)現(xiàn)4臺(tái)機(jī)組下導(dǎo)及推力軸承均出現(xiàn)不同程度的甩油現(xiàn)象,較為嚴(yán)重的#4機(jī)組已經(jīng)導(dǎo)致了停機(jī)失敗,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。綜合分析甩油原因,清蓄人員改進(jìn)了油霧收集裝置的結(jié)構(gòu),有效解決機(jī)組甩油問題。

        關(guān)鍵詞:油霧;甩油;下導(dǎo)軸承;推力軸承;油霧收集裝置

        前言

        廣東清遠(yuǎn)抽水蓄能電站位于廣東省清遠(yuǎn)市的清新縣太平鎮(zhèn)境內(nèi),地理位置處于珠江三角洲西北部,直線距廣州75km,距清遠(yuǎn)市32km,是一座日調(diào)節(jié)的純抽水蓄能電站。廠內(nèi)安裝4臺(tái)立式單級(jí)混流可逆式水泵水輪機(jī)—發(fā)電電動(dòng)機(jī)機(jī)組,單機(jī)容量(發(fā)電工況)320MW,總裝機(jī)容量1280MW。

        可逆式抽水蓄能機(jī)組在啟動(dòng)、停機(jī)操作上靈活方便, 在電網(wǎng)峰荷時(shí)放水發(fā)電, 在低谷負(fù)荷時(shí)利用系統(tǒng)多余的電能抽水, 在電網(wǎng)中起到了調(diào)峰填谷的作用, 提高了整個(gè)電力系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        1 下導(dǎo)及推力軸承結(jié)構(gòu)及作用概述

        清遠(yuǎn)抽水蓄能電站發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)為半傘式,設(shè)有上導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承、推力軸承及下導(dǎo)軸承,結(jié)構(gòu)如圖1所示。推力及下導(dǎo)軸承布置在轉(zhuǎn)子下方,推力頭和軸為一體結(jié)構(gòu),推力軸承采用彈簧簇支承結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)平衡各瓦間負(fù)荷的能力,推力瓦12塊瓦。推力軸承承受水輪發(fā)電機(jī)組所有轉(zhuǎn)動(dòng)部分的重量和水推力構(gòu)成的組合載荷,通過推力軸承在軸承座傳遞給下機(jī)架和混凝土基礎(chǔ)。下導(dǎo)軸承有18塊下導(dǎo)瓦,下導(dǎo)軸承將機(jī)組的徑向力傳遞給下機(jī)架,承受水輪發(fā)電機(jī)組下導(dǎo)處轉(zhuǎn)動(dòng)部分的徑向機(jī)械不平衡力和電磁不平衡力,并約束軸線徑向位移和防止軸的擺動(dòng)。下導(dǎo)及推力軸承采用外加泵+外置油冷卻器循環(huán)冷卻方式。油冷卻器和油泵布置在機(jī)墩外。

        2 運(yùn)行中存在的問題

        #4機(jī)組停機(jī)過程中,投入機(jī)械制動(dòng)至轉(zhuǎn)速為0的時(shí)間從40s增長至90s,且有不斷增長的趨勢,最長幾乎到達(dá)100s。在4月下旬,水車室上方出現(xiàn)油滴,滴落至控制環(huán)、導(dǎo)葉接力器上,#10導(dǎo)葉接力器拐臂上有大量夾雜黑色顆粒的油污,隨后確認(rèn)為接地碳刷碳粉,現(xiàn)象與下導(dǎo)推力油盆內(nèi)甩油缺陷吻合。

        進(jìn)入#4機(jī)組風(fēng)洞檢查,發(fā)現(xiàn)情況與#2機(jī)組情況相似,下導(dǎo)推力油盆蓋及下機(jī)架上有片狀油污,下導(dǎo)推力油盆底座上有點(diǎn)狀油滴,機(jī)械制動(dòng)器制動(dòng)板上有油印,空冷器接水槽有積油,現(xiàn)象與下導(dǎo)推力油盆外甩油缺陷吻合。

        3 甩油存在的危害

        機(jī)組下導(dǎo)推力油盆甩油缺陷有以下危害與風(fēng)險(xiǎn):

        (1)甩油后推力油槽油量減少,會(huì)直接導(dǎo)致下導(dǎo)瓦、推力瓦的冷卻效果降低,瓦溫、油溫將逐漸升高,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。

        (2)甩出的油進(jìn)入發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、定子內(nèi)部,油霧和制動(dòng)器閘板粉塵長期吸附在轉(zhuǎn)子磁極和定子線棒上,嚴(yán)重影響發(fā)電機(jī)的散熱效果。

        (3)大量的油污會(huì)對(duì)發(fā)電機(jī)線棒等絕緣造成腐蝕,使其絕緣性能下降,加速老化,極易造成發(fā)電機(jī)線圈短路或擊穿;對(duì)電力線路造成腐蝕,破壞絕緣,威脅機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        (4)油滴附著在機(jī)械制動(dòng)器的制動(dòng)板上,起到潤滑作用,影響制動(dòng)時(shí)間;浸潤在制動(dòng)器的毛刷上,在機(jī)組制動(dòng)過程中會(huì)起火冒煙,存在著嚴(yán)重的安全隱患。

        (5)甩出的油經(jīng)下機(jī)架落入水輪機(jī)機(jī)坑,對(duì)機(jī)坑環(huán)境造成影響,使機(jī)坑工作人員滑跌傷害。

        4 原因分析

        4.1內(nèi)甩油形成的原因及相應(yīng)分析如下:

        在發(fā)電機(jī)下端軸高速旋轉(zhuǎn)作用下,會(huì)使下導(dǎo)推力油盆內(nèi)側(cè)擋油桶下部出現(xiàn)泵效應(yīng),形成一個(gè)低壓區(qū),在壓差作用下,擋油管與推力頭內(nèi)壁之間就會(huì)形成油霧,并將沿著下端軸與擋油圈的環(huán)腔間向下溢出,滴落至水車室。

        東芝在油桶內(nèi)部設(shè)計(jì)了兩層擋油環(huán),起到減輕泵效應(yīng),減少油霧產(chǎn)生的效果,由于#1、#3機(jī)組僅有零星油滴低落至控制環(huán),此項(xiàng)設(shè)計(jì)是有效的。

        由于機(jī)械結(jié)構(gòu)制造不規(guī)范和安裝不到位等原因,造成擋油管外圓與推力頭內(nèi)圓之間的徑向距離出現(xiàn)不均勻,偏靠一方的原因。當(dāng)推力頭帶動(dòng)潤滑油高速旋轉(zhuǎn)時(shí),其內(nèi)部運(yùn)行環(huán)境就類似于偏心泵,從而使得潤滑油產(chǎn)生周期性的壓力脈動(dòng),不斷向上竄油,使?jié)櫥图坝挽F沿著推力頭的內(nèi)壁甩出,飛濺到發(fā)電機(jī)內(nèi)部。

        4.2外甩油形成的原因及相應(yīng)分析如下:

        機(jī)組運(yùn)行過程中,下導(dǎo)推力油盆油溫會(huì)逐步升高,能到達(dá)50℃以上,導(dǎo)致其上方空氣出現(xiàn)熱膨脹現(xiàn)象,在周期性循環(huán)推力的作用下,推力頭、鏡板等旋轉(zhuǎn)部件的攪動(dòng)使?jié)櫥驮陔x心力的作用下作不規(guī)則運(yùn)動(dòng),遇到擋油板時(shí)發(fā)生劇烈碰撞,在油槽上部形成泡沫及油霧。

        4.3清蓄發(fā)電機(jī)下導(dǎo)推力軸承油盆基準(zhǔn)油位為下導(dǎo)瓦調(diào)整螺栓中線上方80mm,油盆蓋上設(shè)有密封刷,軸瓦上方有擋油板,油盆蓋上方有一根管路連接油霧收集裝置。

        停機(jī)標(biāo)準(zhǔn)油位離油盆蓋底部小于230mm,離擋油桶頂部只有150mm左右,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),油位上升至往往在130mm左右,若油霧收集裝置運(yùn)行形成的真空度不足,不能有效抑制推力頭旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的油面波動(dòng)和泡沫,油霧、油滴就會(huì)從擋油桶及油盆蓋溢出。

        現(xiàn)將油霧收集裝置真空度調(diào)節(jié)至廠家經(jīng)驗(yàn)范圍最大值-0.4kPa,但已經(jīng)出現(xiàn)新風(fēng)量不足,不能充分冷凝油霧的情況,油霧隨著排氣排至裝置外,存在運(yùn)維人員吸入油霧、影響健康的風(fēng)險(xiǎn)。

        5 解決方案

        5.1更換了#4機(jī)組下導(dǎo)及推力油霧收集裝置的濾芯,采用新的過濾效果更好的濾芯。

        5.2檢修過程中還發(fā)現(xiàn)大量油霧在收集裝置進(jìn)口管路內(nèi)部冷凝,未進(jìn)入油箱內(nèi),影響裝置正常工作,在進(jìn)口管路加裝油霧收集裝置排污閥,定期排空積油提高冷凝效果。

        5.3考慮重新計(jì)算油位高度,油盆內(nèi)真空度后采用功率更大的抽油霧裝置電機(jī)來進(jìn)一步提高油霧收集裝置的工作效果,進(jìn)一步降低機(jī)組運(yùn)行時(shí)油盆內(nèi)油位。

        6 小結(jié)

        目前#4機(jī)組油霧收集裝置單獨(dú)運(yùn)行時(shí)真空度從-0.4kPa上升至-0.7kPa,機(jī)組運(yùn)行時(shí)真空度從0kPa上升至-0.4kPa,油位上升值從130mm下降至30mm,已消除甩油及油霧溢出的源頭。新濾芯冷凝充分,油霧不會(huì)隨著排氣排至裝置外,避免運(yùn)維人員吸入油霧、影響健康的風(fēng)險(xiǎn)。#4機(jī)組機(jī)械制動(dòng)時(shí)間已進(jìn)一步下降至45s。水車室和推力及下導(dǎo)油盆蓋未發(fā)現(xiàn)有較大的積油現(xiàn)象。由于抽水蓄能機(jī)組為雙向旋轉(zhuǎn), 在處理甩油問題時(shí)不能從一般的水輪發(fā)電機(jī)組來考慮, 希望本文能對(duì)同類型機(jī)組的類似問題處理有一定的參考和借鑒作用。

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