摘 要:通過(guò)分析某300MW循環(huán)流化床(CFB)鍋爐布風(fēng)板風(fēng)帽導(dǎo)風(fēng)管在運(yùn)行中發(fā)生的問(wèn)題以及處理方法,針對(duì)風(fēng)帽導(dǎo)風(fēng)管設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了研究和改造,提出了徹底解決的辦法,為以后300MW循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板風(fēng)帽導(dǎo)風(fēng)管改造提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:300MW循環(huán)流化床鍋爐;布風(fēng)板風(fēng)帽導(dǎo)風(fēng)管;磨損情況;技改
1引言
大型循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板裝置龐大,風(fēng)帽數(shù)量多,風(fēng)帽及導(dǎo)風(fēng)管結(jié)構(gòu)不一,所對(duì)應(yīng)的阻力也不一,阻力的大小對(duì)鍋爐的正常流化和燃燒起到關(guān)鍵的作用,它的阻力大小直接影響鍋爐的安全穩(wěn)定,布風(fēng)板阻力大,增加風(fēng)機(jī)電耗,流化質(zhì)量下降,磨損加劇,布風(fēng)板阻力小,床面穩(wěn)定性不好,氣流不均,流化惡化,床溫偏差大等。所以只有保證布風(fēng)裝置中的布風(fēng)板阻力合理,才能保證鍋爐的正常流化和燃燒。
2風(fēng)帽導(dǎo)風(fēng)管磨損情況
某公司#4爐為引進(jìn)型300MW循環(huán)流化床機(jī)組,鍋爐布風(fēng)板為水冷式布風(fēng)板,風(fēng)帽采用鐘罩式,導(dǎo)風(fēng)管為直管封口,管壁外開有三排小孔。布風(fēng)板的阻力主要由導(dǎo)風(fēng)管小孔和外罩小孔決定,合理的設(shè)計(jì)能夠使得鐘罩式風(fēng)帽具有良好的阻力特性。經(jīng)過(guò)6年的長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,風(fēng)帽及導(dǎo)風(fēng)管發(fā)生了不用程度的磨損和變形,阻力變小,導(dǎo)致后期運(yùn)行過(guò)程中,床壓的不穩(wěn)定性逐漸增大,翻床現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,迫使一次風(fēng)機(jī)出力增大,同時(shí)床溫也發(fā)生了變化,前中后床溫偏差大,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。停運(yùn)后檢查發(fā)現(xiàn)主要是導(dǎo)風(fēng)管小孔磨損嚴(yán)重。如圖1:
圖1 導(dǎo)風(fēng)管孔徑磨損
3原因分析:
鐘罩式風(fēng)帽導(dǎo)風(fēng)管的磨損與旋轉(zhuǎn)式空預(yù)器漏風(fēng)大,飛灰攜帶量大有直接關(guān)系,漏灰大導(dǎo)致一次風(fēng)中灰份大,長(zhǎng)期運(yùn)行飛灰進(jìn)入導(dǎo)風(fēng)管小孔處進(jìn)行沖刷,使導(dǎo)風(fēng)管小孔呈不規(guī)則變形。右側(cè)導(dǎo)風(fēng)管磨損更加嚴(yán)重,主要由于空預(yù)旋轉(zhuǎn)攜帶過(guò)來(lái)的飛灰首先進(jìn)入右側(cè)風(fēng)道所致。布風(fēng)板的阻力就會(huì)發(fā)生分區(qū),阻力小的區(qū)域,風(fēng)量大,風(fēng)帽磨損繼續(xù)加重,阻力大的區(qū)域,風(fēng)量小,出現(xiàn)流化死區(qū),甚至結(jié)焦。被迫運(yùn)行人員采用大的一次風(fēng)量運(yùn)行,保證鍋爐的安全穩(wěn)定,更加惡化了風(fēng)帽及導(dǎo)風(fēng)管的磨損。
4 改造評(píng)價(jià)及方案:
改造的前提是一定要保證阻力合理的情況下進(jìn)行,其次根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)位置和停運(yùn)的時(shí)間來(lái)共同進(jìn)行實(shí)施。經(jīng)過(guò)論證和計(jì)算決定將在布風(fēng)板50cm以上的導(dǎo)風(fēng)管切除,更換新的導(dǎo)風(fēng)管,小孔直徑不變,導(dǎo)風(fēng)管管徑由原來(lái)的¢59mm變?yōu)椤?9mm,其風(fēng)帽及導(dǎo)風(fēng)管的高度不變,將新的導(dǎo)風(fēng)管插入并焊接固定。小孔不變,阻力就不會(huì)變化,只是導(dǎo)風(fēng)管管徑處阻力有所增加。通過(guò)這樣的方式,在兼顧考慮工程量和工期的同時(shí)達(dá)到解決導(dǎo)風(fēng)管磨損的問(wèn)題。相對(duì)于直接更換導(dǎo)風(fēng)管的方法,省時(shí)、省力、省錢。
布風(fēng)板阻力主要由兩部分組成:沿程阻力損失和局部阻力損失。
4.1沿程阻力損失
導(dǎo)風(fēng)管內(nèi)阻力損失、導(dǎo)風(fēng)口孔壁摩擦阻力損失、風(fēng)帽腔內(nèi)摩擦阻力損失、風(fēng)帽孔壁摩擦阻力損失。計(jì)算公式如下:
式中,k-局部阻力系數(shù)
Wo-標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體流速
Yo-標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下氣體平均重度,取(12.68)
β-氣體體積膨脹系數(shù),取273/1
t-氣體平均溫度
4.2局部阻力損失
流體進(jìn)入導(dǎo)風(fēng)管時(shí)的局部阻力損失、流體由導(dǎo)風(fēng)口進(jìn)入風(fēng)帽的局部阻力損失、當(dāng)流體經(jīng)過(guò)風(fēng)帽的局部阻力損失。局部阻力系數(shù)根據(jù)流體所流經(jīng)的結(jié)構(gòu)形式來(lái)進(jìn)行考慮,
式中,λ-摩擦阻力系數(shù)
L-管道長(zhǎng)度
de-通道的當(dāng)量直徑
布風(fēng)板導(dǎo)風(fēng)管阻力改造前后變化計(jì)算
通過(guò)導(dǎo)風(fēng)管管徑改造后在一次風(fēng)量不變的情況下,導(dǎo)致阻力增加766.4Pa、風(fēng)帽內(nèi)
部流速降低19m/s、導(dǎo)風(fēng)管內(nèi)流速增加7.8m/s。
4.3改造方案如下圖:
如圖2、3:
圖2 改造前風(fēng)帽芯管 圖3 改造后風(fēng)帽芯管
5 改造后效果
5.1布風(fēng)均勻性提高
布風(fēng)板阻力的大小直接關(guān)系到布風(fēng)均勻性的好壞,鍋爐布風(fēng)板阻力設(shè)計(jì)值為9.2kPa,管徑縮小后布風(fēng)板阻力由原來(lái)的7.4 kPa提高到9.4 kPa,改善了改造前阻力偏低的情況。
5.2改造后床溫的影響
改造后由于布風(fēng)均勻性得到提高,鍋爐的床溫較改造前降低了15℃左右,床溫低運(yùn)行對(duì)
于爐內(nèi)脫硫、脫硝具有積極的影響。
6 結(jié)論
1)通過(guò)技術(shù)改造后,爐內(nèi)流化質(zhì)量提高,床壓運(yùn)行平穩(wěn),翻床現(xiàn)象得以解決,床溫偏差減少,安全性大大提高。
2)通過(guò)技術(shù)改造后,床溫整體較修前降低約15℃,對(duì)污染物的低排放起到了很大的作用。兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)每年節(jié)電為6000V*30A*2*4000h=144萬(wàn)千瓦時(shí),兩臺(tái)二次風(fēng)機(jī)的年節(jié)電為108萬(wàn)千瓦時(shí),風(fēng)機(jī)電耗降低約0.3%,供電煤耗降低約1g/Kwh。
3)此次改造避免了打砸澆注料徹底更換導(dǎo)風(fēng)管,減少了人力和財(cái)力的投入,檢修時(shí)間也大大縮短,為機(jī)組早日啟動(dòng)創(chuàng)造了有利條件,節(jié)約檢修費(fèi)用約50萬(wàn)元。
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作者簡(jiǎn)介:劉建國(guó)(1980-),男,本科,中級(jí)工程師,主要研究方向?yàn)殄仩t燃燒