盧建榮 王華 王宇輝
摘 要:為解決啟動初期省煤器出口水汽化問題,對省煤器的結(jié)構(gòu)布置等進(jìn)行了綜合分析。結(jié)果表明,一級省煤器省煤器分體式設(shè)計、省煤器再循環(huán)設(shè)計不合理、較高的給水溫度、機(jī)組啟動初期給水流量低等,是鍋爐省煤器發(fā)生汽化的主要原因。通過增大給水流量,將省煤器再循環(huán)管路移位至一級省煤器入口,合理開啟汽機(jī)高低旁路及降低給水溫度等措施,保證了省煤器出口水處于欠飽和狀態(tài),較好地解決了啟動初期前墻省煤器汽化問題。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)對類似機(jī)組的啟動運(yùn)行具有實(shí)際借鑒意義。
關(guān)鍵詞:省煤器汽化;分級改造;解決措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.115
0 引言
為滿足機(jī)組節(jié)能減排的要求,京能岱海電廠二期改造機(jī)組容量增加10%,由600MW增至660MW。同時為滿足脫硝裝置投運(yùn)對煙溫的要求,對省煤器作分級改造,割除部分原省煤器。同時為了滿足鍋爐對排煙溫度的要求,避免鍋爐熱效率降低,在脫硝裝置出口新增分級省煤器(一級省煤器),與原省煤器串聯(lián)構(gòu)成分級省煤器,一級省煤器布置于鍋爐左右側(cè)脫硝出口煙道內(nèi)。在機(jī)組啟動初期出現(xiàn)了嚴(yán)重的省煤器汽化問題,導(dǎo)致鍋爐停爐,試運(yùn)中斷。針對如何避免省煤器出現(xiàn)汽化現(xiàn)象,成為了亟待解決的工作。
1 汽化過程描述
鍋爐采用等離子點(diǎn)火方式啟動。在汽包壓力5.3Mpa時,給水溫度86℃、一級省煤器出口水溫230℃、一級省煤器內(nèi)給水溫升144℃;二級省煤器出口水溫267℃,二級省煤器內(nèi)給水溫升37℃。而此時的汽包飽和溫度為268.7℃,省煤器出口水溫幾乎達(dá)到飽和溫度,省煤器內(nèi)汽化嚴(yán)重,導(dǎo)致汽包進(jìn)水困難,汽包水位劇烈波動,汽包水位低保護(hù)動作,觸發(fā)鍋爐MFT。
2 汽化原因分析
2.1 一級省煤器省煤器分體式設(shè)計導(dǎo)致進(jìn)水量分配不均
本機(jī)鍋爐一級省煤器布置于鍋爐左右側(cè)脫硝出口煙道內(nèi),左右煙道分別布置,互不聯(lián)通,從高加出口引來的鍋爐主給水管道,一級省煤器入口、出口各4個匯合集箱,但不直接連接,只通過給水管道實(shí)現(xiàn)連接,其上并未設(shè)置調(diào)節(jié)閥門,因此無法實(shí)現(xiàn)對流向兩部分省煤器的給水量的調(diào)節(jié)控制,這將不可避免的左右側(cè)省煤器流量分配不均,一旦某一側(cè)省煤器出口水達(dá)到飽和溫度,就會產(chǎn)生蒸汽引起管束“氣塞”,增大管道流通阻力,隨即阻力大的一側(cè),進(jìn)水流量會更低,兩者互相促進(jìn)的惡性循環(huán)就建立了起來,最終將發(fā)生嚴(yán)重氣化。
2.2 省煤器再循環(huán)設(shè)計不合理
原省煤器在爐膛后下水包與省煤器進(jìn)口管道之間設(shè)有一根省煤器再循環(huán)管。在鍋爐啟動時,再循環(huán)閥前后手動是開啟的,再循環(huán)閥打開,下水包提供一部分水,約4%MCR流量,經(jīng)過省煤器再循環(huán)管,送至省煤器,以防止省煤器汽化。直至建立連續(xù)給水流量后該閥應(yīng)關(guān)閉。而此次增加一級省煤器時,未對省煤器再循環(huán)做相應(yīng)的改造,導(dǎo)致一級省煤器無省煤器再循環(huán)。在上水中斷時,無法通過省煤器再循環(huán)打開實(shí)現(xiàn)一級省煤器給水流動,導(dǎo)致在鍋爐啟動時,一級省煤器出口水溫高,省煤器內(nèi)汽化。
2.3 給水溫度高
本機(jī)鍋爐給水經(jīng)除氧器加熱后,通過給水泵加壓后,再經(jīng)過組高壓加熱器及組高壓外置式蒸汽冷卻器加熱,最終進(jìn)入鍋爐省煤器。啟動初期,為了控制給水中的溶氧量,除氧器出口水溫較高,會提高給水溫度,增大省煤器發(fā)生汽化的概率。機(jī)組中速暖機(jī)時,過早投用高低壓加熱器,也將對省煤器進(jìn)水溫度產(chǎn)生直接影響。
2.4 給水流量低
鍋爐點(diǎn)火初期,鍋爐水系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)膨脹,鍋爐蒸發(fā)量較小;機(jī)組啟動過程中鍋爐排污流量受到限制,為了維持正常的汽包水位,鍋爐補(bǔ)水采取間斷上水方式。省煤器汽化現(xiàn)象主要發(fā)生在啟機(jī)初期鍋爐小流量、間斷上水過程中,給水流量大于100t/h連續(xù)上水后汽化現(xiàn)象逐漸改善,在給水流量低于300t/h時,原省煤器出口溫度一直接近汽包飽和溫度,給水流量大于300t/h后,省煤器出口溫度快速降低至飽和溫度以下,汽化現(xiàn)象消失。
3 解決措施
3.1 通過合理打開省煤器再循環(huán)門及加大排污流量來增大給水流量
在鍋爐啟動初期,確保省煤器再循環(huán)手動門全開不節(jié)流,同時加強(qiáng)省煤器再循環(huán)的操作,連續(xù)上水中斷后及時打開省煤器再循環(huán)電動門,鍋爐上水后及時關(guān)閉省煤器再循環(huán)電動門。
從點(diǎn)火開始,保持鍋爐排污流量盡可能高。啟動初期汽包壓力低,連排實(shí)際排污流量很低,因此要保持系統(tǒng)手動門、電動門及調(diào)門全開;后墻下水包放水在汽包壓力低于5MPa時開啟,視汽包壓力上升、定排水池溢流或管道異常振動情況關(guān)小或關(guān)閉。
3.2 降低給水溫度
汽包見壓至給水流量低于100t/h期間,保持除氧器水溫不高于110℃,以增加省煤器入口給水欠焓,但同時要滿足不低于102℃的除氧要求。機(jī)組中速暖機(jī)時,不投用高低壓加熱器,待機(jī)組并網(wǎng)后帶初負(fù)荷后,再投入高低加。
3.3 合理開啟汽機(jī)旁路
汽機(jī)高、低壓旁路投運(yùn)后盡量保證較大開度,保證大蒸發(fā)量。關(guān)停旁路應(yīng)做到逐漸緩慢,延長關(guān)停時間,使得升溫與升壓同步進(jìn)行。旁路關(guān)小后蒸汽溫度和壓力要同時滿足沖轉(zhuǎn)要求并盡快沖轉(zhuǎn);機(jī)組并網(wǎng)前,在鍋爐溫升、壓升的要求的情況下,控制高旁流量不小于50t/h。
3.4 將省煤器再循環(huán)管路移位至一級省煤器入口
按照《TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中相關(guān)鍋爐啟動時省煤器的規(guī)定“設(shè)置有省煤器的鍋爐,應(yīng)當(dāng)設(shè)置旁通水路、再循環(huán)管或者采取其它省煤器啟動保護(hù)措施”[1]。目前省煤器再循環(huán)管路在分級省煤器改造后未做移位,致使一級省煤器在鍋爐給水暫停的情況下水循環(huán)停滯,應(yīng)將原設(shè)計的省煤器再循環(huán)管路改接至一級省煤器入口,使一級省煤器參與啟動階段的再循環(huán),降低省煤器汽化風(fēng)險。
4 結(jié)語
本文以岱海電廠二期機(jī)組分級省煤器為研究對象,分析了其省煤器在啟動初期發(fā)生嚴(yán)重汽化的原因,提出增大給水流量,降低給水溫度、合理開啟汽機(jī)旁路、將省煤器再循環(huán)管路移位至一級省煤器入口等解決措施,實(shí)際應(yīng)用效果優(yōu)良,確保了省煤器出口水欠飽和,較好地解決了啟動初期省煤器汽化問題。相關(guān)經(jīng)驗(yàn)對類似機(jī)組的啟動運(yùn)行具有實(shí)際借鑒意義。
參考文獻(xiàn):
[1]TSG G0001-2012鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程[S].中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局,2012.