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        FHUDS-5FHUDS-6催化劑在柴油深度加氫脫硫裝置的工業(yè)應(yīng)用

        2019-05-07 09:31:28
        石油煉制與化工 2019年5期
        關(guān)鍵詞:原料油床層柴油

        陳 文 奇

        (中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)

        柴油作為車用燃料油,燃燒后將生成硫化物(SOx)和氮氧化物(NOx)以及其他污染物,尾氣排放會造成大氣污染。我國柴油具有密度大、硫含量高、芳烴含量高以及十六烷值低的特點(diǎn),為了滿足環(huán)保要求,柴油質(zhì)量升級勢在必行[1]。柴油加氫脫硫是改善柴油品質(zhì)的重要手段,中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司(簡稱鎮(zhèn)海煉化)第七套柴油加氫裝置(簡稱Ⅶ加氫)以直餾柴油、催化裂化柴油、焦化柴油和沸騰床渣油加氫柴油為混合原料,采用中國石化大連(撫順)石油化工研究院(簡稱FRIPP)研制的FHUDS-5FHUDS-6組合催化劑[2],生產(chǎn)滿足國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的柴油,加工能力為3.0 Mta。裝置于2017年1月25日建成中交,3月28日一次投料開車成功。正常運(yùn)行6個月后,對裝置進(jìn)行了72 h標(biāo)定。以下主要結(jié)合裝置投產(chǎn)15個月來的運(yùn)行情況和催化劑標(biāo)定結(jié)果,介紹FHUDS-5FHUDS-6組合催化劑在鎮(zhèn)海煉化3.0 Mta柴油深度加氫裝置上的工業(yè)應(yīng)用情況。

        1 催化劑裝填及預(yù)硫化

        1.1 催化劑性質(zhì)

        相比于FRIPP研制的FHUDS系列中其他催化劑[2],F(xiàn)HUDS-5通過添加適宜的無機(jī)和有機(jī)助劑,顯著提高其B酸含量,使其在高溫時烷基轉(zhuǎn)移性能高于FHUDS-2、FHUDS-3等催化劑,很好地解決了在反應(yīng)壓力低、空速較大等苛刻條件下脫除4,6-二甲基二苯并噻吩(4,6-DMDBT)類大分子硫化物的問題。在FHUDS-5基礎(chǔ)上開發(fā)的FHUDS-6催化劑以Mo-Ni為活性組分,具有孔體積大、比表面積高、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn),適宜加工焦化柴油等劣質(zhì)柴油原料[3-5]。表1為FHUDS-5、FHUDS-6和裝置其他催化劑的的性質(zhì)。

        表1 催化劑的性質(zhì)

        1)單位為m2m3。

        2)單位為N粒。

        1.2 催化劑裝填

        Ⅶ加氫反應(yīng)器直徑為5.2 m,高約32 m,為同時期國內(nèi)加氫裝置最大反應(yīng)器。催化劑分上、中、下3個床層,頂部裝有預(yù)分配器,床層之間設(shè)有冷氫箱和再分配盤,保證物料的均勻分配。共裝填主催化劑444 t,采用普通裝填和密相裝填結(jié)合的方式,由專業(yè)裝劑公司完成??紤]原料摻煉焦化柴油和催化裂化柴油的比例較大,反應(yīng)器頂部配有多級保護(hù)劑級配裝填,從而達(dá)到容垢,脫金屬、焦粉及少量硅的目的。具體裝填數(shù)據(jù)見表2。

        表2 催化劑裝填數(shù)據(jù)

        柴油加氫反應(yīng)器測溫采用多點(diǎn)柔性熱電偶,共有8層熱電偶,每層有6個檢測點(diǎn),共48個測溫點(diǎn)。熱電偶安裝和催化劑裝填同步進(jìn)行,施工過程中由于熱電偶支架預(yù)焊件與熱電偶支架螺栓孔不匹配、連續(xù)陰雨天氣等問題的影響,加之反應(yīng)器內(nèi)徑較大,導(dǎo)致催化劑裝填難度加大,整個裝填過程共歷時13天。從15個月的運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量來看,開工后第一床層底層徑向溫差接近12 ℃,而其他床層徑向溫差均不大于5 ℃,且溫差維持穩(wěn)定,沒有進(jìn)一步增大,說明催化劑裝填質(zhì)量較為一般,尤其是第一床層存在偏流現(xiàn)象。但從產(chǎn)品質(zhì)量來看,催化劑性能并未受影響。

        1.3 催化劑預(yù)硫化和初活穩(wěn)定

        圖1 硫化溫度控制曲線●—反應(yīng)器入口溫度; ■—循環(huán)氫中H2S濃度

        2 催化劑性能標(biāo)定

        裝置開工完成并平穩(wěn)運(yùn)行6個月后,于2017年9月24—27日對裝置進(jìn)行了72 h的滿負(fù)荷催化劑性能標(biāo)定。

        2.1 原料油性質(zhì)

        由于渣油加氫裝置尚未開工,標(biāo)定期間混合原料油由直餾柴油(57.71%,質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)、催化裂化柴油(24.41%)和焦化柴油(17.88%)組成,其中催化裂化柴油為MCI工藝柴油,加工難度更大。表3為標(biāo)定期間混合原料油的性質(zhì)。由于沒有摻煉沸騰床渣油加氫柴油,故原料密度較設(shè)計(jì)值低,最高為879 kgm3;同時原料硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高為1.05%,低于設(shè)計(jì)值1.37%?;旌显系钠骄橹禐?1.5,總氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)均值為498 μgg,新氫純度在98%以上,均在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。

        表3 標(biāo)定期間的混合原料油性質(zhì)

        2.2 主要操作條件

        表4 標(biāo)定期間的主要操作條件

        2.3 產(chǎn)品性質(zhì)

        表5為標(biāo)定期間精制柴油產(chǎn)品的主要性質(zhì)。從表5可以看出:精制柴油平均硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)從10 000 μgg左右降至4.7 μgg,平均脫硫率達(dá)到99.96%,脫硫效果較好;總氮含量滿足質(zhì)量要求;平均多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)從25.6%降至5.4%,平均十六烷值提高4.1個單位。

        表5 標(biāo)定期間的產(chǎn)品性質(zhì)

        2.4 物料平衡

        表6為標(biāo)定期間的物料平衡數(shù)據(jù)。從表6可以看出,標(biāo)定期間裝置物料平衡較好。按實(shí)際生產(chǎn)要求,分餾塔塔頂產(chǎn)石腦油干點(diǎn)控制在170 ℃以下,較設(shè)計(jì)值210 ℃低;但石腦油收率較設(shè)計(jì)值偏高,而柴油收率低于設(shè)計(jì)值,說明催化劑還具有部分改質(zhì)作用,輕油收率較高,這與氫耗1.97%比設(shè)計(jì)值1.30%高的情況相吻合;外排污油主要為原料過濾器反沖洗污油。

        表6 標(biāo)定期間的物料平衡情況

        2.5 能耗分析

        表7為標(biāo)定期間的能耗。從表7可以看出,標(biāo)定期間裝置能耗為217.72 MJt,低于設(shè)計(jì)值471.04 MJt較多,主要原因如下:①標(biāo)定期間,裝置1.0 MPa蒸汽發(fā)生量為36 th,低于設(shè)計(jì)值43.8 th,所以除氧水消耗量偏低;②凝結(jié)水產(chǎn)量較設(shè)計(jì)值低,原因是溶劑再生塔塔底重沸器消耗的蒸汽量約為10 th,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值30.4 th,導(dǎo)致產(chǎn)生的凝結(jié)水量少;③本次標(biāo)定期間氣溫較低,大部分空氣冷卻器變頻都很低。實(shí)際耗電量低于設(shè)計(jì)值;④燃料氣實(shí)際消耗量較設(shè)計(jì)值低,原因是反應(yīng)溫升較設(shè)計(jì)值高約11 ℃,反應(yīng)進(jìn)料通過流出物加熱后基本能夠滿足反應(yīng)要求,導(dǎo)致反應(yīng)爐負(fù)荷降低,燃料氣用量減少;同時反應(yīng)熱一部分用于加熱分餾塔進(jìn)料,也降低了分餾爐負(fù)荷;⑤由于溶劑再生塔塔底重沸器消耗的蒸汽量遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,自發(fā)蒸汽量大于裝置內(nèi)消耗量,多余部分外送至廠蒸汽管網(wǎng),故1.0 MPa蒸汽實(shí)際能耗遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。

        從能耗可以看出,裝置能耗達(dá)到設(shè)計(jì)水平;其次,考慮到本次標(biāo)定新氫壓縮機(jī)無極調(diào)量和加氫進(jìn)料泵-熱高壓分離器液力透瓶均未投用,故裝置能耗仍有降低的空間。

        表7 標(biāo)定期間的能耗 MJt

        表7 標(biāo)定期間的能耗 MJt

        項(xiàng) 目標(biāo)定值設(shè)計(jì)值新鮮水00循環(huán)水10.898.37除鹽水4.617.12除氧水37.6854.01凝結(jié)水-1.67-34.75電124.77138.59 1.0 MPa蒸汽-19.68134.40燃料氣61.13163.29合計(jì)217.72471.04

        3 裝置運(yùn)行情況小結(jié)

        3.1 加工量與原料組成

        目前,裝置已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行15個月,共加工原料油3.612 Mt,其中直餾柴油2.288 Mt,催化裂化柴油0.784 Mt,焦化柴油0.540 Mt,二次加工油占比36.7%;共耗氫56.7 kt,占總加工量的1.56%。平均加工量為330 th,為設(shè)計(jì)負(fù)荷的92.2%。原料性質(zhì)控制良好,各指標(biāo)均在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),其中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.02%左右,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)為415μ gg左右,密度為873.4 kgm3左右,初餾點(diǎn)為201 ℃左右,95%餾出溫度為354 ℃左右。反應(yīng)器壓降一直維持在0.1 MPa左右,說明整體來看原料較為干凈(除上游裝置檢修期間),且油過濾設(shè)備運(yùn)行良好。圖2為裝置運(yùn)行15個月的原料油硫含量變化趨勢,圖3為原料油餾程變化趨勢,圖4為裝置月加工量及二次加工油比例。

        圖2 原料油硫含量變化趨勢

        圖3 原料油餾程變化趨勢×—初餾點(diǎn); ●—95%餾出溫度

        圖4 裝置月加工量及二次加工油比例■—月加工量; ■—二次加工油比例

        3.2 主要操作條件

        圖5 反應(yīng)器入口溫度變化趨勢

        裝置運(yùn)行過程中,氫油體積比控制在450左右,受全廠氫氣系統(tǒng)平衡的影響,循環(huán)氫控制在85%左右。圖5為反應(yīng)器入口溫度變化趨勢。反應(yīng)器入口溫度均值為307 ℃,反應(yīng)壓力基本維持在8.0 MPa。催化劑初期活性較高,反應(yīng)器入口溫度為296 ℃時,床層總溫升為76 ℃。至裝置運(yùn)行中期,反應(yīng)器入口溫度略有上升,目前維持在308 ℃,整個催化劑床層溫升為75 ℃。催化劑失活速率僅為0.8 ℃月(1月按30天計(jì)),催化劑床層最高點(diǎn)溫度控制不大于370 ℃,說明催化劑運(yùn)行活性穩(wěn)定。

        3.3 產(chǎn)品性質(zhì)

        裝置生產(chǎn)國Ⅴ精制柴油和少量石腦油,油品性質(zhì)控制較好。精制柴油密度(20 ℃)為848.2 kgm3,較原料油下降25 kgm3,提質(zhì)效果較好;硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)均值為5.0 μgg,平均脫硫率達(dá)到99.96%;氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5 μgg。根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)安排,石腦油作蒸汽裂解制乙烯裝置的原料,干點(diǎn)控制在160~180 ℃,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)均值在7.07 μgg;從開工至今未出現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重不合格現(xiàn)象。

        4 結(jié) 論

        (2)從反應(yīng)器溫度和壓降情況來看,催化劑失活速率較慢,反應(yīng)器床層總溫升為65~75 ℃,催化劑床層最高點(diǎn)溫度不大于370 ℃,表明FHUDS-5FHUDS-6催化劑具有較好的穩(wěn)定性。反應(yīng)器總壓降一直維持在0.1 MPa左右。目前總體情況來看,能夠滿足裝置首次運(yùn)行周期不小于3年的要求。

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