詹熠
摘 要:對于生產(chǎn)設(shè)備大型化、連續(xù)化、高速化和自動化的現(xiàn)代工業(yè)特點,由于機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障而停工造成的損失以及維修費(fèi)用相比于過去將大幅度增加。國內(nèi)目前很多企業(yè)還仍處在計劃維修體制階段,而國內(nèi)外的實踐表明,對設(shè)備實施有效的狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷是保證生產(chǎn)的重要手段。本文以設(shè)備故障診斷技術(shù)為基礎(chǔ),基于CSI2140機(jī)械振動狀態(tài)分析儀詳細(xì)介紹其應(yīng)用,并結(jié)合目前的實施案例重點講述其實際成果,包括案例分析以及實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:故障診斷;振動分析儀;案例分析;經(jīng)濟(jì)效益
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.05.005
1 設(shè)備檢測及維修現(xiàn)狀
石化行業(yè)由于規(guī)模不斷擴(kuò)大,單體設(shè)備體積也越來越大,自動化程度越來越高,但是設(shè)備的日常維護(hù),大部分工廠的維修仍然實行事后維修或定期維修的方式。事后維修是讓機(jī)器一直運(yùn)行到失效,停機(jī)周期長,需要更多備品備件,花費(fèi)大量人力同時甚至產(chǎn)生不必要的維修,維修費(fèi)用顯著增加。定期維修,是指設(shè)備運(yùn)行到一定周期后,無論好壞都進(jìn)行維修檢查,但是容易造成過維修過度,隨著科技的進(jìn)步及設(shè)備故障振動技術(shù)概念的提出,更多的國家開始實行預(yù)測維修以達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益的最大化。
目前石化行業(yè),因為成本原因不能全部上在線監(jiān)測系統(tǒng),只能采用人工定時攜帶紅外線測溫儀、便攜式數(shù)字測振儀等設(shè)備來檢測設(shè)備溫度是否過高、振動是否過大,使用聽針判別運(yùn)動部件是否有異聲的診斷方法,很大程度上憑借著聽覺和經(jīng)驗,對設(shè)備狀態(tài)只能從總體上判斷其“好”與“壞”,不僅分析不全面、而且無法識別隱藏故障。
因維修人員流動性較大,導(dǎo)致經(jīng)驗豐富的“標(biāo)準(zhǔn)眼”、“標(biāo)準(zhǔn)耳”越來越少,同時面對新員工成長及培訓(xùn)周期長的情況,設(shè)備維修工作壓力越來越大。
因此對石化工廠來說,有一種既可以讓新的維修人員迅速掌握操作技能,又能快速的診斷設(shè)備故障的自動智能分析,人機(jī)互動畫面友好的振動分析儀器在預(yù)測維修中顯得尤為重要。
振動是反映機(jī)器狀態(tài)最敏感的參數(shù),即使機(jī)器狀態(tài)發(fā)生微小的變化也往往能從振動的變化中反映出來?;谠O(shè)備故障診斷技術(shù)為基礎(chǔ)的振動分析可在設(shè)備運(yùn)行中或基本不拆卸全部設(shè)備的情況下,在機(jī)器故障形成和發(fā)展過程的初期就能檢測出故障,判定產(chǎn)生故障的部位和原因,并預(yù)測預(yù)報設(shè)備的未來狀態(tài),它不僅可以減少意外停機(jī),且僅在需要時才購買和使用所需配件,只需在適當(dāng)時候進(jìn)行維修,大大節(jié)約了維修成本。
2 機(jī)械振動狀態(tài)分析儀的應(yīng)用范圍
2.1 可診斷的常見故障
機(jī)械設(shè)備通常會遇到如下一些由于設(shè)備本身的安裝或工藝等導(dǎo)致的故障,而美國愛默生公司生產(chǎn)的CSI2140機(jī)械振動狀態(tài)分析儀能夠快速診斷出這些故障,并判斷其嚴(yán)重程度:
(1)由于轉(zhuǎn)子零件的質(zhì)心偏移造成的不平衡。
(2)不對中:轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)子的聯(lián)接不對中及轉(zhuǎn)子軸頸與兩端軸承的不對中。
(3)機(jī)械松動,包括地腳螺栓松動及零件之間的配合間隙超差引起的松動。
(4)干摩擦:轉(zhuǎn)子與定子之間由于缺乏潤滑介質(zhì)形成的摩擦。
(5)離心式機(jī)械液力(氣力)振動激起某些零部件或管道的振動。
(6)共振:機(jī)器的轉(zhuǎn)速等于設(shè)備或某個零部件的固有頻率時,便出現(xiàn)共振。
(7)皮帶磨損。
(8)電動機(jī)振動:包括機(jī)械常見故障及電氣故障。
2.2 實施步驟
使用振動分析儀對機(jī)器設(shè)備實施振動診斷,一般實施步驟如下:
(1)選擇測點:測點位置要盡量靠近軸承承載區(qū),一般每個測點測量3個方位:水平(H)、垂直(V)、軸向(A)。測點編號如圖1。
(2)確定測量參數(shù)。為不同的分析頻寬選擇合適的幅值單位:低頻振動(<10Hz)采用位移;中頻振動(10-2000Hz)采用速度;高頻振動(>2000Hz)采用加速度。
對于大多數(shù)設(shè)備來說,最佳診斷參數(shù)是振動速度,因為它是反映振動強(qiáng)度的理想?yún)?shù)。國際上很多振動診斷標(biāo)準(zhǔn)都是采用速度有效值RMS來作為判別參數(shù)。
(3)選擇與安裝傳感器。對于滾動軸承設(shè)備,常用加速度傳感器;對于滑動軸承設(shè)備,常用位移傳感器;離線采集振動數(shù)據(jù)時加速度傳感器是最常用的。
(4)進(jìn)行振動測量與信號分析。根據(jù)測量所得數(shù)據(jù)和信號分析,判斷設(shè)備是否正常,若存在異?,F(xiàn)象,根據(jù)波形觀察、頻率分析等判斷故障原因、部位和嚴(yán)重程度。
(5)作出診斷決策?;蚶^續(xù)運(yùn)行,或停機(jī)修理。需修理的設(shè)備,應(yīng)當(dāng)指出修理的具體內(nèi)容,包括處理的故障部位、所需更換的零部件等。
(6)檢查驗證。設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或修理之后需跟蹤監(jiān)測,繼續(xù)使用振動分析儀采集振動數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀況,驗證設(shè)備故障是否得到解決。
(7)數(shù)據(jù)儲存。因為存儲在分析儀里的數(shù)據(jù)只能維持有限時間,因此將數(shù)據(jù)上傳至電腦AMS系統(tǒng)可永久保存數(shù)據(jù),方便數(shù)據(jù)的讀取且可對設(shè)備進(jìn)行趨勢化分析及管理。
3 振動分析儀在實際生產(chǎn)中的應(yīng)用
3.1 案例一、石化三部1#生產(chǎn)加壓泵振動分析
(1)設(shè)備概況。2015年4月13日,巡檢人員發(fā)現(xiàn)石化三部1#生產(chǎn)加壓泵振動值異常,均超過標(biāo)準(zhǔn)值4.5mm/s,為確定故障原因,對該泵進(jìn)行振動狀態(tài)分析。
該泵設(shè)備型號:KQSN200-M9/223(T);額定流量:260m?/s;轉(zhuǎn)速:2960r/min;工作介質(zhì):清水;軸承:滾動軸承SKF6308;彈性柱銷聯(lián)軸器。
(2)檢測數(shù)據(jù)及分析。利用美國愛默生公司生產(chǎn)的CSI2140機(jī)械振動狀態(tài)分析儀對該泵進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,采用加速度傳感器分別測量電機(jī)和泵的兩個軸承座外殼的水平(H)、垂直(V)、軸向(A)的振動量,共12個測點。測得數(shù)值如(表1):
由以上數(shù)據(jù)分析如下:
1)Peakvue值:M1P、M2P、P1P、P2P值都較低,最高為0.30 Gs,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值3Gs,故基本可以排除軸承本身故障;
2)如圖P1H頻譜中,明顯偏高的有1倍頻和2倍頻,幅值分別為7.66mm/s、7.94mm/s,都高于允許值4.5mm/s。2倍轉(zhuǎn)頻振動突出,根據(jù)頻率特征判斷存在對中不良狀況。
(3)檢查原因:
1)根據(jù)以上分析,對該泵停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)彈性柱銷聯(lián)軸器,彈性圈磨損嚴(yán)重。
2)軸對中有徑向偏差達(dá)到0.6mm,超過標(biāo)準(zhǔn)要求的0.05mm,電機(jī)低,下張口。
(4)處理過程:
1)更換彈性柱銷聯(lián)軸器的彈性圈;電機(jī)前腳加墊銅片1.5mm,后腳加墊1.3mm。
2)重新進(jìn)行軸對中,使對中數(shù)據(jù)達(dá)到圓周0.05mm,徑向0.03mm,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的≦0.05mm。
4月15日重新啟動該泵,經(jīng)CSI2140振動分析儀進(jìn)行測試結(jié)果如(表2):
表中,無論是各項振動值還是PeakVue值,都達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi),說明設(shè)備運(yùn)行良好,至此,檢修完成。
(5)小結(jié)。實際拆檢結(jié)果顯示由于對中不良造成振動異常,與根據(jù)頻譜分析判斷振動值偏大的原因完全一致,有針對性檢修,避免了盲目拆泵進(jìn)行軸承的檢查或更換操作,節(jié)省了人力物力,檢修后故障消除,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。
3.2 案例二、石化五部3030A離心泵振動分析
(1)設(shè)備概況。2015年4月9日,巡檢人員發(fā)現(xiàn)石化五部3030A泵有異響,但經(jīng)便攜式測振儀檢測,振動值均未超過標(biāo)準(zhǔn)值4.5mm/s。
該泵設(shè)備額定功率:1.5kW;額定流量:3.32m?/s;轉(zhuǎn)速:2930r/min;工作介質(zhì):水和丁醇;彈性柱銷聯(lián)軸器。
(2)檢測數(shù)據(jù)及分析。利用CSI2140機(jī)械振動狀態(tài)分析儀對該泵進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,采用加速度傳感器分別測量電機(jī)和泵的兩個軸承座外殼的水平(H)、垂直(V)、軸向(A)的振動量,測得問題較為突出的數(shù)值如(表3):
由表可得,PeakVue值中,電機(jī)兩端的PeakVue值遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)值3Gs,判斷軸承存在故障,如圖3所示。
(3)檢查及處理。檢查:停機(jī)拆檢電機(jī),發(fā)現(xiàn)電機(jī)驅(qū)動端軸承跑外圈。
處理:進(jìn)行電機(jī)驅(qū)動端軸承更換。
(4)處理結(jié)果。檢修完重新啟動該泵,經(jīng)CSI2140振動分析儀進(jìn)行測試結(jié)果如(表4):
經(jīng)檢修后,各項振動值及PeakVue值,都達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi),設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。
(5)小結(jié)。實際拆檢結(jié)果與使用振動分析儀診斷故障原因一致,驗證了造成振動波形圖PeakVue值的偏大的原因是軸承故障所致,即電機(jī)驅(qū)動端軸承跑外圈所致,同時傳動至電機(jī)非驅(qū)動端。
4 經(jīng)濟(jì)效益
總結(jié)以上的兩個案例分析,設(shè)備管理人員使用振動分析儀能夠在不停機(jī)的前提下,快速和精確速地診斷出設(shè)備故障的根源,進(jìn)行針對性的維修。
避免了全面拆檢式的盲目查找原因、避免了不必要的零件拆卸損傷,實現(xiàn)了零部件壽命的充分利用,節(jié)約了備件費(fèi)用;同時減輕設(shè)備管理人員和維修人員的工作量,并有效地防止突發(fā)事故,保證了設(shè)備的安全運(yùn)行,達(dá)到了降本增效的目的。
因此,機(jī)械振動分析儀的應(yīng)用在石化企業(yè)生產(chǎn)中具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,值得廣泛推廣。
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