劉鵬 夏洪亮 范海杰 宋相威 李方宵
江蘇新海石化有限公司 江蘇連云港 222113
某公司常減壓裝置于2010年建成投產(chǎn),原設(shè)計以采用閃蒸塔、常壓塔和減壓塔的兩蒸餾工藝。2018年3月對常減壓裝置進行了節(jié)能改造,設(shè)計采用初餾塔、常壓塔和減壓塔三段蒸餾工藝,節(jié)能改造后降低了裝置能耗。
電脫鹽原設(shè)計采用三級交直流電脫鹽技術(shù),電源是100%全阻抗變壓器,在初級串聯(lián)一個高阻抗器線圈,當(dāng)加工重質(zhì)、劣質(zhì)原油時,原油注水后,在電脫鹽罐內(nèi)易發(fā)生乳化現(xiàn)象,為了保護電源變壓器,電壓將施加在100%阻抗器上,輸送到罐體內(nèi)的電壓很低,破乳效果較差,因此,這種100%全阻抗電源在加工重質(zhì)、劣質(zhì)原油方面有其本身的缺陷。本次檢修期間,將電脫鹽1號罐進行改造,采用了智能響應(yīng)技術(shù),它是一種由程序控制的智能電子調(diào)壓器系統(tǒng)與新型電脫水專用防爆變壓器組成的智能化電脫鹽技術(shù),不僅可以應(yīng)用在大型化電脫鹽工藝過程,特別應(yīng)用于處理容易發(fā)生乳化的重油,高粘度,高酸值,高含水,高導(dǎo)電率劣質(zhì)原油的脫鹽、脫水處理過程,是一種對復(fù)雜油品具有較強適應(yīng)性的,并具有智能化響應(yīng)控制特點的新型電脫鹽技術(shù)。
由于目前常減壓原料以加工輕質(zhì)原油為主,原采用的閃蒸塔工藝會造成常壓塔塔頂負荷大,是裝置生產(chǎn)加工的瓶頸。為此,本次技改采用負荷轉(zhuǎn)移技術(shù),將原來常壓塔上部部分負荷轉(zhuǎn)移至初餾塔,初餾塔采用高效立式塔盤共26層,初頂系統(tǒng)增加2臺并聯(lián)的原油-初頂油氣換熱器、2臺濕式空冷、1個回流罐和初頂油泵,在初餾塔最大限度地拔出初頂油,并增加一個側(cè)線抽出,減輕常壓塔和常壓爐的負荷[1]。
(1)脫前換熱流程。由于閃蒸塔改為初餾塔增加了2臺并聯(lián)的原油-初頂油氣換熱器;新增1臺原油-常頂循換熱器;新增3臺原油-減一及一中換熱器;將原油-減渣換熱器IV流程進行改動,當(dāng)進電脫鹽罐前溫度低時,該換熱器可在脫鹽前路使用,提高原油進電脫鹽的溫度,當(dāng)進電脫鹽罐前溫度高時,該換熱器可切換到脫后使用,提高原油進初餾塔的溫度。通過以上流程調(diào)整,可以將電脫鹽溫度控制在130℃-140℃,確保電脫鹽效果。
(2)脫后換熱流程。當(dāng)脫前溫度高時,可將原油-減渣IV換熱器改到脫鹽后;新增原油-減渣III換熱器1臺。通過以上流程調(diào)整,可將原油溫度控制在220℃左右,確保原油在初餾塔的拔出率。
為提高常壓爐的處理量,將常壓爐新增輻射段和對流段爐管;常壓、減壓加熱爐燃燒器更換為高效低氮燃燒器[2],提高燃料燃燒效率,降低煙氣氮氧化物含量,使燃燒器能夠提供足夠的熱量;更換空氣預(yù)熱器,以保障余熱回收效果,降低排煙溫度,降低裝置燃料氣單耗,提高空氣溫度及加熱爐效率;鼓、引風(fēng)機更換葉輪,以提高空氣預(yù)熱效果和風(fēng)量,與高效低氮燃燒器相匹配。通過以上措施,提高了加熱爐的處理量和熱效率。
在單獨加工重質(zhì)原油進行標(biāo)定時,將加工量提至415t/h即設(shè)計加工負荷的110%,此時,電脫鹽壓力最高到1.28Mpa,離設(shè)計值1.47Mpa還有一定余量,但由于油品較重,電脫鹽切水及油水界位分層不好,通過優(yōu)化調(diào)整可以確保電脫鹽切水合格排放,但乳化層較厚,界位控制較高,操作稍有波動可能會造成電脫鹽壓力超壓;加工量較大,各機泵負荷基本上滿頻,該加工量基本上已經(jīng)達到了裝置加工重質(zhì)原油的加工上限。
在單獨加工輕質(zhì)原油進行標(biāo)定時,將加工量提至403t/h即設(shè)計加工負荷的107.2%,此時,電脫鹽壓力最高到1.4Mpa,已經(jīng)離設(shè)計值1.47Mpa較近;常一柴油外送量較大,有時需要啟兩臺泵進行外送方可控制好常一汽提塔液位,常一柴油外送調(diào)節(jié)閥基本上全開,該加工量基本上已經(jīng)達到了裝置加工輕質(zhì)原油的加工上限。
在執(zhí)行生產(chǎn)瀝青方案進行標(biāo)定時,將加工量提至了330t/h,加工瓶頸主要是瀝青收率較高,減底泵負荷較大,瀝青外送量高時可達到220t/h。
在正常生產(chǎn)時,裝置加工量一般都保持在376t/h進行生產(chǎn),初餾系統(tǒng)和常壓系統(tǒng)運行平穩(wěn),各項工藝指標(biāo)正常,機泵均能滿足生產(chǎn)要求[3]。
(1)脫后含鹽。改造之前,統(tǒng)計2018年1月-3月數(shù)據(jù),加工輕質(zhì)原油時脫后含鹽6.92mg/L;加工重質(zhì)原油時脫后含鹽19.9mg/L;改造之后,統(tǒng)計2018年5月-8月數(shù)據(jù),脫后含鹽一般都小于4.0mg/L,達到了鹽含量<5.0mg/L的設(shè)計指標(biāo)。
(2)初、常頂油。改造之前,由于常壓塔塔頂負荷較大,常壓塔塔頂壓力、溫度不容易控制,常頂油經(jīng)常出現(xiàn)餾程干點超標(biāo)的情況;改造之后,由于本次技改主要就是負荷轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移的主要負荷就是汽油的負荷,大量的汽油及輕烴組分都在初餾塔被拔出,目前從初餾塔及常壓塔拔出的初、常頂油干點都能夠控制在公司優(yōu)化指標(biāo)之內(nèi)[4]。
本次裝置節(jié)能改造是成功的,擴大了裝置對輕重原料油的適應(yīng)性,實現(xiàn)了裝置運行節(jié)能降耗的目標(biāo),達到了裝置產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格的效果。本次技改充分利用了原有設(shè)備,改動小,投資少,效果好,在300萬噸/年負荷下標(biāo)定時,裝置的主要技術(shù)指標(biāo)均能滿足工藝要求,為裝置下一步長周期運行奠定了良好的基礎(chǔ)。