彭宗祥 王濤 孔令洋
摘 要:GDX1包裝機(jī)是卷煙機(jī)械設(shè)備的重要組成部分,提高包裝機(jī)的有效作業(yè)率,是設(shè)備管理的必然要求,也是實(shí)際生產(chǎn)中的必然需求,因而需要積極探索有效措施提升作業(yè)效率及質(zhì)量。本文通過收集分析機(jī)臺運(yùn)行數(shù)據(jù),找出包裝機(jī)故障停機(jī)的主要因素,并提出了改進(jìn)措施,提高了包裝機(jī)的臺時產(chǎn)量,從而使卷煙生產(chǎn)效率提升,減少生產(chǎn)成本,提升生產(chǎn)效益。
關(guān)鍵詞:GDX1包裝機(jī) 臺時產(chǎn)量 原因分析 提升措施
中圖分類號:TS434 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2018)04(c)-0104-02
卷煙包裝工藝流程是將散裝煙支通過多種包裝形式,經(jīng)加工制成包裝優(yōu)美的卷煙產(chǎn)品所需的工藝過程。減少包裝機(jī)停機(jī)時間,提高臺時產(chǎn)量,不僅能夠保障生產(chǎn)任務(wù)的順利完成,還能夠降低萬箱卷煙的能源消耗、物料消耗[1]。
1 包裝機(jī)臺時產(chǎn)量及停機(jī)狀況的調(diào)查
通過卷包車間TSPM(全員標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)維護(hù)體系)系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)采集[2],發(fā)現(xiàn)3#包裝機(jī)產(chǎn)量比其他機(jī)組產(chǎn)量低。本文就以其為研究對象,通過頭腦風(fēng)暴法找出影響產(chǎn)量的原因并給出相應(yīng)的解決方案,以求實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的提升。該包裝機(jī)產(chǎn)量分布概率如圖1所示,產(chǎn)量均值約為7.3箱/h。
由于每班次的總時間是固定的,必須降低設(shè)備的故障停機(jī)時間,才能提高包裝機(jī)的臺時產(chǎn)量。表1列舉了該包裝機(jī)故障停機(jī)的主要類型、時間及次數(shù)[3]。
2 關(guān)鍵因素的分析及改進(jìn)
通過表1中包裝機(jī)的故障停機(jī)記錄,可以得出煙庫下煙道缺煙、模盒缺支為其主要停機(jī)因素。分析導(dǎo)致煙庫下煙道缺煙、模盒缺支的故障源,然后采取相應(yīng)的對策,能夠有效地減少設(shè)備故障停機(jī)時間,提高包裝機(jī)產(chǎn)量。
2.1 煙庫下煙道缺煙
卷煙卷接機(jī)生產(chǎn)的散支煙通過煙支輸送線輸送至煙庫處,包裝機(jī)利用推煙板將煙庫中的煙支輸送至模盒內(nèi)。這個過程中如果煙支散亂,將造成下煙道缺支,連續(xù)缺煙支將導(dǎo)致停機(jī)。導(dǎo)致下煙道缺煙的因素主要包括兩類,一類是煙庫下煙道處各零部件的磨損或位置不當(dāng),另一類是來自煙庫上方煙支輸送線上的亂煙。表2列舉了煙庫下煙道缺煙的主要影響因子。
通過FMEA方法進(jìn)行分析,將上述影響因子進(jìn)一步篩選,得出煙庫下煙道缺煙故障主要是在煙支輸送過程中檢測棒阻擋煙支造成的。針對這一問題,我們將接觸式檢測的檢測棒改為光電傳感器檢測,將接觸式檢測方式改為了分離式檢測,從而從根本上杜絕了檢測器阻擋煙支的現(xiàn)象,也減少了煙支觸頭缺陷。另外,在煙庫上方設(shè)置煙支報(bào)警器,一旦煙庫上方有亂煙進(jìn)入,傳感器就會發(fā)出信號報(bào)警,以便于操作人員及時處理,避免設(shè)備停機(jī)。
2.2 模盒缺支
包裝機(jī)煙庫中的煙支經(jīng)過下煙裝置一排排地進(jìn)入到模盒內(nèi),由模盒輸送到下一工序進(jìn)行煙支的包裝。進(jìn)入到模盒內(nèi)的煙支會按照設(shè)計(jì)的排列方式進(jìn)行排列,煙支排列會由傳感器進(jìn)行檢測,出現(xiàn)錯位、缺支等不正常情況會引起設(shè)備停機(jī)。表3列舉了會造成模盒內(nèi)缺支的主要影響因子。
通過FMEA方法分析,將上述影響因子進(jìn)一步篩選,得出模盒缺支故障主要是由于模盒不能按照設(shè)計(jì)位置順利承載及輸送煙支造成的,模盒的磨損以及亂煙的擠壓都會造成模盒位置的偏移。為此我們需要在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)期間,對模盒的位置偏移進(jìn)行糾正,并更換磨損量較大的模盒。煙支進(jìn)入模盒時,讓模盒處于正確的工作位置,有助于減少模盒內(nèi)缺煙支的狀況。
3 效果評價(jià)
改進(jìn)方案實(shí)施后,對包裝機(jī)的臺時產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查。通過收集樣本,繪制了改進(jìn)前后的I-MR控制圖進(jìn)行對比分析。改進(jìn)后,包裝機(jī)的臺時產(chǎn)量提高到7.6箱/h。通過控制圖,我們可以清晰地發(fā)現(xiàn)控制線變窄,說明包裝機(jī)臺時產(chǎn)量更加地穩(wěn)定可靠。
本文通過對包裝機(jī)故障停機(jī)類型進(jìn)行分析,找出引起停機(jī)時間較長的主要原因,并對主要原因進(jìn)行探討。利用FMEA方法對影響因子進(jìn)行篩選,找出其故障源,并提出了改進(jìn)措施。通過改進(jìn)方案的實(shí)施,取得了較好的效果,有效提高了GDX1包裝機(jī)的臺時產(chǎn)量。
參考文獻(xiàn)
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