佟光
摘要:針對卡特彼勒EL3000采煤機在張集礦使用的中發(fā)現(xiàn)的問題,提出了改造方案,并與廠家經(jīng)過多次交流最后共同確定了煤機機械部分、電氣部分的改造方案。經(jīng)改造的電氣部分和機械部分已經(jīng)在生產(chǎn)中經(jīng)過實踐檢驗,效果良好。
關(guān)鍵詞:采煤機;國產(chǎn)化;改造
淮南礦業(yè)集團在籍兩臺卡特彼勒EL3000采煤機均在張集礦使用。根據(jù)煤機在使用過程中出現(xiàn)的問題,張集礦與設(shè)備租賃分公司研究后提出將煤機齒軌輪節(jié)距由126mm改為147mm,配套1.75米中部槽使用。且由于進口采煤機電氣元器件供貨周期長,生產(chǎn)過程中故障率高,無法滿足生產(chǎn)需要。為保證該煤機的正常使用,降低生產(chǎn)及大修的費用,需要將原廠的電控部分進行國產(chǎn)化改造。
1 概述
卡特彼勒EL3000采煤機出廠時配套的是1.5米中部槽126mm節(jié)距的齒軌輪,在張集礦使用過程中發(fā)現(xiàn)機身重心偏向煤壁側(cè),俯采時齒軌輪與運輸機齒軌嚙合存在問題,造成齒軌輪磨損嚴(yán)重、使用壽命低。根據(jù)煤機在使用過程中出現(xiàn)的問題,張集礦提出了具體的改造方案。
1.1機械部分
淮南礦業(yè)集團在籍兩臺卡特彼勒EL3000采煤機均在張集礦使用,節(jié)距為126mm。由于煤機機身重,煤機重心偏向煤壁側(cè),造成齒軌輪經(jīng)常損壞,為了改變煤機存在問題,需將煤機齒軌輪節(jié)距由126mm改為147mm;使用過程中,多次出現(xiàn)齒軌輪損壞現(xiàn)象,共計損壞齒軌輪22件,并且搖臂滾筒連接座出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。
由于比塞洛斯公司被卡特彼勒公司收購后其售后服務(wù)及配件供應(yīng)無法滿足生產(chǎn)需要,加之配件價格高、供貨周期長,為了確保2015年11月張集礦14136工作面按期投產(chǎn),故將第2臺EL3000采煤機齒軌輪、搖臂滾筒連接座進行國產(chǎn)化改造,并配套使用國產(chǎn)化齒軌輪。
1.2電氣部分
由于進口采煤機電氣元器件供貨周期長,生產(chǎn)過程中故障率高,無法滿足生產(chǎn)需要。為保證該煤機的正常使用,降低生產(chǎn)及大修的費用,將原廠的電控部分進行了國產(chǎn)化改造。
2 機械部分改造方案
2.1 改造范圍
EL3000采煤機搖臂兩件(不包含電機和搖臂外接水管及電纜)、行走部兩件(包括齒軌輪組件)。
2.2 搖臂改造方案
針對滾筒座的外花鍵與滾筒連接法蘭連接處撕裂現(xiàn)象,對滾筒連接座進行了研究分析,需要對薄弱地方進行加強。如下圖所示法蘭與外花鍵連接部位明顯強度薄弱,并且在此位子布置螺孔更加降低了連接強度,很容易從螺孔處撕裂。為了提高此部位的連接強度,并保證搖臂其他零件的連接尺寸,改造方案如下:
1)將滾筒連接座和浮動密封座制做成一個整體零件。
2)更換浮動密封。
3)滾筒連接座中安裝水分配盤的地方盡可能的加厚以增加強度。
4)搖臂中其余零件不改造。
5)更換搖臂中的所有軸承
6)更換所有標(biāo)準(zhǔn)件和密封件。
2.3行走部改造方案
1)齒軌輪的改造:節(jié)距126mm變?yōu)?47mm,齒軌輪的寬度變化。
2)導(dǎo)向靴的改造:因齒軌寬度由150mm變?yōu)?80mm,齒軌輪寬度變化,所以導(dǎo)向靴尺寸相應(yīng)發(fā)生變動。
3)空心軸的改造:因刮板運輸機跨度增加57 mm,連接的空心軸相應(yīng)加長。
4)行走部連接螺柱的改造:因刮板運輸機跨度變動,連接螺柱相應(yīng)加長。
5)墊板的增加:因刮板運輸機跨度變動,在主機架與行走部之間增加墊板。
6)行走部與主機架定位襯套:因刮板運輸機跨度變動,襯套的尺寸相應(yīng)加長。
7)行走部殼體改造:因刮板運輸機跨度變動,行走部殼體的定位處焊接襯套并加工。
8)標(biāo)準(zhǔn)件和密封件全部更換。
9)更換行走部的全部軸承。
2.4 齒軌輪的改造
太重煤機有限公司于2014年2月份對EL3000采煤機的齒軌輪進行過國產(chǎn)化改造,共為張集礦提供4個齒軌輪。這4個齒軌輪一直使用到2015年5月份,期間未發(fā)生斷齒、裂變等質(zhì)量問題,大大降低了該采煤機的使用成本。
2.4.1齒軌輪設(shè)計
通過精確的測繪和分析EL3000采煤機齒軌輪組件的結(jié)構(gòu)和齒形特征,與太重煤機有限公司齒軌輪和艾柯夫齒軌輪進行齒形比對,并做各自齒形與齒軌的干涉分析。改進和優(yōu)化了該齒軌輪的齒形和材料,提高了其齒根部強度和使用壽命。
2.4.2 材料的選取
太重煤機有限公司對EL3000采煤機在用的齒軌輪進行光譜定量分析,得出其材料的化學(xué)成分及其含量。通過比對最終精確整合了替代原齒軌輪的材料化學(xué)成分及其含量,再與鍛造廠家定制相應(yīng)材料進行鍛造。
2.4.3齒軌輪的加工制造要求
齒軌輪的毛坯采用鍛件;鍛壓使用電渣重熔鋼錠,鍛造比不小于3;鍛件表面不允許存在白點、裂紋、夾層、折疊、夾渣等有害缺陷,不允許出現(xiàn)必須焊補的缺陷;鍛件內(nèi)在質(zhì)量的超聲波探傷應(yīng)符合JB/T5000.15—2007《重型機械通用技術(shù)條件 鍛鋼件無損探傷》的規(guī)定,齒部達到I級,芯部達到II級;
在毛坯回廠粗加工后進行缺陷探傷,有任何缺陷出現(xiàn)即判定為廢品,不允許降級使用;熱處理按照圖紙技術(shù)要求的上限值進行處理,熱處理工藝結(jié)束后立即進行缺陷探傷,如出現(xiàn)裂紋即報廢處理;齒軌輪的齒形檢驗必須使用相對應(yīng)的檢驗卡具,如卡具出現(xiàn)卡阻時必須重新加工修正;如卡具與齒形的間隙量超過規(guī)定值時該零件報廢;該產(chǎn)品的所有加工余量、公差按照Q/TZMJ79-2012《工藝余量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行;該產(chǎn)品嚴(yán)格按照圖紙要求的表面粗糙度進行檢驗。
2.4.4齒軌輪的檢驗標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格按照J(rèn)B/T5000.8—2007《重型機械通用技術(shù)條件 鍛件》的要求進行檢驗。嚴(yán)格按照J(rèn)B/T5000.15—2007《重型機械通用技術(shù)條件 鍛鋼件無損探傷》的要求進行探傷檢驗?;貜S后,對毛坯全部取樣分析鋼的化學(xué)成分,不合格立即報廢。抽樣檢測力學(xué)性能,出現(xiàn)不合格現(xiàn)象后,毛坯應(yīng)全部檢驗,不合格的毛坯報廢處理。對零件在制造過程中嚴(yán)格按照《過程控制》要求執(zhí)行。
2.4.5齒軌輪的使用效果
太重煤機有限公司經(jīng)過精確地設(shè)計、嚴(yán)格的質(zhì)量控制,最終于2014年4月份為張集礦生產(chǎn)出齒軌輪4件。張集礦在使用了8個月左右更換下了2件齒軌輪,更換下的齒軌輪未發(fā)生任何質(zhì)量問題。與原廠的齒軌輪進行對比后,太重煤機有限公司生產(chǎn)的齒軌輪大大提高了使用壽命,降低了使用成本。
3 電氣部分改造
3.1 主要更換件
真空接觸器2個,漏電檢測裝置3個,電流互感器5個,控制變壓器l個;主監(jiān)控器l套,工控顯示器1個;變頻器1套,輔助檢測控制器1套;遙控接收機2個,遙控發(fā)射機6個,瓦斯檢測裝置l套,主停按鈕組件l套,防爆分線盒l(wèi)個,空氣斷路器1個,大喇叭口組件1套,小喇叭口組件4套及其它輔助電氣元件和電纜。
3.2 性能部分
改造后可以實現(xiàn)EL30O采煤機主監(jiān)控器、接觸器等與MG75O/18O0WD電控系統(tǒng)通用互換;改造后使用的變頻器功率為315KW,容量為420KVA,兩象限“一拖二”運行。
4 結(jié)束語
搖臂改造后,對EL3000采煤機搖臂的滾筒連接座的強度大大加強,解決了該搖臂滾筒座撕裂掉落問題。行走部的改造后,EL3000采煤機的牽引部齒軌輪節(jié)距變成了147mm,配套1.75米中部槽運輸機使用,解決因原煤機機身重心偏向煤壁側(cè)而使齒軌輪磨損速度快、使用壽命低等問題。電氣部分改造后解決進口采煤機電氣元器件供貨周期長,生產(chǎn)過程中故障率高,無法滿足生產(chǎn)需要等問題。煤機電氣、機械部分改造完成后,太重煤機有限公司將長期提供技術(shù)服務(wù),配件的供應(yīng)會及時可靠,極大的降低了配件成本和維修成本。
(作者單位:淮南礦業(yè)集團設(shè)備租賃有限責(zé)任公司)