宋波
摘 要:介紹了600MW超臨界機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)中軸流一次風(fēng)機(jī)失速過程,及針對性的實(shí)驗(yàn)分析。闡述了所采取的運(yùn)行調(diào)整措施。從而有效預(yù)防失速的發(fā)生,使一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠性得到提高。
關(guān)鍵詞:軸流一次風(fēng)機(jī);失速;壓力;磨煤機(jī);預(yù)防措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.165
0 引言
某電廠一期工程采用兩臺600MW超臨界直流鍋爐。其一次風(fēng)系統(tǒng)中配套兩臺沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的AST-1750/1250型雙級動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)的主要特性參數(shù)見表1:
兩臺風(fēng)機(jī)自投產(chǎn)以來運(yùn)轉(zhuǎn)正常,2015年10月17日及25日分別發(fā)生兩次失速。
1 兩次失速的過程
在2015年10月17時01時的負(fù)荷是365MW,02時的負(fù)荷為340MW,由于運(yùn)行人員把原來的四臺磨運(yùn)行改成三臺磨運(yùn)行,使得一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速,表2主要是對其失速前后的一段時間內(nèi)的一次風(fēng)機(jī)和制粉系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)。
從表2可以看出,在1時37分,運(yùn)行人員逐漸將B磨的負(fù)荷風(fēng)門關(guān)閉,且此前已經(jīng)將B磨的冷風(fēng)門全部打開,而熱風(fēng)們則全部關(guān)閉,約在1點(diǎn)42分兩負(fù)荷風(fēng)門關(guān)閉。1時43分10秒時,將B磨的一次風(fēng)隔離門開始關(guān)系,在進(jìn)行這一操作的同時,A磨的一次風(fēng)機(jī)在1時43分18秒出現(xiàn)失速。
在這一過程中,工持續(xù)了49min30s,當(dāng)兩個一次風(fēng)機(jī)電流調(diào)平之后,出口的壓力較為穩(wěn)定并安全運(yùn)行。而兩個風(fēng)機(jī)的開度是29.2%、22.9%,電流是80A左右,出口壓力是9.66Kpa左右,二者并聯(lián)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
而就表盤參數(shù)來看,運(yùn)行人員在10月25日的05時46分,將四磨運(yùn)行改成三模運(yùn)行,并在46分29秒時就將E磨電源切斷。
而從54分07秒開始,由運(yùn)行人員將E磨的冷風(fēng)門關(guān)閉,且兩風(fēng)機(jī)的出口壓力在升高之后快速下降,且A磨的一次風(fēng)機(jī)的電流出現(xiàn)驟降,使得其一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速。
當(dāng)失速之后,由運(yùn)行人員進(jìn)行干預(yù),把兩臺一次風(fēng)機(jī)的人口調(diào)節(jié)門關(guān)小,首先將A風(fēng)機(jī)關(guān)小,再對B風(fēng)機(jī)關(guān)小,直到A側(cè)風(fēng)機(jī)正?;謴?fù)運(yùn)行,把兩風(fēng)機(jī)的電流調(diào)平。而到了06時03分時,兩個一次風(fēng)機(jī)的開度分別是29.61%、23.42%,而電壓是83.81A,出口壓力是9.397kPa、9.293kPa,此時兩臺風(fēng)機(jī)已經(jīng)安全穩(wěn)定的并聯(lián)運(yùn)行。
2 分析失速原因
從風(fēng)機(jī)和管網(wǎng)的匹配結(jié)果來看,主要是在滿負(fù)荷運(yùn)行時,一次風(fēng)機(jī)的風(fēng)雅和風(fēng)量均比BMCR設(shè)計的工況值小,所以BMCR的工況設(shè)計值較為準(zhǔn)確。但是因?yàn)門B工況點(diǎn)在裕量選擇上較高,使得一次風(fēng)機(jī)的出力偏大,和管理系統(tǒng)的匹配性不足,使得風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率下降。
(1)試驗(yàn)結(jié)果。經(jīng)過熱態(tài)試驗(yàn)和計算分析得出,當(dāng)前一次風(fēng)機(jī)處于滿負(fù)荷的條件運(yùn)行時,風(fēng)壓和風(fēng)量均比BMCR工況設(shè)計的流量與風(fēng)壓要小,所以能有效的確保鍋爐 能在不同負(fù)荷下高效的運(yùn)行。然而如果風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓和風(fēng)量裕度較大,那么就會使得一次風(fēng)機(jī)處于低效區(qū)運(yùn)行,且風(fēng)機(jī)和管網(wǎng)的匹配度也會降低。就本次試驗(yàn)而言,當(dāng)工況分別處于300MW-625MW時,一次工作點(diǎn)與理論失速線較遠(yuǎn),所以能確保風(fēng)機(jī)穩(wěn)定而又安全地運(yùn)行。
(2)失速原因。就兩次A側(cè)的一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)的失速問題而言,失速都是從4臺磨調(diào)整到3臺磨運(yùn)行的過程中,在停磨的前后,一次風(fēng)機(jī)能有效的符合機(jī)組帶按照指定負(fù)荷的運(yùn)行需要,且兩臺一次風(fēng)機(jī)穩(wěn)定不失速,也就是一次風(fēng)機(jī)失速并非風(fēng)機(jī)和一次系統(tǒng)之間不匹配,也不是由于失速裕度不足所導(dǎo)致,而根源是操作運(yùn)行不當(dāng)所導(dǎo)致。
二就兩次風(fēng)機(jī)在失速時的開度要比停磨之后的兩風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定運(yùn)行中的開度較大。所以當(dāng)風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速時,主要是由于停磨時磨煤機(jī)的通風(fēng)量減少,沒有及時的把一次風(fēng)機(jī)出力值降到合適的值,使得一次風(fēng)機(jī)的入口門在調(diào)節(jié)時不到位,導(dǎo)致總一次風(fēng)量始終比兩臺一次風(fēng)機(jī)在相同開度下的失速流量要小,最終使得一臺風(fēng)機(jī)出現(xiàn)失速的情況。
(3)防止運(yùn)行中軸流風(fēng)機(jī)失速措施。1)在實(shí)際運(yùn)行中,若存在風(fēng)機(jī)失速的可能,就必須對風(fēng)機(jī)出力進(jìn)行控制,且采取針對性的措施,將堵塞消除。2)運(yùn)行人員必須清楚的風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)裝置調(diào)節(jié)到某個位置時的風(fēng)機(jī)流量變化的范圍,這樣在風(fēng)機(jī)所在系統(tǒng)內(nèi)的其他設(shè)備操作時,就能有效的預(yù)防出現(xiàn)瞬時流量減小過大的情況出現(xiàn),避免發(fā)生風(fēng)機(jī)失速。
3 結(jié)語
本文分析了600MW超臨界機(jī)組軸流一次風(fēng)機(jī)失速的數(shù)據(jù)。并針對失速的原因進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)。并提出了相對應(yīng)的預(yù)防措施。對運(yùn)行人員的操作具有指導(dǎo)意義。有效保證了一次風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。
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