趙雨
一、項目概況
電廠隸屬于平頂山煤業(yè)集團,是以煤泥、洗中煤、煤矸石等劣質(zhì)煤為燃料的綜合利用電廠。一期工程為55MW凝汽式汽輪機組,配套230t/h煤粉爐,于1996年投產(chǎn)運行。因裝機容量過小,2005年被河南省政府列入河南省小機組關(guān)停名單,現(xiàn)已停運。二期工程60MW機組,配套300t/h循環(huán)流化床鍋爐,于2003年7月開工建設(shè),2006年3月底建設(shè)完工投入試生產(chǎn),年供電量約4.0億千瓦時,同時坑口電廠作為新城區(qū)居民供暖、十一礦等礦區(qū)供熱熱源單位。本脫硝方案僅針對二期工程60MW機組配套的300t/h循環(huán)流化床鍋爐。
二、設(shè)計原則
1.NOx排放濃度和排放量必須滿足國家和當(dāng)?shù)卣沫h(huán)保要求;2.脫硝工藝要適用于工程已確定的煤種條件,并考慮燃煤來源的變化可能性;3.脫硝工藝要做到技術(shù)成熟、設(shè)備運行可靠;4.根據(jù)工程的實際情況盡量減少脫硝裝置的建設(shè)投資、運行費用;5.脫硝裝置應(yīng)布置合理;6.還原劑要有穩(wěn)定可靠的來源;7.還原劑、水和能源等消耗少,盡量減少運行費用;8.脫硝裝置檢修和維護費用小。
三、工藝比選
坑口電廠2#鍋爐為循環(huán)流化床鍋爐,由于采用分級送風(fēng)燃燒,對熱力型NOx的生成起到了很好的抑制作用,故與煤粉爐相比,循環(huán)流化床鍋爐本身具備了低氮燃燒技術(shù)。本方案考慮采用SNCR方法進行爐內(nèi)脫硝,比選原因如下:
1.循環(huán)流化床鍋爐煙氣含塵量高,易造成催化劑堵塞,2.2#鍋爐的爐內(nèi)脫硫生成的CaO也會毒化催化劑,因此不適宜選用SCR方法,3.循環(huán)流化床爐膛溫度剛好符合SNCR反應(yīng)所需溫度,4.SNCR 對其他系統(tǒng)的維護運行(如空氣預(yù)熱器和集塵器) ,都不產(chǎn)生干擾及增加阻力,5.現(xiàn)場空間位置不足以布置SCR反應(yīng)器,6.SCR造價約為SNCR造價的3~5倍,喪失了CFB鍋爐的固有優(yōu)勢。
存在問題:2#爐負荷變化大,鍋爐符合波動影響爐內(nèi)溫度波動,對脫硝反應(yīng)穩(wěn)定性不利。
解決方案:在爐膛內(nèi)不同高度處安裝噴射器,以保證在適當(dāng)?shù)臏囟葒娙敕磻?yīng)劑。
四、SNCR工藝設(shè)計關(guān)鍵
本方案SNCR設(shè)計原始參數(shù):煙氣流量4.5×105m3/h,煙氣NOx濃度含量350mg/m3,爐膛煙溫850-900℃,煤質(zhì)分析:見前述。
(一)還原劑的選擇
根據(jù)前述對三種還原劑的比較,綜合考察,國內(nèi)SNCR多采用尿素為還原劑,集團內(nèi)部多家化工廠生產(chǎn)尿素,來源廣泛,便于集團內(nèi)部協(xié)同發(fā)展。
(二)還原劑噴入位置優(yōu)化
1.分離器入口煙溫在800~900℃之間,恰好處于SNCR 反應(yīng)的最佳溫度范圍;避免出現(xiàn)NH3氧化反應(yīng)問題。2.分離器內(nèi)氣體流動路徑較長,還原劑在反應(yīng)區(qū)獲得較長時間的停留,煙氣在旋風(fēng)分離器內(nèi)的停留時間為1.5~2.5s,根據(jù)試驗和工程實際可知,較長的停留時間有助于脫硝反應(yīng)的充分進行。3.分離器內(nèi)煙氣旋流強烈,有助于尿素溶液的快速擴散。4.循環(huán)灰中的部分成分對SNCR 反應(yīng)具有一定的催化作用。
因此本SNCR 系統(tǒng)設(shè)計的基本思路是:向CFB 鍋爐旋風(fēng)分離器的合適位置,噴入合適用量的還原劑溶液,以實現(xiàn)較高的脫硝效率及較低的氨泄漏量。
(三)還原劑用量
根據(jù)河南省環(huán)境監(jiān)測總站所做驗收監(jiān)測數(shù)據(jù)及平頂山市環(huán)境監(jiān)測中心站所做監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù),NOx排放量按最大量核算
最大煙氣量:4.5×105m3/h,氮氧化物濃度:350mg/m3,氮氧化物排放量為:4.5×105m3/h×350mg/m3=157.5kg/h。
設(shè)計脫硫效率50%,氨氮比1.3,尿素溶液質(zhì)量濃度取50%,根據(jù)總反應(yīng)方程式:2CO(NH2)2+4NO+O2=4N2+2CO2+4H2O
(四)噴嘴參數(shù)設(shè)計
2#鍋爐兩臺旋風(fēng)分離器,則每臺旋風(fēng)分離器尿素質(zhì)量流量為66.78 kg/h,根據(jù)相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),噴嘴數(shù)在3-4 個為宜,且應(yīng)保證每個噴嘴流量不小于20kg/h。,由此設(shè)計出每臺旋風(fēng)分離器噴嘴3個,流量為22.26 kg/h.
(五)氨氮摩爾比及氨逃逸量核算
根據(jù)相關(guān)研究文獻報道,SNCR系統(tǒng)氨氮摩爾比多在1-1.5之間,NH3/NO摩爾比過大,雖然有利于NOx還原率增大,但氨逃逸加大又會造成新的問題,同時還增加了運行費用。隨著氨水噴入量的增加,氨水與煙氣的混合情況有所好轉(zhuǎn),因此在高NH3/NO摩爾比值情況下取得了好的效果。在實際應(yīng)用中考慮到NH3的泄漏問題,應(yīng)選盡可能小的NH3/NO摩爾比值,同時為了保證NO還原率,要求必須采取措施強化氨水與煙氣的混合過程。為保證脫硝效率,本設(shè)計取NSR為1.3,依據(jù)此NSR值,核算系統(tǒng)氨逃逸量,如果不符合要求,需重新修訂NSR值。
(六)SNCR系統(tǒng)工程組成
1.尿素貯存、溶解系統(tǒng)。系統(tǒng)所需尿素由集團化工廠提供,采用汽車運輸至廠區(qū),進入固體尿素儲存?zhèn)}作為臨時儲存和緩沖,尿素筒倉設(shè)置成錐形低立式碳鋼罐,設(shè)置熱風(fēng)流化裝置和振動下料裝置,防止固體尿素吸潮、架橋及結(jié)塊堵塞。尿素筒倉貯存量按3天用量考慮,設(shè)計貯存量5噸,倉體體積4m3。設(shè)計一座尿素溶解罐,尿素由筒倉自動振動下料至溶解罐內(nèi)配置成質(zhì)量濃度為50%的尿素溶液,溶解罐采用不銹鋼制造,內(nèi)設(shè)攪拌裝置,設(shè)自動計量裝置控制進入溶液水量。
2.尿素溶液貯存系統(tǒng)。溶液罐內(nèi)的尿素溶液經(jīng)由尿素溶液給料泵進入尿素溶液儲罐,按照規(guī)范要求,本科研設(shè)計2座尿素溶液儲罐,總體積按照尿素溶液5天用量考慮(16噸),儲罐體積按16m3考慮,每個儲罐8m3設(shè)計,儲罐采用玻璃鋼或不低于304的不銹鋼制造,設(shè)有通風(fēng)孔、液位表、溫度表口和排放口。由于尿素溶液是吸熱過程,50%的尿素溶液結(jié)晶溫度是16.7℃,因此尿素儲罐需配置伴熱裝置,防止尿素溶解后再結(jié)晶。
3.在線稀釋系統(tǒng)。為保證尿素溶液霧滴在分解爐內(nèi)的覆蓋范圍及運行的穩(wěn)定性,需要將尿素溶液稀釋后才能噴入爐中(稀釋成10%濃度)。系統(tǒng)配置有稀釋水罐和水泵,罐內(nèi)去鹽水通過水泵加壓后輸送到靜態(tài)混合器,尿素溶液與稀釋水在混合器內(nèi)均勻混合成10%左右的尿素溶液。在混合器后設(shè)有流量計,計量噴入的尿素溶液量。系統(tǒng)配置兩臺水泵,一用一備。
4.噴射系統(tǒng)。由混合器來的稀尿素溶液通過調(diào)節(jié)閥組,分別進入兩臺旋風(fēng)分離器,準(zhǔn)確地將定量的尿素溶液分配給各個噴嘴。噴嘴采用雙流體噴嘴,尿素溶液在壓縮空氣的作用下,被霧化成極小的霧滴。霧滴被噴入分解爐內(nèi),在爐內(nèi)蒸發(fā)、分解成NH3,高溫下NH3與煙氣中NOx反應(yīng),生成N2與水,從而脫除煙氣中的NOx。
噴射系統(tǒng)根據(jù)分離器出口的NOx濃度來控制噴尿素量,將煙氣在線監(jiān)測儀的檢測數(shù)據(jù)輸送到PLC中,PLC根據(jù)NOx濃度調(diào)整噴入的尿素溶液量,使NO排放濃度達到環(huán)保要求。
五、項目實施意義
類比國內(nèi)外同類工程投資,本項目投資估算為600萬,待河南省脫硝電價出臺后,可享受0.08元/kwh的脫硝電價,此一項年可收益320萬元,兩年脫硝電價即可抵回投資成本,經(jīng)濟效益顯著。本項目實施后年可減少氮氧化物排放680.4噸,具有良好的環(huán)境效益。減少氮氧化物排污費支出43萬元。endprint