王莉剛
中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司
西門子840D系統(tǒng)簡介及典型故障分析
王莉剛
中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司
本文簡要介紹西門子840D系統(tǒng)組成節(jié)特點,結(jié)合實例分析采用840D系統(tǒng)數(shù)控機床常見故障。
數(shù)控系統(tǒng);NCU;報警
SINUMERIK 840D數(shù)控系統(tǒng)用于各種復(fù)雜加工,它在復(fù)雜的系統(tǒng)平臺上,通過系統(tǒng)設(shè)定適于各種控制技術(shù)。840D與SINUMERIK_611數(shù)字驅(qū)動系統(tǒng)和SIMATIC7可編程控制器一起,構(gòu)成全數(shù)字控制系統(tǒng),它適于各種復(fù)雜加工任務(wù)的控制,具有優(yōu)于其它系統(tǒng)的動態(tài)品質(zhì)和控制精度。采用32位微處理器、實現(xiàn)CNC控制,用于完成CNC連續(xù)軌跡控制以及內(nèi)部集成式PLC控制??蓪崿F(xiàn)鉆、車、銑、磨、切害、沖、激光加工和搬運設(shè)備的控制,備有全數(shù)字化的SIMDRIVE611數(shù)字驅(qū)動模塊:最多可以控制31個進給軸和主軸。其插補功能有樣條插補、三階多項式插補、控制值互聯(lián)和曲線表插補,這些功能為加工各類曲線曲面零件提供了便利條件。
SINUMERIK 840D是由數(shù)控及驅(qū)動單元,PCU及OP,PLC的I∕O模塊三部分組成。在集成系統(tǒng)時,總是將SIMODRIVE 611D驅(qū)動和數(shù)控單元(CCU或NCU)并排放在一起,并用設(shè)備總線互相連接。PCU及OP包括:OP單元,PCU20∕50∕70,MCP(Machine Control Panel)三部分;PLC的I∕O模塊包括:電源模塊(PS),接口模塊(IM)和輸入∕輸出模塊(SM)。它們并排安裝在一根導(dǎo)軌上。
采用SINUMERIK 840D系統(tǒng)的數(shù)控設(shè)備在使用中會產(chǎn)生很多報警,如果能夠分清報警大致由哪部分發(fā)出,在解決時將會起到事半功倍的效果。
1、NCK報警:000 000到079 999;2、HMI報警:100000到120999。
3、611D-報警:300000到399999;4、PLC-報警:400000到899999。
1、一臺采用840D系統(tǒng)的數(shù)控齒輪磨床,在工作中出現(xiàn)25105號報警,報警內(nèi)容為AXISZMEASURINGSYSTEM DIFFER CONSIDERABLY。經(jīng)參閱幫助文件,判斷故障原因為電機編碼器與光柵測量系統(tǒng)有偏差。
按如下步驟解決:.重新啟動機床,順序按下軟鍵Diagnosis→service disp lays→service axis→axis+直至出現(xiàn)Z軸的參數(shù)顯示,將會看到兩個監(jiān)控行,內(nèi)容為:
Pos.act.val.meas.sys.1 513.7586;
Pos.act.val.meas.sys.2 513.8111。
第一行Pos.act.val.meas.sys.1是電機編碼器的位置反饋值,第二行Pos.act.val.meas.sys.2是光柵尺的位置反饋值,兩者之差如果大于參數(shù)36510。
ENC_DIFF_TOL的設(shè)定值0.2mm,就會出現(xiàn)25105號報警,機床上電后,啟動個軸伺服使能,用手輪以最慢的速度移動Z軸,發(fā)現(xiàn)電機編碼器的值運動很不穩(wěn)定,而光柵尺的值穩(wěn)定的變化;當(dāng)Z軸停止移動時,光柵的檢測值迅速停止,而電機編碼器的值還在動,直到出現(xiàn)25105號報警,可見問題可能出在電機編碼器與電機的連接上。.順序按下軟鍵Startup→machine data→Axis MD,尋找36510、30240號參數(shù),則會看到以下內(nèi)容:
30240ENC_TYPE[0]1
30240ENCTYPE[1]4
36510ENC_DIFF_TOL 0.2mm
將參數(shù)30240[1]的數(shù)值由4更改為0,這相當(dāng)于將光柵尺的反饋信號屏蔽。設(shè)定數(shù)據(jù)有效,重新啟動機床,重啟后機床的Z軸可以隨意的移動而不出報警,快速的往復(fù)移動Z軸,然后進入?yún)?shù)方式將30240[1]的值恢復(fù)為4,設(shè)定數(shù)據(jù)有效,重新啟動,機床Z軸恢復(fù)正常。
2、一臺加工中心出現(xiàn)300608報警:軸x驅(qū)動x速度控制輸出被限制,25201報警:x軸伺服故障
出現(xiàn)報警原因為機床負載過大,可能原因有:(1)電機制動器沒有打開;(2)機械負載過重;(3)直流母線的緊固螺釘是否擰緊。檢查母線緊固正常,在主菜單“診斷”->“服務(wù)顯示”->“驅(qū)動調(diào)整”查看“平穩(wěn)的當(dāng)前實際值”一項,檢查X軸開動電流是否過大,實際值不大。檢查電機抱閘,發(fā)現(xiàn)抱閘線圈沒得電,恢復(fù)供電后正常。
3、一臺磨床出現(xiàn)報警:25000軸Z主動編碼器硬件出錯
經(jīng)檢查,Z軸為全閉環(huán)檢測系統(tǒng),將光柵尺屏蔽后,報警消失,判斷為光柵尺硬件故障。拆下后檢查發(fā)現(xiàn)尺內(nèi)有臟污,清理后重新安裝報警消失。此軸為絕對光柵尺,重新設(shè)置零點:
(1)設(shè)MD34210=1;(2)將機床切換到JOG-FEF(手動回參考點方式),按一下機床面板上的RESET鍵,然后按住軸移動方向鍵“+”(當(dāng)MD34010=1時按“+”,若MD34010=0時按“-”),此時機床不移動,并將此位置設(shè)為機床零點,即坐標顯示為零并出現(xiàn)回參考點完成的標志,數(shù)控系統(tǒng)會自動將偏置寫到MD34090中,回完參考點后MD34210變?yōu)?,設(shè)置參考點成功。
[1]SINUMERIK 840D∕840Di∕810D診斷說明
[2]SINUMERIK 840D∕810D簡明調(diào)試手冊
王莉剛(1983-),男,漢族,內(nèi)蒙古根河人,中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司,技術(shù)員,工程師,學(xué)歷:本科,研究方向:數(shù)控機床維修。