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        清熱解毒口服液GMP驗(yàn)證的探討

        2016-12-27 16:28:41黃廣偉
        科學(xué)與財(cái)富 2016年29期
        關(guān)鍵詞:口服液探討

        黃廣偉

        摘 要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高,人們的生活質(zhì)量也在大幅度提升,對(duì)藥品的生產(chǎn)水平也引起了高度重視。相關(guān)人員依據(jù)新版GMP自檢所得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)論對(duì)清熱解毒口服液的相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝等進(jìn)行了驗(yàn)證,從而確保該口服液能夠符合我國(guó)藥品生產(chǎn)要求。對(duì)此,筆者依據(jù)多年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)相關(guān)見(jiàn)解,提供給相關(guān)人士,旨在促進(jìn)我國(guó)藥品行業(yè)的不斷發(fā)展,為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)繁榮做出貢獻(xiàn)。

        關(guān)鍵詞:口服液;GMP驗(yàn)證;探討

        世界上第一個(gè)GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)1962年在外國(guó)誕生。GMP的理論在6年多時(shí)間的實(shí)踐中經(jīng)受了考驗(yàn),獲得了發(fā)展,它在藥品生產(chǎn)和質(zhì)量保證中的積極作用逐漸被各國(guó)政府所接受。1969年WHO(世界衛(wèi)生組織)GMP的公布標(biāo)志著GMP的理論和實(shí)踐從那時(shí)候起已經(jīng)從一國(guó)走向世界。對(duì)此,本文主要從以下幾方面進(jìn)行驗(yàn)證,僅供參考。

        1 空調(diào)凈化系統(tǒng)的再驗(yàn)證

        相關(guān)人員依據(jù)2010版GMP的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)空調(diào)凈化體系采取GMP檢查的過(guò)程所產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行改造,具體體現(xiàn)以下幾點(diǎn):首先,相關(guān)人員需要對(duì)潔凈區(qū)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)母脑欤瑢?duì)相關(guān)彩鋼板進(jìn)行處理,然后將地面重新用適當(dāng)?shù)牟牧霞右蕴幚?,與此同時(shí)還能夠?qū)艋芰右蕴岣?;口服液?chē)間潔凈區(qū)的規(guī)范要求是30萬(wàn)級(jí)凈化,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,該公司將潔凈區(qū)的等級(jí)設(shè)置為10萬(wàn)級(jí),為今后的發(fā)展留下很大的空間。

        即使空調(diào)凈化體系符已經(jīng)符合潔凈要求,然而考慮到倘若遇到惡劣的氣候情況:比如臺(tái)風(fēng)的侵襲,當(dāng)系統(tǒng)已經(jīng)停止運(yùn)作以后,外界所產(chǎn)生的風(fēng)壓入侵到HVAC系統(tǒng)中,因?yàn)樵撓到y(tǒng)內(nèi)部的回風(fēng)管路在過(guò)濾器的前面,這樣風(fēng)壓就會(huì)順著兩個(gè)方向而侵入到該系統(tǒng)中。這樣就需要相關(guān)人員對(duì)回風(fēng)口安裝相應(yīng)的風(fēng)壓聯(lián)動(dòng)閥,從而禁止惡劣的氣候?qū)崈魠^(qū)帶來(lái)的影響。

        通過(guò)相關(guān)實(shí)驗(yàn)可以得知:在口服液的車(chē)間空調(diào)凈化體系中通過(guò)適當(dāng)?shù)母脑煲院?,不同?xiàng)目的性能依然滿足10萬(wàn)級(jí)的凈化級(jí)別,符合當(dāng)前生產(chǎn)工藝的潔凈標(biāo)準(zhǔn),能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量。

        2 純化水系統(tǒng)的再驗(yàn)證

        根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局頒布的GMP(2010修訂)定義:“純化水為蒸餾法、離子交換法、反滲透法或其它適宜的方法制得到供藥用的水,不含任何附加劑?!币蟆爸扑幧a(chǎn)過(guò)程的驗(yàn)證必須是包括工藝水系統(tǒng)”。其中純化水作為注射用水的原料,及非無(wú)菌原料的工藝用水,在制藥過(guò)程占極為重要的作用,作為新建制藥廠或進(jìn)行GMP改造的制藥廠,在選擇純化水系統(tǒng)時(shí),應(yīng)非常注重其系統(tǒng)的工藝過(guò)程合理性,而生產(chǎn)前的驗(yàn)證工作則是檢驗(yàn)該系統(tǒng)是否滿足工藝要求最科學(xué)最嚴(yán)格的方法。

        相關(guān)人員依據(jù)2010版GMP的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)純化水車(chē)間位置做出了驗(yàn)證,對(duì)不同公用設(shè)施進(jìn)行了改造,如管道、風(fēng)口等,并且對(duì)改造以后的純化系統(tǒng)做出了相應(yīng)的驗(yàn)證。

        依據(jù)該實(shí)驗(yàn)可以看出,該純化體系通過(guò)適當(dāng)?shù)母脑煲院?,無(wú)論是管路、設(shè)備亦或是公共設(shè)施等都能夠滿足GMP的標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到當(dāng)前生產(chǎn)的需要,對(duì)循環(huán)系統(tǒng)不會(huì)帶來(lái)污染情況,而且水質(zhì)可以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,提供正常的水源,滿足我國(guó)相關(guān)藥典的要求。

        即使該套純化水體系能夠滿足GMP標(biāo)準(zhǔn)要求的純化水,但是其存在的不足之處,如花費(fèi)的成本較多、回收率不高等方面存在缺陷。

        3 主要設(shè)備的再驗(yàn)證及人員培訓(xùn)

        該配液罐位于口服液制劑車(chē)問(wèn)的配液工序。由于最近兩年口服液產(chǎn)量加大,原有配液罐已不能適應(yīng)生產(chǎn)要求,針對(duì)此生產(chǎn)瓶頸,我們對(duì)配液罐進(jìn)行改造:改造前配液罐設(shè)備能力:500L配液罐,生產(chǎn)效率3萬(wàn)支/罐。改造后配液罐設(shè)備能力及優(yōu)點(diǎn):1500L配液罐,生產(chǎn)效率可達(dá)13萬(wàn)支/罐。該配液罐采用316L不銹鋼材質(zhì)制造,配有機(jī)械密封的攪拌裝置,較原500L配液罐罐進(jìn)行優(yōu)化,罐底傾斜便于排液或排污,該配液罐體有溫度計(jì)、液位計(jì)、安全閥(夾層)等,使得各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)可以直接讀出,節(jié)省了單獨(dú)測(cè)量時(shí)間。由于原配液罐的設(shè)備落后,攪拌效率低,本次更換大容量配液罐后對(duì)攪拌時(shí)間攪拌效果進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)。

        就配液工序更換設(shè)備來(lái)說(shuō),因?yàn)樯a(chǎn)數(shù)量比較大,將以往500L配液罐轉(zhuǎn)變成1500L的配液罐,并且對(duì)新設(shè)備做出了相應(yīng)的驗(yàn)證。當(dāng)制液量從原來(lái)的500L擴(kuò)展到1500L,因?yàn)樾略O(shè)備有著較高的攪拌效率,而且還擁有相應(yīng)的溫度計(jì),在確保產(chǎn)品質(zhì)量的條件下,可以將原來(lái)的攪拌時(shí)間的30min變成20min,而測(cè)量時(shí)間也相應(yīng)的編程15min,這樣就可以節(jié)約很多的時(shí)間,因此所得到的結(jié)論為:該配液罐將制液產(chǎn)量加以提升,節(jié)約了很多的時(shí)間,使其生產(chǎn)水平也在大幅度提高。

        相關(guān)人員依據(jù)對(duì)過(guò)濾體系中含有的濾材進(jìn)行了詳細(xì)的比對(duì)試驗(yàn),對(duì)所得到的結(jié)果來(lái)判斷清熱解毒口服液中的過(guò)濾體系有著較好的澄清度,不但可以確保產(chǎn)品質(zhì)量,而且又在一定程度上避免了損耗的現(xiàn)象,因此該過(guò)濾體系中應(yīng)當(dāng)使用了濾紙做好過(guò)濾。

        該清熱解毒口服液里面的包裝模式是將以往的小口瓶變成大口瓶,設(shè)備也變成相應(yīng)的大口瓶設(shè)備,有著較高的生產(chǎn)水平,在一定程度上節(jié)約了資金,所得到的均滿足生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),為清洗、殺菌帶來(lái)益處,可以起到預(yù)防污染的作用,完全可以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

        相關(guān)人員通過(guò)對(duì)壓力蒸汽滅菌器進(jìn)行了相應(yīng)的檢修以及驗(yàn)證工作,很好的說(shuō)明該設(shè)備在滅菌過(guò)程中,對(duì)不同測(cè)試點(diǎn)的相關(guān)溫度是否達(dá)到滅菌溫度進(jìn)行了研究,可以看出所產(chǎn)生的溫度處于均勻的狀態(tài),從而很好的表明該設(shè)備在滅菌過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)可靠的目的,為產(chǎn)品起到滅菌作用提供主要依據(jù)。

        通過(guò)對(duì)人員的培訓(xùn),把2010版GMP的規(guī)范要求逐步滲透到員工的意識(shí)當(dāng)中,促使整體素質(zhì)提高,在知識(shí)、工作技能方面不斷提高,明確各自的工作職責(zé)。通過(guò)全面學(xué)習(xí)規(guī)范操作規(guī)程等系統(tǒng)文件,減少人為差錯(cuò)的可能性,更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量。

        4 生產(chǎn)工藝的再驗(yàn)證

        藥品的質(zhì)量關(guān)乎人民健康和社會(huì)安定,因此,保證藥品質(zhì)量具有極其重要的作用,而保證和提高藥品質(zhì)量的核心問(wèn)題就是藥品生產(chǎn)工藝的驗(yàn)證環(huán)節(jié),該驗(yàn)證能夠保證產(chǎn)出藥品的質(zhì)量,保證人民的健康,還能夠?qū)λ幤飞a(chǎn)企業(yè)起到監(jiān)督保障作用,確保產(chǎn)出質(zhì)量過(guò)關(guān)的藥品。

        經(jīng)過(guò)對(duì)清熱解毒口服液111003,111004,111005——批產(chǎn)品全過(guò)程工藝的驗(yàn)證確認(rèn),其結(jié)果符合驗(yàn)證方案標(biāo)準(zhǔn),所得數(shù)據(jù)證明按照現(xiàn)行的操作規(guī)程生產(chǎn)所獲得的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。確認(rèn)該廠房、設(shè)備(設(shè)施)經(jīng)改造、生產(chǎn)工藝優(yōu)化后能更好節(jié)約成本,提高生產(chǎn)效率,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

        結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)以上內(nèi)容的論述,可以得知:本文主要從GMP驗(yàn)證的概述、空調(diào)凈化系統(tǒng)的再驗(yàn)證、純化水系統(tǒng)的再驗(yàn)證、主要設(shè)備的再驗(yàn)證及人員培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝的再驗(yàn)證等方面對(duì)清熱解毒口服液采取GMP驗(yàn)證進(jìn)行了分析,并得出相應(yīng)的解決方案。這樣就要求相關(guān)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對(duì)藥品的生產(chǎn)流程做到嚴(yán)格的控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量,從而推動(dòng)藥品行業(yè)的不斷進(jìn)步,為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。

        參考文獻(xiàn)

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