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        天津石化柴油質(zhì)量升級困難與解決方案

        2016-08-19 07:44:33白云波崔玉峰
        天津化工 2016年4期
        關(guān)鍵詞:原料油空速硫含量

        白云波,崔玉峰

        (中石化股份公司天津分公司,天津300271)

        ·科研與生產(chǎn)·

        天津石化柴油質(zhì)量升級困難與解決方案

        白云波,崔玉峰

        (中石化股份公司天津分公司,天津300271)

        通過對天津分公司需要加氫精制的原料油構(gòu)成及性質(zhì)特點(diǎn),從原料油終餾點(diǎn)變化、不同柴油餾分特別是催化柴油特性、原料油中雜質(zhì)硅含量、空速等幾個方面對柴油超深度脫硫的影響進(jìn)行系統(tǒng)的分析,從超深度脫硫的反應(yīng)機(jī)理角度論述了天津分公司柴油質(zhì)量升級的問題。提出了柴油質(zhì)量升級方案的技術(shù)基礎(chǔ)和柴油加氫裝置的加工方案。

        柴油;質(zhì)量升級;困難;解決方案

        由于我國上世紀(jì)末期及本世紀(jì)初期建成的柴油加氫裝置設(shè)計產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)低,裝置設(shè)計空速高,超深度脫硫難度大,因而難以滿足裝置滿負(fù)荷條件下生產(chǎn)國Ⅳ和國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油的要求。

        如何經(jīng)濟(jì)合理地生產(chǎn)國Ⅳ和國Ⅴ柴油是我國目前和今后一定時期內(nèi)煉油業(yè)需要重點(diǎn)解決的難題。

        1 天津分公司柴油質(zhì)量升級問題

        天津分公司現(xiàn)有一套320萬t/a柴油加氫裝置,2009年建成投產(chǎn),采用撫順石油化工研究院(以下簡稱FRIPP)加氫技術(shù)及FHUDS-6催化劑,柴油產(chǎn)品按歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計時提供原料油干點(diǎn)不大于350℃,裝置設(shè)計空速2.5h-1。一套200萬t/a柴油加氫裝置,按國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,2014年建成投產(chǎn),采用FRIPP開發(fā)加氫技術(shù)及FHUDS-8催化劑,設(shè)計時提供原料油干點(diǎn)不大于368℃,設(shè)計空速1.7。

        天津分公司需要進(jìn)柴油加氫裝置加氫的油品為415.61萬t/a,構(gòu)成及性質(zhì)見表1。

        從表1可以看出,天津分公司加工的原料油為環(huán)烷中間基原油,需要加氫精制的原料油構(gòu)成及性質(zhì)具有以下特點(diǎn):1、硫含量高;2、催化柴油密度高、十六烷值只有22,直餾柴油十六烷值53,也屬于卡邊狀態(tài);3、原料油終餾點(diǎn)高;4、焦化汽柴油比例較大,其中含雜質(zhì)硅。

        根據(jù)天津分公司裝置現(xiàn)狀及各種柴油餾分的特點(diǎn),F(xiàn)RIPP、天津分公司進(jìn)行有了針對性研究,系統(tǒng)分析了這些問題對柴油超深度脫硫的影響,提出有針對性的措施。

        1.1原料油終餾點(diǎn)變化對柴油超深度脫硫的影響

        表1 天津分公司當(dāng)期需要加氫精制的原料油構(gòu)成及性質(zhì)

        由于硫含量及硫化物分子結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性均隨柴油餾分終餾點(diǎn)升高而增加,因此,原料油95%餾出點(diǎn)及終餾點(diǎn)溫度的增加將顯著增加深度脫硫難度。噻吩、二苯并噻吩、4-甲基二苯并噻吩、4,6-二甲基二苯并噻吩、2,4,8-三甲基二苯并噻吩在存在餾程范圍/℃為:90、333、339~351、357~369、370~387時,其相對脫硫速率為:100、30、5、1、1。

        可見,不同硫化物存在的餾程范圍及相對脫硫速率可見,反應(yīng)速率低、具有空間位阻結(jié)構(gòu)、難脫除的4,6-二甲基二苯并噻吩及2,4,8-三甲基二苯并噻吩類硫化物主要存在于大于357℃的餾分中,降低柴油餾分的終餾點(diǎn)相當(dāng)于切出了該類難脫除的硫化物,從而可有效降低脫硫難度,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)超低硫柴油的目標(biāo)。

        為了研究原料油終餾點(diǎn)增加對深度脫硫的影響,F(xiàn)RIPP對天津分公司直餾柴油進(jìn)行相關(guān)研究,考察餾程終餾點(diǎn)對深度脫硫的影響。試驗(yàn)用原料油性質(zhì)見表2,表3為終餾點(diǎn)分別不大于360℃、350℃與終餾點(diǎn)為374℃原料油的對比試驗(yàn)結(jié)果。其中終餾點(diǎn)360℃和350℃的直餾柴油原料,是用終餾點(diǎn)為374℃原料油經(jīng)實(shí)沸點(diǎn)切割所得。

        表2 考察終餾點(diǎn)影響試驗(yàn)用原料油性質(zhì)

        從表3可見,在氫分壓6.0MPa、體積空速1.5h-1、氫油體積比300、平均反應(yīng)溫度375℃的條件下,精制柴油硫含量隨終餾點(diǎn)降低而降低,終餾點(diǎn)為374℃時,精制柴油硫含量為36.5μg/g,終餾點(diǎn)為360℃時,精制柴油硫含量為12.1μg/g,終餾點(diǎn)為350℃時,精制柴油硫含量為9.3μg/g,可見降低柴油終餾點(diǎn)可以顯著降低了脫硫難度。從表3還可以看出,在生產(chǎn)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)柴油條件下,如果將柴油原料的終餾點(diǎn)由360℃降低終餾點(diǎn)至350℃,可以生產(chǎn)硫含量小于10μg/g的國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油;如果將直餾柴油終餾點(diǎn)由374℃降低到360℃,生產(chǎn)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)柴油時的反應(yīng)溫度可以降低15℃;將直餾柴油終餾點(diǎn)進(jìn)一步控制到小于350℃,則即使在加工量增加30%的條件下生產(chǎn)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)柴油時的反應(yīng)溫度仍比處理終餾點(diǎn)為374℃原料降低15℃。

        表3 直餾柴油原料油終餾點(diǎn)對深度脫硫的影響

        以上研究標(biāo)明,柴油終餾點(diǎn)上升顯著增加了柴油質(zhì)量升級的難度,結(jié)合天津分公司柴油終餾點(diǎn)呈上升的趨勢,現(xiàn)有320萬t/a加氫裝置難以在高空速、滿負(fù)荷條件下加工終餾點(diǎn)呈上升趨勢原料油穩(wěn)定生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油的要求。

        1.2不同柴油餾分對柴油超深度脫硫的影響

        FRIPP對天津分公司不同柴油餾分具有代表性樣品硫結(jié)構(gòu)及芳烴質(zhì)譜等進(jìn)行詳細(xì)分析表征數(shù)據(jù)見表4,硫含量及硫化物分析數(shù)據(jù)見表5。從表4、表5可見,在常二、常三、焦柴及催柴四種柴油中,常二線輕柴油中硫、多環(huán)芳烴含量相對低,含取代基的二苯并噻吩類難脫除的硫化物含量僅為30.2μg/g,只占總硫含量的0.3%;常三線柴油中硫含量是常二線柴油的二倍,而焦柴中硫含量接近常二線柴油的2.6倍,需要脫除的硫化物大幅度增加,且常三線4,6-二甲基二苯并噻吩硫化物的含量還高于焦柴中的含量,表明直餾柴油隨餾程變重,其生產(chǎn)超低硫柴油時的脫硫難度大大增加。焦化柴油不僅硫含量高,且含取代基的二苯并噻吩類難脫除的硫化物含量超過了總硫含量的85%,增加了超深度脫硫的難度。

        表4 不同柴油芳烴含量對比數(shù)據(jù)

        此外,從表4可見,直餾柴油中芳烴含量低于30%,常二線輕柴油中以單環(huán)芳烴為主,但常三線直柴中多環(huán)芳烴含量超過總含量的50%,焦化柴油芳烴含量明顯高于直餾柴油,多環(huán)芳烴約占總含量的50%,而催化柴油中芳烴含量79.9%,多環(huán)芳烴占73.1%??梢娕c直柴相比,焦化柴油及催化柴油芳烴含量大幅度增加,尤其是多環(huán)芳烴含量增加更為明顯,深度脫硫時位阻效應(yīng)影響更顯著,增加了超深度脫硫的難度。

        表5 不同柴油硫含量及難脫除硫化物的分析數(shù)據(jù)

        1.3催化柴油對柴油超深度脫硫的影響

        催化裂化工藝技術(shù)的主要特點(diǎn)導(dǎo)致在催化柴油中富集了大量稠環(huán)芳烴,其密度大、十六烷值低,是性質(zhì)最差的柴油調(diào)和組分,也是質(zhì)量升級中加工難度最大的柴油組分。圖1是催化裂化柴油中芳烴的分布情況。

        圖1 催化裂化柴油中芳烴分布

        從圖中可以看出,催化裂化柴油中富含了大量的芳烴,其芳烴的分布具有以下特點(diǎn):總體而言,餾分中以二環(huán)芳烴居多,催化裂化柴油中二環(huán)芳烴含量可達(dá)到50%以上。隨著催化裂化柴油餾分逐漸變重,組分中單環(huán)芳烴逐漸減少,多環(huán)芳烴所占比例逐漸增加,三環(huán)芳烴則主要集中在大于290~300℃以上的餾分中。

        1.4原料油中雜質(zhì)硅對工業(yè)裝置超深度脫硫效果的影響

        加氫原料油中的雜質(zhì)硅主要來源于上游焦化裝置。焦化過程為避免發(fā)泡產(chǎn)品沖出焦化塔通常加入含硅消泡劑。由于消泡劑的消泡效果通常隨消泡劑中的硅含量增加而提高,企業(yè)采用的消泡劑含硅量通常較高,一般在10%左右。含硅消泡劑高溫裂解后大部分以環(huán)硅氧烷的結(jié)構(gòu)進(jìn)入焦化石腦油餾分,環(huán)硅氧烷在加氫精制條件下,以SiO2的形式沉積在催化劑表面,引起催化劑永久性中毒失活。

        圖2為新鮮催化劑與沉積了SiO2催化劑的孔分布圖。從圖2可以看出,沉積硅的失活催化劑大孔比例降低,催化劑孔徑減小。柴油質(zhì)量升級前產(chǎn)品質(zhì)量要求低,分子直徑偏大、難脫除的硫化物不用脫硫就可以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,因而硅沉積的問題并未在裝置運(yùn)行中明顯暴露出來;質(zhì)量升級后需要脫除分子直徑較大的硫化物,而硅沉積后造成孔道堵塞及孔徑減小,增加了分子直徑較大的硫化物的擴(kuò)散阻力,因而隨著柴油產(chǎn)品質(zhì)量要求提高,硅沉積的影響將進(jìn)一步增大。這也是其他類似裝置相繼在柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級后暴露出焦化汽柴油含硅影響加氫裝置運(yùn)行周期的原因。

        圖2 不同催化劑的孔分布圖

        1.5空速對柴油超深度脫硫的影響

        由于現(xiàn)有加氫裝置設(shè)計時柴油標(biāo)準(zhǔn)低,空速高,不能滿足生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油的要求。圖3列出了空速對產(chǎn)品硫含量的影響,圖4列出了空速對反應(yīng)溫度的影響。從圖中可以看出,隨著空速的提高,產(chǎn)品硫含量呈上升的趨勢,反應(yīng)溫度需要提高。

        1.6超深度脫硫的反應(yīng)機(jī)理

        通過對不同脫硫深度的精制柴油中的硫化物進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),隨著脫硫深度的增加,需要脫除的硫化物的結(jié)構(gòu)就越復(fù)雜。當(dāng)精制柴油硫含量<50mg/g和<10mg/g時,需要脫除的主要是4,6-二甲基二苯并噻吩類結(jié)構(gòu)復(fù)雜且有位阻效應(yīng)的硫化物。

        4,6-DMDBT類硫化物最難以脫除,究其原因在于該類硫化物兩個β位烷基具有極強(qiáng)的空間位阻效應(yīng)。要實(shí)現(xiàn)超低硫柴油生產(chǎn),該類硫化物的高效脫除成為技術(shù)關(guān)鍵。國內(nèi)外相關(guān)研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為該類硫化物脫硫反應(yīng)途徑有兩種(見圖5):一是直接氫解脫硫,二是加氫脫硫。4,6-DMDBT的兩個芳環(huán)處于同一平面中,因此β位兩個烷基阻礙了催化劑活性中心與硫原子的接觸,產(chǎn)生空間位阻效應(yīng),導(dǎo)致直接氫解脫硫途徑難以進(jìn)行。當(dāng)4,6-DMDBT中芳環(huán)加氫飽和后,分子構(gòu)象由平面結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橐问交虼浇Y(jié)構(gòu),從而消除了位阻效應(yīng),硫原子易于與催化劑活性中心接觸。

        圖3 空速對產(chǎn)品硫含量的影響

        圖4 空速對反應(yīng)溫度的影響

        圖5 4,6-DMDBT的兩種脫硫反應(yīng)途徑

        因此,針對以焦柴、高干點(diǎn)直柴及催柴等劣質(zhì)柴油為主原料油的超深度加氫脫硫,需要重點(diǎn)提高加氫活性和脫氮活性。

        柴油深度和超深度加氫脫硫在反應(yīng)機(jī)理上還有烷基轉(zhuǎn)移脫硫途徑。烷基轉(zhuǎn)移途徑可以有效消除位阻效應(yīng)的影響,溫度提高更有利于烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)的發(fā)生,不受熱力學(xué)平衡限制,是脫除大分子硫化物的有效途徑。

        2 天津分公司柴油質(zhì)量升級解決方案

        根據(jù)對柴油超深度脫硫影響因素及機(jī)理分析,發(fā)現(xiàn)可以通過原料油的匹配、降低原料終餾點(diǎn)、提高反應(yīng)溫度、降低裝置處理能力或增加反應(yīng)器及采用更高活性催化劑等方式來實(shí)現(xiàn)柴油超深度脫硫。

        2.1升級方案的技術(shù)基礎(chǔ)

        為了滿足國內(nèi)煉廠加工進(jìn)口高硫硫原油生產(chǎn)滿足國Ⅳ及國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)低硫柴油的要求,國內(nèi)科研單位對柴油深度加氫脫硫催化劑作了大量研究工作。通過氧化鋁載體改性、活性組分優(yōu)化組合、適合大分子硫化物脫除的含圓柱形孔道比例高的新型載體開發(fā)、活性金屬再分散技術(shù)的突破及金屬與載體相互作用的深入研究,自2006年以來,分別針對混合柴油、直餾柴油/二次加工柴油等原料油,相繼開發(fā)出適合直餾柴油超深度脫硫的Mo-Co型FHUDS-3、FHUDS-5催化劑及適合二次加工柴油超深度脫硫的W-Mo-Ni型FHUDS-2、Mo-Ni型FHUDS-6系列柴油深度加氫脫硫催化劑,并在國內(nèi)外多套柴油加氫裝置上成功應(yīng)用。

        此外,針對直柴摻兌部分二次加工柴油混合油的超深度脫硫,科研單位根據(jù)反應(yīng)器不同床層在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的工況條件和反應(yīng)特點(diǎn),結(jié)合不同類型催化劑在不同條件下超深度脫硫時的優(yōu)缺點(diǎn),開發(fā)了柴油超深度脫硫S-RASSG催化劑級配技術(shù),將加氫活性及脫氮活性高的Mo-Ni類催化劑裝在反應(yīng)器上床層,直接脫硫活性或烷基轉(zhuǎn)移活性高的Mo-Co型催化劑裝填在反應(yīng)器下床層,以便更好地發(fā)揮不同類型催化劑的優(yōu)勢,并有效降低高溫下熱力學(xué)限制帶來的超深度脫硫難度。

        2.2柴油加工方案

        2.2.1柴油加氫裝置原料的優(yōu)化

        焦化汽油含有的硅嚴(yán)重影響加氫催化劑的活性穩(wěn)定性和加氫裝置運(yùn)行周期,焦化汽油最好應(yīng)單獨(dú)加工,在沒有實(shí)現(xiàn)焦化汽油單獨(dú)加工以前,裝填部分捕硅劑??刂贫渭庸げ裼透牲c(diǎn),催化柴油、焦化柴油干點(diǎn)按<360℃控制。為保證200萬t/a柴油加氫裝置生產(chǎn)柴油十六烷值長周期穩(wěn)定達(dá)到國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn),其不加工催化柴油餾分。

        2.2.2柴油加氫裝置技術(shù)方案

        320萬t/a柴油加氫裝置加工直餾柴油、催化柴油、2#焦化石腦油、2#焦化柴油。由于目前320萬t/a柴油加氫裝置設(shè)計空速較大,而且加工的催化柴油等二次加工柴油比例高,生產(chǎn)硫含量小于50μg/g國Ⅳ的柴油。待采用FRIPP開發(fā)的FSDS技術(shù)對其進(jìn)行技術(shù)改造,增加一臺催化劑體積為112.53m3的單床層反應(yīng)器,與原反應(yīng)器串聯(lián),將主催化劑體積空速降低至1.0h-1后,生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油調(diào)和組分。該技術(shù)具有裝置改動小、投資少等特點(diǎn),可以滿足生產(chǎn)超低硫柴油的要求,并延長裝置的運(yùn)行周期。

        200萬t/a柴油加氫裝置以直餾柴油和1#焦化柴油、1#焦化石腦油為原料,處理量為178萬t/a,優(yōu)化裝置使用的催化劑體系,生產(chǎn)滿足國Ⅴ車用柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的清潔柴油。

        基于以上考慮,原料分配結(jié)果見表6。

        按照表6所示的技術(shù)方案進(jìn)行原料分配,具有以下優(yōu)點(diǎn):兩套裝置都加工部分焦化石腦油,不使焦化石腦油中硅對柴油加氫催化劑活性穩(wěn)定性的影響十分突出,滿足柴油加氫裝置長周期運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。將影響柴油十六烷值的催化柴油集中在一套裝置,生產(chǎn)國Ⅳ柴油調(diào)。另一套柴油加氫裝置加工直柴與焦化柴油,長周期穩(wěn)定生產(chǎn)國Ⅴ車用柴油。

        2.3兩套柴油加氫裝置的運(yùn)行情況

        2.3.1兩套柴油加氫裝置原料性質(zhì)

        基于表6原料分配結(jié)果,320萬t/年與200萬t/年柴油加氫裝置原料性質(zhì)其處理量(萬t/年)分別為:237.61、178.0;密度(20℃,kg/m3)分別為:841、830.67;初餾點(diǎn)/10%分別為:40/153、38/196;50%/ 90%分別為:265/341、269/330;95%/終餾點(diǎn)分別為:350/362、357/365;S,(%)分別為:1.588、1.56;N,(μg/ g)分別為:291、182.55;十六烷值分別為:46.6(不含焦化石腦油)、52(不含焦化石腦油)。

        2.3.2催化劑裝填方案

        由于裝置暫時還要加工焦化汽油,因此目前還要裝填部分捕硅劑。待焦化石腦油單獨(dú)加工時,利用裝置檢修機(jī)會,將反應(yīng)器內(nèi)的捕硅劑更換為主催化劑。由于320萬t柴油加氫裝置按照生產(chǎn)國Ⅲ柴油進(jìn)行設(shè)計,設(shè)計空速較大(2.5h-1),不能滿足長周期穩(wěn)定生產(chǎn)國Ⅴ柴油的要求。本裝置采用FRIPP開發(fā)的FSDS串聯(lián)反應(yīng)器深度脫硫技術(shù)進(jìn)行改造:在現(xiàn)有反應(yīng)器的前面增加一臺與原反應(yīng)器體積相同反應(yīng)器,將主催化劑體積空速降低至1.0h-1,與原料油優(yōu)化相結(jié)合,滿足長周期生產(chǎn)國Ⅴ柴油調(diào)合組分的需要。在320萬t柴油加氫裝置改造以前,在低處理量條件下,生產(chǎn)國Ⅳ柴油調(diào)和組分。目前兩套加氫裝置催化劑裝填見表7。

        2.3.3操作條件、物料平衡及加氫產(chǎn)品的性質(zhì)

        根據(jù)2.3.1中的原料,按表8操作條件,兩套裝置物料平衡見表9,產(chǎn)品質(zhì)量見表10。

        根據(jù)2.3.1中的原料,在表8所示的操作條件下,裝置物料平衡見表9。

        根據(jù)2.3.1中的原料,在表8所示的操作條件下,精制油的主要性質(zhì)見表10。

        3 結(jié)論

        3.1天津分公司加工的原料油為環(huán)中間基原料,需要加氫精制的原料油構(gòu)成及性質(zhì)具有重質(zhì)、高硫、十六烷值低、原料油終餾點(diǎn)高、氮含量高、裝置空速高、焦化汽柴油雜質(zhì)硅含量高、催化柴油密度高等特點(diǎn),柴油質(zhì)量升級面臨巨大困難。

        3.2通過對原料終餾點(diǎn)、氮含量、不同柴油的性質(zhì)、焦化汽柴油雜質(zhì)硅含量以及裝置空速對超深度脫硫影響的系統(tǒng)分析,通過反應(yīng)機(jī)理的研究,提出了天津分公司柴油質(zhì)量升級技術(shù)方案的基本思路,設(shè)計基礎(chǔ)和應(yīng)對措施。

        3.3目前200萬t/a柴油加氫裝置連續(xù)生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油,320萬t/a柴油加氫裝置生產(chǎn)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油。通過技術(shù)改造以后,可以生產(chǎn)滿足生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)清潔柴油調(diào)和組分。

        表9 裝置物料平衡(對原料,%)

        表10 精制油品的主要性質(zhì)

        10.3969/j.issn.1008-1267.2016.04.010

        TE626.24

        C

        1008-1267(2016)04-0028-06

        2016-03-02

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