張雄飛,王 朝(中國石油蘭州石化公司,甘肅 蘭州 730060)
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乙烯裝置氣相裂解爐爐管異常運行分析
張雄飛,王朝
(中國石油蘭州石化公司,甘肅蘭州730060)
摘要:乙烯裝置裂解爐清焦周期是衡量裂解爐運行的重要參數,清焦周期的長短直接關系到乙烯裝置綜合能耗的高低。通過對裂解爐氣相通道運行狀況的分析,找出了導致裂解爐氣相通道出現異常的原因,并提出解決方案。
關鍵詞:乙烯裝置裂解爐;清焦周期;偏流;過裂解;稀釋蒸汽流量
裂解爐是乙烯裝置的關鍵設備,其運行狀況的好壞直接影響到乙烯裝置的綜合經濟效益。蘭州石化公司46萬t/年乙烯裝置共有5臺裂解爐,均采用美國KBR公司開發(fā)的SC-1型管式裂解爐,5臺裂解爐中有3臺為液相爐,液相爐僅可對液相原料進行裂解;另外2臺為氣相爐,氣相爐可裂解氣相原料,也可裂解輕質液相原料。
原料在裂解爐輻射段裂解過程中除生產烴類產物外,同時有少量炭生成。這種炭是數百個碳原子稠合形成的炭,其中尚含少量氫(碳含量約95%以上)。通常,將這種炭稱之為焦,管式裂解爐中裂解生成的結焦聚于管壁的過程,稱為結焦。
隨著裂解爐運行時間的增加其爐管內壁的焦層也逐漸加厚,導致爐管內熱阻不斷增加,造成爐管外壁溫度上升,因此,管式裂解爐運行到一定時間則需進行清焦操作,中斷原料供給并通入空氣,使爐管內的焦層充分與氧氣反應,將其除去。每清焦一次到下次清焦的時間稱之為清焦周期。
裂解爐在運行過程中,如果某一根爐管焦層生成不均勻或焦層生成過快,則需要及時對該爐管進行清焦,否則極易造成爐管堵塞。而裂解爐一般不具備單一爐管(或者通道)單獨清焦的能力,故只要有一根爐管出現結焦異常的情況,就需要對整臺裂解爐進行清焦操作,因此,爐管內焦層生產的速度及均勻程度,是決定裂解爐運行周期的核心因素。當爐管內焦層生成異常時,會導致該爐管熱阻增大,造成爐管外表面溫度上升,在生產現場實際觀察時可以發(fā)現異常爐管較其他爐管顏色明顯更紅,因此稱這種現象為爐管發(fā)紅。
根據KBR公司的設計參數,乙烯裝置氣相裂解爐要求運行周期達到30d,但是在裝置實際生產中氣相裂解爐的運行周期很難達到30d的標準,統(tǒng)計2013年乙烯裝置氣相裂解爐的平均運行周期僅為26.5d,距離30d的目標值還存在一定差距。
易造成氣相裂解爐爐管發(fā)紅的主要因素,公認的有以下3點:
(1)裂解爐運行過程中的負荷調整,即在生產過程中改變裂解爐的投油負荷;(2)裂解爐運行過程中進行在線油品切換,即在生產過程中臨時改變某一通道的油品,由氣相原料改為液相原料,或由液相原料改為氣相原料;(3)裂解原料組成波動。
2014年乙烯裝置氣相裂解爐發(fā)生了4次氣相通道爐管發(fā)紅,裂解爐提前退出清焦的情況。具體見表1。
表1 氣相通道爐管異常統(tǒng)計
通過對2014年全年氣相通道爐管異常情況的分析,發(fā)現在上述4次氣相通道爐管發(fā)紅的運行周期之內,整個裂解爐投油負荷平穩(wěn),未進行在線油品切換,同時原料組成非常穩(wěn)定。因此,我們意識到造成氣相通道爐管發(fā)紅的原因可能不止上述三個,應該還存在其他原因。于是針對這4次爐管發(fā)紅事件展開了詳細的調查,在整個調查過程中,發(fā)現了以下兩個疑點:
1)曾經在對堵塞的氣相通道爐管進行疏通時,觀察掉落的焦粒,發(fā)現焦粒硬且脆,類似原料過裂解后所形成的焦粒。如圖1所示。
圖1 氣相通道爐管內焦粒
2)氣相裂解爐在投油量較低時,氣相通道的橫跨段壓力較同爐液相通道而言略低,且在生產過程中會微有波動。如圖2所示。
圖2 氣相通道橫跨段流程簡圖
氣相原料過裂解,說明原料在輻射段內的停留時間超出預期值;氣相通道橫跨段壓力低,說明管道內物料量少;橫跨段壓力波動,說明管道內存在一定程度的斷續(xù)非均勻流現象。以上3點均表明了:裂解爐氣相通道流量過低。
氣相通道流量過低會導致物料再橫跨管及聯箱內出現偏流現象(故橫跨段壓力低且微有波動),28根爐管進料不均勻,造成爐管內結焦不均勻,同時由于原料流量小造成流速低,使原料在輻射段內停留時間延長(原料過裂解),在這幾個因素的共同作用下,最終使得爐管發(fā)紅,裂解爐未到周期提前退出。
由于在正常生產中,裂解爐的負荷不可隨意調整,故只能通過增加裂解爐氣相通道稀釋蒸汽注入量,以提高氣相通道物料的總流量,從而避免氣相通道因流量低而出現偏流及過裂解的現象。如圖3所示。
圖3 裂解爐進料流程簡圖
通過逐步提高稀釋蒸汽的注入量,觀察橫跨段壓力的變化,可以發(fā)現隨著稀釋蒸汽注入量的逐步提升,橫跨壓力漸漸升高,同時橫跨壓力的波動也逐漸減小。當稀釋蒸汽量和氣相原料進料量總和大于6300kg/h時,氣相通道的橫跨壓力與液相通道持平,并且可以基本消除橫跨段的壓力波動,故認為此時通道內偏流現象已消除。
乙烯裝置于2015年2月起對這一方案進行試用,截至2015年底,氣相裂解爐未出現氣相通道爐管發(fā)紅,導致裂解爐提前退出清焦的事件。
對比2014年氣相裂解爐減少清焦次數4次。單爐清焦四爐生產時主要能源消耗及產出見表2:
表2 單爐清焦時裂解爐“消耗-產出”對比
其中稀釋蒸汽單價:129元/t,超高壓蒸汽單價:156元/t,燃料氣單價:860元/t。故方案實施后每年可獲得直接經濟效益計算如下(每次清焦需要24h):
M=(29×129+2.7×860-11×156)×24×4
=41.72萬元
中圖分類號:TQ221