趙杰
摘要:目的:清洗劑中正己烷等揮發(fā)性有毒物質(zhì)的存在進行定性分析和定量檢測,并對這類揮發(fā)性物質(zhì)的通風防護進行了設計,對效果進行了考核。結(jié)果:檢測結(jié)果表明存在較多有毒物質(zhì),作業(yè)場所檢測結(jié)果證明其在空氣中存在一定的含量。企業(yè)按照政府要求進行清洗劑更換,使用不含正己烷的清洗劑。第三方機構(gòu)協(xié)助企業(yè)進行相應的設計和整改后起到了明顯的效果。
關(guān)鍵詞:清洗劑;正己烷;揮發(fā)性毒物;通風;整改
引言
近幾年以來,隨著蘇州經(jīng)濟的迅速發(fā)展帶來了大量的經(jīng)濟收入和產(chǎn)值,也使得蘇州成為了中國第二大移民城市,大量的外來打工人員等涌入蘇州。電子設備和機械等金屬沖壓企業(yè)的興起帶動了就業(yè),也使得大量員工有機會接觸沖壓生產(chǎn)設備和相應的清洗、擦拭過程中的職業(yè)病危害因素,主要包括噪聲、清洗劑等有機溶劑。
隨著政府部門監(jiān)督力度加強和企業(yè)管理者及員工對有機溶劑毒性的認識不斷提高,含有三氯乙烯、苯等較大毒性的金屬清洗劑逐漸淡出了市場,然而蘇州工業(yè)園區(qū)聯(lián)建科技正己烷中毒事件再次為職業(yè)健康管理敲響了警鐘,正己烷等烷烴類有機溶劑,由于其揮發(fā)快,飽和蒸汽壓高,易被人吸入導致中毒的性質(zhì),也可能導致工人受到嚴重的職業(yè)健康危害,因此企業(yè)應當重視并采取積極的措施,采取合適的防護手段來保護員工的健康。
本文針對蘇州某電子企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)病危害現(xiàn)場檢測、清洗劑成分分析等方法對清洗崗位防護設施效果進行評價,并提出相應的針對性整改提升方案。
一、企業(yè)基本工藝情況
本文所述項目為蘇州某電子企業(yè)新型儀表元器件建設項目,主要工藝包括沖壓、清洗、注塑等工藝流程。其中沖壓的工藝主要是金屬片的沖壓成型,原料主要是鋁、銅、鐵等金屬。送料機自動將金屬片送入沖壓臺沖壓,沖壓臺下料口得到產(chǎn)品。
清洗作為金屬零件在沖壓后的表面處理過程,主要過程位于清洗車間內(nèi)。清洗車間位于廠區(qū)北側(cè),主要流程是將沖壓產(chǎn)品放在超聲波清洗機內(nèi)清洗,而后在烘箱中烘干。使用的清洗劑為CH1110碳氫清洗劑。員工佩戴防毒面具和橡膠手套工作。清洗車間使用的清洗劑殘渣不外排,使用后統(tǒng)一收集,存于化學危險品倉庫,送回廠家進行回收處理。
二、清洗車間使用清洗劑中正己烷等揮發(fā)性有毒物質(zhì)現(xiàn)場檢測及含量分析
公司提供的清洗劑成分不包含對人體危害較大的正己烷,但由清洗劑為6-9個碳原子的混合烴類,不能排除正己烷存在的可能性,本報告將經(jīng)過排除性檢測,發(fā)現(xiàn)清洗劑CH1100中含有正己烷。
針對清洗劑中揮發(fā)性有毒物質(zhì)含量,本文進行了現(xiàn)場檢測和清洗劑成分含量氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用分析。檢測方法和氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用檢測方法如下:
檢測結(jié)果見表1和圖1。
1、作業(yè)場所有毒物質(zhì)濃度現(xiàn)場檢測:
按照《工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范》GBZ159-2004的要求,正常生產(chǎn)時在檢測點勞動者呼吸帶處采樣,檢測樣品濃度,每天在每個檢測點采集3份樣品。結(jié)合工人實際接觸時間計算各崗位接觸毒物的時間加權(quán)平均濃度(TWA)和/或短時間接觸濃度(STEL)、最高容許濃度(MAC)的方式進行檢測。連續(xù)檢測3天。分析方法參照《工作場所空氣有毒物質(zhì)測定烷烴類化合物》GBZ/T160.38-2007,采樣使用防爆大氣采樣器和活性炭管,檢測使用氣相色譜分析。
2、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用進行清洗劑樣品分析:
使用GCMS-5975C型氣質(zhì)聯(lián)用儀,色譜柱DB-5毛細管柱(30m×0.32mm×0.25μm),氫火焰離子化檢測器;柱溫:40℃、汽化溫度:150℃、檢測器:180℃;氫氣流速:35ml/min、氮氣流速:2ml/min、空氣流速:350ml/min,保留時間最大設定34分鐘。
圖1清洗劑氣質(zhì)聯(lián)用檢測結(jié)果
清洗車間使用的CH1100清洗劑經(jīng)過氣相-質(zhì)譜聯(lián)用檢測,顯示含有正己烷等易揮發(fā)有毒物質(zhì),其中正己烷含量(峰面積)約0.64%。雖然清洗劑樣品中正己烷含量較小,現(xiàn)場采樣檢測結(jié)果亦未超過國家職業(yè)衛(wèi)生標準規(guī)定的限值,但由于正己烷分子量小,揮發(fā)性大,對工人健康影響較大,且蘇州報告建議企業(yè)引起足夠的重視,在生產(chǎn)工藝上進行革新,使用新的清洗劑替代含有正己烷的清洗劑。
三、企業(yè)針對含有正己烷等高度揮發(fā)性物質(zhì)清洗劑整改情況
排除性檢測表明,公司使用的清洗劑中,含有少量的正己烷。公司針對這種情況,采取了如下措施:
①為清洗車間工作人員購買防有機蒸汽的防毒口罩,制定相應的佩戴制度;
②該崗位改為定期輪崗制度;
③盡快進行清洗劑更換。
目前,公司已更換成了清洗劑CH1130,并進行了正己烷的定性檢驗,結(jié)果表明清洗劑CH1130的正己烷含量低于檢出限。
清洗劑CH1130樣品質(zhì)聯(lián)用檢測結(jié)果見圖2。
四、企業(yè)職業(yè)病危害防護措施簡析
企業(yè)為員工配備的個人防護用品情況見表2。
清洗車間和化學危險品倉庫之間設立洗眼器,以應對清洗劑入眼的緊急救治。
五、清洗車間通風整改及效果
清洗車間主要進行了平面、立體布局整改。
清洗車間原有通風為自然通風,使用了揮發(fā)性較高的有機溶劑,通風效果不佳,考慮到車間面積小,加裝固定或移動式通風罩等設備會影響員工作業(yè),故為企業(yè)設計了一套機械通風方案,具體設計方案如下:
車間北側(cè)墻壁的窗戶改造,加裝兩臺敞口吸風設備,吸風口高度約1.6m,自南向北引風;清洗機和烘箱分別放置在風機吸風口下方靠近墻壁處;車間大門工作時向南常開,員工操作區(qū)域位于大門旁,在清洗機和烘箱的南側(cè)。吸風設備開啟后,空氣從南邊向北引入,經(jīng)過大門后首先流經(jīng)工作員工,再經(jīng)過清洗機和烘箱,將清洗機、烘箱揮發(fā)出的有機物和高溫引出,經(jīng)活性炭吸附處理后排氣筒排出。由于員工操作區(qū)域在化學污染物逸散地點的上風向,排風設備可以有效地減少工人接觸毒物機會。
經(jīng)過通風改造,該車間現(xiàn)場作業(yè)點位檢測結(jié)果表明,上述各有毒揮發(fā)物質(zhì)檢出情況均為未檢出。這表明,該通風設計方案起到了期望的效果。
討論
己烷、辛烷、庚烷、壬烷等脂肪烴類作為常見的有機溶劑,清洗性能好,沸點低,易除去,是金屬零件清洗工藝中的常用溶劑。但在高溫季節(jié)、尤其盛夏七八月使用時,由于其揮發(fā)性較強,若通風不暢,容易造成工作場所中空氣含量積累,短時間過量吸入此類物質(zhì)可能對人體造成麻醉和刺激,長期接觸可致周圍神經(jīng)炎,高濃度可引起眼與呼吸道粘膜輕度刺激癥狀和麻醉狀態(tài),甚至意識喪失,并有可能產(chǎn)生嚴重的疾病。
根據(jù)氣質(zhì)聯(lián)用分析,企業(yè)使用的清洗劑中含有各種類型的鏈狀或環(huán)狀烷烴,其中正己烷、辛烷、正庚烷、正壬烷為《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》(GBZ2.1-2007)規(guī)定的職業(yè)病危害檢測物質(zhì),2-甲基庚烷、2,4-二甲基己烷等物質(zhì)《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學有害因素》GBZ2.1-2007標準未規(guī)定限值,但建議企業(yè)對這些物質(zhì)在高濃度下對員工的健康影響予以重視并采取必要的防護措施。
參考文獻:
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